王華山,邱萬民
(1.天津鋼管制造有限公司,天津 300301;2.中冶天工集團有限公司,天津 300308)
日前工信部公布了《鋼鐵企業(yè)燒結(jié)余熱發(fā)電技術(shù)推廣實施方案》,計劃在重點大中型鋼鐵企業(yè)中有針對性地推廣燒結(jié)余熱發(fā)電技術(shù),為鋼鐵企業(yè)在日益激烈的市場競爭中進一步降低生產(chǎn)成本、實現(xiàn)節(jié)能降耗發(fā)揮積極作用[1-2]。某鋼鐵企業(yè)現(xiàn)有一臺152m2步進式燒結(jié)機,燒結(jié)冷卻機與燒結(jié)機一字布置在燒結(jié)機后部。燒結(jié)機風(fēng)箱溫度從1#出口風(fēng)箱到19#出口風(fēng)箱平均溫度值從70℃到370℃,燒結(jié)冷卻機風(fēng)箱溫度從20#出口風(fēng)箱到41#出口風(fēng)箱平均溫度從400℃到70℃左右。為充分回收利用燒結(jié)冷卻段余熱、降低燒結(jié)工序能耗,該公司決定聯(lián)合設(shè)計單位開展152m2步進式燒結(jié)機余熱發(fā)電項目。該項目以152m2步進式燒結(jié)機冷卻段高溫?zé)煔鉃闊嵩?,采用余熱鍋爐產(chǎn)生低壓飽和蒸汽,用凝汽式螺桿膨脹機組進行發(fā)電。
該項目自投運以來,經(jīng)過調(diào)試消缺,運行基本正常。但由于步進式燒結(jié)機間歇產(chǎn)熱,導(dǎo)致余熱蒸汽的產(chǎn)生量波動太大,僅能維持螺桿膨脹機組的勉強運行,在引進保壓汽源后,發(fā)電量達到設(shè)計指標。由于步進式燒結(jié)機冷卻段余熱發(fā)電項目在國內(nèi)成功開發(fā)的案例很少[3],因而本文著重分析了步進式燒結(jié)機余熱利用發(fā)電項目在設(shè)計、施工、運行中值得注意的關(guān)鍵技術(shù)。
該企業(yè)步進式燒結(jié)機有效面積152m2,燒結(jié)臺車規(guī)格為4m×2m,欄板高度為850mm,料層厚度為800mm,燒結(jié)機利用系數(shù)1.35t/m2·h,年產(chǎn)燒結(jié)礦150 萬噸。燒結(jié)機冷卻方式為帶冷機冷卻,帶冷機對應(yīng)的冷卻風(fēng)箱為20#~41#,燒結(jié)機冷卻段煙氣溫度為400℃~700℃。燒結(jié)機冷卻主抽風(fēng)機為1 臺,風(fēng)量為520000Nm3/h,風(fēng)機工作溫度為200℃(短時300℃),風(fēng)機風(fēng)壓為-10000Pa。
該該發(fā)電項目是在燒結(jié)機旁建設(shè)一座余熱鍋爐,利用燒結(jié)冷卻段高溫?zé)煔馍a(chǎn)低壓飽和蒸汽,然后輸送至燒結(jié)主抽風(fēng)機房后的螺桿及凝汽式螺桿發(fā)電站進行發(fā)電[4]。燒結(jié)余熱發(fā)電系統(tǒng)流程如圖1所示。
圖1 燒結(jié)余熱發(fā)電系統(tǒng)流程圖
1.3.1 余熱鍋爐
燒結(jié)余熱鍋爐采用單壓自然循環(huán)余熱鍋爐。余熱鍋爐設(shè)計經(jīng)濟出汽量為15t/h,最大出汽量18t/h;蒸汽壓力1.1MPa,溫度184.07℃;設(shè)計煙氣量為23萬Nm3/h,鍋爐進口煙氣溫度300℃,出口煙氣溫度160℃;鍋爐給水溫度45℃。余熱鍋爐配套設(shè)施有軟水制備系統(tǒng)、吹灰卸灰裝置、儀電系統(tǒng)和PLC控制系統(tǒng)等。
1.3.2 發(fā)電站
