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濕法煙氣脫硫塔能效特性研究

2020-11-03 07:37冷亞娟胡蕊崔琳董勇
發(fā)電技術(shù) 2020年5期
關(guān)鍵詞:濕法能效漿液

冷亞娟,胡蕊,崔琳,董勇

濕法煙氣脫硫塔能效特性研究

冷亞娟,胡蕊,崔琳,董勇*

(燃煤污染物減排國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室(山東大學(xué)),山東省 濟(jì)南市 250061)

針對(duì)濕法煙氣脫硫能效規(guī)律欠缺問(wèn)題,以150MW超低排放機(jī)組濕法脫硫塔為研究對(duì)象,基于脫硫設(shè)備的主要能耗和脫硫效率構(gòu)建了脫硫能效指標(biāo)—脫硫能效值,并采用數(shù)值模擬和理論分析相結(jié)合的方法,探究了液氣比、入口煙氣量、煙氣流速、入口SO2質(zhì)量濃度、煙氣溫度等參數(shù)以及不同噴淋層組合方式對(duì)脫硫能效特性的影響規(guī)律。結(jié)果表明:脫硫能效值為0.22~0.96 kg/(kW·h),并隨入口SO2質(zhì)量濃度增加呈正比例變化,隨噴淋層組合數(shù)、液氣比和入口煙氣溫度增加呈反比例變化,隨入口煙氣量和塔內(nèi)煙氣流速增加先上升后下降。研究結(jié)果可為脫硫技術(shù)評(píng)價(jià)和脫硫系統(tǒng)節(jié)能運(yùn)行提供參考。

濕法脫硫塔;數(shù)值模擬;脫硫能效值;能效指標(biāo)規(guī)律

0 引言

燃煤污染對(duì)環(huán)境危害巨大,為推動(dòng)綠色發(fā)展,我國(guó)實(shí)施了燃煤電廠超低排放標(biāo)準(zhǔn)[1]。針對(duì)二氧化硫超低排放,我國(guó)燃煤電廠多采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術(shù)[2-5],巨大的循環(huán)漿液量和煙氣阻力使其電耗和物耗巨大,據(jù)計(jì)算,600MW機(jī)組脫硫系統(tǒng)所消耗的電能可達(dá)6~10 MW,占燃煤電廠發(fā)電量的1.0%~1.6%[6],造成機(jī)組供電效率降低1%~2%,進(jìn)而導(dǎo)致供電煤耗上升3~6 g/(kW×h)[7],大大增加了脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行成本。另外,在脫硫設(shè)計(jì)階段,存在SO2超低排放系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)裕度大的問(wèn)題,導(dǎo)致設(shè)備選型裕量大。在運(yùn)行階段,燃煤含硫量波動(dòng)大,致使偏離設(shè)計(jì)值;過(guò)分追求低排放濃度,運(yùn)行調(diào)控粗放,經(jīng)常出現(xiàn)少開一噴淋層時(shí)排放數(shù)值超標(biāo)、多開一噴淋層時(shí)排放數(shù)值為零的現(xiàn)象。這些狀況進(jìn)一步增加了運(yùn)行能耗。

近年來(lái)國(guó)內(nèi)學(xué)者開始關(guān)注濕法脫硫系統(tǒng)性能與結(jié)構(gòu)優(yōu)化,部分學(xué)者采用數(shù)值模擬法[8-9]和數(shù)學(xué)分析法[10]等對(duì)濕法脫硫塔能耗規(guī)律和能效評(píng)價(jià)進(jìn)行了探索。劉劍[11]基于層次-灰色關(guān)聯(lián)度理論構(gòu)建了濕法脫硫系統(tǒng)能效評(píng)估體系,綜合能效、運(yùn)行和環(huán)保3方面對(duì)5臺(tái)機(jī)組進(jìn)行了能效排序。史夢(mèng)潔[12]融合了3種傳統(tǒng)的評(píng)價(jià)方法,采用基于灰色關(guān)聯(lián)度的模糊層次能效評(píng)估方法(AHP-GF),使定性指標(biāo)的量化過(guò)程更加嚴(yán)謹(jǐn)。通過(guò)某電廠實(shí)例證明了該方法具備可行性。王彪[13]利用模糊綜合評(píng)價(jià)法對(duì)濕法脫硫技術(shù)的8種設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了評(píng)價(jià),綜合3種評(píng)價(jià)結(jié)果選出了最優(yōu)方案,與實(shí)際電廠設(shè)計(jì)參數(shù)基本相符。上述方法較好地綜合了各個(gè)能效影響因素,但沒(méi)有形成可直接利用的濕法脫硫能效指標(biāo),同時(shí)缺乏對(duì)濕法脫硫塔能效規(guī)律的研究,因而存在一定的局限性。

