劉繼承 甘長(zhǎng)能
(貴陽(yáng)鋁鎂設(shè)計(jì)研究院有限公司)
氧化鋁生產(chǎn)過(guò)程中, 焙燒是最后一道工序,該工序的目標(biāo)是將帶有附著水和結(jié)晶水的氫氧化鋁焙燒成符合質(zhì)量要求的砂狀氧化鋁。 產(chǎn)品氧化鋁的灼減率是其控制的重要指標(biāo)之一,一般要求灼減率不大于1.0%。
目前,受檢測(cè)技術(shù)的制約,國(guó)內(nèi)外均沒(méi)有可測(cè)量該參數(shù)的儀表儀器, 整個(gè)焙燒系統(tǒng)生產(chǎn)本質(zhì)上依然是開環(huán)控制, 僅憑借工作人員的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行操作, 直接影響了焙燒爐的節(jié)能降耗及經(jīng)濟(jì)效益的發(fā)揮。
氧化鋁焙燒爐工藝流程如圖1所示。
圖1 氧化鋁焙燒爐工藝流程
焙燒系統(tǒng)由喂料系統(tǒng)、預(yù)熱旋風(fēng)筒、焙燒主爐、冷卻旋風(fēng)筒、流化冷卻床和輸送系統(tǒng)組成。 原料氫氧化鋁經(jīng)由輸送設(shè)備儲(chǔ)存在小料倉(cāng)FB內(nèi),生產(chǎn)時(shí)再經(jīng)由可調(diào)轉(zhuǎn)速的喂料秤WB稱重后再由喂料螺旋FS送入文丘里干燥器VD進(jìn)行干燥,干燥后的氫氧化鋁被送到預(yù)熱旋風(fēng)筒PC1和PC2進(jìn)行預(yù)焙燒, 預(yù)焙燒后的物料送至焙燒主爐GSC內(nèi)完成最后的焙燒和產(chǎn)品質(zhì)量的調(diào)整,焙燒后生成的產(chǎn)品依次通過(guò)熱分離旋風(fēng)筒PC3、 冷卻旋風(fēng)筒CC1、CC2、CC3、CC4與冷空氣進(jìn)行熱交換進(jìn)行降溫,從冷卻旋風(fēng)筒出來(lái)的氧化鋁進(jìn)入流化床冷卻器FC1、FC2實(shí)現(xiàn)最后的冷卻,溫度低于80 ℃的氧化鋁經(jīng)由風(fēng)動(dòng)溜槽、氧化鋁輸送皮帶送入氧化鋁倉(cāng)進(jìn)行存儲(chǔ)[1]。
工藝生產(chǎn)所需熱量由煤氣或天然氣在焙燒爐單元內(nèi)燃燒提供,從預(yù)熱旋風(fēng)筒分離出來(lái)的熱空氣用作燃燒風(fēng)。 焙燒過(guò)程中產(chǎn)生的煙氣進(jìn)入靜電除塵器內(nèi)除塵后由煙道排出,收集的粉塵被送回焙燒系統(tǒng)。
靜電收塵和返灰系統(tǒng)包括電收塵器EP、料封泵、返灰風(fēng)機(jī)及返灰管道等,作用是凈化煙氣,將煙氣中的粉塵收集送回焙燒系統(tǒng), 避免污染,同時(shí)減少氧化鋁損失。
喂料系統(tǒng)包括小料倉(cāng)FB、喂料秤WB、喂料螺旋FS, 作用是為焙燒系統(tǒng)提供原料氫氧化鋁,生產(chǎn)過(guò)程中可通過(guò)調(diào)節(jié)氫氧化鋁的下料量來(lái)滿足焙燒爐溫度的控制指標(biāo),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制[1]。
目前,國(guó)內(nèi)外氧化鋁焙燒爐的生產(chǎn)過(guò)程控制基本全部采用DCS實(shí)現(xiàn), 焙燒系統(tǒng)相關(guān)工藝參數(shù)和設(shè)備運(yùn)行基本都在主控室進(jìn)行集中監(jiān)控,重要工藝參數(shù)檢測(cè)儀表的數(shù)據(jù)在主控室計(jì)算機(jī)屏幕上顯示并記錄。
根據(jù)氧化鋁焙燒工藝特點(diǎn),目前,已有的重要控制及聯(lián)鎖回路現(xiàn)狀[2]如下:
