丁占濤,蔡衛(wèi)江,趙文利,蔣定章,趙 勇
[1.國家能源集團新疆開都河流域水電開發(fā)有限公司,新疆維吾爾自治區(qū)庫爾勒市 241082;2.南瑞集團有限公司(國網(wǎng)電力科學研究院) 江蘇省南京市 211106]
隨著我國電力技術向智能化、信息化方向發(fā)展,智能變電站已成為電網(wǎng)建設的常規(guī)配置,智能水電廠的建設發(fā)展也方興未艾。為了適應智能水電廠的發(fā)展,水輪機調速器也需要在硬件及軟件上滿足智能化發(fā)展要求。電力行業(yè)標準DL/T 1547《智能水電廠技術導則》以及DL/T 860.7410《電力自動化通信網(wǎng)絡和系統(tǒng) 第7-410 部分:基本通信結構 水力發(fā)電廠監(jiān)視與控制用通信》等規(guī)定了智能水輪機調速器的通信接口及標準協(xié)議,以及通信建模要求。文獻[1]從智能水輪機調速器的基本架構和硬件配置方面進行了討論;文獻[2]從智能水輪機調速器的網(wǎng)絡通信和數(shù)據(jù)建模等方面進行了研究;文獻[3]從智能水輪機調速器的具體設計方面進行了討論;文獻[4]從智能水輪機調速器的軟件功能等方面進行了探討,主要討論了智能調速器的狀態(tài)監(jiān)測及故障診斷等功能。
目前這些研究主要從水輪機調速器的整體架構、通信接口、硬件配置、軟件功能開發(fā)等方面進行了探討,對智能水輪機調速器的調節(jié)與控制方面均未涉及。但目前水電廠水輪機調節(jié)方面普遍存在一次調頻積分電量考核不達標[5]、調速器一次調頻與電廠自動發(fā)電控制系統(tǒng)(AGC)存在沖突[6]、調速器功率模式存在水頭變化后調節(jié)參數(shù)難以適應、功率調節(jié)波動等問題[7]。迫切需要智能水電廠調速系統(tǒng)硬件及通信網(wǎng)絡升級后,調節(jié)和控制策略能進一步提高,具有更強的智能調節(jié)控制、參數(shù)自適應和源網(wǎng)協(xié)調能力,滿足電網(wǎng)日益嚴格的頻率和功率控制要求。
水電站調速器是控制和調節(jié)水輪發(fā)電機組有功和頻率的核心設備,承擔機組開機、停機、并網(wǎng)、負荷調整、一次調頻等重要任務。就機組功率調節(jié)而言,目前調速器功率調節(jié)一般采用兩種方式:一是開度模式,如圖1 所示;二是功率模式,如圖2 所示。
圖1 調速器開度模式下的機組有功調節(jié)示意圖Figure 1 Schematic diagram of unit active power regulation at governor opening mode
圖2 調速器功率模式下的機組有功調節(jié)示意圖Figure 2 Schematic diagram of unit active power regulation at governor power mode
調速器開度模式下,機組有功調節(jié)主要靠水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)完成,機組有功功率反饋到監(jiān)控現(xiàn)地控制單元(LCU),LCU 接收調度AGC 分配有功給定指令,計算功率給定和反饋的差值,再經(jīng)過一個比例和積分環(huán)節(jié),換算成相應的脈沖增減指令,發(fā)送給調速器進行開度調節(jié)。調速器主要實時監(jiān)測電網(wǎng)頻率和50Hz 給定值的偏差,經(jīng)過人工頻率死區(qū),再通過PID 調節(jié)模塊以及調差反饋環(huán)節(jié),加上和水頭協(xié)聯(lián)的空載開度,以及LCU 傳遞的開度增減指令,最終計算出開度給定,進行開度調整,從而調節(jié)機組功率到目標值。
調速器功率模式下,機組有功調節(jié)主要靠調速系統(tǒng)完成,首先,LCU 接收監(jiān)控系統(tǒng)AGC 分配有功給定指令,轉換成4 ~20mA 模擬量(也有通過數(shù)字通信方式),直接發(fā)送給調速器,有功反饋也傳遞到調速器,調速器自行比較有功給定和反饋的偏差,經(jīng)過功率死區(qū),調差環(huán)節(jié),再和頻率偏差進行疊加,疊加后的偏差再經(jīng)過PID 調節(jié)模塊,加上空載開度,最終計算出開度給定,通過開度調整,調節(jié)機組功率到目標值。
