陸書文,趙 兵,倪春杰
(滬東中華造船(集團(tuán))有限公司,上海 200129)
根據(jù)國際海事組織(International Maritime Organization,IMO)的要求,從2020年1月1日起,全球各海域燃油的含硫量不能超過0.5%,同時在氮氧化物(NOx)排放控制方面遵從3層標(biāo)準(zhǔn)。在這3層控制標(biāo)準(zhǔn)中,Tier Ⅲ的要求最嚴(yán)格,要求2016年1月以后建造的船舶在NOx排放控制區(qū)的NOx排放量滿足:轉(zhuǎn)速低于130 r/min,排放控制量為3.4 g/(kW·h);轉(zhuǎn)速為130~2 000 r/min,排放控制量為9.0主機(jī)曲軸轉(zhuǎn)速-0.2g/(kW·h);轉(zhuǎn)速高于2 000 r/min,排放控制量為2.0 g/(kW·h)。SOx污染問題主要是燃油本身導(dǎo)致的,當(dāng)前普遍采用的解決方法是通過使用低硫燃油降低SOx的含量;NOx污染問題主要源自發(fā)動機(jī),通過對柴油機(jī)進(jìn)行改進(jìn)滿足Tier III的要求難度很大,須采用SCR(Selective Catalytic Reduction)或EGR(Exhaust Gas Re-circulation)等手段實(shí)現(xiàn)。
通過燃用液化天然氣(Liquefied Natural Gas,LNG)能很好地解決上述問題,且LNG的價格相對較為便宜[1]。采用天然氣作為燃料可有效減少SOx、NOx、CO2和顆粒物的排放。大多數(shù)LNG中硫的含量都少于30 mg/m3(氣態(tài)),換算成質(zhì)量分?jǐn)?shù)是0.004%,僅為SOx排放控制區(qū)排放要求的1/25。同時,采用天然氣作為燃料可使NOx排放量減少20%~80%,CO2排放量減少20%~30%,更易滿足Tier Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的要求[2]。無論是從燃料費(fèi)用還是設(shè)備維護(hù)費(fèi)用的角度看,大型LNG船的經(jīng)濟(jì)性都更明顯[3]。
在這種情況下,越來越多的船舶開始配備雙燃料發(fā)電機(jī),其中瓦錫蘭的雙燃料發(fā)電機(jī)因具有能耗低、振動噪聲小等優(yōu)勢而在國內(nèi)雙燃料發(fā)電機(jī)市場得到青睞。發(fā)電機(jī)冷卻水系統(tǒng)是船舶系統(tǒng)中必不可少的一部分,能為發(fā)電機(jī)等設(shè)備的運(yùn)行提供適當(dāng)?shù)臏囟葪l件。雙燃料發(fā)電機(jī)的高溫冷卻水系統(tǒng)與低溫冷卻水系統(tǒng)是集成在一起的,共用1個冷卻水膨脹箱,獨(dú)立于機(jī)艙的中央冷卻水系統(tǒng)設(shè)置;若雙燃料發(fā)電機(jī)的缸套發(fā)生泄漏,則燃?xì)庥锌赡芑烊氚l(fā)電機(jī)的缸套水中,從而進(jìn)入冷卻水系統(tǒng),并流入冷卻水膨脹箱[4]。本文以瓦錫蘭的34DF雙燃料發(fā)電機(jī)為例,對冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,使其運(yùn)行更加穩(wěn)定。
發(fā)電機(jī)內(nèi)部冷卻水系統(tǒng)中,低溫水進(jìn)口通過機(jī)帶低溫水泵增壓之后依次進(jìn)入空氣冷卻器(低溫側(cè))和滑油冷卻器;高溫水進(jìn)口通過高溫水泵增壓之后先進(jìn)入缸套,再進(jìn)入空氣冷卻器(高溫側(cè))。高溫水出口設(shè)置有三通閥,根據(jù)高溫水出口溫度控制出口高溫水回到進(jìn)口的量,保持高溫水出口溫度穩(wěn)定。
根據(jù)設(shè)備的要求:低溫水進(jìn)口溫度需控制在36 ℃左右,膨脹水箱需將發(fā)電機(jī)進(jìn)口低溫水靜壓保持在0.10 MPa左右;發(fā)電機(jī)低溫水泵能實(shí)現(xiàn)增壓0.25 MPa,正常允許通過流量為六缸機(jī)60 m3/h,八缸機(jī)75 m3/h;低溫側(cè)空冷器要求最低冷卻水流量為六缸機(jī)26.1 m2/h,八缸機(jī)32.6 m3/h,發(fā)電機(jī)低溫水泵出口壓力需保持大于0.25 MPa。發(fā)電機(jī)高溫水泵能實(shí)現(xiàn)增壓0.25 MPa,正常允許通過流量為六缸機(jī)60 m3/h,八缸機(jī)75 m3/h;高溫側(cè)空冷器要求最低冷卻水流量為六缸機(jī)26.1 m3/h,八缸機(jī)32.6 m3/h,高溫水壓力需保持大于0.20 MPa,高溫水出口壓力設(shè)定在92~95 ℃。根據(jù)設(shè)備性能的要求,經(jīng)過低溫側(cè)空氣冷卻器之后的空氣溫度在燃油模式下需保持45 ℃,在燃?xì)饽J较滦璞3?0 ℃。
