馮連坤 李洪亮 陳曉華 李彥榮
1.中石油云南石化有限公司 2.中國石油蘭州石化分公司化肥廠
隨著GB 17930-2016《車用汽油》及GB 19147-2016《車用柴油》的頒布實施,對車用油提出了更高的要求,在國Ⅵ排放標準中,車用柴油的硫質(zhì)量分數(shù)要求不大于10 μg/g,多環(huán)芳烴質(zhì)量分數(shù)不大于7%,降低了柴油密度,這對煉化企業(yè)提出了更高的要求;同時,受疫情、經(jīng)濟增速放緩、新能源汽車迅速發(fā)展的影響,成品油銷售緩慢。有數(shù)據(jù)表明,疫情導(dǎo)致的封鎖防疫和居家辦公使得全球汽油需求比2019年下降9.54%,預(yù)計2022年可基本恢復(fù)到疫情前水平[1],專家建議:目前,煉油型煉廠應(yīng)盡快將產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從以油品為主轉(zhuǎn)向以石化原料和材料為主,生產(chǎn)更多的化工用料[2]。
為滿足催化重整多產(chǎn)優(yōu)質(zhì)汽油原料的要求,中石油云南石化有限公司(以下簡稱云南石化)對原180×104t/a汽柴油改質(zhì)裝置進行局部改造,實現(xiàn)了增產(chǎn)汽油的目的。改造內(nèi)容主要包括以下幾方面:
(1)將原兩個床層的改質(zhì)反應(yīng)器作為精制反應(yīng)器,原三個床層的精制反應(yīng)器作為改質(zhì)反應(yīng)器,并裝填新型改質(zhì)催化劑。加氫精制反應(yīng)器設(shè)兩個床層,分別裝填型號為FF-66和FF-36A的加氫精制催化劑;加氫改質(zhì)反應(yīng)器設(shè)3個床層,裝填型號為FC-52A的加氫裂化催化劑。根據(jù)文獻[3],該催化劑是由中國石油化工股份有限公司撫順石油化工研究院(FRIPP)針對國內(nèi)煉油企業(yè)降低柴汽比、多產(chǎn)優(yōu)質(zhì)化工原料開發(fā)的富含介孔結(jié)構(gòu)的新型加氫裂化催化劑,該催化劑以金屬鉬-鎳為加氫組分,采用混捏技術(shù)制備而成,具有良好的加氫開環(huán)性能和加氫裂化活性,已在國內(nèi)多套加氫裂化裝置上應(yīng)用[4]。
(2)考慮耗氫情況,裝置新增一臺新氫壓縮機。
(3)由于多產(chǎn)石腦油,更換了循環(huán)氫脫硫塔筒體及內(nèi)件。分餾塔更換塔內(nèi)件,增加中斷回流。
為了進一步評估改造后裝置催化劑性能及產(chǎn)品分布、產(chǎn)品性質(zhì)等情況,在運行7個月后,對裝置進行了滿負荷標定,考查了催化劑生產(chǎn)國Ⅵ柴油的能力,測算了石腦油產(chǎn)出比例,通過計算,改造達到了預(yù)期目的。
云南石化180×104t/a汽柴油改質(zhì)裝置于2017年8月一次開車成功,加工的原料為催化柴油、渣油加氫柴油、渣油加氫石腦油、焦化汽油、焦化柴油,所需氫氣為制氫裝置的PSA氫氣。2020年12月完成第1個運轉(zhuǎn)周期后進行改造,改造后裝置加工的原料不變,相應(yīng)的工藝流程示意圖見圖1。
汽柴油改質(zhì)裝置采用爐前混氫技術(shù),循環(huán)氫和混合油經(jīng)過加熱爐加熱后,首先進入加氫精制反應(yīng)器進行加氫脫硫、脫氮、烯烴飽和、芳烴加氫飽和等反應(yīng),然后進入加氫改質(zhì)反應(yīng)器主要進行芳烴開環(huán)、環(huán)烷烴裂解等反應(yīng),反應(yīng)產(chǎn)物依次進入冷高溫分離器、冷低溫分離器進行油、氣、水三相分離,頂部氣相進入循環(huán)氫脫硫塔,脫除循環(huán)氫中H2S,底部油相進入汽提塔、分餾塔,分餾塔頂部和底部分別產(chǎn)出石腦油和柴油產(chǎn)品。
