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板坯庫管理與質(zhì)量控制研究與實踐

2021-07-27 10:47劉春霆
山西冶金 2021年3期
關(guān)鍵詞:備料上料輥道

劉春霆

(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司煉鋼作業(yè)部,河北 唐山 063200)

1 庫區(qū)管理

目前國內(nèi)板坯庫常見布局為兩種,一種為多跨式[1,2],可以有足夠的空間進行管理;另一種為緊湊式,依靠低數(shù)量鑄機下線和高直裝率上線保證生產(chǎn)穩(wěn)定,首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司(以下簡稱京唐)板坯庫為四跨緊湊型布置,既是煉鋼的成品跨,也是熱軋的原料庫,在此狹小的空間范圍內(nèi),進行著4臺鑄機的下線,板坯的備料、質(zhì)檢、回退,板坯的在線機清,廢坯加工等工作,并且為兩條熱軋產(chǎn)線上料,給生產(chǎn)組織帶來非常大的挑戰(zhàn),每條生產(chǎn)線熱軋的軋制節(jié)奏為36塊/h,板坯庫的上料速度僅能達到28塊/h,無法滿足熱軋需求形成待料,讓板坯庫成為產(chǎn)能發(fā)揮的瓶頸。因此需要對庫內(nèi)物流進行優(yōu)化,保障上述工作平穩(wěn)有序的進行。

1.1 原因分析

板坯庫數(shù)據(jù)見表1。班組平均上料速度對比見下頁圖1。

通過表1可以看出,地面系統(tǒng)設(shè)備情況能夠滿足36塊/h的上料節(jié)奏。因此導致上料慢的主要原因集中在天車的運轉(zhuǎn)效率與人員操作水平上。

表1 板坯庫數(shù)據(jù)

從圖1可以看出四個班的操作上料水平相當,均值控制在29~30塊/h之間,因此人的操作水平較為一致,不作為主要因素考慮??梢缘贸鎏燔囘\轉(zhuǎn)效率是影響的主要因素。

圖1 班組平均上料速度對比

1.2 解決方法

1.2.1 采用TRIZ創(chuàng)新原理分析

TRIZ分析過程見下頁圖2。

圖2 TRIZ分析過程

分割原理將矛盾雙方分離,其中空間分離和條件分離可以運用到板坯庫功能分區(qū)實戰(zhàn)中。板坯庫的功能主要包括:下線、質(zhì)檢、備料、回退、機清、上料、保溫,因此需要針對不同區(qū)域的特點對庫區(qū)進行分割,目的在于解決天車交叉重復(fù)作業(yè)帶來的生產(chǎn)效率低問題。預(yù)先作用原理的第二種情況是預(yù)先安置物體,使其在必要時能立即在最方便的位置發(fā)揮作用,在本文中天車與板坯之間存在則預(yù)先作用,當板坯發(fā)生移動時推薦其最佳的位置,便于后續(xù)的倒運與上料。分割原理與預(yù)先作用原理引發(fā)了功能分區(qū)與垛位推薦,通過這兩種方法可以有效避免因天車效率低導致的上料慢問題[3,4]。

1.2.2 功能分區(qū)

根據(jù)板坯的不同屬性確定其物質(zhì)流向,優(yōu)化過程中的交叉作業(yè)情況(見下頁圖3)。

圖3 板坯流向

結(jié)合表1的數(shù)據(jù),通過物理空間距離運算對庫區(qū)進行功能化分割。主要原則如下:

1)備料區(qū)滿足單臺天車按照40 m/min的速度運能能夠?qū)崿F(xiàn)36塊/小時的供料節(jié)奏。

2)待查區(qū)緊鄰輥道,方便板坯的及時下線。

3)合格區(qū)緊鄰過跨車,方便過跨倒運。

4)待機清區(qū)緊鄰下線輥道,方便下線。

5)回退區(qū)緊鄰回退輥道,便于回退下線。

6)設(shè)置臨時存放區(qū),用于庫存達到上限后增加庫容。

1.2.3 PES系統(tǒng)改造

功能分區(qū)完畢后需要對PES系統(tǒng)進行改造,實現(xiàn)由人工管理到智能化控制的轉(zhuǎn)變,這樣才能簡化下線、倒垛、上料流程步驟,達到天車效率提升的目的。

