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WHG激冷罐常見問題的分析與研究

2022-04-28 09:12馮海平
化肥設(shè)計(jì) 2022年2期
關(guān)鍵詞:水浴氣化爐水冷壁

馮海平,楊 星

(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)

煤氣化裝置是煤化工行業(yè)由煤轉(zhuǎn)化為合成氣的中間核心裝置,河南龍宇煤化工(以下簡稱龍宇煤化工)二期煤氣化裝置是采用中國五環(huán)工程有限公司(以下簡稱中國五環(huán))與河南能源化工集團(tuán)公司自主創(chuàng)新設(shè)計(jì)、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的五環(huán)爐(WHG)干粉煤氣化工藝技術(shù),運(yùn)用將煤轉(zhuǎn)化為合成氣的煤氣化生產(chǎn)裝置。龍宇煤化工是國內(nèi)第一套使用五環(huán)爐的大型化工企業(yè),經(jīng)過多年來的開車運(yùn)行實(shí)踐和實(shí)施技改,裝置運(yùn)行水平實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的進(jìn)步,截至2021年底,實(shí)現(xiàn)五環(huán)爐A級(jí)安全穩(wěn)定運(yùn)行288 d,最高運(yùn)行負(fù)荷為102%,連續(xù)創(chuàng)造了國內(nèi)同類型裝置多項(xiàng)記錄。

1 五環(huán)爐工藝流程

五環(huán)爐工藝屬于粉煤氣流床氣化工藝,采用液態(tài)排渣、濕法除灰、激冷壓縮氣激冷等工藝,具有碳轉(zhuǎn)化率高、煤種適應(yīng)范圍廣、熱效率高、安全環(huán)保系數(shù)高等特點(diǎn)。工藝流程見圖1。

圖1 五環(huán)爐工藝流程

來自備煤系統(tǒng)的原料煤通過皮帶輸送至磨煤機(jī)和熱風(fēng)爐,通過碾磨和干燥后的合格煤粉(粒徑在10~90 μm之間約占70%~85%,水分<2%)送至煤粉加壓輸送系統(tǒng)后,進(jìn)入氣化爐與氧氣發(fā)生一系列反應(yīng)(溫度為1 400~1 600℃)生成高溫合成氣,上升到激冷室,通過壓縮機(jī)來的激冷氣冷卻,經(jīng)過激冷罐冷卻洗滌,再次進(jìn)入洗滌塔除塵洗滌冷卻之后,送至下游變換裝置,通過激冷罐和洗滌塔洗滌后的黑水送入閃蒸黑水系統(tǒng)和除氟系統(tǒng)再次處理,泥漿經(jīng)過臥式離心機(jī)和壓濾機(jī)處理,干凈的濾液返回系統(tǒng)再次使用,煤泥作為環(huán)保磚的原材料。

反應(yīng)室熔融狀態(tài)的渣,通過水冷壁、渣屏流入渣池,經(jīng)過噴水淬冷后形成玻璃絲狀態(tài)細(xì)小的渣,再經(jīng)過破渣機(jī)、渣收集器、渣鎖斗、撈渣機(jī)、皮帶輸送至界外。

2 激冷罐的結(jié)構(gòu)和作用

2.1 激冷罐的結(jié)構(gòu)和原理

激冷罐是由外殼、下降管、上升管、底錐、人孔、遠(yuǎn)傳液位計(jì)和溫度計(jì)、現(xiàn)場液位計(jì)、排水管組成,上部與輸氣彎管連接。

2.2 激冷罐的作用

來自氣化爐激冷后約650℃的合成氣,通過下降管進(jìn)入水浴,經(jīng)過洗滌、降溫、除塵后,190℃左右的合成氣通過上升管,再次與來自濕洗塔的激冷水洗滌后,進(jìn)入合成氣管道去濕洗塔;洗滌后的黑水分兩股,一股在底錐正下方連接DN150管排入中壓閃蒸罐,另一股通過激冷罐中部DN300管排入中壓閃蒸罐。工藝流程見圖2。

圖2 激冷罐工藝流程

3 激冷罐常見問題

3.1 排水管線不暢

排水管線由兩部分組成,洗滌后的黑水分兩股,一股在底錐正下方連接DN150管排入,通過高壓灰水緩沖罐37FV0006減壓后進(jìn)入中壓閃蒸罐;另一股在激冷罐中部通過DN300管后,經(jīng)過高壓灰水緩沖罐37LV0009排入中壓閃蒸罐。

3.1.1一股管線不暢的現(xiàn)象和原因分析

(1)現(xiàn)象:一股不暢,另一股暢通。表現(xiàn)為流量減小,管線上的壓力和溫度會(huì)降低。

(2)原因分析:①管道內(nèi)壁垢片脫落后,堵塞管道;②激冷罐內(nèi)的泥塊聚集進(jìn)入管道;③角閥處卡澀;④角閥閥芯脫落。

(3)處理措施:①逐漸開大對應(yīng)管道上的角閥,來回反復(fù)動(dòng)作,使垢片、大泥塊通過;②通過現(xiàn)場敲擊管線,使聚集的泥塊松動(dòng)后通暢;③提高儀表氣源壓力,確保角閥開關(guān)正常;④停車檢修后更換閥門。