a. 下料量控制回路。 主要通過(guò)調(diào)節(jié)喂料秤WB的轉(zhuǎn)速來(lái)調(diào)節(jié)氫氧化鋁的下料量。
b. 文丘里干燥器VD出口溫度控制回路。 通過(guò)文丘里干燥器VD出口溫度控制干燥燃燒器VHG調(diào)節(jié)閥的開度。
c. 煙道氧含量控制回路。ID引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速控制煙道內(nèi)的氧含量,在正常生產(chǎn)時(shí),氧含量需控制在2.5%(vol)左右,如需調(diào)節(jié)排風(fēng)量,可以通過(guò)調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)的速度實(shí)現(xiàn),風(fēng)量的小量調(diào)節(jié)可通過(guò)調(diào)節(jié)風(fēng)門開度實(shí)現(xiàn)。
d. 預(yù)熱旋風(fēng)管出口煙道溫度控制回路。
e. 焙燒主爐GSC溫度控制回路。 焙燒主爐GSC溫度控制主燃燒器CB調(diào)節(jié)閥, 控制煤氣流量。 對(duì)于焙燒過(guò)程,目前國(guó)內(nèi)企業(yè)主要控制的是焙燒主爐GSC溫度。
f. 在DCS實(shí)現(xiàn)各級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器、 旋風(fēng)冷卻器入口/出口溫度和壓力的監(jiān)測(cè),以及風(fēng)機(jī)、返灰、收塵、進(jìn)料及燃燒站等設(shè)備間的聯(lián)鎖。
g. 焙燒爐通過(guò)燃燒煤氣提供熱量,操作人員根據(jù)煤氣壓力和爐溫反饋,手動(dòng)調(diào)節(jié)煤氣閥門開度。 爐溫控制基本都由PID調(diào)節(jié)回路,輸出調(diào)節(jié)煤氣流量,但爐溫調(diào)節(jié)回路投自動(dòng)的不多,基本靠人工手動(dòng)操作。
目前, 國(guó)內(nèi)氧化鋁生產(chǎn)中焙燒系統(tǒng)的氫氧化鋁下料量在爐況正常的情況下由PID調(diào)節(jié)。主爐溫波動(dòng)則由操作人員手動(dòng)操作。 煤氣量由人工通過(guò)對(duì)培燒主爐GSC溫度的判斷, 手動(dòng)調(diào)節(jié)主燃燒器CB燒嘴的開度,必要時(shí)還需調(diào)節(jié)煤氣主管上閥門開度。 ID引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速由操作人員根據(jù)煙氣含氧量、 電收塵出口壓力等參數(shù)進(jìn)行手動(dòng)調(diào)節(jié)。
以國(guó)內(nèi)某氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)為例,受上述人工操作的限制,一周的主爐溫度和灼減率(班樣化驗(yàn))曲線如圖2、3所示。 可以看出,主爐溫度在1 017~1 089 ℃波動(dòng), 溫度上下限值差達(dá)到70 ℃以上,主爐溫度波動(dòng)意味著爐況不好、爐子壽命及煤氣消耗等都存在問(wèn)題。 產(chǎn)品氧化鋁灼減率的范圍在0.80%~0.95%,還有提升空間。灼減率是焙燒產(chǎn)品氧化鋁的重要指標(biāo),而且是企業(yè)生產(chǎn)向指標(biāo)要產(chǎn)量要效益的重要體現(xiàn), 灼減率控制得低,只要不斷提高主爐溫度就很容易實(shí)現(xiàn),但這樣操作的弊端是煤氣浪費(fèi)多、能耗高;灼減率控制得高,操作困難,易產(chǎn)生不合格產(chǎn)品(一般灼減率大于1.0%是不合格產(chǎn)品)。
圖2 GSC焙燒主爐溫度趨勢(shì)
圖3 灼減率(取樣)趨勢(shì)
