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基于ProCAST 數(shù)值模擬的馬氏體不銹鋼折流器鑄造工藝優(yōu)化

2021-01-12 02:36聶金成葉潔云汪志剛何曉璇陳子慧
有色金屬科學(xué)與工程 2020年6期
關(guān)鍵詞:縮孔鑄件工藝

聶金成, 葉潔云, 汪志剛, 何曉璇, 陳子慧

(1. 江西理工大學(xué)材料冶金化學(xué)學(xué)部,江西 贛州 341000;2. 南昌航空大學(xué)航空制造工程學(xué)院,南昌 330000;3. 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院,江蘇 泰州225300)

ZG06Cr13Ni4Mo 對(duì)應(yīng)于美國標(biāo)準(zhǔn)A743/743M-03 中的CA6NM,是一種低碳馬氏體不銹鋼,具有優(yōu)異的強(qiáng)度、韌性、可焊接性能、耐磨性能和鑄造性能,因此廣泛應(yīng)用于水力發(fā)電設(shè)備。某公司利用采用砂型重力鑄造方法生產(chǎn)的用于水輪發(fā)電機(jī)自動(dòng)控制的折流器鑄件來切斷水流保護(hù)水輪機(jī),延長水輪機(jī)使用壽命。 由于折流器長期服役在高沖擊、重潮濕的腐蝕環(huán)境中,要求鑄件承受一定的載荷和強(qiáng)度,因此減少鑄造過程中氣孔、夾渣、裂紋、縮松、縮孔等鑄造缺陷的出現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)折流器鑄件致密化的關(guān)鍵[1-4]。 隨著人們對(duì)鑄造模擬技術(shù)需求的快速增長,ESI 集團(tuán)開發(fā)的ProCAST 軟件能夠進(jìn)行鑄件充型、凝固和冷卻過程模擬,準(zhǔn)確預(yù)測(cè)縮松、縮孔等鑄造缺陷出現(xiàn)的位置,以便調(diào)整工藝方案[5-7]。本文結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)的實(shí)際需要,基于ProCAST 鑄造模擬軟件,對(duì)折流器鑄件的鑄造工藝進(jìn)行模擬,通過模擬結(jié)果調(diào)整鑄造工藝,從而獲得較優(yōu)的鑄件質(zhì)量,并為同類產(chǎn)品生產(chǎn)提供參考。

1 鑄造工藝設(shè)計(jì)

1.1 鑄件結(jié)構(gòu)分析

1.1.1 鑄件結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

折流器鑄件屬于異形件, 三維結(jié)構(gòu)如圖1 所示。該鑄件材質(zhì)選用ZG06Cr13Ni4Mo 馬氏體不銹鋼,其輪廓尺寸為 967 mm×455 mm×509 mm。 鑄件凈重190 kg,毛重 218 kg。

1.1.2 鑄件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

對(duì)折流器鑄件進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析(見圖2),確定鑄件的機(jī)械加工余量、粗糙度以及加工方法[8],如表1 所列。

1.2 鑄件技術(shù)要求

①鑄件熔煉采用EAF(電弧爐)+LF(鋼包精煉爐)+VOD(真空吹氧脫碳法)的冶煉工藝方案,最終化學(xué)成分如表2 所列; ②鑄件熱處理工藝為1 010 ℃正火+605 ℃一次回火+580 ℃二次回火[9-10]。

1.3 鑄造工藝分析

本次折流器鑄件采用呋喃樹脂砂重力鑄造的方法[11-12],因不銹鋼澆注溫度高于普通鑄鋼件,呋喃樹脂砂在高溫狀態(tài)下易出現(xiàn)發(fā)氣量加大和造成鑄件表面黏砂的現(xiàn)象[13],因此需要采取合理措施排出氣體(設(shè)置明頂冒口、出氣孔和芯骨纏繞排氣繩等)和選用醇基鋯英粉做涂料[14]。

1.4 鑄造工藝方案

本鑄件充分考慮分型面和澆注位置的選擇,確定了平做立澆工藝方案[15]。在澆注時(shí)力求金屬液流平穩(wěn),防止卷氣,降低出現(xiàn)氣孔可能性,故平做立澆工藝方案采用底注式澆注系統(tǒng),水平側(cè)入方式[16],澆注系統(tǒng)使用預(yù)埋陶瓷管造型[17]。

