馮滿風 李紅娟 李惠
本文所探討的2#23500m3/h 空分設備的設計制造單位為杭州杭氧股份有限公司,為方便分析以下對該設備簡稱為2#23500。此裝置的吸附凈化功能表現(xiàn)以全低壓分子篩為主,制冷功能則由增壓透平膨脹機實現(xiàn),具有全精餾無氫制氬、氧氮外壓縮以及氬內壓縮的工藝流程特征,投產(chǎn)運行時間為2006年12月。
一、針對分子篩這一系統(tǒng)的概述
2#23500分子篩系統(tǒng)包含電加熱器、閥門以及分子篩吸附器等部件,其在實際應用過程中的具體表現(xiàn)為:對空冷塔在運行過程中產(chǎn)生的是水分、固體雜質、二氧化碳、甲烷等物質進行吸附與清除,從而達到避免雜質堆積在設備與管路中造成堵塞的目的,是有效防止各類主冷碳氫化合物聚集的關鍵因素,起到了維持設備運行安全性與穩(wěn)定性的重要作用。正是由于這一系統(tǒng)應用特性,使得其在以制氧機為核心的運行系統(tǒng)中占據(jù)著主要應用地位。
在對分子篩吸附器的運行過程進行觀察與分析后可以看到,系統(tǒng)中所應用到的吸附器采取雙床層結構,在其下部以活性氧護鋁為主要填充物,并被放置在用于棚架支撐的孔板上方(不銹鋼材質)。在其上部所裝填的為分子篩,設定裝填的活性氧護鋁高度為600毫米,而分子篩所裝填的高度為840毫米。二者之間采取分隔板做隔斷處理,起到了維持空氣均勻流動狀態(tài)的重要作用,避免由于運行過程中所產(chǎn)生的壓力波動現(xiàn)象出現(xiàn)沖床事故。兩臺1#和2#在在分子篩吸附器中有交替使用表現(xiàn),在一臺進行工作的同時,另一臺處于再生狀態(tài)。該系統(tǒng)實際運行過程中整體氣流方向為正流,若出于再生狀態(tài)則氣流方向相反。對分子篩吸附器的再生階段所表現(xiàn)出的運行狀態(tài)信息進行整理后可以總結出其再生階段主要分為:900秒的卸壓、5100秒的熱吹、6480秒的冷吹、1320秒的均壓以及300秒的并行。下圖為分子篩在運行過程中的流程示例:
分子篩流程圖
二、故障描述
從2019年5月份開始分子篩CO2的含量曲線(即AIAS1203)在運行末期出現(xiàn)升高更有甚者超過1PPM報警,等兩套分子篩切換完以后CO2的含量又逐步下降,表現(xiàn)在曲線上有峰值。如下圖所示:
三、原因分析
在正常運行中,分子篩純化器后的空氣中的二氧化碳含量的曲線應平滑、直線且無節(jié)點,CO2的含量不應超過1PPM。出現(xiàn)此種情況說明分子篩純化器的凈化功能減弱或達不到標準??辗旨夹g人員分析可能有以下一些原因:
1、分子篩設計制造不合理(如容量太小,流速過快,氣體與分子篩接觸時間太短等)。此分子篩于2006年12月投用至2019年運行一直正常,只是在近期才出現(xiàn)此現(xiàn)象。所以設計制造的原因可以排除。
2、分子篩床層不平。若分子篩床層處于平坦狀態(tài),則分子篩在同一截面的情況下有溫度均勻的正常表現(xiàn),氣流通過后溫度變化向出口方向的推移情況保持一致,因此分子篩處于再生狀態(tài)時,冷吹階段的氮氣出口溫度將呈現(xiàn)整體升高規(guī)律,直至達到峰值。若床層高低不一致,則不同部位在有氣流通過時床層厚度也將有所差異,則必然會產(chǎn)生出口無法同時有最高溫度表現(xiàn)的現(xiàn)象?;旌贤瓿珊笃浞逯挡⒉晃ㄒ?。伴隨峰值溫度的下降則對應形成的冷吹曲線的整體形狀也將有“矮胖”的規(guī)律變化情況出現(xiàn)。
查看我們的分子篩冷吹曲線只有一個峰值且正常。所以分子篩床層不平的原因可以排除。
3、二氧化碳分析表有問題。通知儀表人員對此分析表進行校表。在校表結束初期二氧化碳分析表確有降低的現(xiàn)象,但運行一個周期以后CO2在運行末期任然升高,且校表幾次后都是此種情況。所以我們確定二氧化碳分析表沒有問題,CO2的值在末期確實升高。
4、進分子篩空氣量超設計值。2#23500機組設計的標準空氣量為125000m3/h,最大空氣量可達到135000m3/h左右。且在最大空氣量工況運行時CO2也沒有出現(xiàn)超高的情況,同時因為環(huán)保的原因,公司減產(chǎn)只“一機一爐”運行,公司氧氣富裕,所以2#23500機組一直按最小空氣量(110000m3/h)在運行,且雙空氣膨脹時也是按進塔空氣量最小的工況運行。所以進分子篩空氣量不可能超標。
