谷清芮,許 楊
(北京新能源汽車股份有限公司,北京 100176)
電動(dòng)車減速器滲油是較為常見的故障,會(huì)造成油液浪費(fèi)和減速器設(shè)備損壞,本文針對(duì)某電動(dòng)車型減速器滲油故障進(jìn)行分析,查找根本原因,提出有效可行的解決方案,使減速器良好穩(wěn)定地運(yùn)行。
某款電動(dòng)汽車存在減速器滲油現(xiàn)象,如圖1 所示,各故障樣車的行駛里程范圍為3 048~30 518 km,所配置的減速器外殼形式如圖2 所示,其上共有16顆螺栓,其中60%故障樣車在第15、16 號(hào)螺栓間存在滲油,20%故障樣車在第2、3號(hào)螺栓間存在滲油,20%故障樣車在第6、7號(hào)螺栓間存在滲油。
圖1 減速器滲油故障
圖2 減速器外殼形式
通過魚骨圖3查找減速器滲油的根本原因,主要從5個(gè)方向進(jìn)行排查:(1)殼體結(jié)合面是否存在加工異常;(2)結(jié)合面預(yù)緊力是否異常;(3)結(jié)合面涂膠是否異常;(4)螺栓布局是否合理;(5)整車載荷是否異常。每個(gè)排查方向分別進(jìn)行多項(xiàng)測(cè)試。
圖3 減速器滲油原因排查魚骨圖
拆解減速器故障件進(jìn)行結(jié)合面面壓測(cè)試,對(duì)應(yīng)圖2 中各螺栓編號(hào),發(fā)現(xiàn)第15、16 號(hào)螺栓間存在未壓實(shí)的貫穿通路,如圖4所示,分別對(duì)箱體及箱蓋結(jié)合面進(jìn)行檢查,在箱蓋上發(fā)現(xiàn)異常刀紋。
圖4 減速器箱蓋面壓測(cè)試的異常刀紋
隨機(jī)抽取未裝車的減速器箱蓋成品10 件,分別對(duì)圖4中異常刀紋位置進(jìn)行橫、縱向粗糙度檢查,粗糙度標(biāo)準(zhǔn)為Ra 2~6,發(fā)現(xiàn)10件樣品的縱向粗糙度均小于2,其中最小值為0.963,嚴(yán)重低于設(shè)計(jì)要求,并且10 件樣品的橫向粗糙度雖滿足要求,但均偏向目標(biāo)要求最小值2。這樣當(dāng)殼體承受反向力時(shí),粗糙度過小會(huì)使結(jié)合面密封膠不能有效附著,導(dǎo)致殼體密封變差,車輛運(yùn)行過程中出現(xiàn)滲油。
分析減速器銑刀加工過程,發(fā)現(xiàn)減速器結(jié)合面上銑刀加工的規(guī)劃路徑不合理,存在走刀異常情況,產(chǎn)生異常刀紋,進(jìn)而導(dǎo)致結(jié)合面粗糙度降低。
同時(shí)對(duì)減速器結(jié)合面的加工平面度進(jìn)行測(cè)量,結(jié)果滿足設(shè)計(jì)要求。
經(jīng)過上述分析得到,減速器結(jié)合面加工紋理粗糙是減速器滲油的根本原因之一。
減速器結(jié)合面各螺栓殘余扭矩的標(biāo)準(zhǔn)為≥19 Nm,測(cè)試故障件發(fā)現(xiàn)第15號(hào)螺栓的殘余扭矩為17.75 Nm、第16 號(hào)螺栓的殘余扭矩為19.30 Nm,前者不滿足要求,后者接近最小值[1]。
排查發(fā)現(xiàn)存在兩處共用箱體螺栓的鈑金吊耳,分別在第11、15號(hào)螺栓位置,如圖5所示,其中第15號(hào)螺栓位置的吊耳在減速器加工、合裝總成及合裝整車等過程中至少被吊裝10次,存在降低螺栓緊固力矩風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)此設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn),隨機(jī)抽測(cè)完成整車合裝的減速器20臺(tái),檢查第15、16號(hào)螺栓的殘余扭矩,發(fā)現(xiàn)其中一臺(tái)第15號(hào)螺栓的測(cè)量值為14 Nm,明顯低于標(biāo)準(zhǔn)要求。
