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降低編織袋包裝鹽的碼垛不良率研究

2022-06-20 13:52劉會祥
鹽科學(xué)與化工 2022年6期
關(guān)鍵詞:碼垛編織袋不良率

朱 磊,劉會祥,曹 燕

(中鹽金壇鹽化有限責任公司,江蘇 金壇 213200)

1 前言

碼垛是指按集成單元化的思路,通過特定的方式把單個分散的物料碼垛成堆,以便完成物料的轉(zhuǎn)移、倉儲和運輸?shù)任锪骰顒覽1]。在傳統(tǒng)的碼垛作業(yè)中,由人工將包裝完成的物料抬起堆垛,等待叉車運至倉庫儲存。在現(xiàn)代工業(yè)中,機械手碼垛機作為一種智能型碼垛機,可以獨立完成碼垛作業(yè),完全取代人工碼垛[2-3]。通過設(shè)定相關(guān)程序設(shè)置碼垛編組和碼垛層數(shù),將物料用爪子抓到托盤的指定位置完成堆疊,通過PLC和觸摸屏控制實現(xiàn)智能化控制,減少勞動強度,提高碼垛效率,促進效益提升[4]。

中鹽金壇鹽化有限責任公司(以下簡稱“公司”)的編織袋包裝鹽的碼垛作業(yè)原先由人工完成,作業(yè)人員勞動強度較高且作業(yè)人員流失嚴重。公司新引入了一臺機械手設(shè)備用于大包裝車間生產(chǎn)的50 kg及25 kg編織袋鹽的碼垛。編織袋包裝鹽通過皮帶從生產(chǎn)車間輸送至機械手處進行碼垛。發(fā)現(xiàn)引入機械手設(shè)備后,鹽包碼放不平整、鹽包堆疊等現(xiàn)象時有發(fā)生,導(dǎo)致垛形不整齊,需要人工調(diào)整,嚴重影響了入庫效率。

以鹽包碼放不平整、鹽包堆疊以及鹽包四周超出托盤3 cm作為判定碼垛不良的依據(jù),以碼垛不良鹽包數(shù)量在產(chǎn)量中占比來計算碼垛不良率,經(jīng)過6個月的數(shù)據(jù)跟蹤,平均碼垛不良率達0.932 2%,如圖1。

2 影響碼垛的主要因素

2.1 袋子尺寸

根據(jù)碼垛要求及現(xiàn)場測量結(jié)果,25 kg包裝鹽為6包/層,采用交錯堆積法[5],即奇數(shù)層和偶數(shù)層的碼垛方向不一樣,縫口交錯,該種碼垛方式可以防止鹽包散落。但在該種碼垛方式中,同一側(cè)面奇數(shù)層為三包寬并列,偶數(shù)層為兩包長并列,由于25 kg包裝鹽的三包寬度之和大于兩包的長度之和,導(dǎo)致碼包有縫隙。50 kg包裝鹽為4包/層,采用中空堆積法[5],奇偶數(shù)層縫口錯開,錯位堆積,但50 kg包裝鹽的尺寸(長+寬)大于116 cm,而現(xiàn)場托盤尺寸為110 cm×110 cm,鹽包突出托盤多,造成碼垛不良。

圖1 2018-07~12碼垛不良率統(tǒng)計Fig.1 Statistics of poor palletizing rates from July to December in 2018

2.2 機械手的碼垛手爪

機械手碼垛機的末端執(zhí)行器也叫碼垛手爪,是直接抓握工件或執(zhí)行作業(yè)的部件[6],一般可分為吸附式取料手、夾鉗式取料手和仿生多指靈巧手[7]。公司機械手碼垛機為夾鉗式取料手。在碼垛過程中,機械手的碼垛手爪反復(fù)執(zhí)行抓放操作,從傳送帶上抓取鹽包,按預(yù)定路徑放到托盤指定位置。通過現(xiàn)場觀察及測量機械手爪子,發(fā)現(xiàn)爪子的軸距固定為370 cm。統(tǒng)計灌裝后25 kg編織袋成品鹽包寬為390 cm,50 kg編織袋成品鹽包的寬為470 cm,現(xiàn)有爪子抓取25 kg包裝鹽會造成抓包不緊,在機械手移動過程中位置發(fā)生偏移,鹽包在托盤上的實際落包位置與預(yù)定位置存在偏差,導(dǎo)致碼垛不良。抓取50 kg包裝鹽會導(dǎo)致包裝鹽收縮太緊,造成破包。