裝置采用催化劑的物化性質(zhì)見表1。
表1 催化劑物化性質(zhì)項目活性金屬組分形狀長度/mm孔體積/(mL·g-1)壓碎強度/(N·cm-1)比表面積/(m2·g-1)保護劑FBN-03B01Mo-Ni鳥巢12.0~18.0≥0.10保護劑FBN-03B04Mo-Ni鳥巢4.0~8.0≥0.10FF-36A再生精制劑Mo-Ni齒球2.0~8.0≥0.40≥190≥180精制劑FF-66Mo-Ni三葉草2.0~8.0≥0.40≥190≥180精制劑FF-66Mo-Ni齒球2.0~8.0≥0.40≥150≥170改質(zhì)劑FC-52Mo-Ni齒球2.0~8.0≥0.40≥130≥350
裝置2臺反應(yīng)器均采用自然裝填,加氫精制反應(yīng)器2個床層裝填FF-36A再生精制催化劑95.25 t、FF-66精制催化劑(齒球)16.1 t,頂部裝填FBN-03B01和FBN-03B04保護劑;加氫改質(zhì)反應(yīng)器3個床層裝填FC-52裂化催化劑94.88 t、FF-66精制催化劑14.21 t。催化劑裝填量與理論值基本相當,符合裝填要求。
催化劑采用濕法硫化,硫化時,高壓分離器壓力為9.9 MPa;硫化油處理量為139 t/h;循環(huán)氫流量(0 ℃,101.325 kPa下)120 000 m3/h;硫化劑為DMDS,硫化油為直餾柴油,鈍化劑為液氨;累計加注硫化劑40 t,液氨5.2 t。
催化劑預(yù)硫化結(jié)束后,以10 ℃/h的降溫速度將溫度降至260 ℃,液氨繼續(xù)以0.5 t/h的流量注入系統(tǒng),并按照50 t/h的流量逐步引入直餾柴油新鮮進料替代硫化油。經(jīng)過6 h的替代后,裝置處理量保持在130 t/h,投用循環(huán)氫脫硫系統(tǒng),分析得到精制柴油硫質(zhì)量分數(shù)為6.7 μg/g(指標≤9 μg/g),產(chǎn)品合格,改入合格線。產(chǎn)品合格后,按照15 t/h的流量緩慢引入催化柴油,最終催化柴油穩(wěn)定在50 t/h,并將反應(yīng)器入口溫度升至270 ℃,穩(wěn)定1 h后,系統(tǒng)停止注氨,并緩慢切入焦化柴油、焦化汽油、渣油加氫柴油和渣油加氫石腦油,完成所有物料的引入。初期產(chǎn)品性質(zhì)見表2。
表2 初期產(chǎn)品性質(zhì)產(chǎn)品餾程/℃初餾點10%50%90%95%終餾點密度(20℃)/(kg·m-3)w(硫)/(μg·g-1)閉口閃點/℃十六烷指數(shù)銅片腐蝕石腦油45.966.7100.1134.1153.63.9精制柴油151.3205.3255.0318.7337.2338.0836.14.576.042.51a
完成所有物料的引入,經(jīng)過操作調(diào)整,初期生產(chǎn)的石腦油終餾點為153.6 ℃,硫質(zhì)量分數(shù)為3.9 μg/g(石腦油終餾點指標≤170 ℃,硫質(zhì)量分數(shù)≤5 μg/g);精制柴油硫質(zhì)量分數(shù)為4.5 μg/g(指標≤9 μg/g),95%餾程為337.2 ℃(指標≤363 ℃),十六烷指數(shù)為42.5(指標≥38),以上參數(shù)均滿足裝置技術(shù)指標要求。
裝置開車成功平穩(wěn)運行半年后,為評估裝置催化劑性能、產(chǎn)品分布和產(chǎn)品性質(zhì)等情況,于2021年6月16—18日進行48 h標定,裝置設(shè)計處理量為214 t/h,標定期間實際處理量為210 t/h。標定主要操作條件見表3,產(chǎn)品性質(zhì)見表4,物料平衡見表5。