圖5 減速器鈑金吊耳設(shè)計(jì)
此外,對(duì)故障件中各螺栓的摩擦系數(shù)進(jìn)行檢測(cè),依次測(cè)試擰緊力矩,發(fā)現(xiàn)各值均符合預(yù)緊力要求。
經(jīng)過上述分析得到,吊耳位置與箱體部分螺栓共用是減速器滲油的根本原因之一。
首先,檢查各故障減速器的結(jié)合面是否被涂膠,發(fā)現(xiàn)均已涂膠,此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)被排除。
然后,檢查工藝中從涂膠至合箱整個(gè)過程用時(shí)是否≤20 min,測(cè)試發(fā)現(xiàn)用時(shí)為12 min,滿足要求。
接下來檢查故障件的涂膠位置和涂膠量是否準(zhǔn)確,通過查看MES(Manufacturing Execution System,精益制造管理系統(tǒng))記錄發(fā)現(xiàn)機(jī)器人涂膠操作合格。
最后,拆解減速器故障件,發(fā)現(xiàn)結(jié)合面的密封膠完整度差,存在脫落褶皺,導(dǎo)致附著力不足,并存在油性污漬[1]。為此,隨機(jī)抽取未裝車的減速器成品3 臺(tái),分別進(jìn)行撕膠驗(yàn)證及合箱拆解驗(yàn)證。其中,撕膠驗(yàn)證中,對(duì)經(jīng)過酒精清潔和不做任何處理的箱蓋分別涂膠,靜置4 h 后分別手工剝離,發(fā)現(xiàn)后者較前者更易剝離,如圖6所示;合箱拆解驗(yàn)證中,對(duì)比經(jīng)過酒精清潔的箱體和不做任何處理的箱蓋,分別涂膠后合裝,靜置3天后分別進(jìn)行拆解,發(fā)現(xiàn)前者較后者的密封膠分布更均勻、完整度更高,如圖7所示。
圖6 撕膠對(duì)比驗(yàn)證
圖7 合箱拆解對(duì)比驗(yàn)證
深入分析涂膠方案,發(fā)現(xiàn)減器速箱體與箱蓋結(jié)合面沒有設(shè)計(jì)容膠槽,容膠槽通常設(shè)置在箱體內(nèi)側(cè),結(jié)合面打膠后通過擠壓在箱體箱蓋結(jié)合面內(nèi)側(cè)形成擠壓填充,與空氣接觸后快速固化,達(dá)到密封效果。對(duì)比競(jìng)品,如圖8所示,既有容膠槽設(shè)計(jì),又在定位銷周圈布有密封膠以增大密封面積,而故障件只在定位銷內(nèi)側(cè)涂膠。
圖8 競(jìng)品容膠槽設(shè)計(jì)
經(jīng)過上述分析得到,涂膠設(shè)計(jì)不合理以及涂膠面污染未使用酒精清潔,是減速器滲油的根本原因之一。
排查減速器結(jié)合面的螺栓布局是否合理,主要測(cè)量殼體張開量和殼體間壓力。殼體張開量的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為≤ 30 μm,經(jīng)過CAE 分析得到,第15、16 號(hào)螺栓處的張開量為27 μm,雖滿足要求,但設(shè)計(jì)余量在各螺栓中最低。結(jié)合面的面壓測(cè)試中,除第15、16 號(hào)螺栓處發(fā)現(xiàn)因加工刀紋缺陷造成壓力不足外,其他部位均無異常。
整車沖擊過載會(huì)導(dǎo)致懸置部件受力過大,進(jìn)而影響減速器安裝位置的受力,減速器采用CAE 設(shè)計(jì)和校核時(shí),采用汽車耐久測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)PASCAR 中最惡劣工況,通常用戶正常使用車輛,不會(huì)長(zhǎng)時(shí)間處于最惡劣工況中。
