(中石化催化劑北京(有限)公司生產(chǎn)運(yùn)行一部,北京 102500)
懸臂柱塞式擠條機(jī),為催化劑顆粒載體成型專用設(shè)備,為非標(biāo)設(shè)計(jì)制造的重載設(shè)備。該設(shè)備存在的主要問題是設(shè)備本身非標(biāo)零件多,非標(biāo)零件損耗量大,設(shè)備故障率高; 同時(shí)設(shè)備在擠出成型過程中,廢料產(chǎn)生量大。在當(dāng)前綠色經(jīng)濟(jì)的大環(huán)境下,對(duì)該設(shè)備進(jìn)行了一系列綜合改造,使之成為環(huán)境友好的設(shè)備。
擠條機(jī)主要由傳動(dòng)系統(tǒng)、切粒系統(tǒng)和控制系統(tǒng)組成[1]。傳動(dòng)系統(tǒng)由快速電機(jī)和慢速電機(jī)分別驅(qū)動(dòng),當(dāng)快速電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),電機(jī)通過皮帶輪帶動(dòng)1∶16 的蝸輪蝸桿減速機(jī),再帶動(dòng)傳動(dòng)比為1∶3 的齒輪組,進(jìn)而從動(dòng)齒輪傳動(dòng)絲桿在銅螺母中作直線運(yùn)行,推動(dòng)活塞空載前進(jìn)。當(dāng)運(yùn)行到中間位置時(shí),離合器自動(dòng)咬合,切換為慢速電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),慢速電機(jī)帶動(dòng)1∶20 蝸輪蝸桿減速機(jī),再帶動(dòng)1∶16 的蝸輪蝸桿減速機(jī),即以理論傳動(dòng)比1∶320 的低速運(yùn)行,再帶動(dòng)傳動(dòng)比為1∶3 的齒輪組運(yùn)行,同樣從動(dòng)齒輪傳動(dòng)絲杠在銅螺母中作直線運(yùn)行,推動(dòng)活塞負(fù)載前進(jìn)。正常操作時(shí),將坯料先行裝入缸筒,再令擠條機(jī)活塞從尾部快速前進(jìn)至中間位置,自動(dòng)切換為慢速前進(jìn),物料被活塞推動(dòng)通過缸筒時(shí),受壓成型擠出長(zhǎng)條。切粒系統(tǒng)由飛刀電機(jī)和飛刀構(gòu)成,即在長(zhǎng)條物料被擠出的同時(shí),飛刀電機(jī)旋轉(zhuǎn)帶動(dòng)刀盤,刀盤上刀片將長(zhǎng)條物料切下,加工出圓柱狀催化劑顆粒。傳動(dòng)系統(tǒng)和切粒系統(tǒng)配合,可以達(dá)到20 kg/h 的產(chǎn)量。而控制系統(tǒng)則是通過電氣控制達(dá)到活塞自動(dòng)前進(jìn)、后退和自動(dòng)切換空載、負(fù)載擠出物料以及切粒飛刀旋轉(zhuǎn)切料的要求。擠條機(jī)的機(jī)械設(shè)計(jì)原理十分巧妙,每個(gè)部件的配合必須準(zhǔn)確到位,才能安全穩(wěn)定運(yùn)行。擠條機(jī)的主要部件分別為絲桿、銅螺母、拉臂光杠、橫梁壓板、缸筒及支腿、機(jī)架及傳動(dòng)減速機(jī)構(gòu)、飛刀切粒等。傳動(dòng)原理見圖1,電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),通過螺母絲桿將旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)橹本€運(yùn)動(dòng),推動(dòng)活塞頭前進(jìn)。傳動(dòng)電機(jī)分為快速電機(jī)和慢速電機(jī),快速電機(jī)的功能為不承載擠壓負(fù)荷時(shí)的快速前進(jìn)和快速后退,慢速電機(jī)為承載擠壓負(fù)荷時(shí)的慢速前進(jìn)和慢速后退[2]。
