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CRB600H 高延性冷軋帶肋鋼筋時效性能研究*

2021-01-12 03:01鄭先超周林磊
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2021年2期
關(guān)鍵詞:檢測值延性時效

鄭先超,周林磊

(1.安陽工學(xué)院 土木與建筑工程學(xué)院,河南 安陽455000;2.安陽市城市開發(fā)與公建管理辦公室,河南 安陽455000)

前言

關(guān)于冷軋帶肋鋼筋和熱軋帶肋鋼筋的使用都很廣泛,對熱軋帶肋鋼筋的研究也很多,對熱軋帶肋鋼筋的應(yīng)變時效性能[1]、自然時效、人工時效性能試驗分析[3,6]和力學(xué)性能波動進(jìn)行研究[2],找出力學(xué)性能指標(biāo)值的波動特點[6],發(fā)現(xiàn)時效不影響鋼筋的使用,并且自然時效后,鋼筋的綜合性能得到了提高[3,6]。對HRB400 熱軋帶肋鋼筋實施穿水冷卻工藝后,不但可以細(xì)化晶粒,改善組織,提高鋼筋的機(jī)械性能[4-5]。而且經(jīng)過自然時效后,一般鋼筋比穿水冷卻鋼筋的拉伸性能能夠更快趨于穩(wěn)定[7]。而對冷軋帶肋鋼筋的時效性能進(jìn)行研究很少,謝世紅對冷軋帶肋鋼筋進(jìn)行低溫退火實驗,略降低抗拉強(qiáng)度,顯著提高延伸率,完全消除了應(yīng)變時效,實驗還顯示,先時效后退火與先退火后時效,鋼筋最終性能相同[8]。

高延性主要指伸長率或最大力總伸長率得到大幅度的提高,其強(qiáng)屈比指標(biāo)也高于冷軋帶肋鋼筋,使鋼筋性能總體上有了很大的改進(jìn)。高延性冷軋帶肋鋼筋是經(jīng)低溫回火熱處理,具有較高伸長率的冷軋帶肋鋼筋。高延性冷軋帶肋鋼筋不僅解決了普通冷軋帶肋鋼筋的延性偏低,外觀質(zhì)量差,生產(chǎn)效率低的缺點,而且大幅度的提高了鋼材的強(qiáng)度冷軋帶肋鋼筋的強(qiáng)度和延伸率,實現(xiàn)了冷軋帶肋鋼筋的升級換代,優(yōu)化了冷軋建筑用鋼的工藝技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量,節(jié)約了有限的稀有合金資源,能夠完全滿足高層建筑、高速鐵路、高速公路等高端用戶的需求。高延性冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品性能穩(wěn)定無論從力學(xué)性能試驗,還是從外觀質(zhì)量都已經(jīng)成為普通冷軋帶肋鋼筋的更新?lián)Q代的新產(chǎn)品。

但是關(guān)于高延性冷軋帶肋鋼筋的實驗研究幾乎沒有,本文根據(jù)時效處理是改善冷態(tài)塑性變形后鋼的綜合性能有效辦法,利用合力公司高延性冷軋帶肋鋼筋生產(chǎn)線在線回火處理工藝,用人工時效處理的辦法,使冷軋鋼筋在一定溫度下發(fā)生恢復(fù),部分或完全消除內(nèi)應(yīng)力,大幅度提高鋼的塑性,并保持較高的強(qiáng)度。研究在合力六代軋機(jī)生產(chǎn)線,高速下在線回火處理工藝下,鋼筋的內(nèi)應(yīng)力消除程度和效果,是否還存在時效效應(yīng),并通過人工時效和自然時效的辦法加以驗證。

1 研究方法

用Q235 或HPB300 低碳鋼盤圓按GB 13788-2008或YB/T 4260-2011 標(biāo)準(zhǔn)軋制牌號CRB550 或CRB600H規(guī)格為φ8mm(φ10mm 盤圓二道成型軋制)、φ10mm(φ12mm 盤圓二道成型軋制)鋼筋,在半年內(nèi)分時間段做自然時效后力學(xué)性能(Rm、ReL、A5.65、Agt)檢驗,并用同批試樣(未經(jīng)自然時效)做人工時效后力學(xué)性能(Rm、ReL、A5.65、Agt)檢驗與自然時效對比。自然時效的處理是在同一成品卷相連幾圈中取樣,然后在靜止的空氣中自然冷卻到室溫,備用試樣靜置于室內(nèi),每次取三根平行試樣做自然時效后力學(xué)性能檢驗。人工時效的處理是與自然時效用試樣同時現(xiàn)場制取,在靜止的空氣中自然冷卻到室溫,然后用箱式電阻爐加熱試樣(人工時效工藝條件:加熱試樣到100℃下保溫60min),在靜止的空氣中自然冷卻到室溫,取三根平行試樣做人工時效后力學(xué)性能檢驗。