2.3 擋板設(shè)計

機械手碼垛機大部分是按預(yù)先設(shè)定程序運行,其運行環(huán)境預(yù)先設(shè)定完畢,重復(fù)執(zhí)行設(shè)定程序。在實際生產(chǎn)中,編織袋包裝的生產(chǎn)為流水線作業(yè),鹽包的位置和姿態(tài)不完全一致。在鹽包通過運輸皮帶運送至機械手處的過程中,通過轉(zhuǎn)彎皮帶使鹽包轉(zhuǎn)向,由整形擋板對鹽包在皮帶上的運動軌跡進行調(diào)整、修正以保證運動中的鹽包與皮帶平行,以及鹽包在機械手抓取點停止時位置正中無歪斜[8]。經(jīng)過觀察,在鹽包運動過程中,由于行車上方的整形擋板不可調(diào)節(jié),在進行大包和小包切換時易造成橫包。同時,觀察包裝鹽的運動方向,發(fā)現(xiàn)包裝鹽的擋板都設(shè)在同一邊,造成一邊的摩擦力較大,鹽包變形、不平整,無法使包裝鹽水平進入,導(dǎo)致機械手抓取點歪斜,導(dǎo)致碼垛不良。

3 改善措施及效果

3.1 統(tǒng)一規(guī)定袋子尺寸

針對袋子尺寸問題情況,通過反復(fù)測算比較鹽包灌裝前后尺寸變化,確定了25 kg編織袋尺寸為75 cm×43 cm,50 kg編織袋尺寸為83 cm×55.5 cm。與廠家溝通后統(tǒng)一規(guī)定了編織袋的規(guī)格。并根據(jù)編織袋尺寸的變化,設(shè)備維養(yǎng)人員對機械手設(shè)備的原點(機械手碼垛手爪的中心位置)和模塊重新校準,以確保修改編織袋尺寸后機械手運行正常。經(jīng)過統(tǒng)計,碼垛不良率由0.932 2%降為0.395 2%,對包裝鹽碼垛不良的改善效果顯著,見表1。

表1 袋子尺寸變化后鹽包碼垛不良率統(tǒng)計Tab.1 Poor rate statistics of salt packet palletizing after bag size changed

3.2 更換可調(diào)節(jié)碼垛手爪

碼垛手爪作為碼垛機械手重要的執(zhí)行部件,必須適應(yīng)處理多種袋裝物料的搬運作業(yè)。面對多種少量的市場需求,機械手的碼垛手爪不僅有多種形式,而且可調(diào)節(jié)性大大提高[9]??烧{(diào)節(jié)四桿機械手爪子可以通過旋動轉(zhuǎn)輪,調(diào)節(jié)爪子寬度[10],從而滿足不同的生產(chǎn)需求。聯(lián)系機械手廠家針對大包裝車間生產(chǎn)線設(shè)計可調(diào)節(jié)四桿機械手爪子,并綜合鹽包在托盤上的落包位置設(shè)置機械手爪子開度。在生產(chǎn)線上安裝使用后,平均碼垛不良率降低至0.350 5%。見表2。

表2 碼垛手爪更換前后碼垛不良率Tab.2 Palletizing failure rate before and after replacement of the palletizing gripper

3.3 增加整形裝置

針對擋板設(shè)計不合理導(dǎo)致的橫包、鹽包不平等整形不良的情況,在運輸皮帶轉(zhuǎn)彎處增加可調(diào)節(jié)阻擋鋼板和氣缸推進裝置,為方便人員操作,給氣缸推進裝置加裝閥門,品種鹽切換只需要將閥門調(diào)整到指定開度即可,避免人員因操作不統(tǒng)一造成碼包不良的情況。同時,在機械手前端增加整形設(shè)備,在鹽包進入機械手抓包裝置前進一步調(diào)整鹽包姿態(tài),以保證所有鹽包進入機械手抓包裝置后停在同一位置。所有整形設(shè)備安裝好以后,基本無橫包和整形不良情況,所有包裝袋經(jīng)過整形裝置到達機械手抓包設(shè)備點都能停在指定位置,碼垛不良率降至0.340 5%,見表3。

表3 增加整形裝置后鹽包碼垛不良率統(tǒng)計Tab.3 Statistics of defective rate of salt packet palletizing after adding the shaping device

4 結(jié)語

針對引入新機械手設(shè)備后碼垛不良率居高不下的問題,經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查,發(fā)現(xiàn)主要影響因素為袋子尺寸不一、碼垛手爪不可調(diào)節(jié)及鹽包整形不到位。通過改進袋子尺寸、更換四桿可調(diào)節(jié)碼垛手爪及增加整形裝置,公司碼垛不良率顯著降低,由0.932 2%降至0.340 5%,滿足公司生產(chǎn)需要,提高了碼垛效率,成品入庫效率,降低了勞動強度。

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