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某大型芳烴聯(lián)合裝置節(jié)能改造應(yīng)用

2020-04-30 10:20王德勝胡明濤寧波中金石化有限公司總調(diào)度室浙江寧波315204
化工管理 2020年10期
關(guān)鍵詞:汽提塔異構(gòu)化庚烷

王德勝 胡明濤(寧波中金石化有限公司總調(diào)度室,浙江 寧波 315204)

0 引言

某大型石化企業(yè)為了完善主營聚酯及PTA 產(chǎn)業(yè)鏈,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化的重要戰(zhàn)略目標,于2015年8月20日建成投產(chǎn)一套400萬燃料油加工裝置以及200萬噸芳烴聯(lián)合裝置。芳烴聯(lián)合裝置采用美國環(huán)球油品公司(UOP)的專利,綜合能耗一直居高不下,其中二甲苯裝置的綜合能耗占比整個芳烴聯(lián)合裝置的綜合能耗約50%,節(jié)能降耗壓力大[1]。鑒此,公司的節(jié)能優(yōu)化工作對于企業(yè)總體效益有著重大意義,為了優(yōu)化企業(yè)的節(jié)能系統(tǒng),本文根據(jù)芳烴聯(lián)合裝置的能耗分析,結(jié)合生產(chǎn)實際,圍繞二甲苯裝置的蒸汽消耗進行討論,以期降低蒸汽用量,從而達到節(jié)能降耗的目的。

1 芳烴聯(lián)合裝置能耗現(xiàn)狀分析

1.1 芳烴聯(lián)合裝置能耗月數(shù)據(jù)分析

芳烴聯(lián)合裝置的綜合能耗由燃料氣、蒸汽、水、風(fēng)、電等部分組成,研究2019年1月該芳烴聯(lián)合裝置平穩(wěn)運行工況下的各種公用介質(zhì)的綜合能耗數(shù)據(jù)以及各個裝置的綜合能耗數(shù)據(jù),詳見表1和表2。

表1 2019年1月各物料能耗占比分析

表2 2019年1月各裝置能耗占比分析

根據(jù)表1、表2可以得出,燃料氣以及蒸汽是芳烴聯(lián)合裝置的主要能源消耗部分,兩者占比達到85.3%;二甲苯裝置則是能源消耗最主要的一個裝置。根據(jù)以上數(shù)據(jù),通過重點研究并降低二甲苯裝置的燃料氣以及蒸汽用量,即可有效降低芳烴聯(lián)合裝置的綜合能耗。

1.2 二甲苯裝置能耗分析

該公司二甲苯裝置共分三個單元:二甲苯精餾塔單元、吸附分離單元以及異構(gòu)化單元。本文重點分析二甲苯裝置的蒸汽消耗以及優(yōu)化情況,燃料氣消耗及優(yōu)化本文不作討論。二甲苯裝置2019年1月各主要蒸汽用戶的消耗詳見表3。

表3 中的異構(gòu)化循環(huán)氫壓縮機為背壓汽輪機驅(qū)動的離心式壓縮機,汽輪機的驅(qū)動蒸汽為4.0MPag 中壓蒸汽,經(jīng)汽輪機做功后降壓至1.0MPag 低壓蒸汽,送至全廠1.0MPag 低壓蒸汽管網(wǎng),異構(gòu)化循環(huán)機蒸汽的用量與異構(gòu)化反應(yīng)的氫烴比有關(guān),氫烴比保持固定,因此異構(gòu)化循環(huán)機的蒸汽無法降低。

表3 二甲苯裝置蒸汽用量表

脫庚烷塔的作用就是從反應(yīng)器流出物中去除輕的副產(chǎn)物,操作好脫庚烷塔,使芳烴得到良好的分離。脫庚烷塔的熱量是由塔底再沸器提供的,進入熱虹吸的熱量可通過調(diào)整熱源進入再沸器的量來控制。脫庚烷塔重沸器用量跟脫庚烷塔的負荷關(guān)聯(lián),由于異構(gòu)化裝置的負荷保持穩(wěn)定,因此脫庚烷塔負荷保持一定,蒸汽用量無法降低。

成品塔的作用是提純對二甲苯產(chǎn)品,成品塔進料被分離為C7-和對二甲苯,C7-被送往歧化單元,對二甲苯送至儲罐。成品塔的熱量由塔底再沸器提供,進入熱虹吸的熱量可通過調(diào)整熱源進入再沸器的量來控制。成品塔重沸器用量跟成品塔的負荷關(guān)聯(lián),由于吸附分離裝置的負荷保持穩(wěn)定,因此成品塔負荷保持一定,蒸汽用量無法降低。

脫庚烷塔塔頂物料中包括C4-組分,在送到抽提單元處理前必須除掉,脫庚烷塔頂部液體進入脫庚烷汽提塔,氣體從汽提塔返回脫庚烷塔頂部,汽提塔底物料進入抽提進料緩沖罐。目前汽提塔負荷較高,且塔底含C8N,因此具有優(yōu)化的可行性。

2 二甲苯裝置蒸汽改造及優(yōu)化

異構(gòu)化汽提塔進料量約8.2t/h,根據(jù)分析進料組分數(shù)據(jù),異構(gòu)化汽提塔進料與預(yù)加氫裝置進料組成大致相同,詳見表4。

表4 異構(gòu)化汽提塔進料與預(yù)加氫裝置進料的組成對比

根據(jù)預(yù)加氫的工藝流程特點,異構(gòu)化汽提塔送至預(yù)加氫裝置之后,C4、C5以及C6P 經(jīng)預(yù)加氫拔頭之后作為液化石油氣及輕石腦油出裝置,剩余的C6N 及Bz 均滿足重整進料的要求。

通過技術(shù)改造和修改工藝流程將脫庚烷塔頂液改送至預(yù)加氫裝置作為進料,同時將異構(gòu)化汽提塔停用,直接減少1.0MPag 低壓蒸汽11.6t/h。

3 節(jié)能改造成果

停用異構(gòu)化汽提塔之后,可節(jié)約1.0Mpag 低壓蒸汽11.6t/h,每月可節(jié)約的能源為11.6×24×30×3182/41868=634.8噸標油。若按照每噸蒸汽140元的成本價格計算,每月可省經(jīng)濟成本為116.9萬元,節(jié)能降耗效果顯著。

4 結(jié)語

綜上所述,在我國煉化企業(yè)的發(fā)展中,節(jié)能減排工作是發(fā)展中的必然選擇,隨著我國對石油能源的需求不斷增加,我國目前正面臨著嚴峻的能源緊缺問題。節(jié)能降耗是解決這些發(fā)展中矛盾問題的有效方式。節(jié)能減排是一項長期艱巨的任務(wù),需要政府、企業(yè)以及職工的共同努力,才能更好地促進經(jīng)濟實力的提高[2]。停用異構(gòu)化汽提塔只是企業(yè)節(jié)能改造的一個開始。以后還要通過不斷地深入研究,不斷地優(yōu)化改造,如通過采用裝置間的熱聯(lián)合工藝等方法,降低企業(yè)的能源消耗,提高企業(yè)的綜合競爭力。

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