王 昆,李晶蕊,谷麗芬,江 巖
(中國石油天然氣股份有限公司石油化工研究院蘭州化工研究中心,甘肅 蘭州 730060)
VOCs與NOx發(fā)生光化學反應,形成光化學煙霧,對PM2.5具有較大貢獻度,是產(chǎn)生霧霾的重要原因之一[1-5]。近年來,我國大范圍、長時間的霧霾天氣持續(xù)出現(xiàn),光化學污染現(xiàn)象時有發(fā)生,城市環(huán)境、空氣質量惡化速度明顯加快??刂芕OCs的排放將有利于降低O3和PM2.5的濃度,減少污染事件的發(fā)生[6-7]。近年來VOCs排放控制越來越嚴格,煉化企業(yè)是VOCs排放大戶,大多數(shù)排放都是有組織排放或者收集處理的,這類尾氣中VOCs組成復雜,濃度中等。催化氧化法特別適合這類廢氣的處理,具有反應溫度低,處理效率效率高,二次污染小等特點[8-9],近年來很多企業(yè)都采用了催化氧化技術處理有機廢氣。
本文主要對某石化企業(yè)聚丙烯尾氣催化氧化裝置催化劑失活的原因進行評價分析,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有催化劑熱穩(wěn)定性差、涂層強度差,在床層溫度出現(xiàn)波動時造成催化劑涂層燒結和脫落,導致催化劑失活。針對此問題,本文使用自主研發(fā)的納米涂層技術和活性組分納米分散技術制備的催化劑,催化劑涂層強度、催化劑活性和熱穩(wěn)定性均得到了較大的提高。
涂層材料制備:將助劑金屬硝酸鹽溶液混合,在攪拌下加入預先制備好的鈦鋁復合納米溶膠中,加入一定量的分散劑,水熱反應3 h成膠,一步法合成納米涂層材料。
催化劑載體制備:以蜂窩堇青石(2MgO·2Al2O3·5SiO2)為第一載體,孔密度48孔·cm-2。將堇青石蜂窩陶瓷浸入上述涂層材料中,使涂層材料充分滲入蜂窩陶瓷孔道內,浸泡30 min后取出,用空氣吹出蜂窩陶瓷孔道內多余的漿液,涂覆涂層后的載體在110 ℃下干燥4 h、500 ℃焙燒4 h,重復涂覆2~3次,使載體增重達到10%~15%,得到催化劑載體。
催化劑制備:采用浸漬法將一定量的貴金屬納米分散液浸漬到載體上,110 ℃干燥2 h,550 ℃焙燒6 h得到催化劑。
本文涉及的催化劑如表1所示。
表1 催化劑簡稱表
評價裝置流程如圖1所示,將催化劑切割成φ11 mm×50 mm圓柱形,裝入管式反應器中,采用美國華瑞7320便攜式VOCs分析儀分析反應出入口VOCs濃度,以VOCs體積濃度變化計算去除率。催化劑活性評價采用配氣方法,由于正己烷氧化過程中產(chǎn)生丙烷、丙烯、乙烷等副產(chǎn)物,所以選擇現(xiàn)場尾氣中含量最多的正己烷作為試驗對象,可基本代表現(xiàn)場尾氣,將正己烷與空氣混合,配置成濃度3 500 mg·m-3的原料氣,反應溫度(200~500)℃,空速16 000 h-1。VOCs標準氣中正己烷體積分數(shù)5%,平衡氣為氮氣。將活性評價后的催化劑在馬弗爐中1 000 ℃焙燒10 h后再次評價,對比焙燒前后催化劑活性。
圖1 VOCs催化氧化催化劑活性評價流程圖Figure 1 Flow chart of VOCs catalytic oxidation catalyst evaluation
涂層脫落率是表征涂層強度的重要指標,將催化劑置于燒杯中,并加入去離子水淹沒催化劑,將燒杯置于超聲水浴中震蕩30 min,110 ℃下干燥2 h,可計算涂層脫落率L=[(W1-W2)/W0]×100%。式中,W0為實驗前涂層質量,g;W1為實驗前載體+涂層質量,g;W2為實驗后載體+涂層質量,g。
2.1.1 問題催化劑AH
裝置運行中,出現(xiàn)效率下降等問題,停工檢查時發(fā)現(xiàn)催化劑坍塌燒結。經(jīng)分析,催化劑運行過程中由于廢氣濃度急劇升高,造成反應熱聚集,催化劑內部局部溫度可能升高至1 000 ℃,一方面是裝置本身出現(xiàn)了操作問題,另一方面也說明催化劑的耐高溫性能較差。
圖2為現(xiàn)場裝置問題催化劑AH的涂層宏觀圖和SEM照片。由圖2可知,現(xiàn)場問題催化劑表面涂層疏松的粘附在催化劑基材表面,出現(xiàn)涂層大面積脫落現(xiàn)象,表明該催化劑涂層強度較弱,難于抵抗真實工況下的高溫情況,抗高溫性能較差。