上述兩種調節(jié)方式各有優(yōu)缺點,開度模式下,導葉呈階梯狀動作,相對速率較平緩,穩(wěn)態(tài)時穩(wěn)定性較好,但功率調節(jié)時間較長,精度稍差,約在1%范圍內(nèi),且存在一次調頻與AGC 調節(jié)互相影響問題,需要協(xié)調好。由于采用頻差轉化為開度的方式,水頭變化時,一次調頻動作有功功率會不一致,影響積分電量考核。功率模式下,導葉動作連續(xù),調節(jié)速率較快,精度較高,可達0.5%,調速器自身可以協(xié)調一次調頻與AGC 調節(jié)指令的關系,且采用頻差轉化為功率的方式,有功功率變化不受水頭變化影響。但功率模式下主要存在調節(jié)參數(shù)難以選擇問題:由于導葉開度和功率存在較大非線性,在機組不同負荷點,同樣的開度變化導致的功率變化差異很大;其次受水頭影響較大,水頭變化時,同樣會造成開度與功率之間較大差異。因此,功率調節(jié)參數(shù)需要適應不同水頭、不同負荷點的調節(jié),參數(shù)不宜太大,但要適應一次調頻考核要求,還需要較大的參數(shù),參數(shù)難以適應多種情況。部分電站采用多組參數(shù)來適應不同水頭下的功率調節(jié),但由于水頭不能隨意改變,造成調節(jié)參數(shù)難以通過真機試驗來獲得,只能通過經(jīng)驗設置,實際應用效果并不理想[8]。
在此,結合兩種調節(jié)方式優(yōu)缺點,本文提出一種改進型的功率調節(jié)模式,同樣在調速器功率模式下,調速器接收監(jiān)控系統(tǒng)的功率定值,采集當前機組工作水頭,依據(jù)水輪機運轉特性曲線換算出來的水頭/功率/開度關系曲線,計算出當前的導葉開度,按照開度模式進行粗調,當功率給定和反饋接近目標值時,再啟動功率PI 調節(jié),按照功率模式進行微調。早期,有國外產(chǎn)品曾經(jīng)用過類似方法,但主要采用將功率調節(jié)按水頭/功率/開度關系曲線轉化為開度調節(jié)方式,這種功率調節(jié),嚴重依賴水頭測值及水輪機運轉特性曲線的正確性,難以調節(jié)精確,雅礱江二灘電廠、三峽電廠國外調速器均采用過此模式,后來改造已不再采用。本方式則在此基礎上,增加了功率PI 微調,一次調頻優(yōu)化、水錘效應抑制等環(huán)節(jié),對調節(jié)參數(shù)不再敏感,大大提高了功率調節(jié)對水頭/負荷點變化的適應能力和調節(jié)精度,對一次調頻的性能也進一步提升。詳細調節(jié)方式如圖3 所示。
圖3 調速器新型功率調節(jié)優(yōu)化示意圖Figure 3 Schematic diagram of new power regulation optimization of governor
從圖3 中可以看出,調速器的功率調節(jié)主要分三部分,一是依據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)AGC 算出的功率定值PG1,以及水輪機工作水頭Hy,按照水輪機運轉特性曲線得出的水頭/功率/開度關系曲線,查表得出水輪機導葉開度Gv1;二是一次調頻動作產(chǎn)生的功率調整量?P1,這是當電網(wǎng)頻率超出人工頻率死區(qū)時,按照調差系數(shù)換算出的功率調整量,一部分疊加到監(jiān)控功率給定上,通過查表得到部分開度變化量,另一部分作用于功率PI 調節(jié),產(chǎn)生功率變化;三是監(jiān)控功率給定PG1與功率反饋Pf比較后產(chǎn)生的功率偏差,經(jīng)過限幅環(huán)節(jié)和死區(qū)環(huán)節(jié)后,作用于功率PI 調節(jié)產(chǎn)生的導葉開度調整量,PI 調節(jié)參數(shù)一般較?。楸WC穩(wěn)定性)。這三部分產(chǎn)生的導葉動作量疊加后得到導葉開度給定Gv,從而作用于液壓執(zhí)行機構,調整機組功率到目標值。