在實(shí)際工程應(yīng)用中,不同項(xiàng)目的發(fā)電機(jī)冷卻水系統(tǒng)設(shè)計不盡相同。本文以Yamal項(xiàng)目為例進(jìn)行分析,其發(fā)電機(jī)外部冷卻水系統(tǒng)設(shè)計見圖1。系統(tǒng)配備有1個膨脹水箱、2臺循環(huán)水泵、2臺水冷卻器及相應(yīng)的三通溫控閥,控制低溫水進(jìn)口和其他需冷卻設(shè)備進(jìn)口的冷卻水溫度。發(fā)電機(jī)冷卻水從低溫水系統(tǒng)低溫水泵進(jìn)口處開一路DN150支管,一分為二到2臺發(fā)電機(jī)低溫水進(jìn)口。發(fā)電機(jī)低溫水出口有一個三通溫控閥,用來控制一部分冷卻水回到低溫水進(jìn)口,以保證低溫側(cè)空氣冷卻器出口空氣的溫度。另一部分冷卻水匯集到一路總管,通過高溫水進(jìn)口管路進(jìn)入發(fā)電機(jī)高溫水系統(tǒng)中,高溫水出來之后回到總管,進(jìn)入整個低溫水系統(tǒng)中。設(shè)計中保持高溫水出口在總管處位于高溫水進(jìn)口下游1~2 m處,可保證高溫水出口的高溫冷卻水不會回流到發(fā)電機(jī)高溫水系統(tǒng)中,從而保證整個發(fā)電機(jī)冷卻水系統(tǒng)的溫度穩(wěn)定。
圖1 發(fā)電機(jī)外部冷卻水系統(tǒng)
在對Yamal首制船的發(fā)電機(jī)進(jìn)行試驗(yàn)時發(fā)現(xiàn),發(fā)電機(jī)低溫淡水出口的壓力太低,發(fā)電機(jī)低溫水進(jìn)口壓力保持在0.09 MPa,出口壓力約為0.15 MPa,理論增壓0.25 MPa的機(jī)帶離心式水泵僅實(shí)現(xiàn)增壓0.06 MPa,而廠家要求發(fā)電機(jī)低溫水泵出口壓力需保持大于0.25 MPa,試驗(yàn)結(jié)果遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期。分析離心泵出口壓力低的原因如下:
1)泵本身問題造成泵出口壓力低。通常情況下,泵馬達(dá)的轉(zhuǎn)速不足或轉(zhuǎn)向不正確、軸封泄露等問題都會導(dǎo)致泵出口壓力下降。在該Yamal船中,泵為受發(fā)電機(jī)凸輪軸驅(qū)動的機(jī)帶離心泵,其轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)向都不會有問題,對泵進(jìn)行檢查也未發(fā)現(xiàn)本體軸封等有損壞,證明泵出口壓力低不是泵自身問題導(dǎo)致的。
2)泵進(jìn)口流量不足。泵進(jìn)口流量不足一般都是泵進(jìn)口管路不通暢、管路通徑過小或進(jìn)口管路彎頭過多導(dǎo)致管路阻力過大等原因造成的。經(jīng)檢查,設(shè)備進(jìn)口濾網(wǎng)干凈,且在泵運(yùn)轉(zhuǎn)前后其進(jìn)口壓力無變化,證明管路無堵塞。檢查實(shí)際管路布置,管路通徑設(shè)計合理且符合設(shè)計規(guī)范,管路彎頭數(shù)量布置合理,因此離心泵出口壓力低不是泵進(jìn)口流量不足造成的。
3)泵的工況點(diǎn)向大流量、低壓力偏移。圖2為6L34DF發(fā)電機(jī)機(jī)帶離心泵壓力-流量曲線。由圖2可知,流量Q隨著壓力H的下降而逐漸增大,在實(shí)際中,由于各種原因?qū)е碌谋帽硥簻p少都會使泵的工況點(diǎn)被動地隨著壓力-流量曲線向低壓力、大流量偏移。這時可通過增加泵出口背壓提高泵出口壓力。但是,由于該Yamal船發(fā)電機(jī)的低溫水出口是通往高溫水進(jìn)口的,增加泵出口背壓勢必會降低泵出口流量,從而影響設(shè)備下一級高溫水的冷卻。在采用此種方法時,需根據(jù)設(shè)備工況進(jìn)行流量測算并經(jīng)過仔細(xì)計算之后才能實(shí)施。