2 結(jié)果與分析

2.1 人工時效和自然時效后力學(xué)性能檢驗結(jié)果

φ8、φ10mm 鋼筋自然時效與人工時效(在100℃下保溫60min)后力學(xué)性能檢驗結(jié)果分別見圖1。φ8mm 鋼筋取樣時的工藝條件:冷軋速度為620m/min;回火溫度為570℃。φ10mm 鋼筋取樣時的工藝條件:冷軋速度為490m/min;回火溫度為590℃。平行試樣的檢測數(shù)據(jù)因波動較大未作任何處理,在圖中全部示出(下同)。

從檢測數(shù)據(jù)看,有一個共性,就是平行試樣性能檢測值波動較大,尤其是屈服強(qiáng)度,并且強(qiáng)度與延伸的對應(yīng)關(guān)系不明確(一般情況下強(qiáng)度高延性差)。

研究發(fā)現(xiàn),人為干擾因素較多:一是,當(dāng)屈服不明顯時(應(yīng)檢測RP0.2),計算機(jī)或人工取值,屈服強(qiáng)度存在不確定性;二是,試樣未完全矯直和標(biāo)距測量方法不規(guī)范(從殘樣上看有時斷在鉗口附近或標(biāo)點靠近斷口),影響延伸檢測結(jié)果。同時,不排除盤圓性能同卷差及質(zhì)量遺傳因素的影響。而抗拉強(qiáng)度較真實,為此,將重點探討時效前后抗拉強(qiáng)度的變化,其他檢測數(shù)據(jù)只作為參考。

2.2 簡要分析

2.2.1 人工時效和自然時效后強(qiáng)度變化

從圖1(a)、(c)均看出,隨著自然時效時間的延長抗拉強(qiáng)度呈下降趨勢;人工時效(在100℃下保溫60min)后抗拉強(qiáng)度與時效前比較略有下降或變化不明顯。不考慮個別異常值,φ8mm 鋼筋置于室內(nèi)77 天后下降趨勢趨緩并趨于穩(wěn)定(從趨勢上看時效時間少于77 天),與時效前比較,抗拉強(qiáng)度平均降低了15MPa,人工時效后與時效前比較,抗拉強(qiáng)度平均降低了10MPa;φ10mm 鋼筋置于室內(nèi)37 天后下降趨勢趨緩并趨于穩(wěn)定,與時效前比較,抗拉強(qiáng)度平均降低了8MPa,人工時效后與時效前比較,抗拉強(qiáng)度無明顯變化。

表2 成型鋼筋實驗室回火處理模擬試驗工藝

2.2.2 人工時效和自然時效后延伸變化

從圖1(b)、(d)可以看出,φ8、φ10mm 鋼筋自然時效和人工時效后與時效前比較,延伸(三種測量方法)的變化趨勢及與強(qiáng)度變化的對應(yīng)關(guān)系不明確,時效后延伸率(A5.65、A11.3)均能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,但最大力總伸長率(Agt)處于標(biāo)準(zhǔn)下限,個別值不符合要求。一般情況下,如果鋼筋的內(nèi)應(yīng)力釋放不完全,經(jīng)時效處理后,隨著內(nèi)應(yīng)力的進(jìn)一步釋放,強(qiáng)度下降,延性變好;或鋼筋的內(nèi)應(yīng)力釋放較完全,經(jīng)時效處理后,強(qiáng)度和延伸無明顯變化。但圖上反映出的檢測結(jié)果有悖常理,φ8mm 鋼筋隨著自然時效時間的延長,強(qiáng)度下降,延伸變化趨勢不明顯(強(qiáng)度變化小時此現(xiàn)象存在);φ10mm 鋼筋隨著自然時效時間的延長,強(qiáng)度下降,延伸(A5.65和A11.3)也呈下降趨勢。

