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熱軋卷下表頭部白條紋狀翹皮缺陷調(diào)查及原因分析

2020-10-25 02:37孔龍華宗震宇馮長寶
工程技術(shù)研究 2020年18期
關(guān)鍵詞:輥面輥子凹坑

胡 克,孔龍華,宗震宇,馮長寶

(寶鋼股份湛江鋼鐵煉鋼廠,廣東 湛江 524000)

湛江鋼鐵熱軋卷鋼質(zhì)類缺陷主要有夾渣、面翹皮、邊部翹皮三類,其中夾渣占比在80%以上,面翹皮、邊部翹皮分別由板坯縱裂、角裂造成。自2020年1月開始出現(xiàn)了大量下表頭部的白條紋狀翹皮,主要是超低碳高硅含量的軟鋼,缺陷位置在熱軋卷的下表距頭部0~170m,寬度在5~20mm,長度在2m左右不等。翹皮流入冷軋軋制后仍表現(xiàn)為翹皮,一個澆次的發(fā)生率通常高達60%~70%。典型熱卷下表頭部白條狀翹皮缺陷形貌如圖1所示。

圖1 典型熱卷下表頭部白條狀翹皮缺陷形貌

1 缺陷調(diào)查

由于缺陷主要發(fā)生在熱卷下表頭部,零星在下表其他位置,有明顯規(guī)律性,通過取樣分析排除熱軋工序因素后判斷是在板坯切割區(qū)域產(chǎn)生。對切割區(qū)域的割槍、輥道、去毛刺機等設備逐一進行排查,最終確定缺陷產(chǎn)生的源頭是切下輥。

1.1 熱卷取樣

對熱卷缺陷部位取樣做能譜分析,結(jié)果如圖2所示。結(jié)果表明缺陷處存在被壓平的翹皮,翹皮上方未發(fā)現(xiàn)夾渣、夾雜等鋼質(zhì)成分,而基體處有大量Si、Mn元素的二次氧化顆粒,深度約70μm,排除保護渣和熱軋因素,推測為板坯表面缺陷導致。

圖2 熱卷取樣分析結(jié)果

1.2 板坯下表毛刺壓痕

反查板坯的熱檢畫面,發(fā)現(xiàn)部分板坯下表頭部存在毛刺壓痕。由于板坯較軟,毛刺(割縫處的熔鋼)不容易完全脫落,往往脫只落半截隨板坯行走。毛刺一旦卷入板坯和輥子之間會在下表頭部產(chǎn)生一條壓痕,如圖3所示。

圖3 板坯下表頭部毛刺壓痕

為避免毛刺壓入板坯,專門安排人員在毛刺剛脫落一半時就用鉤子鉤掉。在確保所有送出的板坯無毛刺壓痕后,翹皮缺陷仍然不見好轉(zhuǎn)。統(tǒng)計2020年1月251塊有毛刺壓痕的板坯軋制結(jié)果,出現(xiàn)翹皮的有6塊,翹皮率僅2.39%,并且毛刺壓痕最遠距頭部0.7m,折算成熱卷長度為60m,與翹皮位置沒有對應關(guān)系,因此可以排除毛刺壓痕的因素。

1.3 返回坯檢查

對發(fā)生批量翹皮爐次的剩余板坯返回煉鋼檢查,發(fā)現(xiàn)部分板坯下表存在縱向間隔880m的小凹坑,深度約10mm,直徑約15mm。第一個凹坑距板坯頭部約700mm,最多連續(xù)2~3個,并非板坯全長。小凹坑形貌如圖4所示。

圖4 返回坯下表凹坑

對切割輥道設備情況進行對照發(fā)現(xiàn),切下輥的周長為880mm,因此初步判斷凹坑是切下輥輥面存在突出物造成的壓傷。返回坯未發(fā)現(xiàn)加熱爐造成的其他缺陷。

1.4 切下輥狀態(tài)檢查

切下輥是板坯切斷位置范圍的輥道,共10根。對1號連鑄機兩個流的切下輥輥面狀態(tài)進行檢查,除7#、8#輥表面較為粗糙,個別輥子表面有輕微割傷外,未見其他異常,沒有發(fā)現(xiàn)異物堆積。

