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超臨界無(wú)泵直流鍋爐全工況質(zhì)能綜合回收改造

2022-11-19 01:48:48劉桂兵楊光軍史方成張立乾武國(guó)棟
發(fā)電設(shè)備 2022年6期
關(guān)鍵詞:沖轉(zhuǎn)熱態(tài)冷態(tài)

劉桂兵,季 勇,楊光軍,史方成,孫 祺,張立乾,武國(guó)棟

(1.國(guó)家能源集團(tuán)聊城發(fā)電有限公司,山東聊城 252033;2.煙臺(tái)龍?jiān)措娏夹g(shù)股份有限公司,山東煙臺(tái) 264003)

電力行業(yè)是國(guó)家節(jié)能減排的重點(diǎn)管控行業(yè)。2006年至2020年,我國(guó)供電煤耗降低累計(jì)減少電力二氧化碳(CO2)排放量66.7億t。目前,我國(guó)發(fā)電和供熱行業(yè)CO2排放量占全國(guó)CO2排放量的比例超過(guò)40%[1]。從發(fā)電結(jié)構(gòu)來(lái)看,截至2021年底,煤電裝機(jī)容量占全國(guó)電力裝機(jī)總?cè)萘康?6.7%[2]。未來(lái)一段時(shí)期內(nèi),煤電仍將占據(jù)我國(guó)發(fā)電行業(yè)的主導(dǎo)地位。

隨著碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的提出,在當(dāng)前的電力市場(chǎng)形勢(shì)下,燃煤機(jī)組低負(fù)荷調(diào)峰、啟停調(diào)峰成為常態(tài),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力增加,節(jié)能減排形勢(shì)愈發(fā)嚴(yán)峻。超臨界無(wú)泵(爐水循環(huán)泵)直流鍋爐質(zhì)-能回收作為一種有效的節(jié)能減排技術(shù)路線,其相關(guān)研究得到越來(lái)越多的關(guān)注。呂施展等[3]提出可以將超臨界機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中啟動(dòng)疏水?dāng)U容器二次蒸汽進(jìn)行回收;靖長(zhǎng)財(cái)[4]對(duì)鍋爐正常運(yùn)行吹灰疏水回收至除氧器進(jìn)行研究。但是,以上研究為在特定工況下或者對(duì)特殊工質(zhì)的回收,對(duì)于超臨界無(wú)泵直流鍋爐全工況質(zhì)-能綜合回收的研究尚不完善,機(jī)組在正常運(yùn)行、啟動(dòng)期間外排的汽水工質(zhì)及熱量無(wú)法得到充分回收。因此,開(kāi)展全面回收超臨界無(wú)泵直流鍋爐啟動(dòng)和運(yùn)行階段外排工質(zhì)及余熱的研究非常有必要。

筆者選取某600 MW超臨界無(wú)泵直流鍋爐機(jī)組,針對(duì)機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)不同階段及正常運(yùn)行階段全工況外排工質(zhì)及余熱的回收方式進(jìn)行研究,并對(duì)回收效果進(jìn)行定量分析。

1 機(jī)組概況

某電廠4號(hào)機(jī)組裝機(jī)容量為600 MW。鍋爐為DG1900/25.4-Ⅱ4型超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行本生直流П形鍋爐,采用單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)。汽輪發(fā)電機(jī)組為N600-24.2/566/566型凝汽式超臨界汽輪機(jī)機(jī)組,采用單軸三缸四排汽、一次中間再熱。

圖 1為原鍋爐啟動(dòng)系統(tǒng)流程。鍋爐采用不帶爐水循環(huán)泵的啟動(dòng)系統(tǒng),內(nèi)置式啟動(dòng)分離器進(jìn)口與垂直水冷壁混合集箱出口相連,出口與儲(chǔ)水罐相連,儲(chǔ)水罐中的水在鍋爐啟動(dòng)階段經(jīng)過(guò)其下部的水位控制閥(以下簡(jiǎn)稱(chēng)361閥)排至大氣式啟動(dòng)疏水?dāng)U容器或凝汽器,其中,在鍋爐水質(zhì)不合格或者鍋爐膨脹期間,儲(chǔ)水罐中的水排至大氣式啟動(dòng)疏水?dāng)U容器,閃蒸蒸汽排入大氣,未閃蒸的疏水經(jīng)疏水回收池排至冷卻塔,造成大量工質(zhì)熱量損失及產(chǎn)生凝結(jié)水滴、白色煙霧等視覺(jué)污染。