表3 主要操作條件加氫精制反應(yīng)器加氫改質(zhì)反應(yīng)器項目設(shè)計值標定值項目設(shè)計值標定值入口溫度/℃314.0316.1入口溫度/℃362.0368.3入口壓力/MPa10.510.7氫油體積比≥700.0672.0第一床層平均溫度/℃337.5345.2第一床層平均溫度/℃371.0369.4第一床層平均溫升/℃47.039.4第一床層平均溫升/℃18.02.2第二床層平均溫度/℃367.0368.3第二床層平均溫度/℃372.5362.7第二床層平均溫升/℃20.026.2第二床層平均溫升/℃21.013.2出口溫度/℃377.0381.4第三床層平均溫度/℃374.0374.1體積空速1.61.7第三床層平均溫升/℃24.026.2出口溫度/℃386.0395.6體積空速1.61.5
表4 產(chǎn)品性質(zhì)石腦油精制柴油項目設(shè)計值標定值項目設(shè)計值標定值原料值餾程/℃餾程/℃IBP5343.1IBP176179.7171.110%6373.210%205198.2235.450%110117.350%247224.2279.690%149151.690%316292.7337.6EP173170.4EP356341374.7w(總硫)/(μg·g-1)<0.5<0.5w(總硫)/(μg·g-1)<10<1.08.3w(氮)/(μg·g-1)<0.50.2w(氮)/(μg·g-1)<2<0.30.6密度(20℃)/(kg·m-3)723.8742.9密度(20℃)/(kg·m-3)840.8839.5823.6w(C6環(huán)烷烴)/%5.01十六烷指數(shù)44.940.360.3w(C7環(huán)烷烴)/%9.97閉口閃點/℃70.767.0w(C8環(huán)烷烴)/%9.38凝點/℃-32.0-5.0w(C9環(huán)烷烴)/%6.85銅片腐蝕(50℃,3h)/級1a1a1aw(C10環(huán)烷烴)/%1.25w(多環(huán)芳烴)/%1.33.3w(C11環(huán)烷烴)/%0.07運動黏度(20℃)/(mm2·s-1)2.5195.385w(C12環(huán)烷烴)/%0.00w(10%殘余物)/%<0.1<0.1w(苯)/%1.25w(甲苯)/%3.66w(C8芳烴)/%5.77w(C9芳烴)/%4.98w(C10芳烴)/%0.83w(C11芳烴)/%0.00
表5 物料平衡t/h原料催化柴油渣油石腦油渣油柴油焦化柴油焦化汽油精制循環(huán)油新氫總計109.6625.4325.2128.9211.1310.005.23215.58產(chǎn)品精制石腦油精制柴油酸性氣排放加工損失總計79.04128.865.282.40215.58
裝置加工的原料由催化柴油、渣油石腦油、渣油柴油、焦化柴油、焦化汽油、精制循環(huán)油按照52.13∶12.09∶11.98∶13.75∶5.29∶4.75的質(zhì)量比組成,其中,催化柴油比例比設(shè)計值高1.39%(w),是由于受疫情影響,催化裂化裝置由多產(chǎn)汽油改為增產(chǎn)柴油方案;渣油石腦油質(zhì)量分數(shù)比設(shè)計值高7.74%(w),渣油柴油質(zhì)量分數(shù)比設(shè)計值低6.8%(w),是由于受加工海外重質(zhì)化原油及渣油加氫催化劑運轉(zhuǎn)到末期的影響,渣油加氫裝置反應(yīng)器溫度升高,裂解功能增加,使得渣油石腦油比例增加;焦化柴油和焦化汽油質(zhì)量比設(shè)計值降低了2.88%和4.21%,是由于受疫情影響,常減壓裝置多產(chǎn)瀝青,延遲焦化原料進一步變重,焦化汽柴油收率降低;本次標定增加了4.75%(w)的精制循環(huán)油,主要是考慮全廠氫氣平衡,降低新氫耗量,增加了精制柴油作循環(huán)油?;旌显系拿芏?、硫、氮、十六烷指數(shù)與設(shè)計值接近,表明標定期間的混合原料油具有很好的代表性。
