顧卿贇
(寶山鋼鐵股份有限公司制造管理部,上海 201900)
隨著國家對環(huán)境要求的逐年提升,鋼鐵生產(chǎn)固廢不出廠是大勢所趨。固廢中的鋅元素會導(dǎo)致高爐風(fēng)口堵塞,廠內(nèi)循環(huán)造成的鋅富集嚴重制約了固廢的利用。轉(zhuǎn)底爐直接還原技術(shù),能夠在生產(chǎn)過程中脫去物料中的鋅元素,同時生產(chǎn)高純度的鋅粉產(chǎn)品[1]。為了對轉(zhuǎn)底爐脫鋅效率進行監(jiān)控,需要了解DRI球團中的鋅含量。
目前,對DRI球團中鋅含量的測定一般使用ICP-AES法[2]。這類方法能夠比較準確地分析出鋅含量,但受制于方法效率,無法勝任生產(chǎn)過程質(zhì)量控制。在實踐直接還原鐵檢測方法[3]過程中,發(fā)現(xiàn)鋅元素存在隨機散逸現(xiàn)象,同時碳的存在,致使檢測精度無法達到滿意的結(jié)果。本文通過選擇合適的試樣預(yù)處理參數(shù),充分運用自動化熔融爐精確的控溫系統(tǒng)和梯度升溫功能,解決DRI球團中殘?zhí)荚陬A(yù)處理過程中鋅損失的問題,從而解決穩(wěn)定性問題。該方法用于實際樣品的測定,結(jié)果滿意,是化學(xué)濕法的理想替代手段。
儀器:MXF-2400型多道X射線熒光光譜儀(日本島津公司);XSE-204型電子天平(梅特勒-托利多);Katanax X600型全自動熔融爐,VMK-250型馬弗爐(德國利恒公司);CS-844型紅外碳硫儀(美國力可公司);Pt-Au坩堝及模具(Pt95%,Au5%)。
試劑:四硼酸鋰(AR,上海硅酸鹽研究所)、碳酸鋰(AR,國藥集團)、氧化鈷專用試劑(AR,洛陽海納)、溴化銨水溶液(200 g/L)。
上述固體試劑在使用前均在105 ℃烘箱中干燥2 h,并置于干燥器內(nèi)冷卻至室溫備用。
1.2.1 樣品的稱量
稱取1.000 0 g的氧化鈷專用試劑于Pt-Au坩堝中鋪底,再稱取7.000 g的四硼酸鋰鋪平,此時坩堝內(nèi)物料深度約10 mm。在中心用玻璃棒做一個直徑深度約5 mm的小孔。稱取0.400 0 g調(diào)制到100~150目的樣品倒入小孔內(nèi),隨后稱取1.000 0 g的碳酸鋰覆蓋在填有樣品的孔上,最后沿坩堝壁滴加2 mL溴化銨溶液。
1.2.2 樣品的制備
坩堝移入熔融爐中并啟動熔融程序,初始溫度設(shè)定在105℃,坩堝進入爐膛內(nèi)可以迅速烘干坩堝中水分,避免高溫爆沸導(dǎo)致樣品從坩堝中濺出損失。隨后梯度升溫至650 ℃,保持10 min,再升溫至750 ℃,保持20 min,最后升溫至1 100 ℃,搖擺30°,搖擺速度設(shè)置為Fast,持續(xù)10 min。上述過程完成后,緩慢搖擺2 min趕走氣泡,隨后澆鑄在模具中冷卻成型,制成均勻的玻璃熔片。
1.2.3 樣片的測定
將冷卻到室溫的樣片裝入樣品盒,按表1的儀器參數(shù)用X射線熒光光譜儀進行鋅元素的熒光測定。
表1 X射線熒光光譜儀的分析參數(shù)Table 1 Working conditions of the X-ray fluorescence spectrometer
DRI球團中含有大量的金屬鐵及部分未完全參與氧化還原反應(yīng)的單質(zhì)碳,直接高溫熔融會對鉑金坩堝造成嚴重的腐蝕,增加鉑金坩堝的使用成本,因此必須對樣品進行預(yù)氧化處理。
2.1.1 非掛壁操作