本文綜合考慮污染物脫除效率和能耗情況,采用定量方法構(gòu)建了濕法煙氣脫硫塔的能效指標(biāo),進(jìn)而以某燃煤電廠150MW超低排放機(jī)組濕法煙氣脫硫塔為研究對(duì)象,采用數(shù)值模擬與理論分析相結(jié)合的方式,研究了不同參數(shù)以及不同噴淋層組合方式對(duì)脫硫水平和脫硫能效的影響規(guī)律,為燃煤電廠脫硫技術(shù)評(píng)價(jià)及節(jié)能運(yùn)行提供了理論依據(jù)。

1 研究對(duì)象及數(shù)學(xué)模型

1.1 研究對(duì)象

本文以某電廠150MW超低排放機(jī)組濕法煙氣脫硫塔為研究對(duì)象,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。脫硫塔塔徑8.5m,入口尺寸2.88m′6.4m,布置4層噴淋層,每層布置68個(gè)單向空心錐噴嘴,每層噴淋層下方均布置增效環(huán),底層噴淋層下方2m處布置合金托盤。

1.2 物理模型及網(wǎng)格劃分

用Gambit軟件構(gòu)建模型,采用結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格加非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格的方式劃分網(wǎng)格,對(duì)噴淋層管壁、噴嘴、增效環(huán)等細(xì)小結(jié)構(gòu)及氣液混合區(qū)域進(jìn)行部分網(wǎng)格加密,總網(wǎng)格數(shù)為132萬(wàn),網(wǎng)格質(zhì)量skewness小于0.79。脫硫塔模型的網(wǎng)格劃分結(jié)果如圖2所示。

1.3 模型假設(shè)與簡(jiǎn)化

根據(jù)實(shí)際濕法煙氣脫硫系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境,在滿足工程標(biāo)準(zhǔn)前提下,本文進(jìn)行了以下假設(shè)和簡(jiǎn)化:

1)將煙氣和水蒸氣視為不可壓縮牛頓流體;

2)將脫硫塔壁面視為絕熱邊界,脫硫過(guò)程視為絕熱冷卻過(guò)程[14];

3)忽略噴嘴、支架等組件對(duì)兩相流的影響;

4)除霧器簡(jiǎn)化為多孔介質(zhì)模型,合金托盤簡(jiǎn)化為多孔跳躍介質(zhì)模型;

5)假設(shè)漿滴為球形,忽略漿滴間的相互作用;

6)假設(shè)漿滴內(nèi)部溫度一致,忽略熱輻射效果。

1.4 數(shù)學(xué)模型及數(shù)值方法

由于噴淋液滴的分散體積率遠(yuǎn)小于10%,本文采用Euler-Language方法對(duì)塔內(nèi)氣液兩相流動(dòng)過(guò)程進(jìn)行仿真計(jì)算[15-16]。將煙氣視為連續(xù)相,噴淋漿液視為離散相。連續(xù)相控制方程為

漿滴運(yùn)動(dòng)控制方程為

濕法脫硫塔內(nèi)的傳熱傳質(zhì)過(guò)程較為復(fù)雜。傳熱過(guò)程主要是熱煙氣與噴淋漿液之間的溫差驅(qū)動(dòng)下的顯熱交換和漿液中水的蒸發(fā)潛熱交換;傳質(zhì)過(guò)程主要是噴淋漿液對(duì)煙氣中二氧化硫的吸收過(guò)程[17]。本研究所采用的模型為前期工作中已建立的塔內(nèi)傳熱傳質(zhì)過(guò)程數(shù)學(xué)模型[18]。

設(shè)定脫硫塔速度入口、壓力出口邊界條件。液滴觸及壁面、噴淋層管壁和漿液池表面為逃逸,觸及聚氣環(huán)板為反彈。引用Realizable k-epsilon湍流模型進(jìn)行瞬態(tài)數(shù)值模擬,選擇標(biāo)準(zhǔn)壁面函數(shù)。采用基于壓力的求解器對(duì)計(jì)算對(duì)象離散求解,選擇SIMPLE壓力-速度耦合算法,通過(guò)UDF將傳熱傳質(zhì)模型以及離散相液滴曳力模型嵌入各控制方程。離散相和連續(xù)相之間存在熱量和質(zhì)量的交換,每迭代20步連續(xù)相控制方程后計(jì)算一次離散相控制方程,動(dòng)量亞松弛因子調(diào)到0.8,以保證收斂性。

