王偉男
(石家莊鐵道大學(xué)土木工程學(xué)院,河北 石家莊 050043)
京雄城際鐵路固安特大橋在DK54+894.5~DK55+168.5處(26~29#墩)采用(72+128+72) m連續(xù)梁跨越廊涿高速公路,公路與京雄鐵路交叉角度為45°,立交凈空要求為50 m×5.5 m(凈寬×凈高)。京雄鐵路設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)為正線雙線,線間距為5 m,設(shè)計速度為350 km/h,設(shè)計活載為ZK活載,最大坡度6‰。為減少施工過程對公路通行、安全的影響,對該段 “樁基礎(chǔ)+圓端形實體橋墩+變截面單箱單室連續(xù)箱梁”結(jié)構(gòu)按A0-A1-A3-A2的順序分節(jié)段在廊涿高速公路兩側(cè)支架現(xiàn)澆完成后,采用針對該橋研發(fā)的“下滑道連續(xù)牽引不平衡轉(zhuǎn)體法”工藝[1],雙向并行逆時針轉(zhuǎn)體40°完成梁體合龍,總體布置如圖1所示。該工程特點和面臨的主要問題如下:
(1)為節(jié)約工期,采用邊跨合龍后再進行平面轉(zhuǎn)體,就位后安裝主墩支座,澆筑中跨合龍段,完成全橋連續(xù)梁結(jié)構(gòu)。
(2)主跨跨越廊涿高速公路,臨近北京,車流量大,交通管制難度大,施工過程安全風(fēng)險高。
(3)本段地層為第四系全新統(tǒng)人工堆積層(Q4ml)、第四系全新統(tǒng)沖積層(Q4al)和上更新統(tǒng)沖積層(Q3al),以黏土、粉質(zhì)黏土、粉土、粉砂、細(xì)砂為主,承載能力差。
圖1 總體布置
轉(zhuǎn)體總重為82 000 kN,必須選擇合適的轉(zhuǎn)體方案以保證施工質(zhì)量、安全和進度。
轉(zhuǎn)體梁段長度長、重量大、平衡重量,其梁段支撐集中荷載達(dá)7 000 kN,不適用平衡配重轉(zhuǎn)體方案[2]。既有的不平衡轉(zhuǎn)體方案多采用上環(huán)道墩頂轉(zhuǎn)體方式,利用預(yù)埋在上環(huán)道上的一系列千斤頂反力座,分多次將轉(zhuǎn)體梁沿環(huán)道頂推就位。但當(dāng)轉(zhuǎn)體走行距離較長時,上環(huán)道施工工序復(fù)雜、工期長、成本高,且轉(zhuǎn)體過程中操作繁瑣,轉(zhuǎn)體時間過長,有必要研發(fā)新的轉(zhuǎn)體方式以適應(yīng)項目實際,提出了新的平面轉(zhuǎn)體系統(tǒng)——下滑道連續(xù)牽引不平衡轉(zhuǎn)體體系[3]。
下滑道連續(xù)牽引轉(zhuǎn)體系統(tǒng)設(shè)置在臨時支點處,連續(xù)牽引轉(zhuǎn)體系統(tǒng)由臨時支撐、導(dǎo)向系統(tǒng)、下滑道和連續(xù)牽引系統(tǒng)組成。在距梁端支承中心線3.828 m處設(shè)置2根外徑1.6 m的鋼管柱作為臨時支撐,其內(nèi)部灌注混凝土,頂端采用?32 mm精軋螺紋鋼與梁體固結(jié),臨時支撐柱底焊接走行板、安設(shè)四氟乙烯板,支撐于下滑道頂面;滑道由CFG樁基、扇形滑道、牽引反力座及導(dǎo)向裝置組成;牽引動力由200 t連續(xù)牽引千斤頂、液壓泵站、主控臺及高壓油管組成。CFG樁基及扇形滑道布置如圖2所示,轉(zhuǎn)體系統(tǒng)各結(jié)構(gòu)布置如圖3所示。
圖2 滑道平面布置(單位:mm)
圖3 牽引體系三維效果圖
轉(zhuǎn)體的基本原理是利用設(shè)置的鋼管混凝土臨時支撐和橋墩墩頂?shù)那蜚q構(gòu)成的支撐體系待轉(zhuǎn)體梁段,通過牽引系統(tǒng)牽引臨時支撐帶動梁體在導(dǎo)向系統(tǒng)的引導(dǎo)下,沿滑道繞墩頂球鉸轉(zhuǎn)動,從而使梁體轉(zhuǎn)動到位。采用下滑道連續(xù)牽引不平衡轉(zhuǎn)體法有以下優(yōu)點:
(1)實現(xiàn)了連續(xù)牽引,避免了上環(huán)道頂推轉(zhuǎn)體時反復(fù)啟動停止對結(jié)構(gòu)造成傷害的風(fēng)險;節(jié)省了轉(zhuǎn)體作業(yè)時間,減少了轉(zhuǎn)體施工中橋下高速公路交通管控難度。
(2)實現(xiàn)了滑道施工和應(yīng)用的地面作業(yè),簡化了施工工藝,改善了作業(yè)環(huán)境,在降低作業(yè)風(fēng)險的同時,節(jié)省了工程造價。
(3)取消了上滑道梁結(jié)構(gòu)的施工,降低了建設(shè)成本,壓縮了建設(shè)工期。
為使轉(zhuǎn)體梁沿滑道平穩(wěn)移動,牽引點應(yīng)設(shè)置在臨時支撐上下兩端摩擦力的合力處,以保證轉(zhuǎn)體過程中臨時支撐的穩(wěn)定及走板與滑道接觸應(yīng)力均勻分布。
本橋轉(zhuǎn)動體系采用鑄鋼球鉸,分上下兩片;球體半徑分別為6 007 mm和7 008 mm,球面直徑為2 800 mm。設(shè)計豎向承載力為82 000 kN。轉(zhuǎn)體球鉸由上球鉸、PTFE滑塊、下球鉸、銷軸等部件組成。上球鉸為頂平下凸的球冠狀體,頂面?3 040 mm;上球鉸與梁底用螺栓連接,隨轉(zhuǎn)動體一起旋轉(zhuǎn)。下球鉸為底平上凹的球體,下球鉸的上凹面沿環(huán)形刻有890個?60 mm、深10 mm的嵌槽,用以嵌放PTFE滑塊;銷軸為?450 mm的鑄鋼柱。
利用ANSYS Workbench軟件建模,對球鉸應(yīng)力分布進行有限元分析。模型由27 301個節(jié)點和5 484個單元組成,單元采用SOLID186,接觸采用CONTA174。由有限元模型分析得到球鉸最大應(yīng)力出現(xiàn)在上球鉸底面最外側(cè)邊緣,為14.99 MPa,滿足Q345鋼材料要求。
沿滑道方向布設(shè)2根?1.6 m、壁厚2 cm、間距5.4 m的鋼管混凝土臨時支撐,采用?32 mm精軋螺紋鋼與預(yù)應(yīng)力混凝土梁段底部剛性連接,在鋼管頂部梁內(nèi)布設(shè)?16 mm鋼筋網(wǎng)片對混凝土局部進行加強。鋼管混凝土柱間采用I40C工字鋼進行橫向連接,在立柱下部設(shè)置兩排[20b槽鋼作為牽引鋼絞線錨頭的錨固點,錨點中心離滑道頂面1.5 m,如圖4所示。
圖4 臨時支撐與CGF樁(單位:mm)
用Midas Civil軟件建立梁單元模型,結(jié)構(gòu)由18個節(jié)點、28個梁單元組成。對臨時支撐進行有限元分析,模擬其變形和應(yīng)力,結(jié)果如圖5、圖6所示。
圖5 臨時結(jié)構(gòu)變形 圖6 臨時支撐應(yīng)力
由圖5可以得到臨時支撐在牽引時最大變形為2.12 mm。由圖6得出臨時支撐與梁接觸截面最大壓應(yīng)力為9.7 MPa,聯(lián)結(jié)系工字鋼受到的最大拉應(yīng)力為33.3 MPa,所以要在接觸處埋置鋼筋以保證結(jié)構(gòu)安全。
在26#、29#邊墩側(cè)施工滑道梁CFG樁基礎(chǔ),CFG樁呈扇形布設(shè)3排,樁徑0.5 m,樁長17 m,間距1.5 m。基礎(chǔ)完成后,預(yù)留10 cm樁頭嵌入滑道梁內(nèi)?;A(chǔ)上設(shè)置滑道梁,滑道梁為鋼筋混凝土。滑道梁內(nèi)設(shè)置滑道支架,用以確?;冷摪迤秸U睫D(zhuǎn)體時需清理滑道,在滑道板與臨時支撐走板間放置厚1 cm聚四氟乙烯,并在PTFE板與滑道板間涂抹黃油以減少阻力。
3.3.1 滑道承載力計算
CFG樁沿滑道平均間距為1.5 m,在滑道橫向間距也是1.5 m,2根臨時支撐中心間距5.4 m。將CFG樁和粉土共同作用考慮為平均比例系數(shù)m= 30 000 kPa/m2的彈性地基,利用Midas Civil 2019建立板單元模型,對滑道和地基承重狀態(tài)進行分析。模型由196個節(jié)點、152個單元構(gòu)成。計算可知滑道上最大壓應(yīng)力為0.3 MPa,C30混凝土的抗壓強度滿足要求。