在試驗中發(fā)現(xiàn),試樣檢測不規(guī)范,存在三個方面的問題:一是有時斷在鉗口附近;二是有時標(biāo)點靠近斷口;三是試樣未完全矯直,直接影響檢測結(jié)果。同時還發(fā)現(xiàn),平行試樣延伸波動較大,存在同卷(甚至同圈)差。對此,作了對比試驗。同一卷相連幾圈連續(xù)取拉伸試樣,標(biāo)距按照標(biāo)準(zhǔn)要求(30、40、50mm),標(biāo)點間距10mm(原30、40、50mm),延伸測量時標(biāo)點盡量遠(yuǎn)離斷口和夾具區(qū),不同測量方法鋼筋的延伸率檢測值見表1(表1 中不同下標(biāo)的A,以下用延伸表述)。表1 中,延伸-1 表示:標(biāo)距一端標(biāo)點距斷口最近的點;延伸-2 表示:標(biāo)距一端標(biāo)點距斷口最近的點再移動10mm;延伸-3 表示:標(biāo)距一端標(biāo)點距斷口最近的點再移動20mm;空格說明斷在夾具內(nèi);編號1-10 為同一卷,11-18 為同一卷。

從表1 中的檢測數(shù)據(jù)可以看出,測量方法對延伸率檢測值的影響是存在的,尤其是對A5.65檢測值的影響最為明顯。同時也發(fā)現(xiàn)鋼筋的最大力總伸長率(Agt)較低,甚至不合格,第一組(編號1-10)平行試樣中合格率僅有50%,說明鋼筋在應(yīng)力作用下有不均勻塑性變形現(xiàn)象存在。

圖2 φ8mm 鋼筋100℃人工時效后強(qiáng)度和延伸變化趨勢

圖3 φ8mm 鋼筋200℃人工時效后強(qiáng)度和延伸變化趨勢

2.3 特殊條件下的試驗結(jié)果與分析

為了對上述結(jié)果做進(jìn)一步驗證,對φ8、φ10mm 鋼筋重新取樣做特殊條件下人工時效試驗,并對φ8mm 回火處理前成型鋼筋做了實驗室回火處理模擬試驗。試樣制取時按軋制順序連續(xù)編號,按編號順序安排試驗先后順序,以減小因性能同卷差造成的平行試樣檢測值的波動。人工時效工藝:100℃和200℃下分別保溫60-600min。實驗室回火處理模擬試驗工藝見表2。

2.3.1 100℃和200℃下人工時效試驗

圖2 反映的是φ8mm 鋼筋100℃和200℃下分別保溫60-300min 人工時效后力學(xué)性能檢測值,因無時效前檢測數(shù)據(jù),用60min 人工時效后力學(xué)性能檢測值作比較。從圖2(a)可以看出,不考慮個別異常值,100℃下保溫60-300min,240min 后抗拉強(qiáng)度平均下降了8MPa;200℃下保溫60-300min,120min 后抗拉強(qiáng)度平均下降了23MPa。為了更進(jìn)一步驗證φ8mm 鋼筋特殊條件下抗拉強(qiáng)度的變化趨勢,再次取樣(批號不同)做了200℃下保溫60-540min 人工時效試驗,時效后力學(xué)性能檢測結(jié)果見圖3(延伸數(shù)據(jù)不完整是因為試樣斷在夾具附近或夾具內(nèi)無法測量)。從圖3(a)可以看出,不考慮個別異常值,200℃下保溫120-240min,抗拉強(qiáng)度與時效初期比較平均下降了13MPa;200℃下保溫300-540min,抗拉強(qiáng)度與時效初期比較平均下降了25MPa。圖2(a)、3(a)反映出的結(jié)果略有差異,兩個批號試樣的工藝和冷軋基料差別無法追溯,但均表明:鋼筋在200℃下保溫60-540min,隨保溫時間的延長,人工時效后抗拉強(qiáng)度呈下降趨勢,時效效應(yīng)比較明顯。從圖2(b)、3(b)可以看出,延伸率波動較大,其變化趨勢及與強(qiáng)度變化的關(guān)系不明確。

圖4 反映的是φ10mm 鋼筋200℃下分別保溫60-600min 人工時效后力學(xué)性能檢測值,該批試樣的工藝條件:冷軋速度170m/min;回火溫度590℃。從圖4(a)可以看出,不考慮個別異常值,與時效前比較無明顯變化。從圖4(b)可以看出,延伸率波動較大,其變化趨勢及與強(qiáng)度變化的關(guān)系不明確。

綜合分析以上結(jié)果,進(jìn)一步驗證了,不同工藝和冷軋基料,鋼筋的時效處理結(jié)果有差別。位錯的密度隨鋼材的化學(xué)成分,熱處理及冷變形等因素而不同的,從而影響時效處理結(jié)果?;鼗饻囟雀撸欣阡摻畹膬?nèi)應(yīng)力釋放和時效效應(yīng)的消除。

