高普,項昌樂,劉輝
(1.北京理工大學(xué) 機(jī)械與車輛學(xué)院,北京 100081;2.北京理工大學(xué) 前沿技術(shù)研究院,山東 濟(jì)南 250307;3.北京理工大學(xué) 重慶創(chuàng)新中心,重慶 401147)
車輛動力傳動系統(tǒng)將發(fā)動機(jī)的動力傳遞給車輪,驅(qū)動車輛運(yùn)行。動力傳動系統(tǒng)扭轉(zhuǎn)振動是車輛振動的主要來源,約占整車振動的80%。對于動力傳動系統(tǒng)扭轉(zhuǎn)減振可以從以下3個方面著手:發(fā)動機(jī)和其他各部件的制造工藝水平[1-3]、傳動部件的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計[4-6]和安裝扭轉(zhuǎn)減振器。綜合分析可知,安裝扭轉(zhuǎn)減振器的方式最為行之有效,其中離合器從動盤式減振器應(yīng)用最為廣泛,其優(yōu)點(diǎn)為結(jié)構(gòu)簡單、造價低,缺點(diǎn)為扭轉(zhuǎn)剛度大、減振效果不佳[7]。在軍用重載車輛可安裝蓋斯林格聯(lián)軸器[8],其優(yōu)點(diǎn)在于變形空間大,對大功率高速系統(tǒng)的振動消減作用明顯,缺點(diǎn)為體積大、質(zhì)量大、造價高。雙質(zhì)量飛輪扭轉(zhuǎn)減振器發(fā)展迅速[9],其優(yōu)點(diǎn)在于能夠有效地消減系統(tǒng)的扭轉(zhuǎn)振動、改善系統(tǒng)同步性;其缺點(diǎn)為雙質(zhì)量飛輪承擔(dān)動力傳遞功能,扭轉(zhuǎn)剛度較大,減振功能受限,同時高速運(yùn)轉(zhuǎn)的系統(tǒng)產(chǎn)生較大離心力,會加劇彈簧的磨損、降低壽命[7]。此外,半主動式扭轉(zhuǎn)減振器逐漸發(fā)展,正負(fù)剛度并聯(lián)扭轉(zhuǎn)減振器為典型代表[10],其實(shí)現(xiàn)了半主動控制,兼具被動和主動減振器的優(yōu)勢,減振效果明顯,但是其結(jié)構(gòu)復(fù)雜、液壓系統(tǒng)成本高。
綜上所述,被動式扭轉(zhuǎn)減振器結(jié)構(gòu)簡單,但減振效果不佳;現(xiàn)有半主動式扭轉(zhuǎn)減振器結(jié)構(gòu)復(fù)雜,液壓控制系統(tǒng)造價高。Sarkar等[11]采用質(zhì)量可調(diào)的吸振器消減風(fēng)機(jī)的扭轉(zhuǎn)振動。Dong等[12]、Li等[13]采用磁流變彈性體設(shè)計扭轉(zhuǎn)吸振器消減車輛動力系統(tǒng)振動,效果明顯。本文亦采用磁流變彈性體作為核心智能元件,設(shè)計新型頻率自適應(yīng)吸振器,消減傳動系統(tǒng)的扭轉(zhuǎn)振動,以電磁控制代替液壓控制,降低制造成本,便于工程應(yīng)用。
針對頻率自適應(yīng)變剛度吸振器控制方法的研究,諸多學(xué)者進(jìn)行了多方面研究。Nagaya等[14]選取主系統(tǒng)的振動幅值作為反饋信號,以振動幅值最小作為控制目標(biāo),設(shè)計吸振器控制器。Buhr等[15]利用外部激勵信號頻率為反饋信號,設(shè)計控制器。Kidner等[16]以主系統(tǒng)與動質(zhì)量的相對運(yùn)動關(guān)系為反饋信號,以主系統(tǒng)的振動速度方向與動質(zhì)量的加速度方向相反作為控制目標(biāo)來設(shè)計控制器,達(dá)到了良好的減振效果。Zhang等[17]提出一種實(shí)時控制策略,數(shù)值仿真驗證了其減振效果。基于主動式和半主式的動力吸振器,Liao等[18]提出一種新型的控制算法,試驗結(jié)果表明其抑制振動的功效。Kim等[19]通過外部激勵信號擬合吸振器固有頻率與磁場的關(guān)系,制定控制方案,仿真驗證其有效性。Qian等[20]提出基于狀態(tài)觀測的模糊控制方法,仿真驗證了該方法的有效性。Fu等[21]提出非線性自回歸網(wǎng)絡(luò)的控制方法,以適應(yīng)磁流變半主動減振器的非線性和相位差假設(shè),利用仿真與試驗驗證了其有效性。