1.5 模型準(zhǔn)確性驗(yàn)證

為驗(yàn)證數(shù)學(xué)模型的準(zhǔn)確性,首先對(duì)計(jì)算網(wǎng)格進(jìn)行了無(wú)關(guān)性分析,見表1;然后將模擬結(jié)果同實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行了比較,見表2。

表1 網(wǎng)格無(wú)關(guān)性驗(yàn)證

表2 模擬結(jié)果同實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比

表1結(jié)果表明:3種網(wǎng)格下脫硫效率變化很小,相對(duì)誤差小于0.1%,說(shuō)明網(wǎng)格數(shù)量在127萬(wàn)~153萬(wàn)之間可獲得網(wǎng)格無(wú)關(guān)性解。由表2可知:模擬結(jié)果與運(yùn)行數(shù)據(jù)吻合情況良好,塔內(nèi)溫降模擬結(jié)果與運(yùn)行數(shù)據(jù)符合良好,脫硫效率最大偏差在2%以內(nèi),說(shuō)明本文所用傳熱、傳質(zhì)模型可以準(zhǔn)確模擬脫硫塔內(nèi)的傳熱、傳質(zhì)過(guò)程。

2 能效指標(biāo)

2.1 脫硫塔能耗計(jì)算方法

數(shù)值模擬中,脫硫塔高耗能設(shè)備的電耗通過(guò)石灰石漿液循環(huán)量和煙氣流量體現(xiàn)。本文所用脫硫塔數(shù)值模型總能耗公式為

其中

2.2 脫硫能效值

構(gòu)建了關(guān)聯(lián)濕法脫硫塔運(yùn)行過(guò)程中投入與產(chǎn)出的指標(biāo)—脫硫能效值,定義為每消耗1kW·h的電能所脫除SO2的質(zhì)量,其表達(dá)式為

3 結(jié)果及討論

計(jì)算基準(zhǔn)為煙氣量5.6′105m3/h,液氣比為22L/m3,入口煙氣溫度為135℃,進(jìn)口煙氣流速為12.61m/s,入口SO2質(zhì)量濃度為3 g/m3,漿滴平均粒徑為2.5mm,開啟4層噴淋層。

3.1 液氣比對(duì)能效特性的影響

液氣比是影響脫硫性能的關(guān)鍵參數(shù),液氣比增大使噴淋漿液密度增加,氣液接觸幾率增大,傳質(zhì)面積明顯增加,如圖3所示,當(dāng)液氣比從6L/m3增加到20L/m3時(shí),脫硫效率由92%增大到98.2%,平均單位液氣比的脫硫增幅為0.43%/(L/m3),然而液氣比增加到一定程度時(shí),液滴凝聚,液相阻力增加,實(shí)際有效傳質(zhì)面積不再增加,故當(dāng)液氣比超過(guò)14L/m3后,脫硫效率增長(zhǎng)緩慢并逐漸趨于平穩(wěn)。

液氣比增加不僅提高了漿液循環(huán)泵電耗,由于脫硫塔阻力隨液氣比增加呈線性增加,導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)或增壓風(fēng)機(jī)能耗也增加。如圖4所示,當(dāng)液氣比從6L/m3增加到20L/m3時(shí),脫硫塔能耗由1613.66 kW升高為2905.15kW,平均單位液氣比能耗增幅為92.25kW/(L/m3)。

脫硫能效值隨液氣比增加幾乎呈反比例快速下降。當(dāng)液氣比從6L/m3增加到20L/m3時(shí),脫硫塔能效值由0.96kg/(kW·h)降低到0.57kg/(kW·h),平均單位液氣比降幅為0.028 [kg/(kW·h)]/(L/m3)。雖然液氣比增加導(dǎo)致脫硫能耗升高,但SO2脫除量增加值比能耗增加值要小,因此脫硫能效值隨液氣比增加而減小,脫硫塔運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性變差。