1—啟動(dòng)分離器;2—儲(chǔ)水罐;3—水位控制閥(361閥);4—電動(dòng)隔離閥;5—啟動(dòng)疏水?dāng)U容器;6—排空;7—減溫水調(diào)節(jié)閥組;8—疏水回收池;9—電動(dòng)隔離閥;10—凝汽器。

機(jī)組啟動(dòng)階段,在汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)前,過(guò)熱蒸汽通過(guò)高壓旁路、再熱器及低壓旁路排入凝汽器,造成極大的熱量損失,并且煙氣經(jīng)過(guò)再熱器時(shí)的溫度下降幅度大,導(dǎo)致選擇性催化還原(SCR)脫硝系統(tǒng)入口煙氣溫度偏低,SCR脫硝系統(tǒng)無(wú)法投入,進(jìn)而造成氮氧化物(NOx)超標(biāo)。

2 全工況質(zhì)-能綜合回收改造

改造方案主要包括啟動(dòng)疏水?dāng)U容器質(zhì)-能回收和啟動(dòng)高壓旁路蒸汽質(zhì)-能回收。啟動(dòng)疏水?dāng)U容器質(zhì)-能回收涵蓋啟動(dòng)階段及正常運(yùn)行階段的全部工況,包括閃蒸蒸汽及底部疏水的回收;改造實(shí)施后,回收的蒸汽可替代部分除氧器所需的輔助蒸汽,減少汽輪機(jī)低壓抽汽,并且鍋爐啟動(dòng)時(shí)可以提前投入一次風(fēng)、二次風(fēng)暖風(fēng)器,為鍋爐啟動(dòng)創(chuàng)造有利條件。

2.1 啟動(dòng)疏水?dāng)U容器質(zhì)-能回收方案

啟動(dòng)疏水?dāng)U容器質(zhì)-能回收方案見(jiàn)圖2。

1—啟動(dòng)分離器;2—儲(chǔ)水罐;3—361閥;4—電動(dòng)隔離閥;5—啟動(dòng)疏水?dāng)U容器;6—排空;7—電動(dòng)隔離閥;8—疏水回收池;9—電動(dòng)隔離閥;10—凝汽器;11—電動(dòng)隔離閥;12—逆止閥;13—電動(dòng)調(diào)節(jié)閥;14—疏水-凝結(jié)水換熱器;15—一次風(fēng)暖風(fēng)器;16—二次風(fēng)暖風(fēng)器;17—增壓泵;18—電動(dòng)調(diào)節(jié)閥。

具體改造內(nèi)容如下:

(1)保留啟動(dòng)疏水?dāng)U容器閃蒸蒸汽排空管路,增設(shè)1路管道將閃蒸蒸汽送至除氧器。

(2)啟動(dòng)疏水?dāng)U容器底部疏水管道上增設(shè)1臺(tái)疏水-凝結(jié)水換熱器,凝結(jié)水側(cè)與一次風(fēng)、二次風(fēng)暖風(fēng)器系統(tǒng)串聯(lián),設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)連接見(jiàn)圖3。

圖3 啟動(dòng)疏水?dāng)U容器與疏水-凝結(jié)水換熱器的現(xiàn)場(chǎng)圖

(3)增設(shè)1路啟動(dòng)疏水?dāng)U容器疏水管道至6號(hào)低壓加熱器。

啟動(dòng)階段,啟動(dòng)疏水?dāng)U容器產(chǎn)生的閃蒸蒸汽進(jìn)入除氧器,加熱給水,底部疏水通過(guò)疏水-凝結(jié)水換熱器加熱凝結(jié)水,隨后凝結(jié)水進(jìn)入一次風(fēng)、二次風(fēng)暖風(fēng)器來(lái)提高一次風(fēng)、二次風(fēng)溫度,分別用來(lái)預(yù)熱磨煤機(jī)和強(qiáng)化鍋爐燃燒,二次風(fēng)溫度的提高同時(shí)改善了空氣預(yù)熱器工作環(huán)境,冷卻后的疏水通過(guò)原有疏水管道排至疏水回收池。

正常運(yùn)行階段,啟動(dòng)疏水?dāng)U容器產(chǎn)生的閃蒸蒸汽進(jìn)入除氧器加熱給水,底部疏水進(jìn)入6號(hào)低壓加熱器加熱凝結(jié)水,逐級(jí)自流進(jìn)行多級(jí)換熱后進(jìn)入凝汽器熱井。閃蒸蒸汽排空作為安全手段備用及初期排空氣用。