以往扭轉(zhuǎn)吸振器性能的研究,多數(shù)只考慮其本身的性能,對于結(jié)合車輛動力傳動系統(tǒng)的減振性能研究較少。另外,外部激勵主導(dǎo)頻率作為被吸振器的跟蹤目標(biāo),是制定控制方案的基礎(chǔ),由于車輛動力傳動系統(tǒng)工況復(fù)雜,外部激勵信號是多頻多幅的,且傳動部件繁多,外部激勵的主導(dǎo)頻率并不僅指發(fā)動機(jī)主諧次頻率,而是與其他激勵頻率耦合而成的綜合信號,而設(shè)備監(jiān)測的數(shù)據(jù)與實(shí)際值存在較大誤差,嚴(yán)重影響吸振器減振效果。有必要尋找符合系統(tǒng)的外部激勵主導(dǎo)頻率識別方法,制定相應(yīng)的控制策略,實(shí)現(xiàn)扭轉(zhuǎn)吸振器的半主動控制和自適應(yīng)調(diào)節(jié)。
本文針對上述問題,基于實(shí)車動力傳動系統(tǒng)模型,提出變剛度扭轉(zhuǎn)吸振器的瞬態(tài)查表和穩(wěn)態(tài)尋優(yōu)結(jié)合的控制策略,消除外部激勵主頻識別偏差,使吸振器的固有頻率能夠快速準(zhǔn)確跟隨外部激勵主頻,吸收傳動鏈上的振動能量。本文主要框架為:首先建立含吸振器實(shí)車動力傳動系統(tǒng)模型,確定發(fā)動機(jī)主諧次頻率;然后基于系統(tǒng)模型,提出適用于該系統(tǒng)的控制策略,利用瞬態(tài)查表和穩(wěn)態(tài)尋優(yōu)相結(jié)合的方法對系統(tǒng)扭轉(zhuǎn)振動進(jìn)行控制;最后利用仿真分析和試驗測試驗證了控制方法的有效性和可靠性。
某履帶車輛動力傳動系統(tǒng)由發(fā)動機(jī)、彈性聯(lián)軸器、液力變矩器、變速箱(離合器、齒輪副)、側(cè)傳動、主動輪等部件組成。車輛傳動系統(tǒng)簡圖[22-23]如圖1所示。
圖1所示車輛傳動系統(tǒng)的換擋邏輯,即各擋位的離合器接合模式如表1所示。
表1 各擋位離合器接合模式
以振動較為劇烈的6擋車輛傳動系統(tǒng)作為研究對象,此時離合器CH和C3接合,液力變矩器閉鎖,為機(jī)械工況,并在聯(lián)軸器后端安裝變剛度扭轉(zhuǎn)吸振器,得到含吸振器的系統(tǒng)當(dāng)量模型如圖2所示。圖2中,L1代表左1缸,R1代表右1缸,L2、R2和L3、R3以此類推;J1代表左1和右1缸的總的慣量,其余類推。
對動力傳動系統(tǒng)進(jìn)行當(dāng)量簡化,固有振動特性分析獲取系統(tǒng)振動惡化的關(guān)鍵固有頻率。在Simulink軟件仿真環(huán)境中,分析加裝扭轉(zhuǎn)動力吸振器并進(jìn)行有效控制前后車輛傳動系統(tǒng)的振動響應(yīng)。
扭轉(zhuǎn)吸振器參數(shù)為:動轉(zhuǎn)動慣量JA=Jm/10=0.115 5 kg·m2,按照固有頻率和最佳阻尼比公式(1)式計算最佳阻尼為3.32 N·m·s/rad。由于吸振器的固有頻率需要跟隨外部激勵的主導(dǎo)頻率,吸振器的剛度可根據(jù)外部激勵主導(dǎo)頻率數(shù)據(jù)和剛度公式(2)式計算實(shí)時數(shù)據(jù),
cA=2·JA·(fn/(1+μ))·ζopt
(1)
kA=[fn/(1+μ)]2·JA
(2)
式中:cA、kA分別為吸振器阻尼和剛度;fn為系統(tǒng)固有頻率,由實(shí)車系統(tǒng)計算提??;μ為慣量比;ζopt為最佳阻尼比。
需要注意的是,使用四缸發(fā)動機(jī)作為外部激勵轉(zhuǎn)矩,可將外部激勵主導(dǎo)頻率作為變剛度吸振器跟隨頻率,試驗測試發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速為1 200 r/min,外部激勵轉(zhuǎn)矩信號作頻域分析如圖3所示。
