蔡小鋒 趙家七 張連兵 馬建超
(江蘇省(沙鋼)鋼鐵研究院,江蘇 張家港 215625)
冷鐓鋼制標(biāo)準(zhǔn)件主要用于汽車、輪船、自行車、工具、建筑等行業(yè)。鋁鎮(zhèn)靜冷鐓鋼在連鑄過程中,浸入式水口、塞棒等與鋼水接觸可能使連鑄機(jī)水口結(jié)瘤或侵蝕,導(dǎo)致結(jié)晶器液面波動較大甚至被迫關(guān)流,從而影響生產(chǎn)、增加成本[1- 2]。
國內(nèi)某廠在澆注SWRCH10AB鋁鎮(zhèn)靜冷鐓鋼過程中浸入式水口出現(xiàn)嚴(yán)重的結(jié)瘤現(xiàn)象。本文通過物相分析、熱力學(xué)計算等分析了水口結(jié)瘤的原因,并提出了改進(jìn)措施。
該廠生產(chǎn)SWRCH10AB鋁鎮(zhèn)靜冷鐓鋼的工藝流程為BOF→LF→CC。轉(zhuǎn)爐出鋼過程按順序加入鋁錠、低碳錳鐵、石灰、螢石等原料及造渣料。LF精煉過程成分和溫度達(dá)到要求后喂入純鈣線,隨后軟攪拌10 min以上。小方坯連鑄機(jī)生產(chǎn)的鑄坯尺寸為140 mm×140 mm。表1為SWRCH10AB鋁鎮(zhèn)靜冷鐓鋼的化學(xué)成分。
表1 SWRCH10AB鋁鎮(zhèn)靜冷鐓鋼的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))
SWRCH10AB鋼澆注過程中某一中間包浸入式水口結(jié)瘤的宏觀形貌如圖1所示。X射線熒光光譜分析發(fā)現(xiàn)其主要成分是CaS,如表2所示。
圖1 水口結(jié)瘤的宏觀形貌
表2 水口結(jié)瘤物和本體的成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))
從以上分析結(jié)果可知,結(jié)瘤的主要成分為高熔點CaS。LF鈣處理后鋼的含鈣量為(13~20)×10-6,結(jié)合相關(guān)研究結(jié)果[3- 5],水口形成CaS結(jié)瘤是鈣處理前鋼液含硫量較高,與鋼中鈣反應(yīng)生成高熔點CaS聚集在水口內(nèi)壁所致。
對鋁鎮(zhèn)靜冷鐓鋼生產(chǎn)現(xiàn)場的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)爐出鋼溫度控制不穩(wěn)定,導(dǎo)致部分爐次LF精煉進(jìn)站溫度偏低。另外,LF進(jìn)站鋼水含硫量較高,導(dǎo)致精煉脫硫壓力大,需造高堿度渣脫硫。渣中CaO組分偏高,化渣較慢,精煉通電時間長,嚴(yán)重影響LF精煉脫硫效果。精煉渣成分及其在相圖中的分布分別如表3和圖2所示。
圖2 鋁鎮(zhèn)靜冷鐓鋼精煉渣在CaO- SiO2- Al2O3- 5%MgO系相圖中的分布
表3 鋁鎮(zhèn)靜冷鐓鋼精煉渣成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))
R=m(CaO)/m(SiO2);C/A=m(CaO)/m(Al2O3)
SWRCH10AB鋁鎮(zhèn)靜冷鐓鋼精煉過程中的鋼水成分如表4所示。利用Wanger模型和各元素的相互作用系數(shù)[6]得到的部分元素的活度系數(shù)如表5所示。表6[7]為CaO- Al2O3系夾雜物中CaO和Al2O3的活度。
表4 LF精煉過程中SWRCH10AB鋼的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))
表5 鋼液中元素在1 873 K的活度系數(shù)
表6 CaO- Al2O3系平衡相中CaO和Al2O3的活度
鈣處理時,鈣與鋼液中A12O3主要發(fā)生如下反應(yīng)[8]:
3[Ca]+Al2O3(Inc)=2[Al]+3(CaO)(Inc)
(1)
ΔGΘ=-1 068 893+215.4T
(2)
由圖3可知,在1 873 K,當(dāng)鋼中Al的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.030%時,如果鈣的質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在0.001 2%左右,A12O3將完全變性為12CaO·7Al2O3,鋼中夾雜物變性效果最好??紤]到生產(chǎn)實際,SWRCH10AB鋁鎮(zhèn)靜冷鐓鋼的鈣含量控制在(12~20)×10-6為宜。
圖3 1 873 K不同夾雜物中[Al]- [Ca]平衡
當(dāng)鋼中含硫量較高時,鈣將優(yōu)先與硫反應(yīng)生成CaS,然后再與Al2O3反應(yīng)。CaS夾雜易在水口處聚集,導(dǎo)致結(jié)瘤甚至斷澆。因此,不僅要將Al2O3夾雜變性為液態(tài)鋁酸鈣,而且還要避免CaS夾雜的生成[9]。鋼中產(chǎn)生CaS夾雜的反應(yīng)式為[10]:
3(CaO)(Inc)+2[Al]+3[S]=CaS(Inc)+
(Al2O3)(Inc)
(3)
ΔGΘ=-963 016+332T
(4)