可見,當功率調整量較大時,第一部分導葉開度Gv1起到主要作用,由于查表速度很快,導葉目標開度基本很快就可以確定。后面的功率PI 調節(jié)由于有偏差限幅及PI 參數(shù)較小,一般在后期起到微調作用。第二部分主要是一次調頻動作引起的,與功率閉環(huán)調節(jié)產(chǎn)生的調節(jié)量進行疊加,兩者互不影響。與傳統(tǒng)的功率調節(jié)比較,新型功率調節(jié)具有調節(jié)速度快,調節(jié)穩(wěn)定,對水頭/功率/開度關系曲線不需要十分準確(主要起到粗調作用即可),對PI 調節(jié)參數(shù)不敏感,能夠自動適應不同水頭及負荷點變化,能夠自動協(xié)調監(jiān)控系統(tǒng)AGC 調節(jié)指令和一次調頻動作值。
圖1 所示的開度模式下,其一次調頻和AGC 調節(jié)分別由調速器和監(jiān)控分開調節(jié),存在兩者沖突問題,需要配合協(xié)調。且開度模式下僅考慮頻差和開度關系,沒有考慮功率和水頭相關性,難以保證積分電量滿足考核要求。圖2 所示的功率模式,雖然克服了開度模式下存在的與AGC 協(xié)調問題,以及水頭對功率動作量的影響。但存在水頭變化、負荷點變化功率調節(jié)參數(shù)難以選擇,一次調頻考核和調節(jié)穩(wěn)定性難以兼顧的問題。圖3 所示的新型功率調節(jié)模式結合了兩者的優(yōu)點,特點如下:
(1)從圖2 可以看出,常規(guī)一次調頻方式都是將超過頻率死區(qū)后的頻率偏差,經(jīng)過PID 調節(jié)后產(chǎn)生相應功率變化,功率變化再通過調差系數(shù)Ep負反饋到頻差環(huán)節(jié),兩者中和后,調節(jié)才能完成,動作路徑較長,速度較慢。優(yōu)化后的一次調頻策略(見圖3),直接將一次調頻產(chǎn)生的頻率偏差乘以調差系數(shù)Ep的倒數(shù),轉換成功率給定一部分,通過查表和PI 調節(jié),可以快速調節(jié)有功到目標值,調節(jié)速度較快。
(2)一次調頻小頻差情況下,功率變化較小,受功率死區(qū)影響較大,為此新型功率調節(jié)將一次調頻產(chǎn)生的功率調整量越過死區(qū),直接作用于PI 調節(jié),可以有效提高小頻差下一次調頻積分電量。
(3)新型調節(jié)模式一次調頻初始動作量主要靠查表獲得,與調節(jié)參數(shù)無關,后期依靠較小的PI 參數(shù)進行精確調節(jié),有效克服不同水頭、不同負荷點的影響,有效兼顧一次調頻考核要求快速響應,負荷調節(jié)要求穩(wěn)定、準確的要求。
水錘效應主要指穩(wěn)態(tài)情況下,一次調頻動作,導葉開啟(或關閉)瞬間,由于水流慣性影響,流量來不及馬上增加(或減?。畨核查g下降(或上升),造成水輪機出力瞬時下降(或上升),待流量逐漸增加(或減少),機組出力才開始上升(或下降)。由于導葉啟動瞬間,機組出力成反向變化,反而造成一次調頻相應時間滯后、功率反調,短時積分電量為負等影響,水流慣性時間常數(shù)越大,反調越明顯,針對這種情況,必須采取一定的抑制措施,最有效的就是采用“柔性”導葉啟動規(guī)律。一般導葉關閉(或開啟)速度越快,功率反調越明顯,因此減緩導葉啟動速度,對功率反調峰值抑制有一定作用,但導葉關閉速度過慢,會影響一次調頻響應時間(DL/T 1245《水輪機調節(jié)系統(tǒng)并網(wǎng)運行技術導則》規(guī)定,一般不超過4s),以及負荷調整時間,為此采用如圖4 所示控制策略。
圖4 導葉分段柔性控制邏輯圖Figure 4 Logic diagram of governor guide vane segment flexible control
從圖4 中可以看出,正常功率調節(jié)或大于0.05Hz 的一次調頻動作瞬間,導葉開度給定和開度反饋一般大于2.5%,此時啟動導葉慢速率限制,限制導葉開度變化不超過設定的速率,抑制水錘效應造成的功率反調。為了不影響反應時間,延時2 ~3s,再退出速率限制,導葉按正常速度調節(jié)。導葉的限制速率可以在界面上設置,以滿足不同電站水流慣性時間常數(shù)的影響。