綜上,減速器出現(xiàn)滲油故障的根本原因主要有3點(diǎn):(1)結(jié)合面加工粗糙度低;(2)螺栓殘余扭矩低;(3)結(jié)合面涂膠清潔度不足。
針對(duì)減速器滲油故障的根本原因制定改進(jìn)措施,主要從提高減速器殼體加工精度、降低螺栓扭矩衰減和優(yōu)化結(jié)合面涂膠3個(gè)方面進(jìn)行。
為了改善結(jié)合面的異常刀紋,需要優(yōu)化結(jié)合面網(wǎng)紋加工工藝,調(diào)試銑刀路徑(與輪廓線走向一致),避免讓位,保證結(jié)合面刀紋形狀一致,如圖9所示。調(diào)整走刀程序后,檢查結(jié)合面未發(fā)現(xiàn)異常刀紋,如圖10所示。重新進(jìn)行面壓測(cè)試,未發(fā)現(xiàn)貫穿缺陷。
圖9 刀具路徑優(yōu)化前、后對(duì)比
圖10 結(jié)合面改善前、后對(duì)比
針對(duì)故障件中螺栓殘余扭矩不合格問題,首先采取臨時(shí)措施,復(fù)緊第15、16號(hào)螺栓,并抽測(cè)復(fù)緊車輛扭矩,持續(xù)跟蹤200輛車,未出現(xiàn)殘余扭矩不合格問題。為從根本上解決吊耳重復(fù)使用使扭矩衰減的問題,制定出長(zhǎng)期措施提升結(jié)合面的預(yù)緊力及密封性:(1)修改吊耳設(shè)計(jì),取消第11、15號(hào)螺栓兩處鈑金吊耳,在箱體及箱蓋上新增鑄造吊耳,優(yōu)化吊裝受力;(2)優(yōu)化漏油處螺栓設(shè)計(jì),采用CAE分析,在第15、16號(hào)螺栓間增加一個(gè)合箱螺栓,使該處殼體張開量由27 μm降至14 μm,并在第4、5號(hào)螺栓間增加一個(gè)合箱螺栓,使該處殼體張開量由14 μm降至0 μm,提高結(jié)合面的預(yù)緊力。如圖11所示。
圖11 減速器殼體吊耳結(jié)構(gòu)優(yōu)化結(jié)果
針對(duì)結(jié)合面密封膠完整度差問題進(jìn)行以下優(yōu)化:(1)在減速器箱體內(nèi)側(cè)倒角30°形成1.5~2 mm 容膠槽,如圖12 所示,一方面使膠接觸空氣較快固化,另一方面通過固化膠條隔絕潤(rùn)滑油與密封面,提升結(jié)合面的密封性[2];(2)在定位銷周圈采用密封膠繞涂,增大涂膠面積;(3)殼體涂膠前增加酒精擦拭工序,保證結(jié)合面清潔度[3]。
圖12 箱體內(nèi)側(cè)增加容膠槽
將改進(jìn)后的減速器搭載整車進(jìn)行強(qiáng)化耐久測(cè)試,未出現(xiàn)滲油現(xiàn)象。上述設(shè)計(jì)優(yōu)化及工藝改進(jìn)從根本上解決了減速器滲油問題,提高了減速器的密封性能。
針對(duì)某電動(dòng)汽車減速器滲油故障通過排除法查找根本原因,從殼體結(jié)合面加工異常、殼體結(jié)合面預(yù)緊力異常、結(jié)合面涂膠不良、螺栓布局和整車載荷等方面進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)3方面原因:(1)減速器結(jié)合面存在異常刀紋,殼體粗糙度低于設(shè)計(jì)要求;(2)鈑金吊耳共用箱體螺栓,多次使用對(duì)結(jié)合面壓緊不利;(3)結(jié)合面涂膠設(shè)計(jì)不合理,清潔度不良。對(duì)應(yīng)提出3項(xiàng)解決措施:(1)調(diào)試優(yōu)化銑刀路徑,避免讓位;(2)取消原有兩處鈑金吊耳,增加與箱體一體的鑄造吊耳,并在殼體張開量較大位置增加兩顆合箱螺栓;(3)在殼體內(nèi)側(cè)倒角加工容膠槽,并對(duì)定位銷周圈采用密封膠繞涂增大涂膠面積,涂膠前增加酒精擦拭工序。
通過各項(xiàng)優(yōu)化措施,提高了減速器密封性能,解決了滲油問題。