房孟釗,寧 瑞,李 偉
(1.大冶有色金屬有限責(zé)任公司,湖北黃石 435002;2.有色金屬冶金與循環(huán)利用湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖北黃石 435002)
大冶有色金屬有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱大冶有色)的錸來(lái)自豐山銅礦和銅山口礦,主要形態(tài)為銅鉬錸伴生礦。冶煉廠在銅冶煉過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生800~1 200 m3/d煙氣洗滌廢酸,其中ρ(Re)為3~20 mg/L,平均值為5.5 mg/L,每年可從污酸回收錸酸銨產(chǎn)量約600 kg。大冶有色經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期生產(chǎn)實(shí)踐,自主研發(fā)出擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的錸酸銨生產(chǎn)技術(shù)[1-3],已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用,每年穩(wěn)定生產(chǎn)w(NH4ReO4)99.0%~99.9%的錸酸銨。由于市場(chǎng)對(duì)錸酸銨品位要求越來(lái)越高,尤其是4N級(jí)[w(NH4ReO4)≥99.99%]或純度更高的錸酸銨及錸粉更加受到客戶青睞[4-5],因此,以粗錸酸銨為原料,將錸酸銨品位提升到4N級(jí)以上的任務(wù)迫在眉睫。
筆者以銅冶煉過(guò)程產(chǎn)生的污酸中提取的粗錸酸銨作原料,探索了主要雜質(zhì)Tl,Ca,K的脫除工藝,結(jié)合w(NH4ReO4)99%錸酸銨的精制工藝,優(yōu)化了工藝流程。
粗錸酸銨的主要成分見(jiàn)表1。
針對(duì)粗錸酸銨雜質(zhì)較高的情況,選擇D301陽(yáng)離子交換樹(shù)脂,通過(guò)工業(yè)化中試試驗(yàn),研究在不同的交換前液流速、錸濃度條件下主要雜質(zhì)元素的分布情況,考察離子交換樹(shù)脂對(duì)Tl,Ca,K的吸附率,確定最佳的樹(shù)脂交換控制條件。結(jié)合w(NH4ReO4)99%錸酸銨精制工藝,選擇在結(jié)晶后增加硝化重結(jié)晶過(guò)程,采用結(jié)晶器控制攪拌速率,考察攪拌速度對(duì)錸酸銨結(jié)晶粒度及雜質(zhì)含量的影響。
1.3.1 離子交換樹(shù)脂預(yù)處理及再生
按以下步驟對(duì)離子交換樹(shù)脂進(jìn)行預(yù)處理:
1)稱取300 kg D301陽(yáng)離子交換樹(shù)脂,用清水浸泡24 h,濾掉清水。
2)用1.5 mol/L的HCl溶液浸泡12 h,用清水洗凈殘酸。
3)用1.5 mol/L的NaOH溶液浸泡12 h,用清水洗凈殘堿。
4)用1 mol/L的HCl溶液浸泡12 h,用清水洗凈殘酸。
5)用0.5 mol/L的NaOH溶液浸泡12 h,再用清水洗至接近中性,裝于φ2 600 mm×400 mm的聚丙烯(PP)交換柱中。
當(dāng)離子交換樹(shù)脂使用周期超過(guò)15~20次,樹(shù)脂層由淡黃色變?yōu)樯詈谏?,?duì)雜質(zhì)元素的吸附接近飽和,需再生離子交換樹(shù)脂。再生過(guò)程為:
1)用2.5 mol/L的HCl溶液浸泡24 h,清水洗凈殘酸。
2)用2 mol/L的NaOH溶液浸泡24 h,用清水洗凈殘堿。
3)用1 mol/L的HCl溶液浸泡12 h,用清水洗凈殘酸。
4)用0.5 mol/L的NaOH溶液浸泡12 h,最后用清水洗至接近中性,繼續(xù)裝柱使用。
1.3.2 工藝試驗(yàn)流程
采用過(guò)氧化氫氧化—離子交換工藝,試驗(yàn)流程如圖1所示。
圖1 過(guò)氧化氫氧化—離子交換工藝試驗(yàn)流程
取粗錸酸銨10 kg,用水溶解,加入5 L雙氧水進(jìn)行氧化,升溫趕氨,按交換前液中ρ(Re)為4~8 g/L進(jìn)行稀釋后,以10 L/min的流速進(jìn)行離子樹(shù)脂交換,交換后液進(jìn)行萃取富集,再經(jīng)反萃后結(jié)晶,取出結(jié)晶物后,再經(jīng)硝化重結(jié)晶得到w(NH4ReO4)99.99%錸酸銨。
