吳卓宇,梁耀軒,張淑娟,張旭蘭,蔡白樺
(1. 中山大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,廣東廣州510275;2. 東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心,廣東東莞523000)
隨著經(jīng)濟(jì)水平的不斷發(fā)展,我國的污水排水量和處理量也在不斷上升。據(jù)報道顯示,我國污水處理總量已達(dá)到2億m3/d[1],而2015年的處理量為1.87 億m3/d[2],呈現(xiàn)每年逐步遞增的趨勢。目前,我國每年含水率為80%的污泥產(chǎn)生量約為3×107~4×107t,平均每年的增長量為15%,預(yù)計到2020 年,我國的污泥年產(chǎn)量將會超過6×107t[3]。目前,污水處理廠典型的機械脫水工藝主要是板框壓濾脫水、帶式壓濾脫水和離心脫水等,產(chǎn)生的污泥經(jīng)過機械脫水處理后的含水率為65%~80%[4-5]。根據(jù)有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn),不同的污泥處置方法對于含水率的要求也不同[7-9],其中用作污泥混合填埋時,含水率要小于60%[10]。而目前的工藝水平很難達(dá)到后續(xù)處理工藝的要求。因此,需要發(fā)展新的污泥脫水技術(shù)來降低污泥含水率。
污泥脫水環(huán)節(jié)是污泥處理工藝中至關(guān)重要的一環(huán),直接決定了污泥處理的成本[11]。傳統(tǒng)的機械脫水裝置容易出現(xiàn)堵塞等問題,需間歇運行[12]。而在電滲透脫水過程中,由于電場的作用,水與污泥絮體的運動方向相反,因而不易發(fā)生堵塞[13]。在電滲透脫水的直流電場作用下,污泥中的水分會隨之移動,而污泥顆粒由于粒徑過大而會被截留在裝置的過濾介質(zhì)上,從而實現(xiàn)污泥和水分分離的目的[14-17]。根據(jù)相關(guān)研究顯示[18-19],通入電流后污泥樣品都有明顯的脫水效果。電滲透主要作用于顆粒間的毛細(xì)孔道內(nèi),加快污泥中的自由水和孔隙水等的脫除[20],再結(jié)合機械壓力配合,其脫水效果要好于傳統(tǒng)的機械脫水,更能進(jìn)行深度脫水[21-24]。電滲透脫水主要問題在能耗較高,如何優(yōu)化電滲透脫水的操作條件,降低脫水能耗是當(dāng)前許多學(xué)者研究的重點。但目前的研究主要采用單因素實驗法,很少研究有進(jìn)行多因素綜合優(yōu)化的探索。例如,魯子燁等[25]考察了不同電壓強度(0、15、35 和55 V)對污泥電脫水效果的影響,發(fā)現(xiàn)電壓強度越大脫水效果越好;李賀等[26]采用單因素輪換法進(jìn)行實驗,發(fā)現(xiàn)最佳技術(shù)參數(shù)為:污泥厚度10 mm、機械壓力100 kPa、電壓梯度50 V/cm,但能耗較高,為0.3 kW·h/kg。
正交實驗具有實驗次數(shù)少周期短、各因素具有均衡分散性和每個因素不同水平具有可比性的優(yōu)點而廣泛運用于科學(xué)研究中[27-28]。本研究采用正交試驗法,以污泥含水率和脫水能耗作為評價指標(biāo),探索電滲透脫水過程中機械壓力、電滲透時間、電壓梯度以及污泥厚度的最優(yōu)化組合。為了使污泥的含水率達(dá)到我國現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定以下,并盡可能降低脫水能耗。本研究通過第一輪正交實驗,探索合適的參數(shù)范圍,以此為基礎(chǔ)設(shè)計并開展第二論正交實驗。
本實驗污泥采自廣州市大坦沙污水處理廠,該廠位于廣州西郊大坦沙島。實驗污泥是經(jīng)機械脫水后的生活污泥,采回來的污泥樣品都先放置在4 ℃的冰箱里保持,并同時測定其基本性質(zhì)。基本性質(zhì)結(jié)果如下。
表1 實驗污泥的基本性質(zhì)Table 1 Basic properties of the sludge
本實驗采用的裝置是平板電極的電滲透脫水裝置,主要設(shè)備是一塊15 cm×15 cm 的陽極電極、一塊19 cm×19 cm 的陰極電極、壓力傳感器和底下放置的精確到0.01 g的電子天平(可實時測量脫出的水分的質(zhì)量值)。實驗通過穩(wěn)壓直流電源提供電壓供電,并用萬用表測定電壓和電流。為了保證實驗的重現(xiàn)性,每組實驗至少重復(fù)兩次。
