李楊
(深圳市碩創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?,深圳 518115)
隨著經(jīng)濟和社會的快速發(fā)展,電鍍行業(yè)在工業(yè)化過程中發(fā)揮了重要作用。據(jù)統(tǒng)計,我國電鍍行業(yè)每年年均消耗鎳資源13萬噸,在工藝加工過程中,會產(chǎn)生大量的含鎳廢水[1],其主要來自鍍件預處理廢水、鍍槽廢液、鍍件漂洗水和車間清洗水等。化學鍍鎳廢水因其含有大量的絡合劑,處理難度相比電鍍鎳廢水更大。如果含鎳廢水不經(jīng)過處理,直接排放到環(huán)境中,會對動植物和人體造成嚴重危害[2]。目前,含鎳廢水處理方法主要有中和沉淀法[3]、硫化法[4]、吸附法[5]、離子交換法[6]、螯合沉淀法[7-8]。中和沉淀法主要是通過投加堿性藥劑與Ni2+形成氫氧化物沉淀,然后經(jīng)過固液分離,達到去除Ni2+的目的,該方法原料來源廣泛,操作簡單,處理成本低,但是具有污泥產(chǎn)生量大、處理效果不達標等缺點;硫化法主要是通過投加硫化鈉與Ni2+形成更加難溶的硫化物沉淀,將Ni2+從水中去除,它相對于中和沉淀法處理效果更好,形成的鎳沉淀物更加穩(wěn)定,但是其投加量大,硫化物沉淀細小,沉降緩慢,導致其綜合處理成本高;吸附法是利用具有大表面積和多微孔結構的吸附材料對廢水中的Ni2+進行吸附,從而使廢水中Ni2+濃度降低的方法,吸附法有成本低、材料來源廣泛、適用范圍廣等優(yōu)點,但是吸附劑易飽和,再生困難,不適合處理排放量大的廢水;離子交換法是以離子交換樹脂為主體,將廢水中的Ni2+置換到選擇性交換基團上,達到了分離和富集Ni2+的目的,該方法具有選擇性高、使用方便、資源回收方便等優(yōu)點,但是離子交換樹脂價格昂貴、再生液產(chǎn)生量大、處理效率低等缺點也限制了它的大規(guī)模應用;螯合沉淀法主要是利用重金屬捕捉劑中O、N、P、S等原子基團與Ni2+形成不溶于水的穩(wěn)定沉淀物,達到將其分離去除的目的,螯合沉淀法具有反應速度快、處理效率高、重金屬沉淀穩(wěn)定、無二次污染,并具有良好的選擇性等眾多優(yōu)點,使其成為化學鎳廢水處理領域的研究熱點。
實驗藥劑:氫氧化鈉(AR)、硫酸(AR)、硫酸亞鐵(AR),均購于國藥集團化學試劑有限公司;二硫化碳(AR)、三乙烯四胺(AR),購于北京百靈威科技有限公司;重金屬捕捉劑DTC-3,自制。
實驗廢水:深圳某電鍍企業(yè)生產(chǎn)廢水。
實驗儀器:HJ-6AS六聯(lián)磁力攪拌器,常州金壇良友儀器有限公司;FA2004電子分析天平,上海津平科學儀器有限公司;SHZ-D循環(huán)水式多用真空泵,上海保玲儀器設備有限公司;SP-3520AA 原子吸收分光光度計,上海光譜儀器有限公司;DF-101S 恒溫磁力攪拌器,天津市予華儀器科技有限公司。
準確稱取14.62 g三乙烯四胺加入到裝有81 mL 去離子水的三頸燒瓶中,邊攪拌邊加入16 g 氫氧化鈉固體,攪拌至完全溶解后,打開循環(huán)冷卻水,緩慢滴加20 mL 二硫化碳于三頸燒瓶中,控制整個反應體系溫度在15℃~40℃范圍內(nèi),滴加完全后,室溫繼續(xù)攪拌熟化2 h,最后得到紅棕色透明液體。
準確移取100 mL 含鎳廢水加入燒杯中,用硫酸和氫氧化鈉調(diào)節(jié)pH至適宜值,依次加入適量的DTC-3和硫酸亞鐵溶液,然后置于六聯(lián)磁力攪拌器上攪拌反應,反應一定時間后抽濾,濾液用原子吸收分光光度計分析Ni2+濃度。
在反應攪拌時間為20 min,pH值為9,F(xiàn)eSO4加藥量為80 mg/L的條件下,重金屬捕捉劑DTC-3投加量分別為25 mg/L、50 mg/L、75 mg/L、100 mg/L、125 mg/L、150 mg/L,考查DTC-3對Ni2+去除效果的影響,結果如圖1所示。
圖1 DTC-3投加量對Ni2+去除效果的影響