2.1.1 吸附流速的影響
每批次取10 kg粗錸酸銨(每批次雜質(zhì)含量有差異),用水溶解,加入5 L雙氧水進(jìn)行氧化,升溫趕氨,按ρ(Re)為8 g/L對(duì)交換前液進(jìn)行稀釋,裝入離子交換柱中,控制流速分別為8,10,12,14,16 L/min進(jìn)行離子交換,待錸液交換完畢后,用清水替換樹(shù)脂層的錸液。在交換過(guò)程中的不同時(shí)段取錸液進(jìn)行測(cè)定,考察吸附流速對(duì)雜質(zhì)元素吸附率的影響。取交換后液中Tl,Ca,K的平均濃度進(jìn)行計(jì)算,測(cè)定結(jié)果見(jiàn)表2。
由表2可見(jiàn):在不同流速下,D301陽(yáng)離子交換樹(shù)脂對(duì)Tl,Ca,K的吸附率均超過(guò)80%,最高吸附率分別為95.2%,94.4%,99.0%,尤其是對(duì)K的吸附效果最好,吸附后液ρ(K)降低至0.085 mg/L,說(shuō)明D301陽(yáng)離子交換樹(shù)脂對(duì)含錸液的除雜效果顯著。
根據(jù)表2的數(shù)據(jù)對(duì)不同雜質(zhì)元素的吸附率進(jìn)行趨勢(shì)分析,如圖2所示。
表2 吸附流速對(duì)雜質(zhì)元素吸附率的影響
圖2 吸附流速對(duì)雜質(zhì)元素吸附率的影響
由圖2可見(jiàn):D301陽(yáng)離子交換樹(shù)脂對(duì)Tl,Ca,K的吸附率隨吸附流速的增大而減小,流速為8~12 L/min時(shí),隨著流速增大,吸附率下降幅度較??;流速為12~16 L/min,隨著流速增大,吸附率迅速降低。因此,為了穩(wěn)定Tl,Ca,K的吸附去除率,同時(shí)提高生產(chǎn)率,將吸附流速控制在12 L/min較為適宜,對(duì)應(yīng)D301陽(yáng)離子交換樹(shù)脂對(duì)Tl,Ca,K的吸附率分別為93.5%,92.5%,98.1%。
2.1.2 交換前液錸濃度的影響
按ρ(Re)為4,6,8,10,12 g/L對(duì)交換前液進(jìn)行稀釋,在離子交換柱中,以12 L/min的流速進(jìn)行離子交換,待錸液交換完畢后,用清水替換樹(shù)脂層的錸液。在交換過(guò)程中的不同時(shí)段取錸液進(jìn)行測(cè)定,考察交換前液錸濃度對(duì)雜質(zhì)元素吸附率的影響。取交換后液中Tl,Ca,K的平均濃度進(jìn)行計(jì)算,測(cè)定結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 交換前液錸濃度對(duì)雜質(zhì)元素吸附率的影響
由表3可見(jiàn):交換前液ρ(Re)在4~12 g/L時(shí),離子交換樹(shù)脂對(duì)Tl,Ca,K的吸附率均超過(guò)89%,最高吸附率分別為96.2%,96.2%,98.5%;當(dāng)ρ(Re)在4 g/L時(shí),吸附后液中ρ(Tl)、ρ(Ca)和ρ(K)分別低至0.099,0.087,0.039 mg/L。
根據(jù)表3的數(shù)據(jù)對(duì)不同雜質(zhì)元素的吸附率進(jìn)行趨勢(shì)分析,如圖3所示。
圖3 交換前液ρ(Re)對(duì)雜質(zhì)元素吸附率的影響
由圖3可見(jiàn):D301陽(yáng)離子交換樹(shù)脂對(duì)Tl,Ca,K的吸附率隨交換前液錸濃度的增大而減小,ρ(Re)為4~8 g/L時(shí),吸附率隨著錸濃度的增大下降緩慢;ρ(Re)為8~12g/L時(shí),隨著錸濃度增大,吸附率下降幅度很大。因此,吸附流速為12 L/min時(shí),為了穩(wěn)定Tl,Ca,K的吸附去除率,并盡量提高吸附量,交換前液ρ(Re)控制在 8 g/L為宜,D301陽(yáng)離子交換樹(shù)脂對(duì) Tl,Ca,K的吸附率分別達(dá)93.5%,92.2%,97.9%。
2.2.1 萃取、反萃取與重結(jié)晶