從圖4可以看出,在1 873 K,當(dāng)鋼中Al的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.030%時,硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)應(yīng)控制在0.003 3%以下,易生成12CaO·7Al2O,使鋼中Al2O3夾雜變性,減少CaS。
圖4 1 873 K不同夾雜物中[Al]- [S]平衡
該廠生產(chǎn)鋁鎮(zhèn)靜冷鐓鋼時主要在LF精煉階段脫硫,所以除需考慮到精煉渣對夾雜物的吸附外,還需考慮精煉渣的脫硫性能,硫容量是衡量爐渣脫硫性能的重要指標(biāo)之一。
根據(jù)KTH模型[11- 14]計算的1 873 K下CaO- SiO2- Al2O3- 5%MgO精煉渣系等硫容量圖如圖5所示。
圖5 1 873 K下CaO- SiO2- Al2O3- 5%MgO渣系等硫容量線圖
Al2O3含量相同,精煉渣堿度越高,其硫容量越大。SiO2含量相同,精煉渣w(CaO)/w(Al2O3)越大,則硫容量越大。鋼水氧含量與渣中(MnO+TFe)有一定關(guān)系[15],一般采用渣中(MnO+TFe)來衡量鋼的氧含量。渣中w(CaO)/w(Al2O3)影響爐渣組元的活度、鋁脫氧平衡以及爐渣對夾雜物的吸附性能[16- 17]。有研究表明[17],當(dāng)渣中w(CaO)/w(Al2O3)的比值從2.0~4.4降低到1.7~1.8時,全氧含量將從(10~12)×10-6降低至(5~8)×10-6。隨著精煉渣中SiO2含量的降低,SiO2活度大幅度降低,可避免或減少渣中SiO2與鋼中的鋁發(fā)生反應(yīng)[18]。
為保證精煉渣具有良好的脫硫性能及對Al2O3夾雜的吸附性能,對精煉渣進(jìn)行成分優(yōu)化,結(jié)果如表7所示。
表7 LF精煉過程中終渣的成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))
(1)控制轉(zhuǎn)爐出鋼溫度≥1 650 ℃,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)爐出鋼下渣。出鋼至1/3時加合金及渣料,通過渣- 鋼之間的混沖及轉(zhuǎn)爐大底吹操作快速成渣。
(2)LF進(jìn)站后接通氬氣并測溫、取樣;觀察爐渣狀態(tài),開大底吹調(diào)渣,并加入電石進(jìn)行渣面擴(kuò)散脫氧,將精煉渣成分控制在表7所示的水平,同時確保白渣處理時間。
(3)根據(jù)測溫、取樣結(jié)果進(jìn)行溫度調(diào)整和成分微調(diào);成分和溫度均達(dá)標(biāo)后進(jìn)行鈣處理。鈣處理后軟攪拌15 min以上。
該車間冷鐓鋼轉(zhuǎn)爐出鋼氧含量較高,脫氧生成的Al2O3會與加入的石灰形成鈣鋁酸鹽渣系。生產(chǎn)工藝優(yōu)化后,冷鐓鋼精煉渣成分較穩(wěn)定,目前基本能滿足冷鐓鋼生產(chǎn)需求。精煉渣的具體成分如表8所示,部分成分在三元相圖中的位置如圖5所示。
表8 LF精煉過程中終渣成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))
生產(chǎn)工藝優(yōu)化前,鈣處理前、后鋼液中硫含量降低了(30~55)×10- 6,生成了大量CaS夾雜,大大增加了水口結(jié)瘤的可能性;生產(chǎn)工藝優(yōu)化后,LF進(jìn)站硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至0.015%~0.025%,減輕了LF精煉過程的脫硫壓力。另外,鈣處理前鋼中硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在0.003%左右,鈣處理前、后硫含量降低了(0~6)×10-6,既保證了鈣處理效果,也減少了鋼中CaS的形成??傮w上,優(yōu)化生產(chǎn)工藝后的脫硫效果較好,能滿足冷鐓鋼生產(chǎn)需求。
圖6 生產(chǎn)工藝優(yōu)化前、后鋼中硫含量
采取一系列的優(yōu)化措施后,已基本解決了SWRCH10AB鋁鎮(zhèn)靜冷鐓鋼連鑄澆注過程中水口結(jié)瘤的問題,冷鐓鋼的連續(xù)澆注平均爐次從10爐提高到了16爐,效果顯著。
(1)SWRCH10AB鋁鎮(zhèn)靜冷鐓鋼鈣處理產(chǎn)生的高熔點CaS夾雜物在水口內(nèi)壁聚集是導(dǎo)致水口結(jié)瘤的主要原因。
(2)精煉渣的成分應(yīng)控制在:w(CaO)=48%~55%,w(Al2O3)=28%~38%,w(SiO2)≤10%,w(MgO)=5%~7%,w(TFe+MnO)≤1%。
(3)鈣處理前鋼中硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)應(yīng)控制在0.003 3%以下,鈣處理前、后硫含量降低幅度明顯減小,既確保鈣處理效果,又減少CaS的形成,鈣處理及脫硫效果均較理想,可滿足冷鐓鋼生產(chǎn)需求。
(4)通過優(yōu)化精煉渣系成分和生產(chǎn)工藝,水口結(jié)瘤問題已經(jīng)解決,可澆性顯著改善, SWRCH10AB冷鐓鋼的連續(xù)澆注平均爐次從10爐提高到了16爐。