于永春,金曉怡,范瑜,孔維彪
(1.201620 上海市 上海工程技術(shù)大學(xué) 機(jī)械與汽車工程學(xué)院;2.201108 上海市 上海熠達(dá)光電科技有限公司)
近年來,內(nèi)窺鏡在檢測領(lǐng)域炙手可熱。內(nèi)窺鏡最早用于人體醫(yī)學(xué)檢查,逐漸發(fā)展出內(nèi)窺鏡手術(shù)機(jī)器人等分支[1-2]。20 世紀(jì)50 年代開始逐漸進(jìn)入工業(yè)檢測領(lǐng)域,比如管道檢測[3]、高溫工業(yè)可視化檢測[4-5]等。目前,現(xiàn)有的工業(yè)內(nèi)窺鏡設(shè)備基本可以實現(xiàn)無損檢測機(jī)器內(nèi)部裂痕、腐蝕等缺陷[6],但由于內(nèi)窺鏡結(jié)構(gòu)的限制,在使用時仍存在諸多不足。
在進(jìn)行無損檢測時,通常要求檢測人員一手持內(nèi)窺鏡,另一手將插入管插入設(shè)備內(nèi)部以便后續(xù)進(jìn)行觀察[7]。傳統(tǒng)內(nèi)窺鏡通常是通過控制桿改變機(jī)構(gòu)彎角進(jìn)而控制內(nèi)窺鏡轉(zhuǎn)向,但長時間操作不可避免地會出現(xiàn)手指疲勞,造成內(nèi)窺鏡控制不穩(wěn)定、拍照畫面不清晰等問題[8]。為解決推力較大使手指易疲勞的問題,現(xiàn)有技術(shù)提出了電動控制彎角方案[9],即手指推動操縱桿,操縱桿給予電機(jī)指令驅(qū)動電機(jī)轉(zhuǎn)動,帶動鋼絲繩移動,實現(xiàn)對彎角的操控[10]。通過電機(jī)驅(qū)動實現(xiàn)彎角的過程具有一定的延遲性,易造成內(nèi)窺鏡損壞,影響檢測效率和精確度;且電機(jī)不會自行回轉(zhuǎn),操作者在完成彎角操作后如忘記回直,也容易造成內(nèi)窺鏡彎曲部的損壞[11]。
本文提出一種電機(jī)助力系統(tǒng),可在電機(jī)正常助力的條件下,提高操作者對阻力的感知,優(yōu)化操作手感。本研究首先利用ADAMS 軟件分析得到抱緊裝置摩擦片和助力軸套的角速度曲線圖,確認(rèn)裝置的平穩(wěn)可靠性;再根據(jù)不同電機(jī)參數(shù)下摩擦片的共速時間,結(jié)合MATLAB 軟件處理數(shù)據(jù)得出2 個參數(shù)間的4 階關(guān)系式,并求得最優(yōu)參數(shù)解;最后搭建電機(jī)助力系統(tǒng)樣機(jī)平臺,針對不同電機(jī)轉(zhuǎn)速分別進(jìn)行試驗,將試驗實例與運(yùn)動學(xué)仿真結(jié)果進(jìn)行對比,檢驗裝置的可行性。
內(nèi)窺鏡電機(jī)助力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1 所示,主要由驅(qū)動搖桿、鋼絲繩、轉(zhuǎn)軸、傳動裝置、抱緊裝置以及電機(jī)裝置組成[12]。
圖1 內(nèi)窺鏡電動助力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Schematic diagram of endoscopic electric power assist system
內(nèi)窺鏡電機(jī)助力系統(tǒng)工作原理為驅(qū)動搖桿能夠上下左右轉(zhuǎn)動,進(jìn)而帶動上下左右側(cè)的鋼絲繩卷繞在轉(zhuǎn)軸上,轉(zhuǎn)軸能夠相應(yīng)地順時針或者逆時針轉(zhuǎn)動,此處以順時針轉(zhuǎn)動為例:當(dāng)轉(zhuǎn)軸順時針轉(zhuǎn)動時,設(shè)置于轉(zhuǎn)軸上的驅(qū)動輪順時針轉(zhuǎn)動,并帶動其一側(cè)的中間輪順時針轉(zhuǎn)動,摩擦片在驅(qū)動輪的引導(dǎo)和中間輪的限位下向內(nèi)運(yùn)動,摩擦片內(nèi)周面與由電機(jī)裝置驅(qū)動的助力軸套的外周面接觸產(chǎn)生摩擦阻力,從而獲得電機(jī)助力。助力軸套再帶動摩擦片順時針旋轉(zhuǎn),從而使得驅(qū)動輪牽引鋼絲繩進(jìn)而帶動向一個方向彎曲。但由于抱緊裝置的摩擦片與電機(jī)驅(qū)動的助力軸套接觸時因速度的不同而產(chǎn)生頓挫感,影響使用者的觀察判斷。所以下文主要對抱緊裝置(參見圖2)進(jìn)行動力學(xué)分析并進(jìn)行試驗驗證,以得到頓挫感最輕的電機(jī)參數(shù)。
圖2 抱緊裝置結(jié)構(gòu)示意圖Fig.2 Structural schematic diagram of holding device