為了確保Pt-Au坩堝不被物料腐蝕,通常采用熔劑在坩堝表面制作一層致密的熔劑膜[4],讓樣品在熔劑膜上與氧化劑反應(yīng)以保護坩堝,即掛壁操作。然而掛壁操作需要在高溫環(huán)境下進行,操作過程存在燙傷風(fēng)險,且在實際應(yīng)用中掛好的熔劑在冷卻過程中易受應(yīng)力影響而碎裂,有掛壁失敗和保護力不強的問題。再者,掛壁操作需要先將熔劑加熱融化,再冷卻到室溫才能稱量剩余的預(yù)氧化劑和物料,準備時間超出有效分析時間1倍以上,使整個分析時間延長,不能發(fā)揮X射線熒光光譜法的高效性。
為了在保護鉑金坩堝的基礎(chǔ)上提升分析效率,本試驗采用非掛壁操作:高熔點的四硼酸鋰(930 ℃)打底,試樣稱于四硼酸鋰孔內(nèi),在嚴格控溫(低于800 ℃)條件下,預(yù)氧化反應(yīng)在四硼酸鋰上方發(fā)生,不與鉑金坩堝接觸,確保坩堝安全。
利用非掛壁操作,兩個坩堝經(jīng)不少于10次重復(fù)使用,使用后的坩堝見圖1。
圖1 經(jīng)多次使用后坩堝內(nèi)部情況Fig.1 Internal condition of platinum crucibles
由圖1可見,兩個坩堝內(nèi)壁表面都完好,沒有白點,說明未發(fā)生明顯腐蝕。這表明非掛壁操作起到了保護坩堝的效果。
2.1.2 樣品灼燒脫碳處理
根據(jù)轉(zhuǎn)底爐脫鋅原理:2ZnO+C→2Zn↑+CO2,理想狀態(tài)下轉(zhuǎn)底爐生球團中有足夠的碳從而還原并加熱提取鋅,實際情況下金屬球團經(jīng)灼燒后仍存在未氣化的Zn元素,在冷卻階段又迅速氧化成ZnO形態(tài)。因此,金屬球團中的鋅元素一般以ZnO形態(tài)存在。
球團中存在著未反應(yīng)殆盡的單質(zhì)碳和留存的氧化鋅。其中鋅元素的沸點為907 ℃,為了避免預(yù)氧化過程中金屬球團內(nèi)殘留的氧化鋅和殘?zhí)荚诟邷叵逻€原為單質(zhì)鋅,并在進一步熔融(1 100 ℃)中揮發(fā)損失,本方法采用先脫碳再氧化兩步預(yù)處理。
使用馬弗爐對脫碳情況進行模擬試驗,選擇一個含碳量為4.08%的樣品進行脫碳試驗。在陶瓷坩堝中稱取約2 g的樣品,分別在600、650、700 ℃下灼燒2、5、10、15 min時間,采用紅外碳硫儀測定灼燒完樣品中的殘?zhí)?結(jié)果見表2。
表2 不同溫度、時間灼燒后試料的含碳量Table 2 Carbon content in samples under different processing conditions %
由表2可見:當(dāng)灼燒溫度為650 ℃或700 ℃時,經(jīng)過10 min的灼燒,殘?zhí)剂恳呀?jīng)小于0.005%,此后再加熱到還原反應(yīng)溫度,球團中殘留氧化鋅將不具備還原條件。由于700 ℃已經(jīng)接近碳酸鋰的熔點,此時預(yù)氧化作用開始體現(xiàn),為了保證脫碳的單一性,本方法選擇650 ℃灼燒10 min作為脫碳條件。
氧化鋅熔點為1 975 ℃,而還原產(chǎn)生的單質(zhì)鋅沸點僅為907 ℃,低于熔融溫度。熔融過程樣品中鋅被不同程度還原并蒸發(fā)損失,這將導(dǎo)致方法的精密度下降。
上述散逸情況在轉(zhuǎn)底爐生產(chǎn)狀態(tài)不良,DRI球團中殘?zhí)己蜌堜\含量較高的情況下,尤為顯著。為了檢查梯度升溫對方法精密度的貢獻,采用直接升溫到750 ℃的方式預(yù)氧化制樣與梯度升溫方式預(yù)氧化分別制作11個樣片,在上述儀器條件下測量樣片中ZnKα線的強度見圖2。
圖2 不同升溫方式下熔片中鋅的穩(wěn)定性Fig.2 Stability of the test results in different heating methods