3.2 入口煙氣量對(duì)能效特性的影響

脫硫效率隨入口煙氣量增大呈反比例下降,如圖5所示,當(dāng)入口煙氣量從168000m3/h增大到560000m3/h時(shí),脫硫效率從98.01%降到91.99%,平均單位入口煙氣量的脫硫降幅為1.54%/(m3/h)。在其他參數(shù)不變的情況下,一方面,入口煙氣量增大,則液氣比減小,入口煙氣量對(duì)脫硫效率的影響規(guī)律與液氣比一致;另一方面,塔徑不變,塔內(nèi)煙氣流速隨煙氣量增加而增大,單位體積內(nèi)氣液接觸幾率增加,增強(qiáng)了氣液之間的傳質(zhì),脫硫效率有所增大。綜合2方面因素,液氣比影響效果更為顯著,故隨入口煙氣量增加,脫硫效率降低。

入口煙氣量影響增壓風(fēng)機(jī)電耗,如圖6所示,當(dāng)入口煙氣量從168000 m3/h增加到560000m3/h時(shí),脫硫塔能耗從950.87kW增加到2066.63kW,且增速越來(lái)越快,平均單位入口煙氣量能耗增幅為0.0029kW/(m3/h)。

脫硫能效值隨入口煙氣量增加呈先升后降趨勢(shì)變化,在入口煙氣量為168000~448000m3/h時(shí)快速上升,脫硫能效值由0.52kg/(kW·h)上升到0.81kg/(kW·h),平均單位入口煙氣量脫硫能效值增幅為1.03′10-6[kg/(kW·h)]/(m3/h);之后脫硫能效值便緩慢下降,在入口煙氣量為560000m3/h時(shí)降到0.75 kg/(kW·h),平均單位入口煙氣量脫硫能效值降幅為5.83′10-7[kg/(kW·h)]/(m3/h)。雖然脫硫塔阻力增大使?jié){液循環(huán)泵和增壓風(fēng)機(jī)能耗增大,但煙氣流量的提升也使SO2質(zhì)量流量大幅度增長(zhǎng),SO2脫除量增加值相對(duì)于能耗增加值要大得多,從而使脫硫能效值呈上升趨勢(shì);當(dāng)SO2質(zhì)量流量超出設(shè)計(jì)值時(shí),脫硫塔脫硫性能接近極限,SO2脫除量趨于穩(wěn)定,脫硫能效值最終呈緩慢下降趨勢(shì)。

3.3 煙氣流速對(duì)能效特性的影響

脫硫效率隨塔內(nèi)煙氣流速增大而下降,如 圖7所示,當(dāng)煙氣流速由1.2m/s增大到4.1m/s時(shí),脫硫效率從98.01%下降到91.99%,幾乎呈反比例下降,平均單位煙氣流速脫硫降幅為2.10%/(m/s)。一方面,在其他參數(shù)不變的情況下,煙氣流速增大可以增強(qiáng)煙氣和石灰石漿液之間的湍動(dòng),強(qiáng)化氣液傳質(zhì),對(duì)脫硫效果有促進(jìn)作用;另一方面,在塔徑不變的情況下,塔內(nèi)煙氣流速增大,漿液噴淋量保持不變,則液氣比減小,脫硫效率降低。綜合2方面因素,煙氣流速增加使液氣比降低對(duì)脫硫效率的影響強(qiáng)于氣液之間的湍動(dòng)帶來(lái)的影響,故在漿液噴淋量不變的前提下煙氣量增大,脫硫效率下降。

隨著塔內(nèi)煙氣流速增大,脫硫塔阻力增大,使增壓風(fēng)機(jī)和漿液循環(huán)泵能耗增加,脫硫塔總能耗升高,如圖8所示,當(dāng)煙氣流速?gòu)?.2m/s增加到4.1m/s時(shí),脫硫塔能耗增大了1115.75kW,平均單位煙氣流速能耗增幅為388.9kW/(m/s)。

脫硫能效值隨煙氣流速變化規(guī)律和其隨入口煙氣量變化規(guī)律一致,即脫硫能效值隨煙氣流速增大先升后降,因此脫硫塔運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性隨煙氣流速增大先變好后變差。

3.4 入口SO2質(zhì)量濃度對(duì)能效特性的影響

入口SO2質(zhì)量濃度對(duì)脫硫效率的影響較小,如圖9所示,當(dāng)入口SO2質(zhì)量濃度由1000mg/m3增加到4000mg/m3時(shí),脫硫效率從98.4%降低到98.3%,平均單位入口SO2質(zhì)量濃度脫硫降幅為3.23%/(mg/m3),對(duì)傳質(zhì)過(guò)程僅有微小的促進(jìn)作用。根據(jù)雙模理論,SO2的傳質(zhì)過(guò)程是由氣膜阻力和液膜阻力共同作用的,當(dāng)入口SO2質(zhì)量濃度在較低水平時(shí),隨著入口SO2質(zhì)量濃度增加,吸收漿液中的堿性物質(zhì)被快速消耗,液膜阻力不斷增加,使脫硫效率快速下降。當(dāng)入口SO2質(zhì)量濃度達(dá)到一定程度時(shí),吸收漿液中的堿性物質(zhì)被消耗殆盡,不足以反應(yīng)所有SO2,脫硫能力不斷減弱,但減弱作用微弱,變化幅度僅為0.02%。