在氧化鋁生產(chǎn)中, 由于焙燒爐具有非線性,原料氫氧化鋁具有水分變化、工況擾動(dòng)及純滯后等特性,同時(shí),對(duì)于產(chǎn)品氧化鋁最主要的指標(biāo)灼減率, 目前沒(méi)有成熟可用的傳感器可以檢測(cè),生產(chǎn)中只能依靠取樣化驗(yàn)值作為人工操作調(diào)節(jié)的參考依據(jù),無(wú)法將灼減率與焙燒溫度相關(guān)聯(lián)構(gòu)成閉環(huán)控制,整個(gè)焙燒系統(tǒng)的生產(chǎn)控制,本質(zhì)上依然是開環(huán)控制,無(wú)法實(shí)現(xiàn)真正的自動(dòng)運(yùn)行[3,4]。
要實(shí)現(xiàn)氫氧化鋁焙燒爐的智能控制,減少人為操作、減少工況擾動(dòng)、克服長(zhǎng)時(shí)間純滯后的特性,在應(yīng)用先進(jìn)智能優(yōu)化控制的同時(shí),關(guān)鍵在于把產(chǎn)品氧化鋁最主要的指標(biāo)灼減率實(shí)時(shí)納入系統(tǒng),使得整個(gè)焙燒生產(chǎn)過(guò)程控制成為閉環(huán)系統(tǒng)。
模型預(yù)測(cè)控制是一種多變量智能控制技術(shù),是基于模型預(yù)測(cè)和優(yōu)化的手段;模型預(yù)測(cè)控制需要在每一個(gè)時(shí)間域通過(guò)反復(fù)迭代的預(yù)測(cè)和優(yōu)化來(lái)求最優(yōu)解, 當(dāng)?shù)玫降淖顑?yōu)解滿足邊界約束后,再將它作為控制器的輸出作用給被控對(duì)象[5,6]。
本項(xiàng)目中,焙燒爐預(yù)測(cè)模型的設(shè)計(jì)過(guò)程描述如下:
其中,J(y,u)表示目標(biāo)函數(shù),y(·)表示系統(tǒng)輸出,yd(·)表示系統(tǒng)期望輸出,u(·)表示系統(tǒng)輸入,f (·) 表示系統(tǒng)函數(shù),T表示時(shí)間域,t表示采樣時(shí)刻,k表示采樣時(shí)間步長(zhǎng),N表示步長(zhǎng)累計(jì)量,n表示輸入量個(gè)數(shù)。
約束(1)表示被控對(duì)象的動(dòng)態(tài)特性函數(shù),約束(2)和(3)分別表示系統(tǒng)輸入控制量u(t)和系統(tǒng)輸出狀態(tài)量y(t)受到上、下限的約束;目標(biāo)函數(shù)J(y,u)表示系統(tǒng)的輸出狀態(tài)y(t+k)和期望輸出狀態(tài)yd(t+k)在未來(lái)N個(gè)時(shí)間步都要盡量接近。
就焙燒產(chǎn)品氧化鋁灼減率而言,可知的工藝參數(shù)包括:氫氧化鋁含水率、氫氧化鋁下料量、VD文丘干燥器溫度、PC1一級(jí)預(yù)熱旋風(fēng)筒溫度、一氧化碳含量、PC2二級(jí)預(yù)熱旋風(fēng)筒溫度、 氧氣含量、二級(jí)預(yù)熱旋風(fēng)筒與文丘干燥器壓差、GSC焙燒主爐溫度、PC3熱分離旋風(fēng)筒溫度、CC1一級(jí)冷卻旋風(fēng)筒溫度、CC2二級(jí)冷卻旋風(fēng)筒溫度、CC3三級(jí)冷卻旋風(fēng)筒溫度、CC4四級(jí)冷卻旋風(fēng)筒溫度、CC4四級(jí)冷卻旋風(fēng)筒出料溫度、EP電收塵器返灰壓力、CB主燃燒器煤氣的流量/壓力/溫度、ID引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速和電流,多達(dá)24個(gè)量。 目標(biāo)是以工藝參數(shù)作為輸入,產(chǎn)品氧化鋁灼減率作為輸出,步驟如下:
a. 數(shù)據(jù)歸集,在DCS數(shù)據(jù)庫(kù)中采集上述工藝參數(shù)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),并進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理;
b. 結(jié)合焙燒工藝進(jìn)行特征選擇、特征評(píng)估及降低數(shù)據(jù)維度等數(shù)據(jù)處理;
c. 模型選擇,如選擇邏輯回歸、梯度提升樹(GBDT)等,進(jìn)行模型訓(xùn)練和深度學(xué)習(xí);
d. 模型評(píng)估驗(yàn)證和交叉驗(yàn)證,如采用某一年內(nèi)數(shù)據(jù)作為輸入,隨機(jī)選擇約100 000條未參與模型訓(xùn)練的數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè),重復(fù)上步驟多次,不斷修正相關(guān)因子;
e. 重復(fù)步驟c、d, 當(dāng)模型預(yù)測(cè)輸出值與取樣化驗(yàn)值之差滿足小于0.05%,則到達(dá)要求;
f. 效果評(píng)估。
采用某氧化鋁企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),時(shí)間步長(zhǎng)選擇1 h,預(yù)測(cè)的灼減率數(shù)值與取樣化驗(yàn)值之差小于0.05%, 差值點(diǎn)累計(jì)占比見(jiàn)表1,趨勢(shì)如圖4所示, 滿足生產(chǎn)期望在約束可接受的范圍內(nèi)。
表1 差值點(diǎn)累計(jì)占比 %
圖4 灼減率模型預(yù)測(cè)結(jié)果對(duì)比
焙燒主爐溫度、系統(tǒng)氧含量、一氧化碳含量、系統(tǒng)負(fù)壓及焙燒出料溫度等,都是產(chǎn)品氧化鋁灼減率合格的因素,在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,喂料秤皮帶轉(zhuǎn)速(下料量)、風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速、燒嘴開度及煤氣主干閥開度等都有可能引起這些因素波動(dòng)。 另外,如電除塵器返灰量可影響系統(tǒng)負(fù)壓,以及進(jìn)廠煤氣熱值影響系統(tǒng)焙燒主爐溫度等,也都可能成為干擾因素。 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際工況,傳感器可準(zhǔn)確檢測(cè)的工藝參數(shù),選取主被控變量(表2)、操作變量、干擾變量(表3)建立控制策略矩陣(圖5)。
圖5 控制策略矩陣
表2 主被控變量
表3 操作變量和干擾變量
焙燒主爐GSC的溫度控制是以穩(wěn)定產(chǎn)品為目標(biāo),當(dāng)焙燒主爐GSC的溫度高于設(shè)定值時(shí),增加下料量WB喂料秤轉(zhuǎn)速;當(dāng)焙燒主爐GSC的溫度低于設(shè)定值且系統(tǒng)氧含量允許的情況下,保住下料量WB喂料秤轉(zhuǎn)速不調(diào)整,增加煤氣量;如果系統(tǒng)氧含量已經(jīng)接近下限,則根據(jù)ID引風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速來(lái)確定是否增加煤氣量。 如果能夠增加ID引風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,則同時(shí)增加煤氣量;如果不能增加ID引風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,則表示煤氣量不能增加;如果煤氣調(diào)不過(guò)來(lái)或氧含量太低且ID引風(fēng)機(jī)已經(jīng)滿負(fù)荷運(yùn)行則調(diào)整下料量(即減少WB喂料秤轉(zhuǎn)速)來(lái)穩(wěn)定焙燒主爐GSC的溫度。