5、進分子篩的原料空氣的溫度較高。查看出空冷塔TIAS1102的溫度,發(fā)現(xiàn)隨著天氣轉暖,整個循環(huán)水的溫度逐漸上升,冷凍機的負荷逐漸加大。因冷凍機每到夏季廠家就要對其進行保養(yǎng),而今年廠家遲遲未見。北邊的2#冷凍機有報警機頭就不會啟動,只有南邊的一臺冷凍機運行,遠遠滿足不了負荷要求,導致出空冷塔進分子篩的空氣溫度較高,甚至達到12℃的報警值,而平時出空冷塔TIAS1102的溫度在8—10℃之間。所以進分子篩的原料空氣的溫度升高,使分子篩的吸附能力下降。
6、進分子篩空氣帶水較多。就地查看循環(huán)水并未發(fā)現(xiàn)有泡沫;空冷塔、水冷塔的液位計正常,冷卻水、冷凍水流量正常并未過大;平時操作嚴格按照操作規(guī)程操作未大幅度的操作,并未突然增大或減少氣量;開車時空冷塔按照操作規(guī)程操作。先通入氣,待壓力升高穩(wěn)定后再通入水。從源頭上消除分子篩帶水的可能性。且每臺分子篩下部管道的最低處都設有排放閥門,能夠經(jīng)常排放分子篩析出的水。所以進分子篩空氣帶水較多的原因可以排除。
7、分子篩再生不徹底。依照相關規(guī)程的要求,若再生位置的進口溫度為175攝氏度,則較佳值對應冷吹過程中80至100攝氏度的冷吹峰值;若冷吹環(huán)節(jié)峰值在80攝氏度以下,則其所吸附的水分將產(chǎn)生解析不完全的情況。但應注意再生溫度確定環(huán)節(jié)的特殊性,實際過程中需要以分子篩吸附器工作時間與老化程度等因素為前提,采取升高或降低方式,從而在提供維持安全穩(wěn)定運行條件的基礎上,達到減少資源浪費與能源消耗的目的。為了降低成本,節(jié)約能源,廠部要求分子篩的冷吹峰值在100—110℃,電加熱器的設定溫度為150℃。分子篩的老化程度不能觀測,所以在實際中并不能確定分子篩是否再生徹底。
8、分子篩在第一次工作前未做徹底活化處理。每次大修后,啟動制氧機時都將3臺電加熱器同時開啟,電加熱器的溫度設到190℃,使分子篩的冷吹峰值達到120-130℃或更高,且至少進行三個周期。所以此原因可以排除。
9、在吸附器中分子篩若充裝數(shù)量有不足的現(xiàn)實情況產(chǎn)生,則其在實際運行狀態(tài)下,分子篩之間的間隙將隨時間的推移有逐漸縮小的特征表現(xiàn),且分子篩有一定的磨耗率。所以隔一段時間應補裝分子篩。充裝數(shù)量是否不足需要打開分子篩吸附器才能看到。所以此原因待查。
10、分子篩長期使用,吸附能力降低。查閱資料得知:分子篩的使用年限根據(jù)環(huán)境濕度、試用壓力、填裝緊實度等都有關系。在空分中分子篩的使用壽命為10年左右。而我們自2006年12月投用至今,分子篩的老化程度并不能觀測。所以此原因待查。
四、處理措施
1、針對進分子篩的空氣的溫度較高的問題。
①將兩臺冷凍機的設定溫度降低。
②積極聯(lián)系冷凍機廠家的維修人員,處理2#冷凍機機頭負荷大報警不能啟動的問題。
使出空冷塔進分子篩的空氣溫度由原來的12℃降低到了9.0℃。
2、針對分子篩再生不徹底的問題。
①將兩臺電加熱器的溫度由150℃設高到190℃,并密切觀察電加熱器的運行情況,電加熱器的溫度不能太低。
②各班在分子篩熱吹期間將熱吹氣量由設定值的23500m3/h降低到22000m3/h,增加分子篩的熱負荷,使分子篩所吸附的水分、二氧化碳、乙炔等分子更好的解析出來,并將足夠的熱量貯存在床層中。
③若提空氣量后,應密切關注冷吹峰值,使冷吹峰值在100—110℃之間,分子篩再生加熱氣量控制在21000m3/h。運行幾個周期,使分子篩再生不徹底的問題得到了解決。
3、針對分子篩長期使用,吸附能力降低和純化器中分子篩的充裝數(shù)量不足的問題。需要等檢修的機會,打開分子篩吸附器才可以檢測出來。
經(jīng)過全廠人員的不懈努力,現(xiàn)2#23500機組分子篩末期CO2含量高的問題得到了很大的改善。如下圖:
雖然在末期還是會有些微升高的現(xiàn)象,但是遠遠達不到1PPM的報警值。
五、小結
分子篩吸附器的穩(wěn)定運行對制氧機有至關重要的作用,在平時的操作中要時刻關注CO2含量的變化,一發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報處理。同時保證分子篩吸附器應處于良好的工作狀態(tài),解析再生完全,床層充實平整,無短路氣流通過。此次CO2含量高對其他制氧機的同類問題有借鑒作用。