由圖3可知,發(fā)動機(jī)激勵轉(zhuǎn)矩信號為多頻激勵信號,當(dāng)發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速為1 200 r/min時,其激勵轉(zhuǎn)矩能量主要集中在20 Hz、40 Hz、60 Hz及80 Hz等頻率中,呈倍數(shù)關(guān)系。其中主諧次頻率40 Hz振動能量最大,可作為外部激勵主導(dǎo)頻率初步范圍,使吸振器固有頻率跟隨此主諧次頻率可達(dá)到一定吸振效果。
在工程應(yīng)用中,通常將變剛度扭轉(zhuǎn)吸振器的固有頻率跟隨激勵主導(dǎo)頻率,作為扭轉(zhuǎn)吸振器的控制策略設(shè)計的基本原則。由于車輛動力傳動系統(tǒng)工況復(fù)雜,外部激勵轉(zhuǎn)主導(dǎo)頻率識別困難,吸振器的磁流變彈性體變剛度特性與外加磁場、應(yīng)變量、激勵頻率等多個參數(shù)相關(guān),較難建立扭轉(zhuǎn)動力吸振器固有頻率與外加磁感應(yīng)強(qiáng)度間的精確關(guān)系,無法準(zhǔn)確估計外部激勵轉(zhuǎn)主導(dǎo)頻率與吸振器的固有頻率,兩者之間存在誤差,導(dǎo)致扭轉(zhuǎn)動力吸振器的吸振性能受到影響[24-25]。針對上述問題,本文提出一種瞬態(tài)查表和穩(wěn)態(tài)尋優(yōu)結(jié)合的控制策略,吸振器的控制策略流程圖如圖4所示。
如圖4所示,控制過程由兩個部分組成,分別為瞬態(tài)工況查表控制過程和穩(wěn)態(tài)工況尋優(yōu)控制過程。利用查表粗調(diào)外部激勵主導(dǎo)頻率的范圍,再結(jié)合系統(tǒng)響應(yīng)利用PID微調(diào)得到準(zhǔn)確的主導(dǎo)頻率。
由于發(fā)動機(jī)激勵轉(zhuǎn)矩的頻率與幅值總是不斷變化,該算法每隔固定時間間隔T0,根據(jù)發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速查表得到發(fā)動機(jī)激勵轉(zhuǎn)矩頻率ωT,同時根據(jù)輸入電流查表得到扭轉(zhuǎn)動力吸振器的固有頻率ωA,并將兩者進(jìn)行比較。設(shè)定閾值ω0,當(dāng)兩者之間的差超過ω0時,算法進(jìn)入瞬態(tài)工況查表控制過程,此時粗略地調(diào)整勵磁電流,將扭轉(zhuǎn)吸振器的固有頻率ωA調(diào)至發(fā)動機(jī)外部激勵主導(dǎo)頻率ωT,至此瞬態(tài)工況查表控制過程完成。
瞬態(tài)工況查表控制過程后,進(jìn)入穩(wěn)態(tài)工況尋優(yōu)控制過程。采集轉(zhuǎn)動慣量J7向轉(zhuǎn)動慣量J8的傳遞轉(zhuǎn)矩振動幅值,即扭轉(zhuǎn)吸振器后端的傳動軸轉(zhuǎn)矩振動幅值,計算轉(zhuǎn)矩振動幅值與目標(biāo)最小轉(zhuǎn)矩振動幅值之間的偏差,作為PID控制模塊的輸入。PID控制模塊的輸出量為用于控制磁流變彈性體剛度的勵磁電流,在瞬態(tài)工況粗調(diào)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步微調(diào)勵磁電流,使扭轉(zhuǎn)吸振器的固有頻率能夠有效跟隨外部激勵主導(dǎo)頻率。當(dāng)轉(zhuǎn)矩偏差保持穩(wěn)定時,PID控制效果減弱,穩(wěn)態(tài)工況控制過程完成。直至下一次瞬態(tài)工況控制過程發(fā)生后可以再次激活穩(wěn)態(tài)工況控制過程。