開啟電源,觀察污泥的變化,每1 min 記錄一次電流值和脫除水的質(zhì)量,直到實驗結(jié)束為止。
污泥的最終含水率的計算公式為:
式中,w為最終污泥的含水率(%),m為填充污泥的質(zhì)量(g),w1為原始污泥的含水率(%),m1為脫除水的質(zhì)量(g)。
電滲透過程中,脫水能耗的計算公式為
式中,E 為脫水能耗(kW·h/kg),U 為脫水時通入的電壓(V),I (t)為脫水過程中電流隨時間的變化(A),t 為脫水時間(h),m 為脫除水分的質(zhì)量(kg)。
圖1 電滲透裝置簡略圖Fig.1 Simple diagram of electro-osmotic device
本研究在此前的實驗的探索中顯示:隨著機械壓力增加,含水率降低速度變慢,能耗快速上升;電滲透時間不斷增加的同時,能耗不斷升高,而含水率降低速度變慢;適當(dāng)?shù)碾妷禾荻扔欣陔姖B透的進(jìn)行,隨著電壓梯度的升高,能耗也在升高,而含水率下降速度變慢;污泥厚度越大,達(dá)到相同含水率時,電滲透所需能耗也越大。因此本次實驗設(shè)定參數(shù)范圍為機械壓力為0~30 kPa,電滲透時間為20~80 min,電壓梯度為5~20 V/cm,污泥厚度為0.75~3.00 cm。
根據(jù)設(shè)定的實驗參數(shù)范圍和正交試驗表L16(45)設(shè)計了第一輪正交試驗,因素和水平如表2 所示,第五列作為誤差列。完成第一輪正交實驗后,利用Minitab 16 軟件進(jìn)行極差分析和方差分析,得出各個因素影響的主次順序,如表3所示。再結(jié)合綜合平衡法對比分析各操作條件下的脫水效果和能耗,得出較優(yōu)的操作參數(shù)來縮小水平范圍,繼而進(jìn)行第二輪正交試驗。
進(jìn)行方差分析時,由于脫水能耗的數(shù)值較小,計算時容易出現(xiàn)較大誤差,因此將脫水能耗的數(shù)值放大100 倍來計算以減少誤差,計算結(jié)果如表3所示。以不同因素水平的含水率與脫水能耗的kij值為縱坐標(biāo),因素水平為橫坐標(biāo)作趨勢變化圖如圖2所示。
表2 正交試驗的因素和水平Table 2 Factors and levels of the orthogonal experiment
表3 第一輪正交試驗極差和方差分析結(jié)果Table 3 Results of range and variance analysis of the first orthogonal test
圖2 不同因素水平的含水率與脫水能耗變化趨勢Fig. 2 Variation trend of sludge moisture content and energy consumption of dewatering at different factor levels
如圖2a 所示,最終含水率最低的機械壓力水平是10 kPa,而能耗最低的機械壓力水平為20 kPa。根據(jù)極差分析顯示,相對于能耗變化而言,機械壓力的變化對含水率變化的重要程度更大,而且在實際生產(chǎn)過程中,機械壓力越大對生產(chǎn)設(shè)備要求就越高。因此,本次實驗選取10 kPa 為機械壓力的優(yōu)化水平。
如圖2b 所示,含水率最低的電滲透時間水平是80 min,而能耗最低的是60 min。由極差分析可得,電滲透時間的變化對含水率變化要更加重要??紤]到80 min 和60 min 水平的含水率相差不大,因此本實驗選取60 min 作為電滲透時間的優(yōu)化水平。
如圖2c 所示,含水率最低的電壓梯度水平是20 V/cm,但能耗最低的電壓梯度水平卻為5 V/cm。通過極差分析可知,電壓梯度對于污泥含水率與脫水能耗均為重要影響因素。因此,為了實現(xiàn)脫水效果與能耗的平衡,本實驗選取15 V/cm 作為電壓梯度的優(yōu)化水平。
根據(jù)圖2d 顯示,污泥厚度水平為0.75 cm 時,能耗和含水率均為最低。因此,選取0.75 cm 作為污泥厚度的優(yōu)化水平。
綜合第一輪正交試驗確定的操作結(jié)果:機械壓力為10 kPa、電滲透時間為60 min、電壓梯度為15 V/cm、污泥厚度為0.75 cm。由于第一輪正交實驗中沒有該組合,所以將該操作組合進(jìn)行實驗,結(jié)果表明:脫水后含水率為(59.72±0.42)%,脫水能耗為(0.139±0.005)kW·h/kg。為了進(jìn)一步降低含水率以及能耗,在第一輪正交試驗的基礎(chǔ)上開展第二輪正交試驗,以確定更優(yōu)化的參數(shù)組合。