燒結(jié)余熱發(fā)電驅(qū)動采用蒸汽型螺桿膨脹機組,發(fā)電機采用高效異步發(fā)電機,整個燒結(jié)余熱發(fā)電系統(tǒng)分為兩極。第一級為背壓式螺桿膨脹發(fā)電機組,型號為KSGe745150/550-V,螺桿膨脹機進汽壓力為0.8MPa,出汽壓力0.15MPa,發(fā)電機功率1400kW;第二級為凝汽式螺桿膨脹發(fā)電機組,型號為KSGe366143G2/245,螺桿膨脹機進汽壓力為0.15MPa,凝汽端壓力0.015MPa,發(fā)電機功率800kW。整個發(fā)電系統(tǒng)膨脹機組配套設(shè)施有稀油系統(tǒng)、進汽過濾和調(diào)節(jié)系統(tǒng)、安全放散系統(tǒng)、儀電系統(tǒng)和PLC控制系統(tǒng)等。
該燒結(jié)機原有冷卻段風(fēng)箱21 個,風(fēng)箱之間在上部是貫通的,未有隔層,其冷卻段的高溫部分與低溫部分不能區(qū)分開,使得高溫部分與低溫部分的阻力在整個燒結(jié)冷卻段風(fēng)箱間自成平衡[5]。
經(jīng)過嚴格的計算后,為爭取回收更多的熱量,結(jié)合燒結(jié)本體現(xiàn)場實際構(gòu)造情況,決定選取該燒結(jié)機冷卻段前11 個風(fēng)箱的高溫?zé)煔庾鳛闊Y(jié)余熱鍋爐的熱源。因此在冷卻段31#與32#風(fēng)箱間增加一套隔離裝置,將冷卻段高溫?zé)煔獠糠峙c低溫?zé)煔獠糠指綦x開來。在后期的調(diào)試運行中,此技術(shù)非常關(guān)鍵,成為項目成功的必要條件之一。
燒結(jié)冷卻段高溫余熱蒸汽鍋爐的選型是整套系統(tǒng)運行穩(wěn)定的關(guān)鍵,要充分考慮燒結(jié)系統(tǒng)生產(chǎn)的波動性,做到滿產(chǎn)高溫下鍋爐汽包額定出力含的住,確保發(fā)電系統(tǒng)生產(chǎn)的安全、穩(wěn)定性[3]。
為此,該項目充分考慮燒結(jié)滿產(chǎn)的最大風(fēng)量及最高溫度,并結(jié)合鍋爐投資的經(jīng)濟性,選擇15t/h 蒸汽量作為鍋爐的額定出汽量,鍋爐最大出汽量可達18t/h。在夏季燒結(jié)機達產(chǎn)情況下,中午時分鍋爐出汽量要達至20t/h,但在冬季時,燒結(jié)煙氣溫度一直徘徊在200℃~270℃之間,鍋爐出汽量很小,僅能為系統(tǒng)的采暖提供熱源。
考慮到燒結(jié)生產(chǎn)的波動性,以及產(chǎn)量隨市場的波動變化,在發(fā)電機設(shè)備選型上,著重考慮工作范圍寬,抗波動強,適應(yīng)低壓飽和蒸汽的要求,對蒸汽水質(zhì)要求不高,皮實耐用的發(fā)電機組。針對以上要求,特選擇螺桿發(fā)電站。為適應(yīng)余熱蒸汽的變化,同時充分回收利用余熱蒸汽,螺桿發(fā)電站建設(shè)有兩極發(fā)電機組,第一級螺桿膨脹機進汽壓力為0.8MPa,出汽壓力為0.15MPa;第一級螺桿膨脹機出汽作為第二級螺桿膨脹機進汽,第二級螺桿膨脹機出口壓力為0.015MPa,兩套螺桿膨脹機竄極發(fā)電。該項目實施后,合計可以達到凈發(fā)電量1648kW(已扣除機組自耗電和凝汽器耗功)。但在實際運行中,由于燒結(jié)生產(chǎn)的波動,第一級發(fā)電機組長期處于停滯狀態(tài),直至引入了保安汽源,使得整個發(fā)電系統(tǒng)機組得以穩(wěn)定運行。