將抱緊裝置的三維模型導(dǎo)入ADAMS 軟件,并設(shè)置相應(yīng)的材料屬性、構(gòu)件顏色和約束驅(qū)動等。設(shè)置其驅(qū)動輪的速度為15 (°)/s,以電機(jī)驅(qū)動的助力軸套速度為30 (°)/s 為例,設(shè)置機(jī)構(gòu)運(yùn)動的時間為3 s,步數(shù)設(shè)定為200 進(jìn)行運(yùn)動學(xué)仿真。通過后處理模塊觀察到仿真動畫與工作原理無誤,并得到2個零件的速度變化圖像。由于彈簧的存在,圖像曲線會有輕微上下浮動。為方便研究討論,將曲線進(jìn)行平滑處理,得到的最終圖像如圖3、圖4 所示。
圖3 摩擦片速度隨時間變化規(guī)律Fig.3 Friction sheet velocity changing regularly over time
圖4 助力軸套速度隨時間變化規(guī)律Fig.4 Power shaft sleeve speed changing regularly over time
根據(jù)摩擦片和助力軸套的速度曲線圖可知,摩擦片前0.06 s 為鼓輪作用下的加速階段;0.06~1 s 為摩擦片與助力軸套接觸時由于存在速度差導(dǎo)致的震蕩階段;1~3 s 為兩者達(dá)到共速的共同運(yùn)動階段。
在實際應(yīng)用中,使用者有時需要助力的時間可能只需3~4 s。為提升電機(jī)助力的效率,在仿真過程中觀察發(fā)現(xiàn)助力時間與電機(jī)轉(zhuǎn)速有關(guān),通過在ADAMS 軟件中改變助力軸套的速度可得到不同速度下摩擦片與助力軸套共速的時間差異。結(jié)果如表1 所示。
表1 摩擦片的共速時間Tab.1 Co-speed time of the friction sheet
在利用ADAMS 進(jìn)行仿真分析時,發(fā)現(xiàn)當(dāng)助力軸套速度≥65 (°)/s 時速度曲線出現(xiàn)突變。這是隨著速度逐漸增大,摩擦片開始發(fā)生橫向不規(guī)律形變,震動現(xiàn)象明顯增強(qiáng),導(dǎo)致出現(xiàn)不規(guī)則活動。因此在分析時應(yīng)舍去≥65 (°)/s 的速度數(shù)據(jù),且應(yīng)嚴(yán)格控制助力軸套的速度,不得高于65 (°)/s。
由表1 雖能大致看出轉(zhuǎn)速與共速時間的關(guān)系,但卻不能直觀得到電機(jī)轉(zhuǎn)速的最優(yōu)參數(shù)。因此,可將這些數(shù)據(jù)輸入MATLAB 軟件進(jìn)行處理。將助力軸套速度設(shè)為x,共速時間設(shè)為y,利用plot 函數(shù)完成2 組數(shù)據(jù)的擬合。根據(jù)散點(diǎn)圖得到的函數(shù)關(guān)系式為
再次利用MATLAB 求解式(1)最小極值。解得當(dāng)助力軸套速度為41 (°)/s時共速所需時間最少,最小值為0.7 s。因此當(dāng)電機(jī)助力系統(tǒng)的摩擦片斜面角度為20°、助力軸套速度為41 (°)/s 時,性能最優(yōu)。
基于抱緊裝置的動力學(xué)分析模型,研制抱緊裝置的測速試驗平臺以確保仿真的準(zhǔn)確性。調(diào)整電機(jī)參數(shù)可減輕抱緊裝置在運(yùn)動中的頓挫感,使操作更平穩(wěn)可靠。為得到電機(jī)參數(shù)和抱緊裝置頓挫感之間的關(guān)系,可利用測速傳感器對該裝置的軸和齒輪進(jìn)行測速,在相同的條件下,通過調(diào)整電機(jī)參數(shù)使得抱緊裝置中由鋼絲繩牽引的摩擦片和電機(jī)控制的助力軸套共速的時間達(dá)到最短。即頓挫感的時間最短,就可以減輕頓挫感。
首先搭建試驗臺,該試驗平臺系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖5 所示。按圖5 的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)搭建試驗測試平臺,搭建完成的測速裝置如圖6 所示。
圖5 試驗平臺系統(tǒng)結(jié)構(gòu)Fig.5 System structure of test platform
圖6 電機(jī)助力系統(tǒng)試驗臺Fig.6 Experimental bench of motor power system
(1)啟動電機(jī),同時由電機(jī)控制的助力軸套旋轉(zhuǎn);(2)手拉鋼絲繩,鋼絲繩由標(biāo)記的起始點(diǎn)運(yùn)動到終點(diǎn);(3)通過觀察電腦記錄的速度變化,得出摩擦片由速度0 變?yōu)榕c助力軸套共速的時間;(4)修改電機(jī)轉(zhuǎn)速等參數(shù),重復(fù)上述步驟。需保證在牽引鋼絲繩時的距離和時間相同。得到的電機(jī)速度和摩擦片與助力軸套共速時間如表2 所示。