從圖1 可知,重金屬捕捉劑DTC-3 加藥量對Ni2+的去除效果有較明顯的影響:隨著DTC-3藥劑量的增加,殘留Ni2+濃度逐漸減小,同時其去除率逐漸增大。當DTC-3投加量為50 mg/L時,剩余Ni2+濃度為1.19 mg/L,去除率達到69.17%;當投加量增加到100 mg/L時,殘留Ni2+濃度為0.37 mg/L,去除率為90.41%,達到國家要求的排放標準;繼續(xù)增加藥劑量至150 mg/L,Ni2+去除率為93.01%,相比100 mg/L 投藥量,去除率增加了2.6%,增加效果不明顯。分析其原因可能是廢水中所含部分絡合劑與鎳形成的配合物穩(wěn)定性大于DTC-3配合鎳的穩(wěn)定性,DTC-3置換廢水配合鎳中Ni受到限制,導致其去除率無明顯變化??紤]實際應用的經(jīng)濟性,選擇DTC-3最佳投加量為100 mg/L。
在反應攪拌時間為20 min,DTC-3 加藥量為100 mg/L,F(xiàn)eSO4加藥量為80 mg/L的條件下,pH值分別為6、7、8、9、10、11,考查pH 對Ni2+去除效果的影響,結果如圖2所示。
圖2 pH值對Ni2+去除效果的影響
從圖2 可知,pH 對Ni2+的去除率有一定程度的影響:隨著pH 值的增大,Ni2+去除率先增大后減小,當pH 值為6 時,殘留Ni2+濃度為0.92 mg/L,去除率達到76.16%;當pH 值增加到9 時,這時Ni2+濃度為0.41 mg/L,去除率達到最大,即89.38%,達到國家排放標準;繼續(xù)增加溶液的pH 值至11,去除率反而減小,分析其原因可能是在強堿性的環(huán)境下,Ni2+易與-OH 基團配位形成穩(wěn)定的絡合物,出現(xiàn)再溶解現(xiàn)象,導致去除率減小。由上面實驗結果可知,最佳pH值為9。
在反應攪拌時間為20 min,pH 值為9,重金屬捕捉劑DTC-3加藥量為100 mg/L的條件下,F(xiàn)eSO4投加量分別為40 mg/L、60 mg/L、80 mg/L、100 mg/L、120 mg/L、140 mg/L,考查絮凝劑FeSO4投加量對Ni2+去除效果的影響,結果如圖3所示。
圖3 FeSO4投加量對Ni2+去除效果的影響
從圖3 可知,當FeSO4投加量小于100 mg/L 時,Ni2+去除率隨著其投加量的增加而明顯增加,因為FeSO4在溶液中發(fā)揮網(wǎng)捕卷掃和吸附架橋的作用,加快DTC-3 與Ni2+形成螯合物的沉淀速度;當FeSO4的投加量為80 mg/L 時,殘留Ni2+濃度為0.43 mg/L,達到國家要求的小于0.5 mg/L 的排放標準;當FeSO4的投加量為100~140 mg/L 時,Ni2+去除率基本保持不變。因此,絮凝劑FeSO4的最佳投加量為80 mg/L。
在反應pH 值為9,重金屬捕捉劑DTC-3 加藥量為100 mg/L,F(xiàn)eSO4投加量為80 mg/L 的條件下,反應時間分別為5 min、10 min、15 min、20 min、25 min、30 min,考查反應時間對Ni2+去除效果的影響,結果如圖4 所示。
圖4 反應時間對Ni2+去除效果的影響
從圖4可知,DTC-3與Ni2+的螯合反應速率快。在攪拌時間為5 min和15 min時,殘留Ni2+濃度分別為0.61 mg/L和0.43 mg/L,去除率也分別達到84.20%和88.86%,滿足電鍍行業(yè)廢水排放標準。隨著攪拌反應時間的延長,Ni2+的去除率變化不大。綜合考慮實際能耗低的原則,選擇DTC-3除化學鎳的最佳攪拌反應時間為15 min。
通過上面的實驗得到了DTC-3除鎳的最佳反應條件:在pH值為9,反應時間為15 min,絮凝劑FeSO4加藥量為80 mg/L的條件下,對比市售的重金屬捕捉劑CL-30,具體結果如圖5所示。從圖5可知,DTC-3在同等反應條件下,除鎳效果優(yōu)于CL-30,具有較好的市場應用前景。
圖5 與市售重捕劑除鎳效果對比實驗
(1)利用三乙烯四胺制備的重金屬捕捉劑DTC-3處理Ni2+初始濃度為3.86 mg/L 的深圳某電鍍企業(yè)綜合廢水,廢水中Ni2+可與DTC-3發(fā)生螯合反應生成穩(wěn)定的沉淀物,在DTC-3 投加量為100 mg/L,F(xiàn)eSO4投加量為80 mg/L,反應pH 值為9,反應時間為15 min 的條件下,Ni2+去除率可達到88.86%,濃度為0.43 mg/L,處理后滿足電鍍污染物排放標準(GB 21900-2008)中表2要求。
(2)在最佳的反應條件下,DTC-3的除鎳效果優(yōu)于市售重金屬捕捉劑CL-30,處理后廢水中的Ni2+含量達到國家排放標準,具有較好的市場應用前景。