1.2.3.1 下線規(guī)則

1)火焰清理板坯下線?;鹧媲謇戆迮飨戮€根據(jù)板坯攜帶待機清信息分區(qū)域碼放,自動推薦垛位,待機清頭坯碼放區(qū)、FD級別板坯碼放區(qū)域(空垛位優(yōu)先垛位,提醒壓保溫罩)其他待機清碼放區(qū)域。

2)待查坯下線。待查坯下線推薦待查坯碼放區(qū)域下線,要求根據(jù)時間順序與鋼種斷面進行碼放。

3)調(diào)寬過度坯下線。調(diào)寬過度坯產(chǎn)出后預(yù)約特定天車進行下線,推薦過度坯專用垛位。

4)合格坯下線。合格坯根據(jù)同規(guī)格、同爐次、同合同碼放,優(yōu)先推薦空垛位,如果即將上料可碼放備料區(qū)內(nèi),如未安排上料序列則碼放至備料區(qū)外。

下線總規(guī)則首先避免寬壓窄,長壓短。寬度偏差要小于50 mm,長度偏差要小于1 m。

1.2.3.2 上料規(guī)則

1)計劃封鎖。計劃完成備料時可以觸發(fā)封鎖指令,對于封鎖后計劃內(nèi)板坯占用垛位不再推薦板坯下線或倒垛碼放。

2)系統(tǒng)監(jiān)控上料執(zhí)行。系統(tǒng)能夠根據(jù)輥期上料情況監(jiān)控庫內(nèi)剩余板坯明細,能夠自動觸發(fā)提醒天車上料指令,當板坯到達卸板臺輥道時間間隔>3 min時則待上料板坯顯示紅色。

3)上料輥期能夠進行多次優(yōu)化。在輥期下達后首先需要對輥期內(nèi)的板坯進行篩選優(yōu)化,然后進行備料,當達到備料區(qū)后需要再次進行優(yōu)化確定上料順序。

2 庫區(qū)質(zhì)量管理

2.1 問題分析

2016年12月至2018年8月,發(fā)生過多次因垛板臺與翻鋼機導致的板坯表面劃傷,造成近千噸的熱軋規(guī)律邊部翹皮缺陷。

2.2 產(chǎn)生原因

板坯在下線、倒運、翻鋼過程中會與設(shè)備或板坯之間發(fā)生接觸,當接觸力大于板坯表面形變力時就會在接觸面上形成創(chuàng)傷,當創(chuàng)傷深度達到3 mm以上,且表面呈現(xiàn)翻卷狀就有一定概率造成軋制缺陷。

板坯庫設(shè)備造成板坯缺陷分為三種:劃傷、硌傷、粘連焊點。造成劃傷的設(shè)備有很多,例如垛板臺、卸板臺、天車、翻鋼機。

2.2.1 垛(卸)板臺劃傷

跺(卸)板臺劃傷見下頁圖4,劃傷垂直于拉坯方向,深度1~2 mm,部分劃傷尾部有明顯起皮,原因:跺(卸)板臺升降臺位置不合理,與導輥距離大,推坯過程中板坯角度大造成;跺(卸)板臺不平,推鋼過程中坯子歪;板坯彎,兩塊板坯接觸面小。

圖4 垛板臺劃傷板坯表面形貌

2.2.2 翻鋼機劃傷

翻鋼機劃傷主要發(fā)生在板坯下表面(見下頁圖5),板坯在翻鋼臂由于受到重力作用產(chǎn)生橫向滑動,同時受鋼臂由于翻鋼機設(shè)計原因在垂直狀態(tài)下放置在受鋼臂西側(cè),受鋼臂回落時,板坯被擋塊擋住無法正常下滑,在受鋼臂回落到水平位置前,板坯突然下落,擋板將板坯劃傷,產(chǎn)生角部硌傷。

圖5 翻鋼機劃傷板坯表面形貌

2.2.3 推鋼爪硌傷

根據(jù)位置不同,硌傷分為上角硌傷和下角硌傷(見圖6)。上角硌傷原因為推鋼過程中,推鋼爪與板坯發(fā)生橫向相對位移,發(fā)生位移的原因:跺板臺升降臺歪;推鋼爪歪。

圖6 推鋼抓硌傷板坯表面形貌

2.3 預(yù)防措施

根據(jù)劃傷與硌傷產(chǎn)生的原因及部位如圖7所示,板坯庫采取設(shè)備改造以及設(shè)備精度精準控制等改造方式。

圖7 下線過程示意圖

2.3.1 垛(卸)板臺精度控制

原始數(shù)據(jù):過渡輪較輥面高40 mm,提升機升降行程146 mm。為了將提升機盡量藏于輥道內(nèi),避免變形板坯剮蹭提升梁導致提升梁倒、歪等異常發(fā)生,減少硌傷、劃傷板坯產(chǎn)生,以輥道上表面為基礎(chǔ)制定功能精度要求:過渡輪高于輥面10 mm±1 mm;提升機最高位高于輥面15 mm±1 mm,升降臺比過渡輪低5±1 mm。