快速電機(jī)頻繁燒毀,設(shè)備故障率高,非標(biāo)備件損耗大,電氣元件損壞量大,擠出廢料多。擠條機(jī)在推進(jìn)時(shí),初期是空載前進(jìn),因此為快速電機(jī)帶動(dòng)絲桿作直線運(yùn)行,當(dāng)運(yùn)行到中間光電感應(yīng)開關(guān)位置時(shí),切換為慢速前進(jìn),重載運(yùn)行,當(dāng)物料在缸筒內(nèi)完全擠出后,就會(huì)由慢速前進(jìn)切換成快速后退,將活塞從缸筒中退出,使下一個(gè)坯料可以裝填進(jìn)缸筒。在反復(fù)快慢切換過程中,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)快速電機(jī)燒毀的情況。另外,柜內(nèi)有幾十個(gè)繼電器動(dòng)作,電氣故障率高,發(fā)生故障后排查困難。再就是在處理故障時(shí),物料在缸筒內(nèi)存留時(shí)間長(zhǎng),物料變干,或配方調(diào)整時(shí),物料性能發(fā)生變化,物性差,不能再擠出合格產(chǎn)品,造成大量廢品產(chǎn)生。
圖1 擠條機(jī)傳動(dòng)原理簡(jiǎn)圖Fig.1 Schematic diagram of the drive principle of the extruding machine
擠條機(jī)快速電機(jī)型號(hào)為YE2-100L2-4,功率3 kW。正常情況下,擠條機(jī)快速電機(jī)是在輕載狀態(tài)下運(yùn)行,即快速電機(jī)帶動(dòng)減速比為1∶16 的WHX 型蝸輪蝸桿減速機(jī),傳動(dòng)齒輪、銅螺母,帶動(dòng)絲桿作直線運(yùn)行。慢速電機(jī)是在重載狀態(tài)下運(yùn)行,即對(duì)物料進(jìn)行擠壓成型,慢速電機(jī)帶動(dòng)減速比為1∶20 的蝸輪蝸桿減速機(jī)后再通過離合器接通上述1∶16 的減速機(jī),使理論速比達(dá)到1∶320 的情況下帶動(dòng)傳動(dòng)齒輪、銅螺母、絲桿進(jìn)行重載推進(jìn)。一般情況下,快進(jìn)或快退時(shí)不擠壓物料,即快進(jìn)或快退為輕載,不應(yīng)該出現(xiàn)電機(jī)頻繁燒毀的情況。根據(jù)反復(fù)觀察,并對(duì)機(jī)械和電路分析,查到了問題所在。以快進(jìn)為例,參見電氣原理(如圖2所示),電氣回路在接到快進(jìn)的指令后,中間繼電器J5 和J6 動(dòng)作,快速電機(jī)正轉(zhuǎn),同時(shí)氣缸電磁線圈得電,命令氣缸向前推,拉桿向后,離合器脫開。這兩個(gè)動(dòng)作在電氣回路中是同時(shí)進(jìn)行的,因此就存在實(shí)際動(dòng)作競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn),即:快速電機(jī)已經(jīng)開始運(yùn)轉(zhuǎn),但氣缸帶動(dòng)拉桿并沒有同時(shí)脫開離合器,造成減速機(jī)反向傳動(dòng),蝸輪帶動(dòng)蝸桿,瞬間鎖死,電機(jī)燒毀。在2018年8月至2019年8月期間,擠條機(jī)燒毀快速電機(jī)20 余臺(tái)次。分析原因主要為拉桿固定設(shè)計(jì)不合理,為特制單頭螺栓作為受力點(diǎn),不能順暢脫開離合,如圖3所示;拉桿與離合器配合是靠銅滑塊,反復(fù)動(dòng)作后,銅滑塊磨損嚴(yán)重,使拉桿作用力不能有效傳遞給離合器,造成離合器脫不開。
圖2 電氣原理簡(jiǎn)圖Fig.2 Electrical schematic diagram
圖3 拉桿固定方式不合理,離合器在合位Fig.3 Unreasonable fixing mode of pull rod,clutch in closed position
2.2.1 改變電氣控制方式
電氣控制改為PLC 控制,增加綜??刂疲瑴p少柜體內(nèi)繼電器數(shù)量,降低故障率。改為PLC 控制后,控制柜內(nèi)電氣元件減少,柜體發(fā)熱量降低,故障率明顯減少。同時(shí)保護(hù)功能投入增加,熱過載、堵轉(zhuǎn)、起動(dòng)超時(shí)、單相接地、斷相、電流不平衡、欠電壓、過電壓等均可投用,對(duì)設(shè)備起到了有效的保護(hù)作用。改造前后的電氣柜對(duì)比參見圖4,左為改前,右為改成PLC 控制后。