標定期間,當裝置處理量為210.3 t/h時,氫油體積比為672,低于設(shè)計值(設(shè)計值≥700),為降低氫油比減少對催化劑壽命的影響,未再進行提量。表3主要操作條件中加氫精制反應(yīng)器第一床層平均溫度為345.2 ℃,比設(shè)計溫度高7.7 ℃,但溫升比設(shè)計溫度低7.6 ℃,是考慮由于加氫精制反應(yīng)器裝入的多為再生催化劑,催化劑堆密度大,體積空速比設(shè)計值高0.1,由于再生催化劑活性相比新劑有一定的降低,適當提高了反應(yīng)器入口溫度;加氫精制反應(yīng)器第二床層平均溫度為368.3 ℃,比設(shè)計溫度高1.3 ℃,溫升比設(shè)計溫度高6.2 ℃,是考慮第一床層反應(yīng)溫升低,適當增加了第二床層反應(yīng)深度。
加氫改質(zhì)第一床層、第二床層平均溫度及溫升較設(shè)計值低,第三床層平均溫度和溫升與設(shè)計值接近;是基于疫情影響,為提質(zhì)增效,僅運轉(zhuǎn)了12×104m3/a(以0 ℃、101.325 kPa計)制氫裝置,對汽柴油改質(zhì)裝置耗氫進行限制,減少裝置耗氫和反應(yīng)深度。
從表4和表5可以看出,標定期間石腦油和柴油總液收為98.85%,化學(xué)氫耗為2.49%(w),經(jīng)過計算,精制石腦油餾分的芳烴潛含量(w)為47.16%,是優(yōu)質(zhì)的催化重整進料。經(jīng)過計算,催化劑裂解柴油產(chǎn)生石腦油42.48 t/h,石腦油收率達到20.4%。
對采用直餾柴油原料加工生產(chǎn)的直餾精制柴油和改質(zhì)精制柴油進行了對比,由表4可以看出,改質(zhì)精制柴油餾分的硫質(zhì)量分數(shù)<1 μg/g,十六烷指數(shù)為40.3,相比原料提高了7.6個單位。從表4可以看出,精制柴油產(chǎn)品50%餾程比設(shè)定值降低了22.8 ℃,與直餾柴油加氫裝置生產(chǎn)的直餾精制柴油相比,50%餾程低了55.4 ℃,改質(zhì)精制柴油十六烷指數(shù)相比直餾精制柴油低了20個單位,根據(jù)十六烷指數(shù)計算公式,十六烷指數(shù)主要影響因素是柴油密度和50%餾出溫度[5],輕組分含量多是十六烷指數(shù)降低的主要原因;改質(zhì)精制柴油初餾點相比直餾柴油高,改質(zhì)柴油閉口閃點達到70.7 ℃,比直餾精制柴油閃點高3.7 ℃;改質(zhì)精制柴油凝點為-32 ℃,比直餾精制柴油凝點降低了27 ℃,說明汽柴油改質(zhì)裝置將柴油餾分中的長鏈正構(gòu)烷烴等高凝點組分裂化為小分子產(chǎn)物[6],而直餾柴油加氫裝置這部分裂解功能少,使得直餾精制柴油凝點比改質(zhì)柴油高;改質(zhì)精制柴油產(chǎn)品20 ℃密度為839.5 kg/m3,相比直餾精制柴油增加15.9 kg/m3,達到柴油調(diào)合標準的要求。
180×104t/a汽柴油改質(zhì)裝置的改造結(jié)果表明,使用FF-36A加氫再生精制劑、FF-66加氫精制劑和FC-52加氫裂化催化劑,在裝置加工負荷為98.3%的條件下,生產(chǎn)的精制石腦油芳烴潛含量(w)為47.16%,硫質(zhì)量分數(shù)<0.5 μg/g,終餾點為170.4 ℃,是優(yōu)質(zhì)的重整原料;精制柴油閃點為70.7,硫質(zhì)量分數(shù)<1 μg/g,十六烷指數(shù)為40.3,可以滿足調(diào)合柴油產(chǎn)品的要求。裝置能耗為617 MJ/t,低于設(shè)計值816 MJ/t。