王玉恒
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司,河北 唐山 063000)
鋼鐵廠內(nèi)使用的堆取料機(俗稱大機)根據(jù)其堆、取功能可以細(xì)分成堆料機、取料機和堆取料機,其中堆料機和堆取料機都能承擔(dān)堆料的功能。普遍來說,堆料時的能力要大于取料時的能力。例如,某沿海鋼廠,物料直接從港口由抓船機從貨船上抓出,再由碼頭的皮帶直送鋼鐵廠的原料場,鋼鐵廠的堆取料機(及堆料機)堆料能力為7500t/h,取料能力則為2000t/h。
堆取料機(及堆料機)在堆料時,物料在地面皮帶上由堆取料機(及堆料機)尾車上到中心溜槽再由懸臂皮帶堆積到料堆上。在此過程中,地面皮帶機的運轉(zhuǎn)帶動及物料在尾車上的壓迫,都給了堆取料機(及堆料機)一個向前的推動力,如果制動力不足,就會造成溜車故障。
2020年6月13日4:13某鋼鐵廠礦料場內(nèi)一臺堆料機在卸船堆料過程中,發(fā)生溜車故障。維護人員檢查4、5、6、7、8號走行制動器抱閘片損壞(見圖1)。事后分析時,有人提出制動器抱閘片調(diào)整間隙有問題或者線圈阻值發(fā)生變化導(dǎo)致磁力變小,這兩種原因最終導(dǎo)致制動力不足。
圖1 過磨損的抱閘片
經(jīng)過翻查維護記錄,該堆料機抱閘片于2019年12月19日進行更換;2020年2月16日、4月7日進行過間隙調(diào)整,間隙標(biāo)準(zhǔn)0.35mm,使用塞尺測量,經(jīng)檢查各項記錄;此故障之前一個月以內(nèi)沒有司機反饋過設(shè)備有制動失靈的情況。綜上就可以排除掉制動器維護問題,必須研究堆料機工作過程中的受力情況找到問題原因才能對癥下藥。查看上游皮帶機皮帶秤料量記錄,溜車時瞬間料量已超過7500t/h的額定能力,達到了8329t/h(碼頭抓船機及皮帶能力最高可達9000t/h)。翻查歷年故障及詢問司機,在超料量堆積的情況下,堆取料機未發(fā)生過類似問題,但該堆料機則發(fā)生過不止一次。
上文中的堆料機為大連重工起重集團生產(chǎn),型號為DBK7500.45型,堆取料機為同廠生產(chǎn)的DQLK2000/7500.55型。但相對于堆取料機(979t),堆料機本身自重?。?61.7t),制動器也少近一半(堆取料機24個,堆料機14個)。
因礦料場內(nèi)使用的堆取料機及堆料機對應(yīng)的地面皮帶長度、型號、驅(qū)動等基本條件相同,在同等料量的情況下,地面皮帶對于兩種機型的推動力近似可以看成是相等的。
從維護經(jīng)驗及直觀感受上講,堆料機的抗推動能力小于堆取料機,尤其是松開抱閘走行時,即制動器產(chǎn)生的摩擦力不介入時,堆料機相對于軌道的最大靜摩擦力(外力超過最大靜摩擦力時物體才會產(chǎn)生加速度)小于皮帶的推動力時,就會出現(xiàn)被皮帶推走的情況,且推動力比摩擦力超出越多,堆料機被推動的速度就越快。下面從受力分析的角度進行定性分析。
設(shè)皮帶的推動力為F,堆料機自重質(zhì)量為m,堆取料機自重質(zhì)量為M,堆料機最大靜摩擦力f1=μmg,堆取料機最大摩擦力f2=μMg,μ代表車輪與鋼軌的摩擦系數(shù),g代表重力加速度,μ,g為常數(shù)。
堆料機溜車加速度
堆取料機溜車加速度
假設(shè)F與μ確定,M大于m,綜合式(1)和(2),定性比較來看,a1要大于a2。
假設(shè)料量產(chǎn)生的推動力使得堆取料機處于與臨界平衡狀態(tài),a2=0,車輪與鋼軌摩擦系數(shù)套用鐵路上計算使用的黏著系數(shù)取0.3,代入兩種機型的自重(忽略堆料時機上物料重量)計算可得,a1=2.2m/s2。此計算可以證明,在打開抱閘的情況下堆料機比堆取料機的抗推動能力是差很多的。
詢問當(dāng)天司機作業(yè)過程,堆料給定位置為料條280~400m處,采用鱗狀堆積方式進行堆料。鱗狀堆積不同于定點堆積方式,雖然它能使物料堆積的粒度更均勻,但需要在堆料點附近頻繁前后移動,因此會頻繁開閉制動器。
料場內(nèi)有一處監(jiān)控攝像頭,查看監(jiān)控視頻錄像,可以看出視頻錄像顯示時間4:12:40開始,堆料機向東出現(xiàn)明顯走行跡象(司機說當(dāng)時要向東走行堆料,皮帶運行方向也是自西向東),4:12:45開始車輪及其走行電機處出現(xiàn)明顯冒煙跡象,堆料機開始制動,4:12:58懸臂皮帶卸料停止,4:13:03堆料機停止走行。
結(jié)合司機事后描述,推斷整個過程為堆料要進行鱗狀堆積,司機準(zhǔn)備動車向東走,抱閘打開瞬間,堆料機失去制動力,僅有自重產(chǎn)生的靜摩擦力,正好趕上碼頭放過來的超額大料量,瞬間將堆料機向東推走。堆料機正常走行最高速度0.5m/s,皮帶堆料速度4m/s,推測堆料機當(dāng)時被皮帶帶動,至少有2~3m/s的速度,司機見車被推走,先是將走行停止,推桿回零位自動抱緊抱閘,但此時走行速度已超過設(shè)計速度,抱閘抱緊后超速制動仍有向前的慣性,并且視頻可以看出車輪位置已經(jīng)冒出白煙,與抱閘片超量磨損相吻合。司機拍了急停,堆料機整體斷電,最終按視頻上大機對料堆的相對位置變化推斷大機被推走約40m。
為了防止堆取料機溜車,除了常規(guī)的進行制動器的維護保養(yǎng),還需要考慮堆取料機因原始設(shè)計不足及生產(chǎn)工況條件變化帶來的不利因素影響。
現(xiàn)在使用的堆取料機基本上都沒有速度反饋控制,只能由變頻器給定輸出,一旦出現(xiàn)上文案例中的溜車情況只能靠司機進行判斷及時停機,若溜車嚴(yán)重的情況下司機來不及停車,就可能會出現(xiàn)懸臂撞料堆等惡性事件。因此制造廠在設(shè)計制造時應(yīng)對這種情況進行考慮,引入速度反饋進行閉環(huán)控制。而對于現(xiàn)有設(shè)備,主要考慮偶爾出現(xiàn)的超料量如何進行防范。
對于超料量,可以結(jié)合皮帶秤信號與整個料場的作業(yè)控制系統(tǒng),做出超料量報警,在上游皮帶有超過額定值的大料量出現(xiàn)時,向中控室操作員和堆料機司機發(fā)出信號,如圖2,提醒注意提前防范。因報警信號到達會比大料量到達堆取料機提前幾十秒(由皮帶秤和堆取料機之間距離決定),防范措施可以有臨時停止作業(yè),臨時改鱗狀堆積為定點堆積等。
圖2 中控室操作電腦報警