2.2 汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)前高壓旁路蒸汽質(zhì)-能回收

汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)前高壓旁路蒸汽質(zhì)-能回收方案見(jiàn)圖4。

1—高壓缸;2—中壓缸;3—高壓旁路調(diào)節(jié)閥;4—低壓缸;5—凝汽器;6—低溫再熱器;7—高溫再熱器;8—2段抽汽逆止閥;9—電動(dòng)隔離閥;10—除氧器;11—給水泵;12—1號(hào)高壓加熱器;13—2號(hào)高壓加熱器;14—3號(hào)高壓加熱器;15—正常疏水閥門(mén)組;16—事故疏水閥門(mén)組;17—事故疏水旁路閥門(mén)組。

具體改造內(nèi)容如下:

(1)在2號(hào)高壓加熱器事故疏水管旁路增加氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,便于快速精準(zhǔn)調(diào)節(jié)疏水液位。

(2)汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)前,利用原有的2段抽汽管道,提前投運(yùn)2號(hào)高壓加熱器。

鍋爐啟動(dòng)時(shí),汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)前,部分高壓旁路蒸汽提前進(jìn)入2號(hào)高壓加熱器,加熱鍋爐給水,改善啟動(dòng)初期鍋爐的工作環(huán)境,疏水通過(guò)事故疏水旁路進(jìn)入凝汽器熱井。

2.3 啟動(dòng)疏水?dāng)U容器水源確定

啟動(dòng)階段,鍋爐疏水流量、溫度、壓力等參數(shù)的變化較大。鍋爐冷態(tài)啟動(dòng)曲線見(jiàn)圖5,整個(gè)冷態(tài)啟動(dòng)過(guò)程歷經(jīng)6.5 h,包含機(jī)組點(diǎn)火、沖轉(zhuǎn)、并網(wǎng)、干濕態(tài)轉(zhuǎn)換4個(gè)階段。鍋爐點(diǎn)火后至沖轉(zhuǎn)前歷經(jīng)4 h,該階段鍋爐出口水溫度上升、水質(zhì)惡化,啟動(dòng)疏水經(jīng)361閥進(jìn)入啟動(dòng)疏水?dāng)U容器,隨后疏水的溫度、壓力逐漸上升,疏水量逐漸減少;疏水熱態(tài)沖洗合格后進(jìn)入凝汽器,不再進(jìn)入啟動(dòng)疏水?dāng)U容器,產(chǎn)生的過(guò)熱蒸汽量逐漸增加;過(guò)熱器、再熱器疏水進(jìn)入啟動(dòng)疏水?dāng)U容器,大量過(guò)熱蒸汽通過(guò)高壓旁路進(jìn)入再熱器,然后經(jīng)低壓旁路進(jìn)入凝汽器;沖轉(zhuǎn)至并網(wǎng)歷經(jīng)1 h,過(guò)熱蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn),高壓旁路流量下降至零;并網(wǎng)后,過(guò)熱器、再熱器疏水閥門(mén)關(guān)閉,過(guò)熱器、再熱器疏水降至零。根據(jù)機(jī)組狀況,實(shí)際啟動(dòng)所需的時(shí)間可能略有差異。

圖5 鍋爐冷態(tài)啟動(dòng)曲線

原系統(tǒng)中,大氣式啟動(dòng)疏水?dāng)U容器接收的水源包括鍋爐啟動(dòng)疏水、過(guò)熱器疏水、再熱器疏水、爐膛吹灰疏水、煙道吹灰疏水、空氣預(yù)熱器吹灰疏水、鍋爐下降管放水等。啟動(dòng)階段與正常運(yùn)行階段進(jìn)入啟動(dòng)疏水?dāng)U容器的水源見(jiàn)表1。

表1 大氣式啟動(dòng)疏水?dāng)U容器接收的水源

2.4 啟動(dòng)疏水?dāng)U容器設(shè)計(jì)選型

原大氣式啟動(dòng)疏水?dāng)U容器運(yùn)行壓力約等于大氣壓力,需要根據(jù)不同階段啟動(dòng)疏水?dāng)U容器疏水來(lái)源、閃蒸蒸汽流向及除氧器運(yùn)行情況,同時(shí)考慮極限質(zhì)量流量(450 t/h)及極限溫度(350 ℃)的情況,重新對(duì)啟動(dòng)疏水?dāng)U容器進(jìn)行設(shè)計(jì)選型。經(jīng)過(guò)試算,確定設(shè)計(jì)工況如下:進(jìn)水質(zhì)量流量為279 t/h,進(jìn)水溫度為250 ℃,進(jìn)水壓力為4 MPa。采用蒸發(fā)強(qiáng)度法設(shè)計(jì)啟動(dòng)疏水?dāng)U容器,并且采用上升速度法校核[5],最終確定改造后啟動(dòng)疏水?dāng)U容器的運(yùn)行壓力為1 MPa、設(shè)計(jì)壓力為1.6 MPa、設(shè)計(jì)容積為25 m3。