在前期試驗(yàn)條件下,為穩(wěn)定生產(chǎn)出4N級(jí)錸酸銨,大冶有色對(duì)萃取、反萃取、結(jié)晶等工藝過(guò)程進(jìn)行了試驗(yàn)研究。將萃取劑(N235、仲辛醇和磺化煤油按比例調(diào)制)與錸酸銨氧化吸附后的溶液按體積比5∶1混合30 min,有機(jī)相用200 g/L的硫酸溶液進(jìn)行反萃?。蛩崛芤号c萃取液體積比1∶5),反萃取溶液經(jīng)過(guò)升溫濃縮、冷凍結(jié)晶后制得精制錸酸銨,但錸酸銨中雜質(zhì)的總質(zhì)量分?jǐn)?shù)超過(guò)0.1%。因此,此次中試工藝擴(kuò)大試驗(yàn)需重點(diǎn)解決雜質(zhì)總含量超標(biāo)的問(wèn)題。
通過(guò)前期反復(fù)小試,結(jié)合w(NH4ReO4)99%錸酸銨精制工藝,選擇在結(jié)晶后增加硝化重結(jié)晶過(guò)程。該過(guò)程是將原有精制錸酸銨溶解,加入硝酸氧化雜質(zhì),再加入雙氧水除去多余的硝酸,然后再次升溫濃縮、冷凍結(jié)晶獲得4N級(jí)錸酸銨。分別取4批次原工藝與新工藝生產(chǎn)的錸酸銨產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比,原有工藝生產(chǎn)的錸酸銨中雜質(zhì)的總質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均值為0.109%,而硝化重結(jié)晶工藝生產(chǎn)的錸酸銨中雜質(zhì)的總質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均值為0.042%。由此說(shuō)明,硝化重結(jié)晶工藝能有效降低錸酸銨的雜質(zhì)總含量,確保錸酸銨的4N級(jí)品質(zhì)。
2.2.2 錸酸銨結(jié)晶粒度與雜質(zhì)含量的影響
在反萃取溶液冷凍結(jié)晶的過(guò)程中,控制溶液攪拌速率以考察錸酸銨結(jié)晶粒度對(duì)雜質(zhì)含量的影響。選取未進(jìn)行硝化重結(jié)晶的錸酸銨溶液進(jìn)行冷凍對(duì)比試驗(yàn)。將濃縮后的反萃取溶液分5批進(jìn)行試驗(yàn),每批100 L,用可移動(dòng)式變頻攪拌器進(jìn)行攪拌,在相同溫度下冷卻結(jié)晶。取樣用千分尺測(cè)量結(jié)晶顆粒的粒徑并測(cè)定錸酸銨中的雜質(zhì)總含量,結(jié)果見(jiàn)表4。
表4 錸酸銨雜質(zhì)總含量
由表4可見(jiàn):隨著攪拌速率的提高,錸酸銨結(jié)晶的顆粒變小,雜質(zhì)總的質(zhì)量分?jǐn)?shù)無(wú)明顯變化,說(shuō)明攪拌速度對(duì)錸酸銨結(jié)晶顆粒的粒徑有一定影響,但對(duì)雜質(zhì)含量的影響不大。因此,可不考慮攪拌速率對(duì)錸酸銨結(jié)晶及雜質(zhì)含量的影響。
根據(jù)工業(yè)化中試試驗(yàn)結(jié)果,大冶有色冶煉廠稀貴車間對(duì)精制錸酸銨工藝流程進(jìn)行優(yōu)化改造。改造完成后,精制錸酸銨的產(chǎn)量達(dá)到500 kg/a,且w(NH4ReO4)均達(dá)到99.99%以上,w(Tl)和w(Ca)低于0.000 1%,w(K)低于0.001%,其他雜質(zhì)元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)均低于0.000 1%,滿足YS/T 894—2018《錸酸銨》規(guī)定的優(yōu)等品要求[6],達(dá)到了4N級(jí)品質(zhì)。
大冶有色通過(guò)工業(yè)化中試和工業(yè)應(yīng)用,確定4N級(jí)錸酸銨的精制技術(shù)工藝路線為:粗錸酸銨溶解—升溫趕氨—氧化—離子交換—萃取—反萃取—結(jié)晶—硝化重結(jié)晶,制得w(NH4ReO4)99.99%錸酸銨產(chǎn)品。在用D301陽(yáng)離子交換樹(shù)脂吸附除雜過(guò)程中,最佳工藝條件為:錸液ρ(Re)控制在8 g/L,吸附流速為12 L/min,對(duì)Tl,Ca,K有較為理想的去除效果,吸附去除率分別為93.5%,92.2%和97.9%。對(duì)反萃取溶液進(jìn)行冷卻結(jié)晶時(shí),攪拌速率對(duì)錸酸銨結(jié)晶顆粒的粒徑有一定影響,但對(duì)其中的雜質(zhì)含量影響不大。硝化重結(jié)晶作為精制錸酸銨最后一道工藝,能夠較為有效地降低錸酸銨中的雜質(zhì)含量,進(jìn)一步提高錸酸銨產(chǎn)品品質(zhì)。離子交換樹(shù)脂在一定條件下可以再生重復(fù)使用,降低生產(chǎn)成本。