CB閥門開度設(shè)定控制范圍,當(dāng)焙燒主爐GSC的溫度超過(guò)設(shè)定的偏差范圍時(shí),調(diào)節(jié)主煤氣閥門開度; 當(dāng)焙燒主爐GSC的溫度在設(shè)定的偏差范圍內(nèi)時(shí), 不調(diào)節(jié)主煤氣閥門開度;CB燒嘴開度目標(biāo)設(shè)定, 當(dāng)焙燒主爐GSC的溫度在設(shè)定的偏差范圍內(nèi)時(shí),控制器自動(dòng)調(diào)節(jié)CB燒嘴開度,自動(dòng)保持焙燒主爐GSC的溫度在設(shè)定的目標(biāo)。
通過(guò)氫氧化鋁下料量、 氫氧化鋁含水率、煤氣流量及主爐溫度等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)當(dāng)前的灼減率, 把該時(shí)刻的灼減率作為反饋送入DCS形成閉環(huán),進(jìn)而控制下料量、煤氣及ID引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速等達(dá)到保持產(chǎn)品氧化鋁灼減率穩(wěn)定在約定范圍的目標(biāo),控制框圖如圖6所示。
圖6 焙燒爐智能優(yōu)化控制框圖
智能優(yōu)化控制策略對(duì)主爐溫度的試驗(yàn)結(jié)果如圖7所示,由圖可以看出,主爐溫度波動(dòng)減少約20 ℃,折合節(jié)約煤氣2%~4%。
圖7 主爐溫度對(duì)比(10天)
智能優(yōu)化控制策略對(duì)產(chǎn)品氧化鋁灼減率的試驗(yàn)結(jié)果如圖8所示,主爐溫度減少對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品氧化鋁灼減率提高約0.05%,在0.85%~1.00%的范圍內(nèi)。
圖8 灼減率趨勢(shì)對(duì)比(10天)
另外,對(duì)原料氫氧化鋁下料量、煤氣量及引風(fēng)量等的控制操作都可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。
試驗(yàn)表明, 在投入智能優(yōu)化控制系統(tǒng)后,焙燒主爐溫度波動(dòng)明顯降低,燃燒質(zhì)量改善,從而可以穩(wěn)定產(chǎn)品氧化鋁的質(zhì)量, 預(yù)計(jì)節(jié)約煤氣2%~4%, 氧化鋁灼減率提高0.05%。 按目前國(guó)內(nèi)平均噸氧化鋁煤氣單耗550 m3, 以年產(chǎn)200萬(wàn)噸氧化鋁、氧化鋁價(jià)格每噸2 500元計(jì)、煤氣價(jià)格每立方米0.20元計(jì)、節(jié)約煤氣暫取中間值3%、灼減率提高0.05%,經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算如下:
實(shí)施焙燒爐智能優(yōu)化控制策略后,企業(yè)一年內(nèi)可獲得經(jīng)濟(jì)效益約910萬(wàn)元。
筆者結(jié)合氧化鋁焙燒生產(chǎn)過(guò)程的特性和控制要求,基于模型預(yù)測(cè)與優(yōu)化技術(shù),提出焙燒爐智能優(yōu)化控制策略。 試驗(yàn)表明,智能優(yōu)化系統(tǒng)可穩(wěn)定氧化鋁產(chǎn)品質(zhì)量,在提高生產(chǎn)自動(dòng)化水平的同時(shí)降低煤氣消耗量,經(jīng)濟(jì)效益顯著,符合國(guó)家節(jié)能政策導(dǎo)向,可在氧化鋁行業(yè)推廣應(yīng)用。