圖4 配電柜改造前后對(duì)比 Fig.4 Comparison of distribution cabinet before and after transformation
2.2.2 改變特制單頭螺栓連接的方式
取消原特制單頭螺栓的連接方式,改為在減速機(jī)一側(cè)焊接兩個(gè)半圓的板,板上打孔,與拉桿之間用一兩頭圓孔的壓板連接,兩邊都是普通螺栓連接,如圖5所示。這樣,原來單邊受力、生拉硬拽的情況不存在了。壓板在兩個(gè)螺栓孔之間可以自由運(yùn)動(dòng),成為鉸鏈機(jī)構(gòu),使拉桿在花鍵軸上的運(yùn)行更為自如,降低離合器脫不開的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),原來單頭螺栓受力狀態(tài)不好,經(jīng)常折斷,月平均消耗單頭螺栓近60 個(gè)。改后,不需要再備特制單頭螺栓,且連桿上部的氣缸伸出軸受力得到改善,氣缸斷軸情況大大減少,由原來月均消耗10 個(gè)降為月均消耗2 個(gè)。改造后只需要檢查壓板連接后兩邊的圓弧面有無卡阻即可,減少了檢修時(shí)間,也節(jié)省了大量的備件費(fèi)。
2.2.3 改變銅滑塊的受力
在銅滑塊側(cè)面打兩個(gè)油孔,加入二硫化鉬,如圖6所示,使銅滑塊在離合器卡槽內(nèi)與拉桿接觸中形成油膜,更有利于拉桿動(dòng)作。圖6中,左邊和中間的兩個(gè)銅滑塊是沒有油孔的磨損情況,非常嚴(yán)重,右邊的是有油孔的,磨損小,拉桿動(dòng)作也順暢。經(jīng)比較,原來10 臺(tái)擠條機(jī)月均消耗銅滑塊近100 個(gè),改造后10 臺(tái)擠條機(jī)月均消耗銅滑塊40 個(gè),節(jié)約了大量的檢修費(fèi)用和備件費(fèi)用,為環(huán)境保護(hù)做出貢獻(xiàn)。
圖6 改造前后的銅滑塊對(duì)比Fig.6 Comparison of copper slider before and after transformation
因?yàn)槲锪显跀D出后受重力作用下垂,使得飛刀切料過程中切到的是打了彎的物料,產(chǎn)生的廢料就多。通過在擠出頭處加長(zhǎng)一段護(hù)套,使得物料受到一定的托舉,同時(shí)當(dāng)物料行程增加后,物料內(nèi)部水含量降低,擠出的物料不再打彎,產(chǎn)生的廢料大量減少。如圖7所示,上面為改造后加長(zhǎng)的擠出機(jī)頭,下面為未加長(zhǎng)的。
圖7 改造前后擠出機(jī)頭對(duì)比Fig.7 Comparison of extruder head before and after modification
自2019年8月改造后,10 臺(tái)擠條機(jī)一直運(yùn)行平穩(wěn),按一年計(jì)可節(jié)約和減少的固廢處理量如表1所示。
表1 擠條機(jī)改造前后減少固廢處理量對(duì)比表Tab.1 Comparison of spare parts and waste before and after the modification of extruder
通過上述改造可以看到,對(duì)非標(biāo)重載的懸臂柱塞式擠出機(jī),通過對(duì)其機(jī)械結(jié)構(gòu)的徹底分析,對(duì)其電路控制和機(jī)械動(dòng)作之間關(guān)聯(lián)的判斷,可發(fā)現(xiàn)設(shè)備問題的根源,并通過多種辦法對(duì)其進(jìn)行解決。最終不僅可以使設(shè)備長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,也能減少相關(guān)備品備件的消耗,更減少了大量工藝廢料的產(chǎn)生,為綠色經(jīng)濟(jì)、節(jié)能環(huán)保做出了貢獻(xiàn)。