由圖2可見,采用直線升溫的樣片鋅含量檢測結(jié)果標(biāo)準偏差為0.083%,而采用梯度升溫的樣片鋅含量檢測結(jié)果標(biāo)準偏差為0.033%,而且梯度升溫后的熒光檢測強度明顯高于直線升溫,故本方法選擇梯度升溫方式進行樣片的制備。
出現(xiàn)上述現(xiàn)象,主要是采用直線升溫的制樣方式,樣品中殘?zhí)嘉醇白茻戤吘瓦_到與樣品中氧化鋅發(fā)生還原反應(yīng)的溫度,還原產(chǎn)生的金屬鋅迅速蒸發(fā)逃逸。加之由于轉(zhuǎn)底爐工況不良時,DRI球團中的殘鋅、殘?zhí)己枯^高,還原損失進一步疊加,最終出現(xiàn)上述現(xiàn)象。
有文獻提到使用鐵礦石標(biāo)準物質(zhì)作為DRI球團工作曲線樣品[3]。由于DRI球團在預(yù)處理過程中有顯著的燒增,而鐵礦石類物料存在燒損,因此本文未采用有證書的鐵礦石標(biāo)準物質(zhì)用作工作曲線,而是根據(jù)轉(zhuǎn)底爐實際生產(chǎn)情況,收集產(chǎn)品經(jīng)過混勻定值后替代標(biāo)準物質(zhì),按照上述制片方法和儀器檢測條件,繪制工作曲線。用最小二乘法擬合工作曲線,工作曲線的回歸方程為:C=0.043I-0.228 7,其相關(guān)系數(shù)為0.999 8,滿足分析要求。具體見表3。
表3 工作曲線中鋅含量與熒光強度對應(yīng)情況Table 3 Correspondence between Zn content and fluorescence intensity in calibration curve
取一個均勻樣品,按照1.2制作11個玻璃片,并在X熒光儀中測量含量,結(jié)果見表4。
由表4可見,本方法的重復(fù)性的相對標(biāo)準偏差(RSD)為0.11%,能夠滿足檢測需要。
按本方法對DRI球團樣品進行測定,與電感耦合等離子光譜法(ICP)進行方法比對,結(jié)果見表5。
表4 檢測方法的精密度試驗結(jié)果Table 4 Results of test for precision
表5 不同方法檢測結(jié)果比對Table 5 Comparison of ICP and XRF test results
表5可知,t檢驗顯示,熒光法與ICP法沒有顯著差異,X熒光方法能夠用于轉(zhuǎn)底爐金屬化球團中鋅含量的快速測定。
(1) 通過各條件試驗、精密度和準確度試驗證明,本方法是檢測轉(zhuǎn)底爐金屬化球團中鋅元素的高效、可靠的分析方法。
(2) 本方法采用非掛壁操作,利用自動化加工設(shè)備嚴格控制加工參數(shù),大大降低了操作難度,充分發(fā)揮了X射線熒光檢測技術(shù)的高效性,適用于轉(zhuǎn)底爐日常生產(chǎn)指導(dǎo)所需的高頻次檢測。
(3) 本文介紹的梯度升溫技術(shù)可以在轉(zhuǎn)底爐生產(chǎn)過程異常、殘?zhí)細堜\升高的情況下,有效減少分析制樣過程中的鋅散逸,標(biāo)準偏差從0.08%下降到0.03%,滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制需求。
(4) 實驗室可根據(jù)轉(zhuǎn)底爐實際生產(chǎn)情況,收集產(chǎn)品經(jīng)過混勻定值后替代標(biāo)準物質(zhì)繪制工作曲線,從而抵消繁瑣的數(shù)據(jù)校正,結(jié)果令人滿意。