2.3.2 實驗室回火處理模擬試驗

圖5 反映的是同一條件下(冷軋基料、軋制工藝),φ8mm 冷軋帶肋鋼筋不同回火工藝條件下的力學(xué)性能檢測值(回火工藝見表2)。從圖5(a)可以看出,在再結(jié)晶溫度以下,回火溫度越高,鋼的恢復(fù)程度越好;溫度一定時,隨保溫時間的延長,鋼的強(qiáng)度呈下降趨勢,且下降速率在降低。僅從試驗數(shù)據(jù)看(延伸數(shù)據(jù)不完整是因為試樣斷在夾具附近或夾具內(nèi)無法測量),φ8mm 冷軋鋼筋在580℃下回火處理,強(qiáng)度和塑性均能滿足高延性鋼的標(biāo)準(zhǔn)要求。在560℃或600℃下回火處理,合理控制軋制速度和回火溫度,是改善鋼的綜合性能的關(guān)鍵,回火溫度低,軋制速度要慢,旨在保持溫度的時間要充分,利于鋼的恢復(fù),以提高塑性;回火溫度高,軋制速度要快,在保證高延性的同時,還要保證強(qiáng)度符合要求。當(dāng)然,冷軋基料的條件也很重要。本次試驗受實驗室條件限制,能否反映真實情況,有待進(jìn)一步驗證,特別是塑性指標(biāo)。

2.3.3 組織和夾雜物分析

為了進(jìn)一步探討同一卷鋼筋制取的試樣力學(xué)性能檢測值波動大的原因,對圖2 中強(qiáng)度值波動較大的試樣選取了幾組,做了組織(見圖6)和夾雜物分析,圖6 中(a)、(b)、(c)、(d)所用試樣的抗拉強(qiáng)度分別為690MPa、604 MPa、584MPa、694MPa,與其對應(yīng)的延伸率(Agt/%)分別為9.53、8.73、6.62、4.53。從金相圖片上可以看出,組織無異常,晶粒度無明顯差別。光學(xué)顯微鏡下觀察,拉伸試樣斷口和縮徑區(qū)域未發(fā)現(xiàn)10 微米以上夾雜物。從該批試樣顯微分析結(jié)果判斷,組織和夾雜物不是性能波動的主因(不排除組織和夾雜物異常情況下的影響),可能與晶體結(jié)構(gòu)中的差異有關(guān),因缺少觀察手段,現(xiàn)階段無法考證。

圖4 φ10mm 鋼筋200℃下人工時效后強(qiáng)度和延伸變化趨勢

圖5 φ8mm 冷軋鋼筋實驗室不同回火處理工藝條件下的強(qiáng)度值和延伸率

3 結(jié)論

本文利用合力公司六代軋機(jī)生產(chǎn)線,高速在線回火處理工藝生產(chǎn)的冷軋帶肋鋼筋,研究了φ8、φ10mm 冷軋帶肋鋼筋在時效處理后與時效前的力學(xué)性能變化,為了做進(jìn)一步驗證,對其重新取樣做特殊條件下人工時效試驗,并對φ8mm 回火處理前成型鋼筋做了實驗室回火處理模擬試驗。在實驗研究中發(fā)現(xiàn):

(1)抗拉強(qiáng)度隨著自然時效時間的延長呈下降趨勢;抗拉強(qiáng)度在人工時效(在100℃下保溫60min)后與時效前比較略有下降或變化不明顯。延伸(三種測量方法)的變化趨勢及與強(qiáng)度變化的對應(yīng)關(guān)系不明確,時效后延伸率(A5.65、A11.3)均能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,但最大力總伸長率(Agt)處于標(biāo)準(zhǔn)下限,個別值不符合要求,說明鋼筋在應(yīng)力作用下有不均勻塑性變形現(xiàn)象存在。發(fā)現(xiàn)測量方法對延伸率檢測值的影響是存在的,尤其是對A5.65檢測值的影響最為明顯。

(2)合理控制軋制速度和回火溫度,是改善鋼的綜合性能的關(guān)鍵,冷軋基料條件(成分和性能)允許的情況下,在再結(jié)晶溫度以下,回火溫度高或溫度保持時間長,有利于鋼筋的內(nèi)應(yīng)力釋放和時效效應(yīng)的消除。

(3)對強(qiáng)度值波動較大的試樣進(jìn)行金相組織分析,從試樣顯微分析結(jié)果判斷組織和夾雜物不是力學(xué)性能檢測值波動大的主要原因。

圖6 鋼筋金相組織圖片

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