入口SO2質(zhì)量濃度影響煙氣中SO2脫除量,進(jìn)而影響氧化風(fēng)機(jī)電耗,如圖10所示,當(dāng)入口SO2質(zhì)量濃度由1000mg/m3增加到4000mg/m3時(shí),脫硫塔能耗由2561kW升高至3062.98kW,平均單位入口SO2質(zhì)量濃度能耗增幅為0.17kW/(mg/m3)。

脫硫能效值隨入口SO2質(zhì)量濃度增加快速上升,當(dāng)入口SO2質(zhì)量濃度從1000mg/m3上升到4 000mg/m3時(shí),脫硫能效值由0.22kg/(kW·h)上升到0.72 kg/(kW·h),變化規(guī)律近似于正比例函數(shù),平均單位入口SO2質(zhì)量濃度脫硫能效值增幅為0.00017 [kg/(kW·h)]/(mg/m3)。濕法脫硫塔按照設(shè)計(jì)參數(shù)運(yùn)行時(shí)吸收SO2的能力很強(qiáng),即使SO2質(zhì)量濃度稍微高于設(shè)計(jì)煙氣參數(shù)(3000mg/m3),也能達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)。因此在額定工況下污染物濃度越高,脫硫塔的能源利用率就越高,越大,脫硫塔運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性越好。

3.5 煙氣溫度對(duì)能效特性的影響

圖11為煙氣溫度與脫硫效率和出口SO2質(zhì)量濃度的關(guān)系曲線,可以看出,隨著煙氣溫度上升,脫硫效率幾乎呈反比例下降,當(dāng)煙氣溫度由125℃上升至145℃時(shí),脫硫效率由98.82%下降到97.60%,平均單位煙氣溫度脫硫降幅為0.06%/℃。煙氣溫度越低,越有利于SO2氣體溶于吸收漿液,另外,脫硫反應(yīng)為放熱反應(yīng),入口煙氣溫度升高不利于正向反應(yīng)進(jìn)行,故脫硫效率降低。

煙氣溫度影響煙氣體積流量,使氧化風(fēng)機(jī)電耗增加,如圖12所示,煙氣溫度上升使脫硫塔能耗緩慢上升,當(dāng)煙氣溫度由125℃上升到145℃時(shí),脫硫塔能耗由2896.08 kW上升至2922.03kW,能耗僅上升了約50kW,平均單位煙氣溫度能耗增幅為2.65kW/℃。

脫硫能效值隨煙氣溫度升高而降低,當(dāng)煙氣溫度由125℃升高到145℃時(shí),脫硫能效值由0.58kg/(kW·h)下降到0.56kg/(kW·h),平均單位煙氣溫度脫硫能效值降幅為0.00087[kg/(kW·h)]/℃。煙氣溫度高不利于SO2的脫除,同時(shí)能耗隨溫度升高而增大,所以脫硫能效值降低,運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性變差。

3.6 噴淋層組合情況對(duì)能效特性的影響

數(shù)值模擬結(jié)果表明,4層噴淋層全部開啟時(shí),第2層噴淋層的脫硫能效值最高,消耗等量能源對(duì)脫硫的貢獻(xiàn)率最大,第1層噴淋層能效排名第2,第3、4層噴淋層能效排名分別為第3、第4。最上層噴淋層的脫硫能效值最低,在4層噴淋層中的貢獻(xiàn)率最小。