隨后,對扭轉(zhuǎn)吸振器進(jìn)行參數(shù)匹配,使其固有頻率可調(diào)范圍為35~40 Hz,覆蓋1 050~1 200 r/min轉(zhuǎn)速范圍下的發(fā)動機(jī)激勵轉(zhuǎn)矩主諧次頻率(該范圍屬于系統(tǒng)振動惡化帶)?;诒疚乃崴矐B(tài)查表和穩(wěn)態(tài)尋優(yōu)結(jié)合的控制策略,對扭轉(zhuǎn)吸振器進(jìn)行實(shí)時控制。得到扭轉(zhuǎn)吸振器固有頻率跟隨發(fā)動機(jī)激勵轉(zhuǎn)矩主諧次頻率狀態(tài)如圖5所示。圖5中,黑色曲線為發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速由1 050 r/min變化至1 200 r/min時發(fā)動機(jī)激勵轉(zhuǎn)矩理想外部激勵主導(dǎo)頻率,紅色曲線為偏差外部激勵主導(dǎo)頻率,藍(lán)色曲線為控制跟隨外部激勵主導(dǎo)頻率,即為扭轉(zhuǎn)吸振器的實(shí)際固有頻率變化情況。
由圖5可知,本文所提控制策略能使扭轉(zhuǎn)吸振器固有頻率迅速跟隨至實(shí)際發(fā)動機(jī)主諧次頻率附近,并消除查表關(guān)系中由于匹配計算、試驗測試、材料特性等產(chǎn)生的查表誤差(仿真環(huán)境中該誤差由隨機(jī)數(shù)生成),使扭轉(zhuǎn)吸振器達(dá)到其最佳工作狀態(tài)。
使用吸振器輸出端波動轉(zhuǎn)矩作為評價車輛傳動系統(tǒng)振動指標(biāo),仿真得到有無控制兩種情況吸振器輸出端波動轉(zhuǎn)矩時間歷程曲線,如圖6所示。
由圖6可知,加裝被動吸振器與變剛度吸振器,均可有效消減車輛傳動系統(tǒng)的振動。而相對于被動吸振器,加裝使用本文控制方法的變剛度吸振器后,波動轉(zhuǎn)矩的幅值在各個轉(zhuǎn)速頻帶均減小10%以上,振動響應(yīng)改善明顯。
基于扭轉(zhuǎn)吸振器的機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計,得到磁流變彈性體扭轉(zhuǎn)吸振器的原理樣機(jī)。圖7所示為磁流變彈性體扭轉(zhuǎn)吸振器實(shí)物。
將扭轉(zhuǎn)吸振器安裝在動力傳動系統(tǒng)的動力傳動路線上。當(dāng)扭轉(zhuǎn)吸振器不工作時,磁流變彈性體動力調(diào)諧吸振器的電磁線圈不工作。當(dāng)吸振器開始傳遞轉(zhuǎn)矩時,動力輸入軸與輸出軸通過連接盤傳遞扭矩,采集動力輸入軸轉(zhuǎn)矩的扭轉(zhuǎn)加速度信號,傳入控制器,控制器計算最佳電流控制電源,電流通過導(dǎo)電滑環(huán)進(jìn)入吸振器電磁線圈中,調(diào)節(jié)吸振器的剛度,控制其固有頻率跟隨激勵頻率,使吸振器的動轉(zhuǎn)動慣量產(chǎn)生共振,磁流變彈性體的阻尼對轉(zhuǎn)移的系統(tǒng)振動能量進(jìn)行耗散,減輕動力傳遞路徑上的扭轉(zhuǎn)振動。
為驗證吸振器在實(shí)際動力系統(tǒng)應(yīng)用的可行性和控制方法的有效性,搭建以發(fā)動機(jī)為動力源的發(fā)動機(jī)試驗臺,進(jìn)行扭轉(zhuǎn)吸振器的發(fā)動機(jī)減振性能測試。圖8為本節(jié)搭建的以發(fā)動機(jī)為動力源的發(fā)動機(jī)試驗臺示意圖,圖9為試驗現(xiàn)場實(shí)物布局圖。
本文試驗測試采用瞬態(tài)工況查表控制過程和穩(wěn)態(tài)工況尋優(yōu)控制,設(shè)置發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速從1 050 r/min階躍升高到1 200 r/min,根據(jù)發(fā)動機(jī)主諧次頻率表、吸振其自身參數(shù)以及電流計算控制方法獲得發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)矩激勵的主導(dǎo)頻率變化范圍,設(shè)置恒惠HCP1022型可編程電源控制程序,得到電流變化范圍0~3 A,變化差即為0.6 A,如圖10所示。
