楊旭,楊坤華,楊帆,陳翀
(貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司遵義卷煙廠,貴州 遵義 563000)
在傳統(tǒng)卷煙的裝封箱環(huán)節(jié),目前大多數(shù)煙草企業(yè)普遍使用的是YP11A型裝封箱機,該機型是在YP11型裝封箱機的基礎(chǔ)上,廣泛吸收國外同類產(chǎn)品的先進技術(shù),研究開發(fā)的額定生產(chǎn)能力為5.6箱/min的裝封箱機。該機型主要由橫向輸入部分、堆垛裝置、擴口裝置、入箱推進裝置、主傳動裝置、紙箱成型裝置、膠帶封口裝置、紙箱推送裝置、自動進料裝置等構(gòu)成。通過各種檢測信號,實現(xiàn)從條煙的收集、整理到裝箱、封箱等系列過程的全自動化程序操作。在實際生產(chǎn)過程中,由于YP11A型裝封箱機不具有檢測橫條煙的功能,但前段工序偶爾會流入橫條煙,導(dǎo)致YP11A型裝封箱機的入箱推進裝置將煙條以橫向的方式推入煙箱中,造成條狀缺陷、箱裝缺條、箱裝缺陷,甚至設(shè)備卡停、卡壞的現(xiàn)象產(chǎn)生。
如圖1所示,YP11A型裝封箱機主要由條煙收集、條煙輸送、條煙裝箱等工序組成。條煙收集主要將同一品牌的卷煙進行統(tǒng)一匯集,并改變煙條朝向,通過條煙輸送軌道將煙條輸送到條煙裝箱工序,然后經(jīng)過條煙堆疊、入箱推進、封箱貼膠等系列工序完成整個條煙裝箱工作。整個流程以全自動化的形式進行完成,不需要人工干預(yù)。
圖1 YP11A型裝封箱機工作流程圖
在卷煙生產(chǎn)過程中,裝封箱機主要完成卷煙包裝生產(chǎn)的最后一道工序,即條煙裝箱工作。YP11A型裝封箱機的來料要求是需要煙條以垂直于橫向輸入裝置的方向(正常煙條)進入堆垛裝置。如果煙條以平行或者斜至橫向輸入裝置的方向(橫條煙)進入堆垛裝置,則有可能會造成各種缺陷或故障。通過統(tǒng)計貴州中煙遵義卷煙廠2020年的數(shù)據(jù),平均每周會發(fā)生因橫條煙導(dǎo)致的條煙掛爛6.4條,箱裝缺陷3.2次,設(shè)備損壞的現(xiàn)象也偶有發(fā)生。這極大地影響了產(chǎn)品的質(zhì)量與工廠的生產(chǎn)效率,對企業(yè)聲譽、成本造成的影響不可忽視。為此,解決YP11A型裝封箱機因橫條煙所導(dǎo)致的問題迫在眉睫。
理論上,不讓橫條煙通過裝封箱機即可解決這個問題。但在實際的生產(chǎn)過程中,因為進入裝封箱機前的條煙CCD剔除裝置帶煙(遵義廠添加的輔助檢測裝置,不影響裝封箱工序)、人工誤操作、上游輸送流程流入橫條煙等諸多原因,會導(dǎo)致橫條煙進入條煙裝箱工序,將產(chǎn)生如下問題:(1)若橫條煙進入成品,將發(fā)生箱裝缺條質(zhì)量事故;(2)橫條煙在提升過程中可能導(dǎo)致煙條被設(shè)備擠爛,甚至損壞設(shè)備;(3)若橫條煙進入箱裝工序后,需停機并進行人工處理,處理該問題耗時較長,不但增加了操作人員的工作量,降低了設(shè)備效率,還對操作人員的安全造成了一定的風(fēng)險。
因為橫條煙導(dǎo)致的各種問題不僅影響了產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)效率,更對企業(yè)的聲譽造成了不可估量的影響。為此,要想徹底解決橫條煙帶來的眾多問題,就必須將橫條煙控制在條煙裝箱工序之前,設(shè)計一種能準(zhǔn)確檢測橫條煙的裝置,對流入裝封箱機的每條煙進行朝向檢測,當(dāng)出現(xiàn)橫條煙時能夠及時準(zhǔn)確地報警,通過人工干預(yù)進行處理。