切下輥的冷卻靠外置的噴淋水,相鄰兩個切下輥之間有兩個噴嘴,分別噴淋兩個切下輥。部分噴嘴有堵塞不噴水的情況,或水量很小,未打到輥子上。對堵塞的噴嘴進行更換,噴嘴角度重新調(diào)整后,噴淋效果恢復正常,如圖5所示。個別切下輥高速旋轉(zhuǎn)限位故障,不能自動高速自轉(zhuǎn)(8.5m/s),對限位進行修復后高速旋轉(zhuǎn)恢復正常。

圖5 改進后切下輥冷卻水噴淋狀態(tài)

3月初2號連鑄機發(fā)生了一次大批量的下表頭部白條紋狀翹皮,并且兩個流之間發(fā)生率差異很大。利用停機時間對切下輥仔細檢查發(fā)現(xiàn)3流7#輥表面嚴重不平整,有大量割傷、結(jié)渣、熔鋼,如圖6所示。根據(jù)2號機拉速計算,板坯切割所在位置通常位于7#輥附近,進一步說明切下輥表面狀態(tài)是造成翹皮缺陷的根源。

圖6 3流7#切下輥輥面狀況不佳

1.5 板坯打孔軋制實驗

選取一塊在板坯下表頭部打一排孔,分為5個等級,直徑固定為8mm,深度分別為2mm、3mm、5mm、7mm、9mm。軋制結(jié)果如表1所示。

表1 不同孔深條件下軋制缺陷情況

由表1可知,在一定軋制工藝條件下,板坯上的凹坑可能在熱卷產(chǎn)生條狀翹皮缺陷,并且隨孔洞深寬比的增大,缺陷嚴重程度增大。

2 翹皮原因分析

切下輥具有擺動功能,當火焰割槍即將走到某根切下輥上方時,該切下輥自動下擺離開板坯以防止火焰割傷輥面,并且在下擺過程中高速旋轉(zhuǎn)以甩掉滴落在輥面上的熔鋼。當割槍駛離后,該切下輥自動上擺直至接觸板坯。

經(jīng)過長期跟蹤發(fā)現(xiàn),當切下輥噴淋水不能持續(xù)噴到輥面上或輥子不能高速旋轉(zhuǎn)時,切割產(chǎn)生的熔鋼飛濺到輥面上就不容易脫落。這與輥面溫度和輥面粗糙度有關(guān)。輥面溫度高,熔鋼凝固慢容易粘在輥面上,輥子轉(zhuǎn)速慢熔鋼不易甩掉。一旦輥面粘有熔鋼,輥子接觸板坯后就可能壓傷板坯,超低碳高硅含量的軟鋼尤為明顯。由于切下輥上擺后首先接觸的是板坯的頭部,因此壓傷總是在頭部高發(fā),壓傷1~2次次后,熔鋼會脫落,如此反復。輥面長期冷卻不良會加速輥面的磨損,光潔度進一步惡化。國內(nèi)某鋼廠生產(chǎn)不銹鋼也存在因切割熔鋼粘在輥子上壓傷板坯的情況,并且壓痕總是規(guī)律性地出現(xiàn)在距離頭部1.22m的位置。

由于輥面冷卻水原先使用的是旋流池內(nèi)的水,因此噴嘴容易堵。通過將鑄機內(nèi)二冷水引出一路用于輥面冷卻,改善了水質(zhì),噴嘴可保持長期通暢。對部分噴嘴角度重新調(diào)整,使冷卻水可以打到輥面上,確保冷卻效果。對切下輥噴淋水以及輥子旋轉(zhuǎn)功能重新維護后下表頭部白條狀翹皮缺陷大幅減少,發(fā)生率由60%~70%下降到1%以下。

3 結(jié)論

(1)熱卷下表白條紋狀翹皮產(chǎn)生的原因是連鑄切下輥輥面粘冷鋼,對板坯下表造成壓傷。

(2)切下輥的日常維護:一是要保證輥面足夠的光潔度;二是要保證輥面噴淋冷卻水能夠打到輥面上,并且能夠覆蓋輥子全長;三是切下輥在下擺過程中可高速自轉(zhuǎn)。

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