3 回收效果分析

按照上述方案完成改造后,對(duì)質(zhì)-能回收的4個(gè)階段進(jìn)行監(jiān)測(cè):鍋爐冷態(tài)沖洗至點(diǎn)火階段、鍋爐點(diǎn)火至熱態(tài)沖洗結(jié)束階段、鍋爐熱態(tài)沖洗結(jié)束至汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)前階段、汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)后及正常運(yùn)行階段,并且定量分析工質(zhì)及熱量的回收效果。

3.1 鍋爐冷態(tài)沖洗至點(diǎn)火階段

鍋爐冷態(tài)沖洗至點(diǎn)火階段,進(jìn)入啟動(dòng)疏水?dāng)U容器的水源見(jiàn)表2。

表2 鍋爐冷態(tài)沖洗至點(diǎn)火階段啟動(dòng)疏水?dāng)U容器的水源

機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)第1天,鍋爐冷態(tài)沖洗至點(diǎn)火階段的主要運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)圖6。隨著除氧器內(nèi)輔助蒸汽的投入,給水溫度逐漸上升,進(jìn)入啟動(dòng)疏水?dāng)U容器的疏水溫度隨之上升;水質(zhì)化驗(yàn)合格后,361閥排水切換至凝汽器,鍋爐啟動(dòng)疏水溫度繼續(xù)上升至120 ℃左右;吹灰器處于暖管階段,吹灰疏水溫度較低,該階段鍋爐未點(diǎn)火,并且啟動(dòng)疏水?dāng)U容器內(nèi)水溫低無(wú)法形成閃蒸蒸汽,進(jìn)入啟動(dòng)疏水?dāng)U容器的工質(zhì)及熱量均未被回收。

圖6 鍋爐冷態(tài)沖洗至點(diǎn)火階段的主要運(yùn)行參數(shù)

3.2 鍋爐點(diǎn)火至熱態(tài)沖洗結(jié)束階段

鍋爐點(diǎn)火至熱態(tài)沖洗結(jié)束階段,進(jìn)入啟動(dòng)疏水?dāng)U容器的水源見(jiàn)表3。

表3 鍋爐點(diǎn)火至熱態(tài)沖洗結(jié)束階段啟動(dòng)疏水?dāng)U容器的水源

機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)第1天至第2天凌晨,鍋爐點(diǎn)火至熱態(tài)沖洗結(jié)束階段的主要運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)圖7。鍋爐點(diǎn)火后,鍋爐出口水溫度勻速上升,爐水水質(zhì)惡化,不合格的啟動(dòng)疏水再次經(jīng)361閥進(jìn)入啟動(dòng)疏水?dāng)U容器;熱態(tài)沖洗結(jié)束后,啟動(dòng)疏水排入凝汽器。此時(shí),鍋爐已點(diǎn)火,一次風(fēng)、二次風(fēng)投運(yùn),啟動(dòng)疏水?dāng)U容器閃蒸蒸汽品質(zhì)低,無(wú)法進(jìn)入除氧器。啟動(dòng)疏水?dāng)U容器底部疏水將凝結(jié)水由23 ℃加熱至70 ℃,進(jìn)而將一次風(fēng)溫度由37 ℃加熱至46.6 ℃,將二次風(fēng)溫度由12.2 ℃加熱至50.7 ℃。進(jìn)入啟動(dòng)疏水?dāng)U容器的工質(zhì)未被回收,而熱量全部被回收,合計(jì)49.52 GJ熱量,折合1.69 t標(biāo)準(zhǔn)煤。

圖7 鍋爐點(diǎn)火至熱態(tài)沖洗結(jié)束階段的主要運(yùn)行參數(shù)

3.3 鍋爐熱態(tài)沖洗結(jié)束至汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)前階段

鍋爐熱態(tài)沖洗結(jié)束至汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)前階段,進(jìn)入啟動(dòng)疏水?dāng)U容器的水源見(jiàn)表4。