通過上述方式進(jìn)行吸振器半主動控制測試,控制系統(tǒng)通過改變電流來控制吸振器磁場變化,使得磁流變彈性體扭轉(zhuǎn)吸振器固有頻率能夠有效地跟隨外部激勵主導(dǎo)頻率。
設(shè)置LMS.Test.Lab軟件采樣頻率為12 800 Hz,并設(shè)置每個階躍變化轉(zhuǎn)速的信號采集時間為20 s。對比控制前后吸振器輸出端振動響應(yīng)幅值對比作差,結(jié)果如表2所示。
表2 控制前后輸出端振動響應(yīng)幅值對比
如表2所示,通過對比控制前后扭轉(zhuǎn)吸振器輸出端轉(zhuǎn)矩信號可知,在整個發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速變化過程中,控制后的扭轉(zhuǎn)吸振器減振效果要優(yōu)于控制前。轉(zhuǎn)速在1 050 r/min、1 110 r/min和1 200 r/min時吸振器輸出端振動響應(yīng)幅值降低10%以上,其他轉(zhuǎn)速振動響應(yīng)幅值降低5%左右,綜合減振效果明顯。
進(jìn)行發(fā)動機(jī)變轉(zhuǎn)速振動測試,測試轉(zhuǎn)速發(fā)生瞬態(tài)變化時扭轉(zhuǎn)吸振器的減振效果。提取半主動控制時扭轉(zhuǎn)吸振器輸入端和輸出端的波動轉(zhuǎn)矩信號的時間歷程如圖11(a)所示,并將動態(tài)響應(yīng)信號的時域信號轉(zhuǎn)化為頻域信號,如圖11(b)所示。
由圖11(a)可知,發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速由800 r/min平穩(wěn)升高到1 400 r/min,隨后再降速到800 r/min的整個過程中,振動幅值也是先上升后下降,隨后又上升又下降,穿越兩個振動惡化區(qū)域,但是由于扭轉(zhuǎn)吸振器在該頻段的吸振作用,依然能達(dá)到很好的減振效果,將振動幅值分別由47.74 N·m和46.49 N·m消減到4.58 N·m和4.81 N·m,減振幅度能達(dá)到90.41 %和89.65 %。由圖11(b)可知,動態(tài)響應(yīng)在26.16 Hz、53.43 Hz、79.98 Hz頻率時,存在明顯峰值,為發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速800 r/min時各主諧次所對應(yīng)頻率值,在各個振動響應(yīng)關(guān)鍵頻帶的幅值均有大幅消減。
系統(tǒng)時域和頻域測試結(jié)果表明,扭轉(zhuǎn)吸振器對實(shí)際動力源減振的可行性和控制方法的有效性。
本文針對頻率自適應(yīng)變剛度扭轉(zhuǎn)吸振器在動力傳動系統(tǒng)減振特性展開研究,提出了適用于系統(tǒng)的控制策略,并進(jìn)行了相關(guān)仿真和試驗驗證。得到如下主要結(jié)論:
1)建立含變剛度扭轉(zhuǎn)吸振器的某實(shí)車動力傳動系統(tǒng)模型,提出了系統(tǒng)外部激勵主導(dǎo)頻率辨識方法。分析實(shí)車動力傳動系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)和瞬態(tài)工況動態(tài)特性瞬時變化規(guī)律,揭示了基于系統(tǒng)工況的扭轉(zhuǎn)吸振器頻率自適應(yīng)調(diào)控機(jī)制,提出了瞬態(tài)查表和穩(wěn)態(tài)尋優(yōu)相結(jié)合的控制策略。
2)搭建了發(fā)動機(jī)減振性能試驗臺,測試了吸振器半主動控制效果,仿真和試驗結(jié)果表明利用本文所提控制策略可以使吸振器的減振性能提升10%以上,證明了控制方案對實(shí)際動力源減振的有效性。