圖2 6L34DF發(fā)電機(jī)機(jī)帶離心泵壓力-流量曲線
泵的常規(guī)排量為60 m3/h,系統(tǒng)需要的最低流量根據(jù)機(jī)型的不同分別為26.1 m3/h和32.6 m3/h。試驗(yàn)中使用超聲波流量測試儀測量發(fā)電機(jī)的流量約為85 m3/h,由于整體流量超過了設(shè)備的最低需求,因此可通過在發(fā)電機(jī)低溫水出口增加合適孔徑的節(jié)流孔板,達(dá)到在保證冷卻效果的前提下增加低溫水壓力的目的。
根據(jù)管路壓力,在不改變現(xiàn)有管路的前提下,選擇安裝厚度為3 mm的不銹鋼節(jié)流孔板,孔板與相應(yīng)安裝位置的管路法蘭匹配。
對于DN100(φ114×6)的管路,節(jié)流孔板的厚度3 mm 遠(yuǎn)小于管子內(nèi)徑102 mm,因此適用于薄壁小孔流量的計算式為
(1)
式(1)中:q為流量,此處為保證設(shè)備的最低流量需求,取值為35 m3/h,即0.009 7 m3/s;Cq為系數(shù),當(dāng)管子截面積A與小孔截面積A1之比小于7時,即小孔處有不完全收縮流體時,取0.7~0.8,考慮實(shí)際節(jié)流情況,取Cq=0.8;A1為小孔截面積,根據(jù)實(shí)際情況計算;ΔP為小孔處前后壓差,考慮低溫水出口不加節(jié)流孔板前的壓力為0.15 MPa,預(yù)設(shè)節(jié)流孔板后的壓力為0.14 MPa,考慮機(jī)帶離心泵的0.25 MPa增壓和泵進(jìn)口靜壓0.09 MPa,預(yù)設(shè)節(jié)流孔板前壓力為0.34 MPa,即壓差ΔP=0.2 MPa=20 000 kg/m2;ρ為冷卻水密度,取值為1 000 kg/m2。
將上述數(shù)據(jù)代入式(1),可計算出A1=0.001 9 m2,從而得出小孔孔徑d=49.2 mm。充分考慮到發(fā)電機(jī)的流量和壓力需求,根據(jù)計算結(jié)果初步確定在發(fā)電機(jī)低溫水出口處增加一個孔徑為45 mm的節(jié)流孔板(見圖3)。在安裝節(jié)流孔板之后,發(fā)電機(jī)低溫水出口壓力穩(wěn)定在0.32~0.33 MPa,測量發(fā)電機(jī)冷卻水出口流量約為33 m3/h,發(fā)電機(jī)能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。安裝節(jié)流孔板之后的系統(tǒng)原理圖見圖4。
圖3 節(jié)流孔板示意
圖4 安裝節(jié)流孔板之后的系統(tǒng)原理圖
2.3.1 試驗(yàn)及結(jié)果分析
在后續(xù)對發(fā)電機(jī)進(jìn)行負(fù)載試驗(yàn)時發(fā)現(xiàn),2號發(fā)電機(jī)在負(fù)荷達(dá)到100%之后其高溫水出口壓力開始下降,進(jìn)口與出口的溫差增大,導(dǎo)致試驗(yàn)無法繼續(xù)進(jìn)行。發(fā)電機(jī)在高負(fù)荷下的換熱量增大,需要更多的冷卻水進(jìn)行換熱。在低負(fù)荷下,為保持高溫水出口溫度穩(wěn)定,在機(jī)器內(nèi)部高溫水出口設(shè)置的三通溫控閥使高溫水有一部分從進(jìn)口回到出口。
在正常工況下,當(dāng)發(fā)電機(jī)負(fù)荷增大時,換熱量增加,為保持出口溫度穩(wěn)定,三通溫控閥動作,減少高溫水回流,使高溫水進(jìn)口溫度下降,設(shè)備會從低溫水出口總管抽取更多的冷卻水,以保持高溫水流量穩(wěn)定,從而實(shí)現(xiàn)設(shè)備熱循環(huán)穩(wěn)定。
當(dāng)?shù)蜏厮隹诳偣艿牧髁坎蛔銜r,若三通溫控閥動作之后,高溫水進(jìn)口無法從低溫水出口總管抽取足夠的冷卻水,則高溫水進(jìn)口水量會不足,從而導(dǎo)致高溫水出口壓力下降,使得換熱不充分,高溫水出口溫度進(jìn)一步升高,此時三通溫控閥再次動作,形成一個惡性循環(huán),始終無法達(dá)到熱平衡。
當(dāng)高溫水進(jìn)口溫度低于60 ℃,或高溫水出口壓力低于0.2 MPa,無法滿足正常換熱要求時,機(jī)器內(nèi)部安保系統(tǒng)被觸發(fā),設(shè)備停止運(yùn)行。
