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給水泵汽輪機(jī)圍帶磨損事故分析

2022-03-21 14:27田建業(yè)
設(shè)備管理與維修 2022年4期
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī)軸承機(jī)組

田建業(yè)

(甘肅電投常樂發(fā)電有限責(zé)任公司,甘肅酒泉 735000)

0 引言

汽輪機(jī)超速試驗指用提升轉(zhuǎn)速的方法進(jìn)行危急保安器動作轉(zhuǎn)速的測定與調(diào)整工作,并要求機(jī)組在新安裝或大修后必須進(jìn)行超速試驗。試驗是在汽輪機(jī)空負(fù)荷狀態(tài)下進(jìn)行的,除被試驗的危急保安器外,其他保護(hù)裝置均應(yīng)投入工作。

1 設(shè)備簡介

國投哈密發(fā)電有限公司1#機(jī)組A 小機(jī)(以下簡稱1A 小機(jī))為北京電力設(shè)備總廠生產(chǎn)的TGQ14/6-1 型,采用單缸、單汽源、沖動式、間接空冷和下排汽式,是660 MW 超臨界汽輪發(fā)電機(jī)組半容量鍋爐給水泵的驅(qū)動汽輪機(jī)。機(jī)組于2017 年10 月檢修結(jié)束后,開始沖轉(zhuǎn)并進(jìn)行各項試驗工作。

2 事件經(jīng)過

2017 年10 月12 日夜間,進(jìn)行1A 小機(jī)TSI(Turbine Supervisory Instruments,汽輪機(jī)監(jiān)視系統(tǒng))、MEH(Micro Electro-Hydraulic Control System,小汽輪機(jī)電液控制系統(tǒng))電超速(5832 r/min)試驗均合格,跳閘電磁閥及超速保護(hù)邏輯動作均正常,軸瓦溫度振動正常,小機(jī)掛閘后進(jìn)行機(jī)械超速實驗,試驗數(shù)據(jù)如圖1 所示。

圖1 TSI、MEH 電超速試驗數(shù)據(jù)

10 月13 日00:58,運行主值通知熱控人員1A 小機(jī)電超速試驗成功,投入1A 小機(jī)MEH 超速跳閘保護(hù),切除1A 小機(jī)TSI超速保護(hù),準(zhǔn)備進(jìn)行1A 小機(jī)機(jī)械超速實驗。01:11,1A 小機(jī)目標(biāo)轉(zhuǎn)速6000 r/min,給定轉(zhuǎn)速5957 r/min,實際轉(zhuǎn)速5933 r/min,軸瓦溫度振動正常,試驗數(shù)據(jù)如圖2 所示。

圖2 機(jī)械超速試驗數(shù)據(jù)

10 月13 日01:12:58,1A 小機(jī)給定轉(zhuǎn)速5957 r/min,實際轉(zhuǎn)速5985 r/min,機(jī)械超速保護(hù)未動作,小機(jī)缸體開始劇烈振動,后軸承振動上升。01:12:03,實際轉(zhuǎn)速6019 r/min,運行值班人員通知就地監(jiān)護(hù)人員通過汽機(jī)前箱油系統(tǒng)機(jī)械手柄緊急打閘,后1A 小機(jī)轉(zhuǎn)速下降,惰走過程中轉(zhuǎn)速4602 r/min,1A 小機(jī)后軸承X 方向振動最高至224 μm,監(jiān)控數(shù)據(jù)見圖3。

圖3 機(jī)械超速保護(hù)未動作數(shù)據(jù)

10 月13 日,甲方運行部對整體保護(hù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查,甲方設(shè)備部、運行部及乙方檢修人員對1A 小機(jī)進(jìn)行多次盤車檢查,缸內(nèi)無異音。

10 月13 日23:45,運行部再次對1A 小機(jī)進(jìn)行機(jī)械超速實驗。23:54:12,小機(jī)實際轉(zhuǎn)速1097 r/min,前后軸承振動增加且后軸承振動較大。10 月14 日00:18:30,小機(jī)實際轉(zhuǎn)速1549 r/min,后軸承X方向振動114 μm,超速實驗停止,試驗數(shù)據(jù)見圖4。

圖4 再次超速試驗數(shù)據(jù)

10 月14 日02:00,甲方設(shè)備部通知乙方開工作票,揭2#軸承箱檢查軸瓦,打開小機(jī)防爆門進(jìn)行檢查,打開小機(jī)排汽管道人孔門。10 月14 日白天,乙方人員順著排汽管道進(jìn)入缸內(nèi)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)小機(jī)轉(zhuǎn)子次末級葉片圍帶部分脫落。10 月15 日上午,1A 小機(jī)揭缸,次末級葉片圍帶脫落1/4,底部汽封齒有明顯劃痕,1A 小機(jī)轉(zhuǎn)子彎曲由修前的0.015 mm 增大至0.04 mm,轉(zhuǎn)子吊出后,清缸收集約250 g 脫落圍帶粉末(圖5~圖8)。

圖5 轉(zhuǎn)子次末級圍帶磨損情況

圖6 揭缸后檢查轉(zhuǎn)子情況

圖7 葉頂汽封磨損情況

圖8 清缸收集到的脫落圍帶粉末

3 原因分析

1A 小機(jī)額定轉(zhuǎn)速為5473 r/min,調(diào)速范圍為3000~6000 r/min,1A 小機(jī)機(jī)械超速試驗轉(zhuǎn)速為5886~5994 r/min,機(jī)械超速實驗時轉(zhuǎn)速達(dá)到6019 r/min,超速是此次事件的直接原因。

1A 小機(jī)次末級葉片圍帶采用鉚接方式,圍帶汽封間隙設(shè)計值1.0~1.25 mm,本次C 修調(diào)整間隙為1.1~1.25 mm,符合設(shè)計要求。超速實驗與機(jī)組正常運行不同,缸體本身膨脹不暢,在轉(zhuǎn)速達(dá)到6019 r/min 后,葉片產(chǎn)生的較大離心力使葉片拉長,圍帶與汽封齒發(fā)生摩擦,圍帶被切碎是此次事件的主要原因。

4 小結(jié)

哈密電廠1A 小機(jī)在機(jī)械超速試驗過程中,由于機(jī)械超速保護(hù)未動作,導(dǎo)致次末級葉片圍帶嚴(yán)重磨損,為后期同類型機(jī)組運行事故分析提供借鑒依據(jù)。

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