上述一次調頻及功率調節(jié)優(yōu)化策略已經(jīng)在新疆開都河流域柳樹溝水電站進行了實踐應用,柳樹溝水電站單機容量90MW,裝機容量2 臺,混流式水輪機,額定水頭84m,調速器采用微機控制器配合比例伺服閥及主配壓閥形式,主配壓閥通徑100mm。試驗在柳樹溝2 號機組開展,時間為2021年1 月,詳細情況如下。
圖5 為柳樹溝現(xiàn)場功率階躍試驗,調速器采用新型功率控制模式,功率從83MW →88MW →90MW →70MW →50MW 分別進行4 次不同大小及方向的階躍擾動,調節(jié)參數(shù)為:比例KP=1.0,積分KI=0.5,微分KD=0。圖5 分別記錄了功率給定、功率反饋和導葉開度變化情況,詳細數(shù)據(jù)統(tǒng)計見表1。
本試驗主要考核大小負荷調節(jié)、增減負荷調節(jié)組合情況。不同方向變化負荷,不同大小負荷階躍試驗來看,新型功率閉環(huán)響應迅速,調節(jié)時間滿足要求,穩(wěn)定性較好,PID 調節(jié)參數(shù)適應范圍寬,負荷調節(jié)速度均大于0.9MW/s,滿足西北電網(wǎng)兩個細則考核要求(不小于0.75MW/s),導葉初次動作反調功率小于1.0MW,在合理范圍內(nèi)。
圖6 為柳樹溝現(xiàn)場一次調頻試驗,調節(jié)參數(shù)為:比例KP=1.0,積分KI=0.5,微分KD=0,調差系數(shù)Ep=0.03,頻率死區(qū)為0.5Hz,水頭為84m。試驗結果分析見表2。
圖6 柳樹溝2 號機組一次調頻±0.15Hz 階躍試驗錄波Figure 6 Step test recording of primary frequency regulation ± 0.15Hz for Liushugou unit 2
從圖6 試驗波形可以看出,80MW 功率下機組頻率從50Hz →49.85Hz →50Hz 階躍擾動,調速器一次調頻動作迅速,調節(jié)正常,功率實際動作值均達到理論值95%以上,一次調頻響應時間、上升時間、調節(jié)時間均滿足DL/T 1245 相關要求,功率反調均小于0.8MW。
從柳樹溝功率閉環(huán)調節(jié)和一次調頻試驗情況來看,智能調節(jié)控制策略基本分3 個階段,首先啟動階段,然后是快速調節(jié)階段,最后是穩(wěn)定階段?;倔w現(xiàn)了導葉慢速啟動,查表目標開度跟蹤,功率PI 精確到位等不同控制策略,一次調頻指標及功率調節(jié)速度滿足電網(wǎng)細則要求及電力行業(yè)標準要求,且反調功率減小。試驗也發(fā)現(xiàn)一些問題,主要是調節(jié)過程中個別負荷點出現(xiàn)爬升或超調現(xiàn)象,主要是該點的水頭/功率/開度數(shù)據(jù)不準確,導致后期功率PI 出現(xiàn)稍長調整,后期可以通過電站實際運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計進行修正。
水輪機調速器智能化研究不僅體現(xiàn)在硬件配置、網(wǎng)絡通信、數(shù)據(jù)建模方面,更重要的是提升其智能控制和調節(jié)能力。本文分析了目前調速器開度模式和功率模式下存在的不足,提出了智能功率調節(jié)模式。總體可以得出以下結論:
(1)基于主機廠提供的水輪機運轉特性曲線,導出水輪機水頭/功率/開度關系曲線,可以作為調速器智能調節(jié)控制的依據(jù),再結合功率PI 調節(jié)補償,可以有效克服水輪機不同負荷點、不同水頭下的開度/功率變化差異,有效解決功率調節(jié)參數(shù)的適應性問題。
(2)對導葉啟動瞬間的速度進行合理限制,可有效抑制水流慣性引起的功率反調,但會增加一次調頻的響應時間,需要合理設置限制時間。
(3)智能調節(jié)策略可分為啟動時速度限制、查表目標開度追蹤、PI 調節(jié)精確到位3 個階段,通過在開都河柳樹溝水電站的現(xiàn)場試驗,表明智能調節(jié)策略具有調節(jié)速度快、穩(wěn)定性好、適應性強等優(yōu)點,水頭/功率/開度數(shù)據(jù)點不準確會影響調節(jié)過程,應用時還可進行統(tǒng)計修正。