3.3.2 彈性地基承載力計算
由計算可知最大位移為1.1 mm,由彈性地基梁理論可得到地基承受的最大應(yīng)力σ=C·Δ=45 000 kPa/m×1.1×10-3m=49.5 kPa<72.4 kPa,滿足要求。其中,C為豎向地基系數(shù);Δ為土豎向壓縮量。
為確保轉(zhuǎn)體過程中牽引線的位置,沿滑道內(nèi)側(cè)設(shè)置8根?400 mm鋼管混凝土立柱并利用工字鋼撐增強其抗傾覆性,通過在每根鋼管混凝土立柱間焊接?10 mm鋼板來增強整體性,每根立柱后斜撐I40c工字鋼與預(yù)埋的I20b工字鋼相連,如圖7所示。
圖7 導(dǎo)向立柱截面示意(單位:mm)
利用Midas Civil軟件建立模型,對其強度進行分析,結(jié)果如圖8所示。?400 mm鋼管處拉應(yīng)力最大,為7.25 MPa;I40c處壓應(yīng)力最大,為13.1 MPa,Q345鋼材滿足要求。
圖8 導(dǎo)向立柱最大應(yīng)力(單位:MPa)
在該預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁轉(zhuǎn)體過程中,需克服主墩墩頂球鉸及臨時支撐滑道摩阻力,所以牽引力由此兩部分組成。
3.5.1 球鉸摩阻力計算
轉(zhuǎn)體時球鉸承受重力為W=76 507 kN,球鉸啟動時靜摩擦系數(shù)μ1=0.1,轉(zhuǎn)動時動摩擦系數(shù)μ2=0.06,因此,F(xiàn)靜=W×μ1=76 507 kN×0.1=7 651 kN,F(xiàn)動=W×μ2=76 507 kN×0.06=4 590 kN。
3.5.2 臨時支撐與滑道摩阻力計算
轉(zhuǎn)體時,臨時支撐處反力為F′= 5 270 kN,臨時支撐自重為W′= 1 456 kN,所以克服臨時支撐與滑道摩阻力需要的牽引力T2=(F′+W′)×μ,有T2,靜=(F′+W′)×μ靜=(5 270 kN+1 456 kN)×0.1=673 kN,T2,動=(F′+W′)×μ動=(5 270 kN+1 456 kN)×0.06=447 kN
平轉(zhuǎn)牽引力T=T1+T2。所以計算啟動時所需最大牽引力766.6 kN,計算轉(zhuǎn)動時所需牽引力503.1 kN。
轉(zhuǎn)體牽引設(shè)備應(yīng)按最大牽引力的兩倍配置,所以選用兩組液壓、同步、自動連續(xù)千斤頂,每套提供牽引力2 000 kN。
3.5.3 牽引點的計算
針對該橋研發(fā)的下滑道連續(xù)牽引墩頂轉(zhuǎn)體系統(tǒng)為預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁平面轉(zhuǎn)體首次采用,該設(shè)計解決了以下問題:
(1)通過精確計算得到的牽引點位置,有效降低了臨時支撐與梁體固結(jié)處的應(yīng)力水平,保證了牽引轉(zhuǎn)體過程的穩(wěn)定與安全。
(2)本橋使用的球鉸尺寸較常規(guī)小,但由于采用實體鑄鋼數(shù)控機床整體加工而成,提高了加工精度,更重要的是消除了承載力風(fēng)險。
(3)通過設(shè)置導(dǎo)向立柱,分擔(dān)徑向壓力,實現(xiàn)了連續(xù)牽引,保證了結(jié)構(gòu)的安全性,確保了臨時支撐平穩(wěn)移動。
2019年5月25日凌晨,項目順利完成轉(zhuǎn)體施工,僅用約7 h完成了上環(huán)道法需幾天完成的工作量,平均走行速度0.15 m/min。大大簡化了施工過程,具有建設(shè)成本低、施工工藝簡單、轉(zhuǎn)體過程控制簡單、就位精度高、安全風(fēng)險小等優(yōu)點,為連續(xù)梁的平面轉(zhuǎn)體提供了一種新的解決方案。