劉秋娥
摘要:對進(jìn)氣道蒙皮鼓動(dòng)發(fā)生及轉(zhuǎn)移現(xiàn)象進(jìn)行分析,給出鼓動(dòng)發(fā)生和轉(zhuǎn)移的根本原因及解決措施,從源頭遏制了進(jìn)氣道蒙皮鼓動(dòng)的出現(xiàn)。本措施經(jīng)多架機(jī)驗(yàn)證后已正式在飛機(jī)上貫徹執(zhí)行。
關(guān)鍵詞:薄蒙皮鉚接結(jié)構(gòu);裝配應(yīng)力;蒙皮鼓動(dòng);轉(zhuǎn)移;中心法鉚接
Keywords:thin skin riveted construction;assembly stress;skin bulge;transferred;center riveting
0 引言
進(jìn)氣道因其受力較小而外形復(fù)雜,一般結(jié)構(gòu)形式為薄蒙皮鉚接結(jié)構(gòu)。飛機(jī)在進(jìn)氣道裝配過程中,屢次出現(xiàn)蒙皮鼓動(dòng)及鼓動(dòng)轉(zhuǎn)移現(xiàn)象。若采用傳統(tǒng)方法排除鼓動(dòng),即在鼓動(dòng)處增加鼓動(dòng)條,勢必將鼓動(dòng)轉(zhuǎn)化為內(nèi)應(yīng)力,鉚釘拉應(yīng)力增加,鉚釘斷裂或蒙皮裂紋的可能性增大。因進(jìn)氣道處于發(fā)動(dòng)機(jī)口進(jìn)氣段,鉚釘或蒙皮裂片可能直接被吸入發(fā)動(dòng)機(jī),造成發(fā)動(dòng)機(jī)葉片損傷甚至出現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)毀壞等安全事故,對飛行安全造成較大隱患。因此,當(dāng)進(jìn)氣道蒙皮出現(xiàn)鼓動(dòng)時(shí),設(shè)計(jì)及工藝人員往往要在現(xiàn)場進(jìn)行分析,以制定合理的解決方案,排除鼓動(dòng)。對裝配應(yīng)力特別大的進(jìn)氣道蒙皮鼓動(dòng),甚至出現(xiàn)更換整張蒙皮來排除鼓動(dòng)的情況,花費(fèi)了大量的人力、物力和財(cái)力。所以,迫切需要探究鼓動(dòng)發(fā)生及轉(zhuǎn)移的機(jī)理,制定合理的解決方案,從根本上遏制鼓動(dòng)的發(fā)生及轉(zhuǎn)移。
1 蒙皮鼓動(dòng)的定義
薄蒙皮結(jié)構(gòu)鉚接完成后,如果用手指輕按蒙皮,會出現(xiàn)上下顫動(dòng)的現(xiàn)象并伴有響聲,這種現(xiàn)象叫做鼓動(dòng)。蒙皮鼓動(dòng)區(qū)域帶有較大的裝配應(yīng)力,進(jìn)氣道蒙皮鼓動(dòng)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必須排除。蒙皮鼓動(dòng)與蒙皮松動(dòng)不同,如果目視蒙皮凹陷或凸起,用手指輕按蒙皮,出現(xiàn)顫動(dòng)現(xiàn)象但無響聲,這種現(xiàn)象叫做松動(dòng)。因?yàn)殁k金件的制造公差及鉚接時(shí)蒙皮變形等問題的存在,蒙皮松動(dòng)時(shí)有發(fā)生。蒙皮松動(dòng)應(yīng)力較小,可根據(jù)實(shí)際情況決定是否需要進(jìn)一步處理。
2 鼓動(dòng)出現(xiàn)、重現(xiàn)及轉(zhuǎn)移的原因
以蒙皮鼓動(dòng)發(fā)生、重現(xiàn)和轉(zhuǎn)移為頂事件,列出如圖1所示的故障樹,對編號的底事件逐一進(jìn)行分析。
2.1 底事件1:來料偏薄
故障蒙皮所使用材料為2A12-δ1.2-GJB 6470?,F(xiàn)場對故障蒙皮厚度進(jìn)行檢測,蒙皮厚度在1.1~1.2mm之間,符合GJB6470有關(guān)規(guī)定“材料厚度>1.0~1.2mm時(shí),厚度允許偏差-0.15mm”。同時(shí),檢查鼓動(dòng)蒙皮所使用鋁板的材料入廠復(fù)驗(yàn)記錄,材料厚度合格。因此,該底事件排除。