圖5為高溫水溫度和壓力變化趨勢。由圖5和上述分析可知:當(dāng)發(fā)電機(jī)負(fù)荷較低時,高溫水進(jìn)口水量充足,隨著發(fā)電機(jī)負(fù)荷的增大,高溫水出口溫度和高溫水壓力振蕩之后平衡,高溫水進(jìn)口溫度隨著振蕩略微下降之后再次平衡;當(dāng)發(fā)電機(jī)負(fù)荷進(jìn)一步增大到100%之后,三通溫控閥開始大幅動作,高溫水進(jìn)口無法從低溫水出口總管抽取足夠的冷卻水,導(dǎo)致高溫水出口溫度急劇上升,高溫水進(jìn)口溫度和壓力急劇下降,直至發(fā)電機(jī)停車,之后高溫水溫度和壓力開始回升。據(jù)此,可初步確定導(dǎo)致高溫水壓力低和溫差高的原因是高溫水水量不足。
圖5 高溫水溫度和壓力變化趨勢
為進(jìn)一步確定發(fā)生上述變化的原因,現(xiàn)場嘗試保持2臺發(fā)電機(jī)同時運(yùn)轉(zhuǎn),當(dāng)六缸機(jī)低負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時,再次增大八缸機(jī)的負(fù)荷到100%和110%,發(fā)現(xiàn)整個冷卻水系統(tǒng)參數(shù)正常。根據(jù)圖4,低負(fù)荷發(fā)電機(jī)因換熱量較小,其高溫水進(jìn)口有更多來自三通溫控閥的高溫水回水,使得低溫水出口到總管的流量大于高溫水進(jìn)口需從總管吸收的流量,有冗余的流量補(bǔ)充給高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的八缸機(jī),從而保證八缸機(jī)正常運(yùn)行,這進(jìn)一步驗(yàn)證了造成上述現(xiàn)象的原因是高溫水流量不足。
2.3.2 孔徑設(shè)計優(yōu)化
根據(jù)前面的計算和測量,增加節(jié)流孔板之后,發(fā)電機(jī)低溫水流量已滿足設(shè)備需求,進(jìn)一步分析水量不足的原因,發(fā)現(xiàn)低溫水出口三通溫控閥有約30%開度回水到低溫水進(jìn)口,導(dǎo)致進(jìn)入總管到高溫水進(jìn)口的水量不足。再次對系統(tǒng)進(jìn)行分析,考慮低溫水壓力還有一定的余量,可通過適當(dāng)增大低溫水出口節(jié)流孔板的孔徑增大出口流量,在保證低溫水壓力的同時,保證高溫水流量。
同樣根據(jù)式(1)進(jìn)行計算,為保證設(shè)備高溫水處的最低流量需求,考慮30%回水,流量取50 m3/h,即0.013 9 m3/s,Cq和ρ的取值同上,根據(jù)前面增加節(jié)流孔板之后的實(shí)際壓力,考慮孔徑增大之后壓力有所下降,預(yù)設(shè)節(jié)流孔板前壓力為0.3 MPa,即預(yù)設(shè)變更節(jié)流孔板之后的壓差ΔP=0.16 MPa=16 000 kg/m2。
將上述數(shù)據(jù)代入式(1),可計算出A1=0.003 07 m2,從而得出小孔孔徑d=62 mm。根據(jù)計算值,將圖3中的低溫水出口節(jié)流孔板的孔徑取整增大到60 mm,再次安裝之后進(jìn)行試驗(yàn),低溫水泵后壓力降到0.29 MPa,實(shí)測低溫水出口流量約為55 m3/h;再次進(jìn)行發(fā)電機(jī)負(fù)載試驗(yàn),在整個試驗(yàn)中發(fā)電機(jī)高溫水壓力和溫度保持穩(wěn)定,證明上述計算和優(yōu)化是滿足設(shè)備使用要求的。
雙燃料發(fā)電機(jī)冷卻水系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行直接關(guān)系到發(fā)電機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行,進(jìn)而影響到整個船舶動力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。本文以Yamal項(xiàng)目中的34DF雙燃料發(fā)電機(jī)的冷卻水系統(tǒng)為例進(jìn)行了計算分析,證明在冷卻水系統(tǒng)中通過合理設(shè)置節(jié)流孔板,既能改善系統(tǒng)局部的壓力和流量,滿足設(shè)備的需求,又能快速簡便地解決實(shí)際運(yùn)行問題,這為以后冷卻水系統(tǒng)的相關(guān)優(yōu)化設(shè)計提供了一種思路。