根據(jù)第一輪正交試驗后篩選得出的較優(yōu)操作參數(shù)組合。第二輪實驗設(shè)定參數(shù)范圍為機械壓力為5~15 kPa,電滲透時間為50~70 min,電壓梯度為10~17.5 V/cm,污泥厚度為0.50~1.50 cm。根據(jù)L16(45)正交試驗表設(shè)計出第二輪正交試驗方案,第五列空列作為誤差列,能直觀反映出試驗誤差的大小,結(jié)果如表4。
2.2.1 極差和方差分析 由表5 可得,對于污泥含水率而言,機械壓力和電壓梯度的極差值均較大,說明這兩個因素是污泥最終含水率的主要因素,而污泥厚度對最后含水率的影響不大。對于污泥脫水能耗而言,污泥厚度和電壓梯度是主要因素。由P值也可以得出相應(yīng)的結(jié)論,機械壓力和電壓梯度對污泥含水率的影響是顯著的,而電壓梯度和污泥厚度對污泥脫水能耗的影響是顯著的。
表4 第二輪正交試驗結(jié)果統(tǒng)計1)Table 4 Results of the second orthogonal test orthogonal experiment
表5 第二輪正交試驗極差和方差分析結(jié)果Table 5 Results of range and variance analysis of the second orthogonal test
2.2.2 水平優(yōu)化 以污泥含水率和脫水能耗為響應(yīng)指標(biāo),用響應(yīng)曲面法進(jìn)行污泥電滲透脫水操作參數(shù)的優(yōu)化研究。運用Minitab 軟件,分別分析在考慮線性作用、線性+相互作用、線性+平方作用三種模型下,污泥脫水的最佳操作參數(shù)組合,并對此進(jìn)行試驗驗證,每組試驗重復(fù)兩次。綜合三種模型的優(yōu)化結(jié)果,得到電滲透脫水的最佳操作參數(shù)組合。圖3~圖5 是在三種模型模擬下,關(guān)于含水率和脫水能耗的水平優(yōu)化的結(jié)果。對三種模型優(yōu)化參數(shù)進(jìn)行實驗驗證,結(jié)果如表6所示。
圖3 模型1:線性作用Fig.3 Model 1:linear action
綜合優(yōu)化結(jié)果,最優(yōu)的操作參數(shù)組合為:機械壓力為14.6~15.0 kPa、電滲透時間為58.7~70.0 min、電壓梯度為15.1 ~16.1 V/cm、污泥厚度為0.50 cm,脫水后污泥含水率為55.00%~58.00%,脫水能耗為0.110~0.120 kW·h/kg。如表6 所示,經(jīng)過驗證試驗后,脫水后污泥含水率為56.23%~57.01%,脫水能耗為0.116~0.120 kW·h/kg,均位于預(yù)測結(jié)果的范圍中,說明模型預(yù)測結(jié)果的可信度較高。從實驗結(jié)果來看,其含水率達(dá)到我國現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,且脫水能耗僅為熱干化技術(shù)的9%~19%[29]。
圖5 模型3:線性+平方作用Fig.5 Model 3:linear+square action
本次實驗采用兩輪正交試驗的方式優(yōu)化電滲透脫水的操作參數(shù),結(jié)合上述實驗分析,現(xiàn)有如下結(jié)論。
1)通過第一輪正交實驗中可以發(fā)現(xiàn),電壓梯度、電滲透時間和機械壓力對污泥含水率的影響特別顯著,而電壓梯度對污泥脫水能耗影響顯著。綜合平衡后得到本實驗水平優(yōu)化后,最優(yōu)操作參數(shù)為:10 kPa、60 min、15 V/cm、0.75 cm。該組合經(jīng)實驗結(jié)果表明:脫水后含水率為(59.72±0.42)%,脫水能耗為(0.139±0.005) kW·h/kg。
2)在第二輪正交實驗中,將第一輪正交實驗的結(jié)果再進(jìn)一步細(xì)分。由第二輪正交實驗可以得出,機械壓力和電壓梯度對污泥最終含水率影響顯著,電壓梯度和污泥厚度對脫水能耗的影響顯著。最終得到最優(yōu)化的操作參數(shù)組合為:機械壓力 為14.6~15.0 kPa、電 滲 透 時 間 為58.7~70.0 min、電壓梯度為15.1~16.1 V/cm、污泥厚度為0.50 cm,脫水后污泥含水率為55.00%~58.00%,脫水能耗為0.110~0.120 kW·h/kg。
表6 三種模型優(yōu)化參數(shù)預(yù)測值與實驗值對比Table 6 Comparison between the predicted value of three models and the experimental value