張 敏
(中國航發(fā)南方工業(yè)有限公司,湖南 株洲 412002)
某型號系列起動機是一種帶自由渦輪的發(fā)動機。它主要用于主發(fā)動機的地面起動、冷運轉(zhuǎn)、假開車、啟封/油封,可用于輔助主發(fā)動機空中起動,也可以在動力組件狀態(tài)下為飛機地面維護提供電能源。起動機采用單元體結(jié)構(gòu)形式,分為燃氣發(fā)生器和動力輸出單元體,結(jié)構(gòu)簡單緊湊,安裝維護方便。
故障情況:某型號等9 臺空氣起動機,在使用到給定的首次翻修間隔期1 000 次起動后返廠檢查。檢查時發(fā)現(xiàn)4 臺起動機的油道上的燃油油管火焰釬焊焊縫處脫焊。
2.1 外觀檢查
油道故障件外觀:油管從油道管接頭釬焊處脫焊。分下油道后,油管從上整個脫出。管子外壁上有殘留釬料痕跡,殘留釬料的滲透深度較淺,該處焊縫按照釬焊工藝說明書要求進行。
2.2 無損檢查情況
對返廠檢查的其余5 臺起動機和經(jīng)過1 000 次起動返廠的油道及13 件在制品故障部位的釬焊質(zhì)量進行了透視檢查,并和原型機進行對比,檢查結(jié)果見表1 所示。
檢查結(jié)果表明,抽查的在制品和返廠檢查的油道,釬料在釬縫中的滲透深度均較淺,大部分在2~3 mm,最深處為4.8 mm。原形機樣件的透視檢查結(jié)果顯示,其釬料滲透深度較深為7.7 mm,釬料基本上已填滿整個釬焊接頭的縫隙(見表1 所示)。
與某型號油道燃油油管釬焊縫的外觀比較,原形機樣件燃油油管釬焊縫釬縫的圓角較小,外部釬料很少,無外部焊接缺陷。
表1 油道油管釬焊縫透視檢驗對比結(jié)果
3.1 設(shè)計復(fù)查
對某型號起動機油道的設(shè)計圖樣進行復(fù)查,與原型機的圖樣對比,兩者尺寸、公差一致;復(fù)查手冊,無關(guān)于油管脫焊現(xiàn)象的描述。
3.2 工藝復(fù)查
3.2.1 零件材料
油道內(nèi)外襯套材料為0Cr15Ni5Cu2Ti,燃油油管和油管接嘴材料為1Cr18Ni9Ti,油道環(huán)材料為FY02-04,為改善釬焊性能,其表面鍍鎳6~9μm,釬料HL-312。
3.2.2 加工工藝
油道組合加工路線:先將油道外襯套、油道內(nèi)襯套和油道環(huán)采用真空釬焊進行組合,然后采用火焰釬焊在外部組合燃油油管和油管接嘴。
油道火焰釬焊工藝流程如下:鉗工修配、清理→火焰釬焊(油道外襯套/燃油油管,燃油油管/油管接嘴,釬料HL-312)→洗滌(在60~95 ℃熱水中洗滌,去除釬劑殘渣)→透視檢查(按Q/2B397 檢查管內(nèi)無多余釬料及其他異物)→密封性試驗(按某型號-JT-033,煤油壓力3.0~3.5 MPa,5 min)。
油道的焊接加工工藝自2001 年以來無更改?;鹧驸F焊工藝符合Q/2B376 釬焊工藝說明書要求。
3.3 工藝分析
3.3.1 從油道的加工工藝流程來看,整個加工工藝流程安排合理。但由于在火焰釬焊之前有2 道真空釬焊工序,并且在火焰釬焊燃油油管的部位加工有一小孔,且要求火焰釬焊時不能堵塞該小孔,以免影響流量,故對焊工的焊接操作技能要求較高,若釬焊操作不當(dāng),可能致使釬料堵塞小孔,并有可能導(dǎo)致真空釬焊縫重熔。
3.3.2 油道燃油油管材料1Cr18Ni9Ti 和油道外襯套材料0Cr15Ni5Cu2Ti 是發(fā)動機燃燒室部件和部分渦輪零件大量使用的材料,其焊接性良好;燃油油管火焰釬焊使用的釬料為HL-312 銀基釬料,是銀釬料中熔點最低的釬料,具有良好的潤濕性和填滿間隙的能力,其釬焊工藝性好、強度高。