開啟的噴淋層數(shù)越多,液氣比越大,氣液傳質(zhì)越充分,SO2脫除能力越強(qiáng),同時(shí)能耗也越大。噴淋層組合情況對(duì)脫硫效率、出口SO2質(zhì)量濃度及能耗、能效特性的影響分別如圖13和14所示,可知,當(dāng)開啟4層噴淋層時(shí),脫硫效率和能耗值最高,且隨著噴淋層數(shù)減少,脫硫效率和能耗值減小。噴淋層組合數(shù)變化下的平均單位噴淋層脫硫增幅為3.4%/層,平均單位噴淋層能耗增幅為575.1kW/層。當(dāng)開啟的噴淋層數(shù)相同時(shí),吸收區(qū)高度越高,脫硫反應(yīng)時(shí)間越長(zhǎng),脫硫越充分,開啟3層噴淋層時(shí),脫硫效率和能耗由大到小排序?yàn)椋?/3/4層>1/3/4層>1/2/4層>1/2/3層。開啟2層噴淋層時(shí),脫硫效率和能耗由大到小排序?yàn)椋?/4層>2/4層>2/3層>1/4層>1/3層>1/2層。

脫硫能效值的變化規(guī)律同脫硫效率和能耗值變化規(guī)律恰好相反,噴淋層組合數(shù)越多,脫硫能效值越低,平均單位噴淋層脫硫能效值降幅為0.15[kg/(kW·h)]/層。由于噴淋層組合數(shù)多時(shí),SO2脫除量增幅小于脫硫塔能耗增幅,故脫硫能效值降低。當(dāng)開啟噴淋層數(shù)相同時(shí),底層噴淋層組合形式的脫硫能效值高于頂層噴淋層組合形式,此規(guī)律也與上述每層噴淋層的脫硫能效值變化規(guī)律一致。

4 結(jié)論

提出了脫硫能效指標(biāo),綜合考慮了脫硫性能和能耗2方面因素,通過(guò)定量方法直觀體現(xiàn)出脫硫運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,并通過(guò)CFD數(shù)值模擬方法,分別研究了液氣比、入口煙氣量、煙氣流速、入口SO2質(zhì)量濃度、煙氣溫度等參量以及噴淋層組合方式對(duì)濕法脫硫塔能效的影響規(guī)律,得出以下結(jié)論:

1)脫硫能效值隨液氣比增大和煙氣溫度升高而下降,隨入口SO2質(zhì)量濃度增大而升高。液氣比對(duì)脫硫能效值影響較大,是影響脫硫運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的重要因素。

2)脫硫能效值隨入口煙氣量和塔內(nèi)煙氣流速增大先上升后下降,在塔徑不變的情況下,入口煙氣量增大,截面煙氣流速隨之增大,故二者影響規(guī)律相同。

3)當(dāng)4層噴淋層同時(shí)開啟時(shí),脫硫能效由高到低分別為第2層、第4層、第3層和第1層。噴淋層組合數(shù)越多,脫硫能效值越低。開啟噴淋層數(shù)量相同時(shí),底層噴淋層組合的脫硫能效值高于頂層噴淋層組合的脫硫能效值。

[1] 中華人民共和國(guó)生態(tài)環(huán)保部.關(guān)于印發(fā)《全面實(shí)施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》的通知[EB/OL].(2015-12-11)[2020-08-01].http://www.zhb.gov.cn/.

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Study on Energy Efficiency Characteristics of Wet Flue Gas Desulfurization Tower

LENG Yajuan, HU Rui, CUI Lin, DONG Yong*

(National Engineering Laboratory of Coal-fired Pollutant Reduction (Shandong University),Jinan 250061, Shandong Province, China)

Aiming at the lack of energy efficiency law of wet flue gas desulfurization, this paper takes the wet flue gas desulfurization tower of a 150 MW unit which has been in ultra low emission standard as the research object. An energy efficiency index of desulfurization, namely desulfurization energy efficiency value, was constructed based on the main energy consumption and desulfurization efficiency of the desulfurization equipment. The effects of liquid/gas ratio, inlet flue gas volume, flue gas velocity, inlet SO2concentration, flue gas temperature and different spray layer combinations on the desulfurization energy efficiency characteristics were studied by combining numerical simulation and theoretical analysis. The results show that the desulfurization energy efficiency value ranges from 0.22kg/(kW·h) to 0.96kg/(kW·h), and changes in direct proportion with the inlet SO2concentration, changes in inverse proportion with the number of spray layer combinations, liquid-gas ratio and inlet flue gas temperature, with the inlet flue gas volume and the flue gas flow rate in the tower rises first and then decreases. This study provides a reference for desulfurization technology evaluation and energy-saving operation of desulfurization system.

wet desulphurization tower; numerical simulation; desulphurization energy efficiency value; energy efficiency index law

10.12096/j.2096-4528.pgt.20076

TK 16

國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目(2017YFF0209803)。

Project Supported by National Key Research and Development Program of China (2017YFF0209803).

2020-08-31。

(責(zé)任編輯 辛培裕)

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