有機朗肯循環(huán)(Organic Rankine Cycle,簡稱ORC)是以低沸點有機物為工質(zhì)的朗肯循環(huán),主要由換熱器、螺桿膨脹機、冷凝器和工質(zhì)循環(huán)泵四部分組成。有機工質(zhì)在換熱器中從余熱介質(zhì)中吸收熱量,生成具一定壓力的蒸汽,蒸汽再推動螺桿膨脹機轉(zhuǎn)動做功,從而帶動發(fā)電機進行發(fā)電。從螺桿膨脹機排出的蒸汽在凝汽器中向冷卻水放熱,凝結(jié)成液態(tài),最后借助工質(zhì)泵重新回到換熱器,如此不斷地循環(huán)下去。一般在低溫余熱發(fā)電中采用的有機工質(zhì)包括:R123、R245fa、R152a、氯乙烷、丙烷、正丁烷、異丁烷等。在使用過程中,有機工質(zhì)會因系統(tǒng)管路及設(shè)備的跑冒滴漏而需經(jīng)常補充,導(dǎo)致ORC運行成本增加,而ORC 的使用,又能將熱源吃干榨凈,盡可能地利用有限的熱能做功發(fā)電。因此如何衡量ORC 的投資成本、運營成本及ORC 所產(chǎn)生的發(fā)電收益,是決定是否選擇有機工質(zhì)的關(guān)鍵。另外,是否選擇有機工質(zhì)用于溫度波動性很強的步進式燒結(jié)余熱利用是值得進一步探討的問題。
(1)燒結(jié)配料的變動對燒結(jié)煙氣溫度影響較大。一般燒結(jié)主抽進氣溫度控制在90℃~110℃之間,正常是穩(wěn)定在105℃,抽風(fēng)機風(fēng)門開啟85%,由此再決定冷卻段抽風(fēng)機風(fēng)門的開度。而臺車行走得快慢,料層的厚薄,混合料的成分都直接影響到燒結(jié)的料溫。而在料溫低的情況下,往往通過限制推料速度來保證燒結(jié)主抽風(fēng)機進口風(fēng)溫,這直接導(dǎo)致冷卻段料溫急劇下降,影響了鍋爐的產(chǎn)汽量。而每天兩次的燒結(jié)換料,更使得上料出現(xiàn)間斷,常常導(dǎo)致余熱鍋爐無以為繼。因該項目為合同能源管理項目,燒結(jié)廠為降低自身單耗,通常對冷卻風(fēng)機進行限流,這也影響了鍋爐的產(chǎn)汽量。
(2)該項目選用的凝汽抽汽型螺桿膨脹機組運行不穩(wěn)定,振動過大,還有待時間的檢驗。
(3)從項目實際運行情況來看,為降低投資成本,未采用有機工質(zhì)ORC,而直接采用凝汽抽汽型螺桿膨脹機組。與其他企業(yè)在利用波動性較大的低溫低壓飽和蒸汽發(fā)電項目上采用有機工質(zhì)ORC螺桿膨脹發(fā)電機組相比,明顯采用有機工質(zhì)ORC螺桿膨脹發(fā)電機組的運行更穩(wěn)定,發(fā)電效益更好。
(4)而采用機力冷卻器對螺桿膨脹機組排出的蒸汽進行冷凝,這對冷卻水的要求較高。普通水質(zhì)容易產(chǎn)生沉淀,堵塞機力冷卻器,影響系統(tǒng)的運行,同時,因蒸發(fā)、噴濺、揮發(fā)、排污等因素導(dǎo)致水的消耗過大,應(yīng)有充足的冷卻水源進行及時補充。而機力冷卻器的電能消耗也是螺桿膨脹發(fā)電機組自身耗能的大用戶。
該項目在步進燒結(jié)機余熱利用發(fā)電上做了成功的嘗試,由于螺桿膨脹發(fā)電機組本身的特性,對燒結(jié)余熱利用的整體設(shè)施提出了很高的要求。同時,也倒逼燒結(jié)生產(chǎn)整體穩(wěn)定性的提升,這為燒結(jié)降低能耗提供了一個可行的途徑。
但從實際運行經(jīng)驗來看,單臺步進式燒結(jié)機進行余熱發(fā)電的盈利還是蠻難的,在沒有外部有效的保壓汽源情況下,還是建議不上余熱發(fā)電項目。若采用有機工質(zhì)ORC發(fā)電技術(shù),雖然能確保螺桿膨脹發(fā)電機組的運行穩(wěn)定性,保證機組的連續(xù)運轉(zhuǎn),卻很難做到盈利[6]。因此對于單臺步進式燒結(jié)機余熱利用來說,僅是提供余熱蒸汽還是可行的,將余熱鍋爐產(chǎn)生的過熱蒸汽通過單向閥進入蒸汽管網(wǎng),也是可行的。