表4 鍋爐熱態(tài)沖洗結(jié)束至汽機(jī)沖轉(zhuǎn)前啟動(dòng)疏水?dāng)U容器的水源

機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)第2天,鍋爐熱態(tài)沖洗結(jié)束至汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)前階段的主要運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)圖8。該階段歷經(jīng)約6 h,過(guò)熱器、再熱器疏水閥全開(kāi),熱態(tài)沖洗結(jié)束后,隨著鍋爐出口水溫度的上升,過(guò)熱器及再熱器疏水的溫度和壓力逐漸上升,后期進(jìn)入啟動(dòng)疏水?dāng)U容器的疏水全部變?yōu)檎羝?,持續(xù)進(jìn)入除氧器,減少鄰爐輔助蒸汽的消耗,同時(shí)可以為機(jī)組臨時(shí)停機(jī)再啟動(dòng)創(chuàng)造有利條件。啟動(dòng)疏水?dāng)U容器的壓力隨著除氧器的壓力波動(dòng),兩者的壓差為20~50 kPa。進(jìn)入啟動(dòng)疏水?dāng)U容器的工質(zhì)全被回收,合計(jì)94.8 t疏水及蒸汽,同時(shí)熱量全部被回收,合計(jì)2120 GJ熱量,折合72.33 t標(biāo)準(zhǔn)煤。

圖8 鍋爐熱態(tài)沖洗結(jié)束至汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)前的主要運(yùn)行參數(shù)

此外,鍋爐熱態(tài)沖洗結(jié)束后,部分高壓旁路蒸汽經(jīng)2段抽汽管道進(jìn)入2號(hào)高壓加熱器加熱給水,實(shí)現(xiàn)部分主蒸汽熱量回收,合計(jì)30.14 GJ熱量,折合1.03 t標(biāo)準(zhǔn)煤。機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)第2天,提前投運(yùn)2號(hào)高壓加熱器運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)圖9,回收加熱效果顯著。

圖9 提前投運(yùn)2號(hào)高壓加熱器運(yùn)行參數(shù)

按照催化劑反應(yīng)溫度要求,當(dāng)SCR脫硝系統(tǒng)入口煙氣溫度達(dá)到320 ℃時(shí),SCR脫硝系統(tǒng)開(kāi)始投運(yùn)。2號(hào)高壓加熱器提前投運(yùn)后,再熱器蒸汽流量減少,SCR脫硝系統(tǒng)進(jìn)口煙氣的升溫速度增加,SCR脫硝系統(tǒng)投運(yùn)時(shí)間提前(見(jiàn)圖10)。按照原啟動(dòng)方式,點(diǎn)火10 h后SCR脫硝系統(tǒng)投運(yùn);2號(hào)高壓加熱器提前投運(yùn)后,SCR脫硝系統(tǒng)在點(diǎn)火后8.5 h投運(yùn),效果顯著。

圖10 SCR脫硝系統(tǒng)投運(yùn)參數(shù)

3.4 汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)后及正常運(yùn)行階段

汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)后及正常運(yùn)行階段,進(jìn)入啟動(dòng)疏水?dāng)U容器的水源見(jiàn)表5。

表5 汽機(jī)沖轉(zhuǎn)后及正常運(yùn)行啟動(dòng)疏水?dāng)U容器的水源

汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)后及正常運(yùn)行階段的主要運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)圖11(1、2、3、4、5、6均為閥門(mén)開(kāi)度波峰),其中關(guān)于6個(gè)閥門(mén)開(kāi)度波峰的閥門(mén)開(kāi)關(guān)情況見(jiàn)表6。

圖11 汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)后及正常運(yùn)行階段的主要運(yùn)行參數(shù)