3.1.2兩股都不暢通的現(xiàn)象和原因分析

(1)現(xiàn)象:①37FV0006管線壓力由2.97 MPa逐步下降,隨即來回調(diào)整37FV0006閥門,并通知現(xiàn)場敲擊管線,效果不明顯;②隨后出現(xiàn)激冷罐、濕洗塔、去變換粗煤氣分離器液位上漲,導(dǎo)致工況大幅波動(dòng),隨即出現(xiàn)激冷罐、濕洗塔帶液,導(dǎo)致變換粗煤氣分離器帶液;③由于激冷罐液位上漲較快,合成氣不能順暢地排出,導(dǎo)致氣化爐溫度上漲過快,氣化爐溫度最高上漲至705℃,激冷量大幅降低,壓縮機(jī)電流減小、振值上漲,氣化爐壓力上漲,總壓差上漲,汽包壓力升高,液位降低,蒸汽產(chǎn)量增高,隨后,當(dāng)激冷罐水帶出去后,又出現(xiàn)氣化爐溫度大幅降低至450℃。

(2)原因分析:①隨著運(yùn)行時(shí)間的延長,管道內(nèi)壁垢片增加,內(nèi)徑縮小,堅(jiān)硬的垢片突然脫落,導(dǎo)致管道內(nèi)徑縮小,通透量降低;②激冷罐內(nèi)積泥較多,順著管道流入,管徑縮小。

(3)處理措施:①短時(shí)間內(nèi)為了維持系統(tǒng)運(yùn)行,可以逐步減小去系統(tǒng)水量,形成新的水平衡;②現(xiàn)場敲擊管線;③系統(tǒng)降低負(fù)荷,減少氣量;④減小閃蒸系統(tǒng)壓力,增大壓差,利用背壓加快剩余通道內(nèi)黑水的流動(dòng)。

3.2 激冷罐出口積灰

(1)現(xiàn)象:氣化爐壓差上漲較快,導(dǎo)致系統(tǒng)總壓差上漲。

(2)原因分析:原設(shè)計(jì)煤氣化后,經(jīng)過激冷的合成氣,通過輸氣彎管向激冷罐輸送時(shí),由于設(shè)計(jì)激冷段入口口徑大、合成氣流速低,進(jìn)入激冷罐水浴后,上升至激冷段頂部,大量水汽與高溫合成氣碰撞,出現(xiàn)了在激冷罐頂部積灰,導(dǎo)致合成氣通道減少,氣化爐至輸氣彎管處壓差增大,積灰情況最低至原有通道的15%左右,同時(shí)導(dǎo)致氣化爐膜式壁因合成氣偏吹而出現(xiàn)泄漏的情況時(shí)有發(fā)生。

(3)改造措施:鑒于以上情況制約裝置的長周期運(yùn)行,經(jīng)過與中國五環(huán)溝通,在激冷罐入口膜式壁上增加縮口,使得原先尺寸為φ999 的口徑縮口至φ500(具體采用 825 的鎳基鋼板厚度為8 mm),使合成氣的流速增大,緩解或降低積灰的程度。

改造后沒有再出現(xiàn)激冷罐頂部積灰的情況,且激冷罐因沒有頂部大塊積灰脫落堵塞管道的影響,整個(gè)運(yùn)行周期激冷罐積泥也大幅減少,改造效果良好。

3.3 激冷水量下降

(1)現(xiàn)象:系統(tǒng)運(yùn)行一段時(shí)間后,激冷水管線過濾器壓差升高,檢修后打開檢查,發(fā)現(xiàn)濾筒孔有灰塊結(jié)垢堵塞。

(2)原因分析:進(jìn)入激冷罐的激冷水原設(shè)計(jì)經(jīng)過過濾器后,由DN300管道分布成8根支管,支管上設(shè)計(jì)噴頭,長時(shí)間運(yùn)行后,激冷水中攜帶的細(xì)灰渣,容易在噴頭處結(jié)垢堵塞,導(dǎo)致激冷水流量大幅降低,無法維持激冷罐液位,為了確保合成氣溫度不出現(xiàn)高報(bào)而損壞內(nèi)件,不得已減少黑水外排,合成氣攜帶的飛灰無法充分洗滌,造成飛灰積存,長時(shí)間造成大量泥在激冷罐內(nèi)積存,制約裝置的長周期運(yùn)行。

(3)改造措施:①在激冷水過濾器前后DN300 管線上增加DN200副線,如果出現(xiàn)過濾器壓差高、部分堵塞的情況,可切換至副線,從而保證激冷水的流量;②將激冷水分布方形盒上8根進(jìn)水管上的噴頭去掉,同時(shí)分別開2個(gè)DN50 支管,共16 根。再次通過上升管與下降管之間的環(huán)隙中開孔進(jìn)入下降管內(nèi)部,增加DN50 的彎頭貼著內(nèi)壁噴水,彎頭朝下向左旋安裝,與合成氣上升流向一致,容易形成旋膜。