圖2 AH催化劑涂層宏觀圖及SEM照片F(xiàn)igure 2 Micrograph and SEM image of AH catalyst coating
2.1.2 催化劑A和AH活性對比
現(xiàn)場新鮮催化劑A和現(xiàn)場問題催化劑AH活性評價結果如圖3所示。由圖3可知,新鮮催化劑A具有良好的催化活性,正己烷T98溫度(脫除率為98%的反應溫度)為395 ℃;現(xiàn)場問題催化劑AH活性較差,在反應溫度(350~500) ℃間主要發(fā)生正己烷裂解,由于轉化率是由體積分數(shù)計算的,因此出現(xiàn)負轉化,正己烷無法被徹底氧化為CO2和H2O,表明經(jīng)過高溫灼燒,新鮮催化劑的催化活性降低很嚴重。
圖3 A和AH催化劑活性對比Figure 3 Activity comparsionof A and AH catalysts
通過對問題催化劑AH催化劑活性評價和SEM分析,找到了出現(xiàn)問題的原因和催化劑存在的不足,從而提出催化劑創(chuàng)新研發(fā)的方向,并對開發(fā)的催化劑PDOⅢ和催化劑A進行了活性、熱穩(wěn)定性、表面電鏡、比表面積、涂層脫落率等性能指標的對比評價。
通過對現(xiàn)場催化劑表征與評價,發(fā)現(xiàn)存在催化劑存在涂層強度低、熱穩(wěn)定性差等問題。通過涂層材料的改進,利用納米涂層技術,減小載體顆粒度,提高涂層強度,通過原子摻雜技術提高納米顆粒的分散性,一方面提高催化劑的熱穩(wěn)定性,另一方面使助劑分散性更好,提高催化劑的活性[10-13]。
2.2.1 催化劑PDOⅢ和A活性、熱穩(wěn)定性對比
自主研發(fā)的納米催化劑和現(xiàn)有催化劑活性對比結果如圖4所示。由圖4可知,現(xiàn)有催化劑A初始活性較高,T98溫度為395 ℃,高溫焙燒后活性明顯下降,最高只能達到80%;納米催化劑PDOIII活性高于現(xiàn)有催化劑,且T98溫度更低,為345 ℃,并且在1 000 ℃焙燒后正己烷T98溫度僅提高了20 ℃,催化活性仍高于現(xiàn)有新鮮催化劑A,表明納米催化劑PDOIII比現(xiàn)有市售催化劑具有更高的活性及熱穩(wěn)定性。
圖4 催化劑A、A’、PDOIII和PDOIII’活性對比Figure 4 Activities comparasion of catalysts A,A’,PDOIII and PDOIII’
2.2.2 催化劑PDOⅢ物性分析
PDOⅢ催化劑SEM照片如5所示。由圖5表面SEM圖看出,載體表面被大量100 nm及以下納米顆粒覆蓋,由于助劑作用,納米顆粒并非實體球,而是存在大量毛刺和裂縫,表明助劑有效阻止了載體團聚;由于制備過程中加入了造孔劑的緣故,催化劑涂層存在大孔、介孔及微孔多種孔道結構,有效增加了催化劑比表面積,更有利于高空速下的催化反應。圖5側面SEM照片顯示在蜂窩陶瓷表面覆蓋了一層(40~50) μm厚的載體涂層,質地細密,結合緊密。
圖5 PDOⅢ催化劑SEM照片F(xiàn)igure 5 SEM images ofPDOⅢ catalyst
為了進一步測試涂層性能,對現(xiàn)場新鮮催化劑A、現(xiàn)場問題催化劑AH和納米催化劑PDOⅢ進行比表面和涂層脫落率分析,結果見表2。由表2可知,現(xiàn)場問題催化劑AH在長期高溫下發(fā)生了嚴重燒結,失去了大量比表面積,這是催化劑失活的主要原因之一。納米催化劑PDOⅢ涂層強度遠高于現(xiàn)有催化劑A,比表面積也高于現(xiàn)有催化劑,說明納米涂層技術對催化劑各項性能均有較大提高。
表2 催化劑物比表面積和涂層脫落率
(1) 某裝置尾氣催化氧化現(xiàn)有催化劑具有較高的催化活性,正己烷T98溫度395 ℃,但催化劑涂層強度差,涂層脫落率高達4.61%,比表面積小,僅13 m2·g-1,熱穩(wěn)定性差,1 000 ℃焙燒后,催化劑對正己烷轉化率最高為80%,尾氣不能達標排放。
(2) 本研究制備的納米催化劑 PDOⅢ正己烷T98溫度345 ℃,經(jīng)1 000 ℃焙燒后,催化劑T98僅提高了20 ℃,仍具有較高活性。納米催化劑比表面積比市售催化劑增加近一倍,涂層強度大大提高,脫落率僅0.11%。該催化劑活性明顯優(yōu)于現(xiàn)有市售催化劑,具有更好的熱穩(wěn)定性和操作性能。