根據(jù)YP11A型裝封箱機的設(shè)備結(jié)構(gòu)與條煙裝箱工序的工作流程,計劃在不影響原機功能的前提下,增加檢測裝置并修改PLC程序。以下是條煙裝箱的工序流程圖:
從圖2流程圖可以得知,條煙CCD檢測與條煙裝箱之間有一段距離,且是條煙進入YP11A型裝封箱機之前的最后一道工序。本方案計劃在此處添加一個專用于檢測橫條煙的裝置,當(dāng)檢測到橫條煙時,能作停機處理并發(fā)出報警信號,從而使操作工進行人工干預(yù)。
圖2 條煙裝箱工序流程圖
該裝置主要由4個電容式接近開關(guān)構(gòu)成,固定在塑料框架上,兩邊覆蓋有機玻璃罩殼,如圖3所示。
圖3 橫條煙檢測裝置
根據(jù)條煙輸送軌道的寬度與煙條寬度,將4個接近開關(guān)固定在通道中部,保持同一水平線,每個接近開關(guān)之間的距離為15~20cm,接近開關(guān)檢測端部的感應(yīng)電極與煙條的距離為2~5mm,覆蓋整個條煙。接近開關(guān)的信號線纜經(jīng)過固定框架上的穿孔連接到Y(jié)P11A型裝封箱機的主機PLC。在不影響原機功能的前提下,對PLC程序進行編寫,具體邏輯如下。
圖4 硬件布置圖
當(dāng)煙條通過接近開關(guān)時,接近開關(guān)會產(chǎn)生閉合信號,給4個接近開關(guān)設(shè)定一個時間常數(shù)T,T=30ms,煙條以不同朝向通過檢測裝置時會有以下幾種現(xiàn)象:(1)當(dāng)正常條煙通過檢測時,4個接近開關(guān)的信號將同時被觸發(fā),先后的時間差小于T,煙條正常通過;(2)當(dāng)橫條煙通過檢測時,4個接近開關(guān)中的任意一個或多個信號不被觸發(fā),PLC由此判定當(dāng)前條煙為橫條煙,發(fā)出報警停機信號;(3)當(dāng)煙條斜至通過檢測時,4個接近開關(guān)被觸發(fā)的先后時間差大于T,PLC判定當(dāng)前條煙為橫條煙,發(fā)出報警停機信號。
煙條正常通過時,所有設(shè)備均正常運行,不需要人工進行干預(yù);當(dāng)發(fā)出報警停機信號時,該工位的操作工必須將橫條煙取出,才能重新啟動設(shè)備。
通過這樣的檢測模式,可以有效地將橫條煙控制在了條煙裝箱工序之前,達(dá)到了以下效果:(1)本方案設(shè)計合理、簡單、成本低、占地空間小,不影響原機功能;(2)有效防止因橫條煙進入裝封箱機造成的箱裝缺條質(zhì)量事故(煙箱缺條、裝箱煙條掛爛觸皺、封箱外觀缺陷等);(3)有效防止因橫條煙進入裝封箱機造成的條煙、紙箱被卡爛的情況,降低產(chǎn)品消耗;(4)提升設(shè)備的運行效率,降低操作人員的工作量;(5)將人工取出橫條煙的操作控制在進入裝封箱機前,避免了人為操作的風(fēng)險性。
本文所述的橫條煙檢測模式,能夠在不改變原機功能的前提下,有效地將橫條煙控制在進入裝封箱機前,科學(xué)、經(jīng)濟、有效地解決了因橫條煙導(dǎo)致的各種產(chǎn)品缺陷與設(shè)備故障。目前該裝置已安裝在貴州中煙遵義卷煙廠的多條封箱工序上,經(jīng)過近一年的使用及驗證,該檢測裝置運行穩(wěn)定,檢測準(zhǔn)確,能夠有效地檢測出橫條煙,避免了各種因橫條煙導(dǎo)致的條裝、箱裝缺陷及設(shè)備卡?,F(xiàn)象,不僅提高了產(chǎn)品質(zhì)量與設(shè)備的運行效率,還降低了輔料消耗與人工干預(yù)的風(fēng)險。