2.2 底事件2:零件超差
現(xiàn)場隨機(jī)抽取3件零件進(jìn)行質(zhì)量復(fù)查。用拉伸成形模(檢驗(yàn)?zāi)#z查零件貼胎情況,零件貼胎滿足相關(guān)文件要求。同時(shí),對拉伸模及樣板進(jìn)行符合性檢查,拉伸模與樣板外形符合,樣板符合設(shè)計(jì)要求。因此,該底事件可以排除。
2.3 底事件3:零件加工固有缺陷
進(jìn)氣道鼓動(dòng)部位蒙皮為雙曲度蒙皮,工藝成形采用蒙皮拉伸成形,拉伸成形模為陽模,拉伸成形方法導(dǎo)致蒙皮比理論型面肥大,檢驗(yàn)時(shí)施加一定的力在一定范圍內(nèi)貼胎為合格。但因蒙皮成形方法存在固有缺陷,在自由狀態(tài)下,蒙皮邊緣與成形模之間的間隙最大達(dá)5mm。因此,該底事件不能排除。
2.4 底事件4:鉚接順序不合理
為防止大而薄的蒙皮鉚接變形,產(chǎn)生松動(dòng)或鼓動(dòng),鉚接時(shí)一般采用中心鉚接法(見圖2)。
對進(jìn)氣道裝配指令進(jìn)行檢查,裝配指令中對鉚接順序有明確規(guī)定,采用的是從前到后依次鉚接法進(jìn)行鉚接(見圖3),對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)氣道蒙皮鉚接進(jìn)行跟蹤檢查,鉚接符合裝配指令要求。
采用從前到后依次鉚接法進(jìn)行鉚接,薄蒙皮因鉚接引起的變形和應(yīng)力會集中在蒙皮中部靠后區(qū)域,容易引起鼓動(dòng)。因此,該底事件不能排除。
2.5 底事件5:強(qiáng)迫裝配
現(xiàn)場對進(jìn)氣道蒙皮鉚接進(jìn)行跟蹤檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),當(dāng)蒙皮鉚接進(jìn)行到一定階段時(shí),薄蒙皮的鉚接變形使得后鉚接區(qū)域的蒙皮與骨架無法貼合,存在強(qiáng)迫裝配情況,當(dāng)裝配應(yīng)力達(dá)到一定級別時(shí),鼓動(dòng)出現(xiàn)。因此,該底事件不能排除。
2.6 底事件6:不同工序進(jìn)氣道安裝順序的變化
在進(jìn)氣道裝配過程中,當(dāng)鼓動(dòng)出現(xiàn)時(shí),裝配廠會采取一些措施進(jìn)行排除,如在鼓動(dòng)蒙皮周圍隔框及長桁下增加墊片,但因此而產(chǎn)生的裝配應(yīng)力并未消除。查看相應(yīng)工藝文件并對現(xiàn)場進(jìn)氣道在機(jī)體上的安裝進(jìn)行跟蹤時(shí)發(fā)現(xiàn),進(jìn)氣道在裝配廠裝機(jī)后交付給總裝廠,總裝廠因?yàn)榘惭b系統(tǒng)管道等原因需將氣道拆下,安裝完系統(tǒng)管道后再重新裝配。此時(shí),氣道安裝螺栓的裝配順序與裝配廠不同,加之安裝發(fā)動(dòng)機(jī)、外翼等部件,使得進(jìn)氣道載荷變化,導(dǎo)致在自然狀態(tài)(架外裝配)下排除的鼓動(dòng)進(jìn)一步出現(xiàn),表現(xiàn)為鼓動(dòng)重現(xiàn)或轉(zhuǎn)移。因此,該底事件不能排除。
2.7 底事件7:剛度較弱
受結(jié)構(gòu)形式所限,進(jìn)氣道與機(jī)身連接區(qū)無隔框加強(qiáng),剛度相對其他區(qū)域較弱(見圖4),薄蒙皮鉚接的裝配應(yīng)力達(dá)到一定級別時(shí),剛度較弱區(qū)域蒙皮最易產(chǎn)生鼓動(dòng)。這與現(xiàn)場情況吻合。因此,該底事件不能排除。
2.8 底事件8:蒙皮尺寸較大
進(jìn)氣道蒙皮分為左右2塊,在進(jìn)氣道軸線位置處對接,蒙皮尺寸較大,展開尺寸為長4100mm,寬1250mm,薄蒙皮因鉚接變形而引起的裝配應(yīng)力無法釋放,容易產(chǎn)生鼓動(dòng)。因此,該底事件不能排除。
3 鼓動(dòng)解決方法