表2 實際摩擦片的共速時間Tab.2 Co-speed time of actual friction sheet
為保證試驗的有效性,試驗選取的電機(jī)轉(zhuǎn)速參數(shù)均根據(jù)運(yùn)動學(xué)仿真時助力軸套的速度及試驗齒輪的傳動關(guān)系換算而來。試驗中發(fā)現(xiàn)當(dāng)電機(jī)速度高于80 (°)/s 時可明顯感受到頓挫感,為保證操縱者的使用感受,電機(jī)速度應(yīng)設(shè)置在27~80 (°)/s,因此在分析時將大于80 (°)/s 的數(shù)據(jù)舍棄。為更直觀地觀察電機(jī)轉(zhuǎn)速與共速時間的關(guān)系,將試驗的20 組數(shù)據(jù)導(dǎo)入MATLAB 軟件中得到兩者的4 階關(guān)系式為
求解式(2)得x=52.5 時值最小,即當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)速為52.5 (°)/s、助力軸套為39 (°)/s 時,助力性能最優(yōu)。
上文利用ADAMS 軟件仿真分析得到的助力軸套最優(yōu)解為41 (°)/s,而試驗得到的最優(yōu)解為39 (°)/s。誤差為4.9%,雖在合理范圍內(nèi),但分析研究,造成此速度差異的原因主要有以下4 點(diǎn):
(1)裝配誤差。由于該裝置整體尺寸較小,要求的加工精度較高。零件加工時1 mm 的加工誤差對該裝置性能影響都較為巨大;采用人工裝配,由于手感(如松緊、平齊、跳動、振動、隔距等)和目測(如水平、平直、平行、相切等)靠人體感官操作時會產(chǎn)生裝配誤差,影響裝置性能。
(2)摩擦誤差。利用ADAMS 軟件仿真時,雖可以設(shè)置摩擦系數(shù)使其接近實際,但在實際試驗中,由于加工和裝配誤差的存在摩擦分布并不均勻。但該裝置尺寸和精度要求較高,且在運(yùn)動學(xué)仿真時為提高仿真效率,將該裝置中的一些非必要、對結(jié)果無影響的裝置進(jìn)行了相應(yīng)簡化,因此實際摩擦與仿真摩擦不同也是導(dǎo)致共速時間不一致的主要原因之一。
(3)儀表儀器誤差。該速度記錄儀原理是將測速傳感器輸出的信號轉(zhuǎn)換為計算機(jī)可讀取和處理的信號。實際中該裝置摩擦片向內(nèi)運(yùn)動僅不到1 s,因此對儀器儀表的測量精度要求較高。測速傳感器測量物體為聯(lián)軸器連接的轉(zhuǎn)軸和轉(zhuǎn)軸帶動的齒輪,此過程有一部分傳動效率損失,影響儀表的測量。
(4)軟件誤差。利用MATLAB 根據(jù)數(shù)據(jù)求擬合關(guān)系式時,由于數(shù)據(jù)量不夠龐大,選擇擬合類型只能盡可能接近,不能完全一致,導(dǎo)致出現(xiàn)殘差。
針對現(xiàn)有的手持式工業(yè)光纖內(nèi)窺鏡存在著手推操縱桿所需推力較大、手指易疲勞的問題,提出電機(jī)助力系統(tǒng)結(jié)構(gòu),并對其關(guān)鍵零部件——抱緊裝置進(jìn)行分析研究,得到以下結(jié)論:
(1)將抱緊裝置的三維模型簡化導(dǎo)入ADAMS軟件進(jìn)行運(yùn)動學(xué)仿真分析,證明該裝置在運(yùn)動中平穩(wěn)可靠。通過分析,調(diào)整電機(jī)參數(shù)可使該裝置效率更高。由運(yùn)動學(xué)仿真結(jié)果可知,當(dāng)摩擦片斜面角度為20 °、助力軸套轉(zhuǎn)速為41 (°)/s 時助力性能最優(yōu)。
(2)搭建電機(jī)助力系統(tǒng)樣機(jī)平臺,利用激光測速傳感器和旋轉(zhuǎn)編碼器共同測速,調(diào)整不同電機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行試驗,結(jié)果表明,當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)速為52.5 (°)/s、助力軸套轉(zhuǎn)速為39 (°)/s 時電機(jī)助力性能最優(yōu)。
(3)試驗與仿真結(jié)果的誤差為4.9%,在合理范圍內(nèi),主要是由于裝配誤差、摩擦誤差、儀器儀表誤差和軟件誤差4 個方面導(dǎo)致的。本裝置既達(dá)到了省力的效果,又避免因電機(jī)操作無法感受到阻力導(dǎo)致內(nèi)窺鏡損壞的不足。