毛玲娟,劉亭亭,鄒子墨,何順德,李琬菁,隋建國(guó)
(浙江石油化工有限公司,浙江舟山 316000)
輕烴回收系統(tǒng)作為煉廠的重要分離單元,其運(yùn)行的重點(diǎn)主要在于:(1)確保產(chǎn)品質(zhì)量合格,提高產(chǎn)品回收效率;(2)節(jié)能降耗操作,降低分離成本。煉廠分離系統(tǒng)的模擬優(yōu)化方案根據(jù)需要解決的問(wèn)題不同而不同:(1)以提高目標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量和收率為目的的優(yōu)化[1-2];(2)以節(jié)能降耗為目的的優(yōu)化[3-4];(3)以解決裝置問(wèn)題的優(yōu)化等[5-6]。本文針對(duì)某煉廠90 萬(wàn)噸/年氣分裝置,以節(jié)能降耗為優(yōu)化目的開展研究。
流程模擬軟件可以對(duì)煉廠的工藝流程進(jìn)行建模與模擬,是煉化企業(yè)設(shè)計(jì)、優(yōu)化的必備工具。英國(guó)KBC公司的Petro-SIM 軟件不僅擁有常規(guī)流程模擬的強(qiáng)大物性數(shù)據(jù)庫(kù),同時(shí)擁有世界領(lǐng)先的嚴(yán)格機(jī)理模型(SIM 反應(yīng)器),也是唯一可以搭建全煉廠模型的優(yōu)化軟件,為本研究提供了重要的軟件支持。
某煉廠90 萬(wàn)噸/年氣分裝置主要以液化石油氣為原料,采用三塔工藝流程,分別為脫丙烷塔、脫乙烷塔、丙烯塔,其中丙烯塔以兩塔串聯(lián)來(lái)生產(chǎn)后序化工裝置原料。當(dāng)前,氣分裝置得到的產(chǎn)品滿足技術(shù)要求,但其操作條件仍有優(yōu)化空間,可進(jìn)一步通過(guò)操作優(yōu)化,節(jié)能降耗。為此,本文利用Petro-SIM 流程模擬軟件對(duì)氣分裝置降壓操作進(jìn)行了研究,以實(shí)現(xiàn)裝置的節(jié)能降耗。
使用Petro-SIM 軟件對(duì)該氣分裝置進(jìn)行建模,其工藝流程圖和Petro-SIM 模型圖如圖1 所示。
圖1 90 萬(wàn)噸/年氣分裝置工藝流程圖和Petro-SIM 模型圖Fig.1 Process flow chart and Petro-SIM model diagram of 90 MT·a-1 gas separation unit
氣分裝置的產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表1。
表1 產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)Tab.1 Product technical indicators
以氣分裝置某日的實(shí)際進(jìn)料組成和實(shí)際工況參數(shù)為建模參數(shù),利用Petro-SIM 軟件對(duì)其進(jìn)行建模。某日的平均物料平衡數(shù)據(jù)見(jiàn)表2;平均原料和產(chǎn)品組成見(jiàn)表3;平均操作參數(shù)見(jiàn)表4。
表2 氣分裝置物料平衡數(shù)據(jù)Tab.2 Material balance data of gas separation unit
表3 平均原料組成及產(chǎn)品組成Tab.3 Average raw material composition and product composition
表4 氣分裝置的平均操作參數(shù)Tab.4 Average operating parameters of the gas separationseparation unit
表5 是某日氣分裝置正常運(yùn)行的實(shí)際操作參數(shù)的平均值以及將當(dāng)天數(shù)據(jù)進(jìn)行流程模擬計(jì)算出的參數(shù),對(duì)比實(shí)際工況和模擬工況可知,通過(guò)模型計(jì)算得到的產(chǎn)品性質(zhì)和實(shí)際的產(chǎn)品性質(zhì)相近,且模型的各操作參數(shù)與真實(shí)操作參數(shù)相差很小,說(shuō)明模型能夠真實(shí)模擬實(shí)際的操作工況,可用于優(yōu)化指導(dǎo)。
表5 實(shí)際工況與模擬工況操作參數(shù)對(duì)比Tab.5 Comparison of operating parameters between actual working conditions and simulated working conditions
對(duì)于氣分裝置而言,能夠在確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到技術(shù)要求的前提下,塔的操作壓力越低其能耗越低。為此,通過(guò)流程模擬嘗試降低3 個(gè)塔的塔壓以實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的目的。經(jīng)模擬發(fā)現(xiàn),脫乙烷塔和丙烯塔的塔壓的降低帶來(lái)的效果更加明顯。氣分裝置降低塔壓之后的實(shí)際值和模擬優(yōu)化后的操作參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表6;優(yōu)化前后原料及產(chǎn)品組成見(jiàn)表7。
表6 氣分裝置實(shí)際操作參數(shù)與優(yōu)化后操作參數(shù)Tab.6 The actual operating parameters and optimized operating parameters of the gas separation unit
由表7 可以看出,丙烯產(chǎn)品中丙烯的純度為99.60%,其中丙烷含量為0.40%,滿足丙烯產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)(丙烯純度≥99.60%;丙烷含量≤0.40%);丙烷產(chǎn)品中丙烷的純度為98.50%,其中丙烯含量為1.44%,滿足丙烷產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)(丙烷純度≥96.50%;丙烯含量≤2.00%);脫丙烷塔底C4 中C3 含量為2.01%,小于3.00%,滿足產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo);脫乙烷塔底物中乙烯的含量為0%,滿足產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)。
表7 優(yōu)化前后產(chǎn)品組成Tab.7 Product composition before and after optimization
氣分裝置優(yōu)化后的熱水用量變化見(jiàn)表8。從表中可以看出,按照優(yōu)化后的操作參數(shù)運(yùn)行,理論上可以節(jié)約熱水用量705.67 t·h-1,能夠顯著降低氣分裝置的熱水能耗。
表8 氣分裝置優(yōu)化后的熱水用量Tab.8 Hot water consumption after optimization of air separation unit
該優(yōu)化方案指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)操作員工進(jìn)行優(yōu)化操作,經(jīng)考核,實(shí)際優(yōu)化后的熱水用量節(jié)約了約700 t·h-1,同時(shí)用電量也得到了大幅降低,真正實(shí)現(xiàn)了裝置節(jié)能降耗的目的。
利用Petro-SIM 流程模擬軟件對(duì)該氣分裝置進(jìn)行流程機(jī)理建模,在保證該氣分裝置所有產(chǎn)品質(zhì)量合格的條件下,通過(guò)流程模擬計(jì)算,提出了節(jié)能降耗的優(yōu)化運(yùn)行方案。通過(guò)理論計(jì)算可知,優(yōu)化后裝置的熱水能耗顯著降低,理論上可節(jié)約熱水用量705.67 t·h-1,為裝置實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗提供了理論指導(dǎo)。通過(guò)實(shí)際優(yōu)化后的結(jié)果表明,實(shí)際熱水用量節(jié)約了約700 t·h-1,同時(shí)用電量也得到了大幅降低,真正實(shí)現(xiàn)了裝置節(jié)能降耗的目的。