表6 6個(gè)閥門(mén)開(kāi)度波峰的閥門(mén)開(kāi)關(guān)情況

汽輪機(jī)開(kāi)始沖轉(zhuǎn)時(shí),過(guò)熱器、再熱器疏水閥全部關(guān)閉,吹灰器疏水及部分閥門(mén)內(nèi)漏水維持啟動(dòng)疏水?dāng)U容器壓力,吹灰器周期性產(chǎn)生疏水。當(dāng)引入1路或2路吹灰疏水水源時(shí),啟動(dòng)疏水?dāng)U容器閃蒸蒸汽無(wú)法進(jìn)入除氧器;當(dāng)引入3路及以上吹灰疏水水源時(shí),啟動(dòng)疏水?dāng)U容器閃蒸蒸汽基本可以進(jìn)入除氧器,排擠汽輪機(jī)4段抽汽,增加汽輪機(jī)做功能力。啟動(dòng)疏水?dāng)U容器底部疏水排至6號(hào)低壓加熱器,加熱凝結(jié)水,排擠部分汽輪機(jī)低壓抽汽,進(jìn)一步增加汽輪機(jī)做功能力。該階段工況運(yùn)行參數(shù)存在周期性波動(dòng),回收期長(zhǎng),進(jìn)入啟動(dòng)疏水?dāng)U容器的工質(zhì)及熱量全部被回收。取除氧器運(yùn)行壓力中值(0.7 MPa)計(jì)算,得出節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤595 t/a,節(jié)約凝結(jié)水6 342 t/a,共節(jié)約費(fèi)用69.013萬(wàn)元/a。

3.5 回收經(jīng)濟(jì)性計(jì)算

為定量分析改造后工質(zhì)及熱量的回收效果,計(jì)算條件如下:機(jī)組每年冷態(tài)啟動(dòng)5次,單次冷態(tài)啟動(dòng)耗時(shí)8.5 h(包括鍋爐點(diǎn)火至汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)耗時(shí)約6 h),機(jī)組年利用時(shí)間為4 252 h,標(biāo)準(zhǔn)煤價(jià)格為1 000元/t;機(jī)組工業(yè)耗水(黃河水)價(jià)格為2.5元/t,凝結(jié)水處理費(fèi)(不含基礎(chǔ)水費(fèi))為15元/t,環(huán)境水溫度為20 ℃。

經(jīng)計(jì)算,啟動(dòng)各階段累計(jì)節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤量為375.25 t/a,節(jié)約凝結(jié)水量為474 t/a,共節(jié)約38.236萬(wàn)元/a。改造后,機(jī)組全工況運(yùn)行共節(jié)約水6 816 t/a,節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤970.25 t/a,減少CO2、二氧化硫(SO2)、NOx、粉塵的排放量分別為2 418.7 t/a、72.6 t/a、36.8 t/a、660.3 t/a,節(jié)能減排效益顯著;節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用為107.249萬(wàn)元/a,改造總投資為366萬(wàn)元,投資回收期約為3.4 a,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

4 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)對(duì)某電廠600 MW超臨界無(wú)泵直流鍋爐全工況質(zhì)-能綜合回收改造,得到以下結(jié)論:

(1)鍋爐啟動(dòng)階段及正常運(yùn)行階段,除鍋爐冷態(tài)沖洗階段外,進(jìn)入啟動(dòng)疏水?dāng)U容器的熱量可以被全部回收。

(2)鍋爐啟動(dòng)階段及正常運(yùn)行階段,除鍋爐冷、熱態(tài)沖洗階段工質(zhì)排至疏水回收池作為循環(huán)水,其余工況進(jìn)入啟動(dòng)疏水?dāng)U容器的工質(zhì)可以被全部回收。

(3)回收余熱加熱一次風(fēng),改善啟動(dòng)初期磨煤機(jī)工作環(huán)境;回收余熱加熱二次風(fēng),強(qiáng)化鍋爐燃燒,并改善啟動(dòng)初期空氣預(yù)熱器工作環(huán)境;回收余熱加熱給水,啟動(dòng)初期減少了鄰爐輔助蒸汽耗量,為機(jī)組臨時(shí)停機(jī)自啟動(dòng)創(chuàng)造有利條件,正常運(yùn)行階段排擠除氧器抽汽,增加汽輪機(jī)做功能力;加熱凝結(jié)水,正常運(yùn)行階段排擠低壓抽汽,進(jìn)一步加強(qiáng)汽輪機(jī)做功能力。

(4)鍋爐啟動(dòng)階段,高壓旁路主蒸汽及熱量部分回收,提高了給水溫度,改善鍋爐水冷壁工作環(huán)境,同時(shí)由于再熱器蒸汽流量降低,SCR脫硝系統(tǒng)入口煙氣溫度提升加快,SCR脫硝系統(tǒng)投運(yùn)時(shí)間提前,有利于寬負(fù)荷脫硝的實(shí)現(xiàn)。

(5)通過(guò)定量分析工質(zhì)及熱量的回收效果,得出節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用為107.249萬(wàn)元/a,改造總投資為366萬(wàn)元,投資回收期約為3.4 a,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

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