表1 鑄件機(jī)械加工余量分布Table 1 Distribution of machining allowance for the casting

表2 折流器鑄件化學(xué)成分Table 2 Chemical composition of the jet deflector casting 單位:質(zhì)量分?jǐn)?shù),%

結(jié)合折流器鑄件尺寸和結(jié)構(gòu)特點(diǎn), 共設(shè)置1 條錐形直澆道、1 條環(huán)形橫澆道、4 條切線內(nèi)澆道 (螺旋狀布置)和1 處梯形直澆道窩,并根據(jù)鑄件的補(bǔ)縮范圍,設(shè)置了6 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)腰形暗冒口和2 個(gè)隨形明頂冒口。 折流器鑄件的澆注系統(tǒng)及澆道分布如圖3所示。

2 鑄造工藝模擬與分析

2.1 熱物理參數(shù)和模擬參數(shù)設(shè)置

由于 ProCAST 軟件中 Cast 模塊里沒有ZG06Cr13Ni4Mo 的材料熱物性數(shù)據(jù), 需要自定義添加材料的化學(xué)成分,軟件由此計(jì)算生成相應(yīng)的材料屬性[18]。 主要鑄造模擬參數(shù)如下:

1) 邊界條件。鑄件與砂型之間、冷鐵與砂型之間取500 W/(m·2K),鑄件與冷鐵之間取2 000 W/(m·2K)[6]。

2) 初始條件。澆注溫度 1 565 ℃,型砂溫度 25 ℃,冷卻方式為室溫空冷。 澆注時(shí)間t 采用漏包澆注系統(tǒng)鋼液上升計(jì)算法計(jì)算,公式為[19]:

式中:GL為澆注重量,按工藝出品率估算,約為350 kg;N 為同時(shí)澆注的澆包數(shù)量, 取1 個(gè);n 為每個(gè)澆口的包孔數(shù),取 1 個(gè);v包為鋼液的澆注速度,取 20 kg/s。 由式(1)計(jì)算得到澆注時(shí)間 t 為 17.5 s,取整為 17 s。

3) 模擬參數(shù)。 澆注方式選擇 Gravity Filling(重力鑄造), 計(jì)算停止溫度 TSTOP=700 ℃, 填充率LVSURF=1[20]。

2.2 初始方案模擬結(jié)果與分析

初始方案模擬結(jié)果及分析見圖4。

從圖4(a)可知,折流器擋流板和轉(zhuǎn)軸上方添加冒口之后, 消除了大部分滯留在鑄件的縮松縮孔缺陷,說明明頂冒口和暗冒口分布和數(shù)量的設(shè)置起到了良好的補(bǔ)縮作用, 但是缺陷控制仍未達(dá)到理想效果,這從圖4(b)可以反映,折流器以擋流板和拐臂孔為界限所圍成的部分鑄件溫度較高, 晚于下方轉(zhuǎn)軸凝固,因此補(bǔ)縮通道暢通,缺陷較??;而擋流板與暗冒口的溫度較低, 部分暗冒口可能先行凝固, 補(bǔ)縮通道阻塞, 其中2 個(gè)較大的暗冒口阻塞現(xiàn)象最嚴(yán)重,缺陷也最多。 究其擋流板縮松縮孔缺陷高的原因,分析圖4(c)和圖4(d)可知,折流器澆注系統(tǒng)的內(nèi)澆口連接擋流板下部分,導(dǎo)致內(nèi)澆口上方的金屬液溫度一直過高,形成孤立液相區(qū),得不到上方冒口及時(shí)補(bǔ)縮,進(jìn)而形成缺陷。

2.3 工藝優(yōu)化及數(shù)值模擬分析

2.3.1 鑄造工藝優(yōu)化方案制定

根據(jù)初始方案的模擬結(jié)果,為進(jìn)一步減少縮松縮孔缺陷區(qū)域,對(duì)初始工藝做出如下改進(jìn):

1) 折流器長短側(cè)翼與擋流板連接處處于熱節(jié)位置,金屬液溫度高,在熱節(jié)連接處下設(shè)置2 塊大的弧形冷鐵,在擋流板下設(shè)置12 塊方形冷鐵;