2.3.2 推鋼機改造

在推鋼過程由于板坯抖動,推鋼爪下沿與板坯邊角部發(fā)生硬性剮蹭,導致板坯邊角部產(chǎn)生硌傷。在研究硌傷產(chǎn)生機理后板坯庫提出推鋼爪改造方案。在推鋼爪下沿增加圓形鐵餅墊片,推鋼過程中墊片接觸板坯側(cè)面中部,能夠避免邊角部硌傷。

2.3.3 翻鋼機改造

原始翻鋼機翻鋼臂無導輪,板坯在翻鋼臂上由于受到重力作用產(chǎn)生橫向滑動,同時受鋼臂由于翻鋼機設(shè)計原因在垂直狀態(tài)下放置在受鋼臂側(cè),受鋼臂回落時,板坯被擋塊擋住無法正常下滑,在受鋼臂回落到水平位置前,板坯突然下落,擋板將板坯劃傷,產(chǎn)生角部硌傷。

通過在受鋼壁上增加導輪(如圖8)的方式可以防止上訴現(xiàn)象發(fā)生,板坯在回落時能夠及時的下滑,減少擋板劃傷與硌傷現(xiàn)象。

圖8 翻鋼機改造

3 火焰清理質(zhì)量控制

3.1 問題分析

2019年1月份以前火焰清理后板坯表面存在大量的缺陷,包括:熔渣、熔鋼、凸棱、凹坑、漏清等,上述缺陷需要人工進行檢驗通過打磨和人工清理才能去除,如去除不干凈就會導致后續(xù)軋制問題。

3.2 產(chǎn)生原因

3.2.1 漏清

漏清產(chǎn)生原因:本體機動作精度差;燒嘴狀態(tài)差;燃氣介子狀態(tài)較差;氧燃氣閥門狀態(tài)差。

3.2.2 熔渣熔渣產(chǎn)生原因:燒嘴堵塞;除磷噴嘴堵塞;焦油影響;參數(shù)設(shè)定影響。

3.2.3 凸棱凸棱產(chǎn)生原因:燒嘴安裝精度差,燒嘴間隙;燒嘴堵塞;燒嘴底座格柵損壞。

3.3 預(yù)防措施

1)燒嘴安裝精度管理。燒嘴安裝時要嚴格遵循燒嘴安裝精度要求,兩燒嘴間距必須控制在0.6 mm以內(nèi),兩燒嘴層錯位高度小于0.5 mm。安裝必須進行測量,如發(fā)現(xiàn)安裝精度不夠要立即進行調(diào)整或更換燒嘴或添加銅片避免間隙過大導致質(zhì)量問題。

2)燃氣介子更換。用天然氣替代燃氣作為燃氣[5],能夠大幅度減少焦油對燒嘴狀態(tài)的影響,提高表面光潔度,減少燒嘴酸洗次數(shù),節(jié)約成本。

3)清理參數(shù)設(shè)定。機清工藝參數(shù)的設(shè)定不合理也會導致漏清,例如清理時低壓燃氣過大會消耗狹縫氧氣,導致清理時氧氣不足而漏清。對于清理參數(shù)而言每一種均有其設(shè)定范圍,壓力超出設(shè)定范圍就會導致漏清或清理質(zhì)量變差。

4 結(jié)論

通過PES系統(tǒng)改造、垛位優(yōu)化功能開發(fā)、板坯庫功能分區(qū)管理手段提升,板坯庫日上料塊數(shù)顯著提高,2020年8月份雙產(chǎn)線上料塊數(shù)能夠穩(wěn)定在1400塊/d。

板坯庫垛卸板臺與翻鋼機改造后再未發(fā)生因此導致的質(zhì)量事故,板坯庫內(nèi)流轉(zhuǎn)過程質(zhì)量得到了保障。

火焰清理通過過程控制與改善后清理質(zhì)量顯著提升,漏清率由2018年的10%下降至2.5%。清理質(zhì)量的提升能夠有效的減少FD級別汽車外板帶出品發(fā)生率,從而提高產(chǎn)品效益。

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