根據(jù)以上對底事件的逐一分析可知,除底事件3因現(xiàn)階段針對尺寸較大的雙曲度蒙皮只能采用拉伸成形法而無法改進(jìn)外,其余對鼓動(dòng)的產(chǎn)生有影響的底事件皆可通過制造工藝和設(shè)計(jì)的改進(jìn)來減小或消除其影響。
3.1 工藝方法改進(jìn)
1)調(diào)整鉚接順序(針對底事件4的改進(jìn))
調(diào)整蒙皮和隔框的鉚接順序,將原來從前向后依次鉚接法改為中心法鉚接法,即從中間位置的隔框向四周鉚接,減小薄蒙皮鉚接時(shí)的裝配應(yīng)力。
2)蒙皮與隔框間隙控制(針對底事件5的改進(jìn))
嚴(yán)格控制蒙皮與隔框間隙。隔框定位后,如蒙皮與隔框的間隙大于0.3mm,在隔框與蒙皮之間按設(shè)計(jì)要求加墊(不大于1mm)以排除間隙。
3)更改螺栓安裝順序(針對底事件6的改進(jìn))
裝配廠更改氣道與機(jī)體連接螺栓的安裝順序,使螺栓安裝順序與總裝廠氣道拆卸后重新安裝時(shí)的順序一致,減少氣道因螺栓安裝順序不同帶來的應(yīng)力重新分配問題。
3.2 設(shè)計(jì)改進(jìn)方案
1)增加局部剛度(針對底事件7的改進(jìn))
a. 在剛度薄弱區(qū)域增加角材
在氣道剛度薄弱區(qū)域增加角材,以增加氣道局部區(qū)域剛度,角材在隔框處制造下陷,且按隔框進(jìn)行分段。此方案不用更改現(xiàn)有工裝,不用新制工裝,成本低,周期短,還可以有效增加鼓動(dòng)部位的結(jié)構(gòu)剛度,如圖5所示。
b.在剛度薄弱區(qū)增加整根長桁
在剛度薄弱區(qū)域增加整根長桁,長桁形式為板彎件。隔框角材制造下陷,下陷區(qū)搭在板彎件長桁上,與內(nèi)蒙皮鉚接。如圖6所示。此方案可增加鼓動(dòng)區(qū)域局部剛度。但長桁板彎件的制造需新制工裝,周期長,成本高。
c.在剛度薄弱區(qū)域增加墊板
在氣道剛度薄弱區(qū)域的平直段增加δ0.8mm的墊板,以提升此段蒙皮剛度。增加墊板后,蒙皮剛度變化不大,且原隔板角材外形變化需新制工裝,周期長,成本高。
綜上所述,最終選擇在剛度薄弱區(qū)增加角材的方法來增加鼓動(dòng)區(qū)域的局部剛度,抑制鼓動(dòng)的產(chǎn)生。
2)蒙皮分塊(針對底事件8的改進(jìn))
增加蒙皮分塊,若工藝方法得當(dāng),可釋放部分蒙皮鉚接變形產(chǎn)生的裝配應(yīng)力,對抑制鼓動(dòng)的產(chǎn)生有一定作用。但進(jìn)氣道蒙皮對縫間隙要求小于0.5mm,原裝配工藝采用修蒙皮、蒙皮對接、蒙皮與隔框連接的裝配順序,保證了間隙要求。因此,蒙皮分塊對抑制鼓動(dòng)的產(chǎn)生不起作用。
3.3 完成裝配的進(jìn)氣道鼓動(dòng)處理方案
鼓動(dòng)高度在3mm以下時(shí),增加鼓動(dòng)條。鼓動(dòng)條不能按傳統(tǒng)方式直接進(jìn)行鉚接,必須按鼓動(dòng)外形修形,以避免重新產(chǎn)生裝配應(yīng)力及鼓動(dòng)竄位。同時(shí),鼓動(dòng)條增加了鼓動(dòng)區(qū)域的剛度,避免此處出現(xiàn)因鼓動(dòng)引起的蒙皮高頻振動(dòng)而對飛機(jī)產(chǎn)生不利影響。
鼓動(dòng)高度大于3mm時(shí),需要根據(jù)實(shí)際情況對蒙皮進(jìn)行挖補(bǔ)或更換處理。
4 驗(yàn)證
5目前,已在多架飛機(jī)上完成了以上設(shè)計(jì)及工藝的更改和驗(yàn)證工作,這些飛機(jī)在進(jìn)氣道裝配、總裝拆裝進(jìn)氣道過程中未再出現(xiàn)進(jìn)氣道蒙皮鼓動(dòng)現(xiàn)象。正式裝機(jī)后,進(jìn)氣道蒙皮至今未出現(xiàn)鼓動(dòng)現(xiàn)象。
改進(jìn)工藝方法、在進(jìn)氣道剛度薄弱區(qū)分段增加型材等措施的實(shí)施,可有效遏制進(jìn)氣道蒙皮鼓動(dòng)的發(fā)生,降低維修成本,保證飛行安全。
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