(4)改造效果:改造之后,激冷水量基本能夠穩(wěn)定在350m3/h,且不需要打開過濾器的副線,就可以滿足正常的水平衡要求。

3.4 激冷罐水冷壁泄漏

(1)改造原因。激冷罐主要是對高溫合成氣進(jìn)行洗滌降溫,合成氣在通過激冷罐水浴時(shí),洗去了大部分飛灰;同時(shí)溫度由650℃降至190℃,在合成氣離開水浴時(shí),攜帶大量飽和水蒸氣上升至激冷罐上部,激冷罐頂部空間為盲區(qū)(中間有隔板,使激冷罐與輸氣管分開),水冷壁材質(zhì)為15CrMoG,而合成氣中含有CO2、H2S、HCN、HCl、NH3等酸性氣體,在此處易形成積聚大量含有酸性氣的濕氣環(huán)境,由于溫度降低,大量水蒸氣冷凝后溶解有酸性氣體,對水冷壁造成腐蝕,長時(shí)間運(yùn)行后水冷壁管壁厚逐漸減薄而出現(xiàn)漏點(diǎn),管道原壁厚為7 mm,目前為2.4 mm左右,當(dāng)合成氣攜帶的飛灰在表面結(jié)垢后,形成垢下腐蝕,進(jìn)一步加劇腐蝕速度,當(dāng)水冷壁漏點(diǎn)較大時(shí),造成氣化爐無法正常運(yùn)行,逼迫停車檢修。

經(jīng)過綜合評估后計(jì)劃對水冷壁材質(zhì)升級(jí),管道升級(jí)為15CrMoG,堆焊625材質(zhì),180°回轉(zhuǎn)彎頭升級(jí)為 825材質(zhì)。材質(zhì)升級(jí)后能有效控制管道腐蝕量,為五環(huán)爐長周期運(yùn)行提供保障。

(2)改造后效果評估。自改造后,經(jīng)過評估,運(yùn)行效果較好,未出現(xiàn)再次泄漏的情況。

3.5 激冷罐內(nèi)積泥

3.5.1積泥現(xiàn)象與原因分析

(1)現(xiàn)象:①當(dāng)出現(xiàn)激冷罐積泥后,激冷罐壁溫受傳熱效果影響會(huì)逐漸降低,泥量越多,溫度越低;②激冷罐液位不準(zhǔn)確,出現(xiàn)假液位;③系統(tǒng)總壓差出現(xiàn)上漲。

(2)原因分析:①氣化爐激冷后的合成氣經(jīng)過水浴再次激冷后,合成氣中的大部分細(xì)灰經(jīng)過初步降溫洗滌,冷卻后外排到后系統(tǒng),隨著運(yùn)行周期的延長,泥狀物附著在外排管道的內(nèi)壁,管道變細(xì)、通道縮小、阻力增加,導(dǎo)致在激冷罐內(nèi)沉積,泥量的增加會(huì)致使傳熱效果降低,壁溫緩慢下降;②正常情況下,激冷罐液位控制在40%左右,隨著泥狀物沉積,在液位計(jì)根部積累,沖洗效果較差時(shí),會(huì)導(dǎo)致液位計(jì)測量值漂移顯示錯(cuò)誤,若不能夠準(zhǔn)確判斷,會(huì)加劇泥狀物積累;③隨著激冷罐內(nèi)部泥積累,合成氣經(jīng)過水浴后,阻力增加,導(dǎo)致系統(tǒng)壓力上升,總壓差上漲;④原煤灰分變化,正常情況下入爐煤灰分在20%以內(nèi),當(dāng)配煤不均或者來煤灰分增大時(shí),合成氣帶灰量增加,同等飽和水浴下,會(huì)導(dǎo)致洗滌效果下降,泥狀物增加,進(jìn)而積泥;⑤來自激冷罐的水濁度過高,水質(zhì)變差,洗滌效果下降,泥狀物因碰撞而積累。

3.5.2積泥處理及改進(jìn)措施

(1)確保入爐煤灰分穩(wěn)定在20%以內(nèi),當(dāng)灰分增加時(shí),洗滌水量和外排量做好動(dòng)態(tài)調(diào)整,減少泥在激冷內(nèi)的沉積。

(2)嚴(yán)禁固定閥位不變,激冷罐液位遠(yuǎn)傳和現(xiàn)場液位經(jīng)常調(diào)校,確保液位顯示準(zhǔn)確。

(3)保證入激冷罐的水質(zhì)穩(wěn)定,濁度合格。

4 結(jié)語

通過不斷地技改和運(yùn)行優(yōu)化,至2021年底,實(shí)現(xiàn)五環(huán)爐A級(jí)安全穩(wěn)定運(yùn)行288 d,最高運(yùn)行負(fù)荷為102%。激冷罐運(yùn)行比較平穩(wěn),積泥情況明顯改善,為WHG裝置的安全穩(wěn)定長周期運(yùn)行提供了技術(shù)支撐。

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