3.3.3 燃油油管釬焊前的裝配組合間隙較均勻一致,裝配間隙在0.05~0.20 mm,符合設(shè)計圖樣要求,燃油油管火焰釬焊工藝成熟。
油道燃油油管的火焰釬焊,不存在工藝難點。但由于該處焊縫為Ⅲ級焊縫無內(nèi)部質(zhì)量檢驗要求,即對釬焊滲透深度未作規(guī)定;同時在火焰釬焊燃油油管的部位加工有一小孔,火焰釬焊工序主要是人工操作,操作者在滿足釬焊要求的同時,還要避免釬料滲透深度過深堵塞小孔。而造成釬縫內(nèi)部釬料滲透深度較淺,通過上述檢查分析和與原型機樣件的焊接情況對比分析如下:
4.1 油道在火焰釬焊工序過程中,由于操作者擔(dān)心釬料滲透深度大而堵塞小孔影響流量以及真空釬焊縫重熔,有意識的控制了釬料的滲透深度,致使釬料滲透深度過淺,從而使釬焊接頭部位的強度降低。起動機在多次起動后,油道油管釬焊接頭處脫焊開裂。
4.2 該釬焊縫符合Q/2B376 釬焊工藝說明書標準要求。由于該釬焊縫為Ⅲ級焊縫,釬焊后未對釬料滲透深度進行檢查和控制。
4.3 Q/2B376 釬焊工藝說明書中規(guī)定:Ⅲ級焊縫無內(nèi)部質(zhì)量檢驗要求。此項規(guī)定不完善,實際操作指導(dǎo)意義不強,需進一步完善。
根據(jù)油道裝配位置和結(jié)構(gòu)分析,燃油油管不是受力件。就故障件出現(xiàn)脫焊的部位來看,危害性分析如下:
5.1 該處為套管套接接頭,在未分解拆卸的狀態(tài)下,當(dāng)該處釬縫脫焊,不會造成油管脫落,不會對其它零件造成影響。
5.2 脫焊后,燃油從該處滲漏,使進入火焰筒的燃油減少,可能影響燃燒穩(wěn)定和起動機的輸出功率。
5.3 起動機停車后,多余的燃油將從排漏管排出,對下次起動不造成影響。
由于Q/2B376 釬焊工藝說明書中對Ⅲ級焊縫無滲透深度要求,在油道油管進行火焰釬焊工序時,由于操作者擔(dān)心滲透深度過深堵塞內(nèi)部小孔影響流量或真空釬焊縫重熔,有意識的控制釬料滲透深度而導(dǎo)致釬料滲透深度過淺,焊接強度下降,造成起動機在多次起動使用后油道油管釬焊脫焊。
6.1 完善Q/2B376-2008《釬焊工藝說明書》,同時在工藝規(guī)程中增加“燃油油管釬縫的最小釬料滲透深度應(yīng)不小于5 mm”的規(guī)定。
6.2 燃油油管釬焊后增加透視檢查,檢查釬料滲透深度。
6.3 對燃油油管的已制品和在制品進行返修。
7.1 改進措施驗證
按改進后的工藝對9 臺返廠檢查的油道和13件在制品按上述措施進行了返修、透視和流量檢查。
油道油管釬焊縫返修后透視檢驗結(jié)返修后油道透視檢查合格,流試檢查合格,改進后的工藝措施合理可行。
7.2 故障模擬裝機試驗
為驗證油道脫焊后對起動機工作的影響,抽取某型號-003 號機進行油道脫焊驗證試驗。首先模擬油道脫焊模式,人為將油道油管機械脫開。將油道模擬件裝整機進行試驗,起動機共起動35 次,包括起動機狀態(tài)29 次、順序起動4 次、大發(fā)冷運轉(zhuǎn)2 次,試驗過程中起動機各參數(shù)符合要求,起動機工作正常。起動機分解后零部件檢查正常,油道故障模擬件無變化。
8.1 起動機
對廠內(nèi)起動機按技術(shù)通知某型號-J485 對油道進行返修,合格后裝機。
8.2 使用情況
通過上述檢查、試驗和分析,表明油道油管脫焊會造成少量燃油在該處一定程度的滲漏,但不會影響起動機的正常使用,外場起動機原樣使用,但需根據(jù)使用情況對起動機燃油流量和功率進行監(jiān)控檢查。