2) 折流器長側(cè)翼中的轉(zhuǎn)軸部分存在少量缺陷,應(yīng)加大明頂冒口的尺寸,同時(shí)在轉(zhuǎn)軸外設(shè)置4 塊半圓冷鐵;

3) 在原有暗冒口的基礎(chǔ)上,改用2 個(gè)保溫冒口。

本次優(yōu)化工藝均使用鑄鐵外冷鐵,冷鐵尺寸采用模數(shù)法計(jì)算,并結(jié)合工廠中常用的冷鐵厚度,選取冷鐵的厚度為20 mm, 冷鐵形狀依照鑄件形狀優(yōu)化[21]。冷鐵和保溫冒口形狀大小見圖5,最終優(yōu)化工藝方案如圖6 所示。

2.3.2 工藝優(yōu)化方案速度場(chǎng)分析

針對(duì)圖 7(a)~圖 7(e)速度場(chǎng)分析,對(duì)應(yīng)左側(cè)速度標(biāo)尺,從充型1.19 s 時(shí)可以看出,金屬液以較快的流速充滿整個(gè)澆道,進(jìn)入型腔的平均速度達(dá)到1.7 m/s,因內(nèi)澆道呈螺旋切線布置, 對(duì)擋流板側(cè)壁沖擊較小,但金屬液紊流現(xiàn)象較突出;充型5.05 s 時(shí),金屬液同步上升,較平穩(wěn)地充滿擋流板,充型平均速度低于0.8 m/s;充型10.61 s 時(shí),金屬液面十分平穩(wěn),沒有發(fā)現(xiàn)金屬液飛濺和卷氣現(xiàn)象, 對(duì)擋流板幾乎無沖擊;充型12.87 s 時(shí),金屬液開始填充不對(duì)稱的2 個(gè)大明頂冒口,依舊保持平穩(wěn)、同步充型,充型平均速度低于0.01 m/s;在16.8 s 時(shí)充型完畢,總體充型結(jié)果令人滿意。 結(jié)合速度場(chǎng)分析和圖7(f),金屬液從澆道進(jìn)入型腔直至充滿共需16.8 s, 與理論計(jì)算時(shí)間非常接近,并且從左側(cè)充型時(shí)間標(biāo)尺顏色可以得出,同種顏色絕大部分呈水平層狀分布, 進(jìn)一步驗(yàn)證平做立澆工藝采用環(huán)形底注側(cè)入式澆注系統(tǒng)后, 整個(gè)充型過程十分平穩(wěn),降低了因卷氣而產(chǎn)生氣孔的可能性。

2.3.3 工藝優(yōu)化模擬結(jié)果與分析

工藝優(yōu)化模擬結(jié)果及分析見圖8。

從圖8(b)缺陷分布圖可以看出,通過合理布置冷鐵、擴(kuò)大明冒口尺寸和改設(shè)保溫冒口的措施,最大程度地把縮松縮孔缺陷從鑄件內(nèi)部轉(zhuǎn)移到冒口中,鑄件內(nèi)部缺陷率從24.2%大幅降低到1.56%, 說明冷鐵布置增加了整個(gè)擋流板的冷卻速度,使得明頂冒口和暗冒口后期凝固, 從而優(yōu)化鑄件凝固順序,補(bǔ)縮通道暢通,這與圖 8(c)、圖 8(d)模擬結(jié)果一致;從圖8(e)得出,保溫冒口的設(shè)置避免了由于內(nèi)澆口熱量導(dǎo)致孤立液相區(qū)的出現(xiàn),延長了補(bǔ)縮通道,幾乎消除了擋流板的全部缺陷,最終得到一個(gè)致密、滿足綜合機(jī)械性能的鑄件。

3 結(jié) 論

1) 本次折流器鑄件采用平做立澆工藝方案和環(huán)形底注側(cè)入式澆注系統(tǒng), 整個(gè)充型過程十分平穩(wěn),降低因卷氣而產(chǎn)生氣孔的可能性。

2) 根據(jù)初始方案模擬結(jié)果合理布置外冷鐵、保溫冒口和調(diào)整明冒口尺寸,最終有效減少了縮松縮孔缺陷,保證了鑄件的致密性和綜合機(jī)械性能。

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