李治剛
(魯泰紡織股份有限公司,山東 淄博 255000)
作為紡織大國,我國的紡織業(yè)是工業(yè)化進(jìn)程中的支柱產(chǎn)業(yè)之一。但是隨著紡織工業(yè)的發(fā)展,暴露出的環(huán)境污染問題愈加嚴(yán)重,特別是紡織印染廢水的處理問題成為當(dāng)今紡織行業(yè)和水處理行業(yè)考慮的重點(diǎn)[1]。退漿印染廢水具有聚乙烯醇(PVA)含量高、化學(xué)需氧量(COD)高和降解難度大的特點(diǎn),特別是高濃度的PVA 排入水體中會(huì)造成底泥中重金屬的釋放與遷移[2-3]。
目前,含PVA 退漿廢水的處理方法主要由物化法和生化法[4]。物化法主要包括膜分離技術(shù)和高級氧化技術(shù);生化法主要包括高效降解菌法和厭氧/好氧生化法。但是上述方法均存在運(yùn)行成本高、處理效果難以穩(wěn)定等問題,因此,通常采用幾種方法相結(jié)合的方式對退漿廢水進(jìn)行處理。吳火焰等對水解酸化-接觸氧化工藝在處理印染廢水方面的動(dòng)力學(xué)進(jìn)行了研究,得出了厭氧水解反應(yīng)器和生物接觸氧化反應(yīng)器內(nèi)的動(dòng)力學(xué)方程[5]。孫根行等采用新型水解酸化反應(yīng)器對處理含PVA 退漿廢水進(jìn)行了研究,得出新型水解酸化反應(yīng)器對廢水中的COD具有高效的處理能力[6]。岳秀等采用雙氧水協(xié)同水解酸化-接觸氧化工藝,實(shí)現(xiàn)了對含PVA 模擬印染廢水的強(qiáng)化處理,穩(wěn)定運(yùn)行后COD平均去除率為89.8%,PVA 平均去除率為87.4%[7]。Senthilkumar 等采用升流式厭氧污泥床(UASB)工藝對印染廢水進(jìn)行了處理,發(fā)現(xiàn)UASB 工藝對COD以及PVA均具能實(shí)現(xiàn)高效去除[8]。
UASB作為第2代高效厭氧處理器,常被用做紡織印染廢水的前處理工序中。筆者在前人研究基礎(chǔ)上,采用UASB+厭氧水解技術(shù)處理含PVA退漿廢水,以期提升對PVA等污染物的處理能力。
UASB+厭氧水解技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置主要由蓄水池、UASB1、UASB2 和厭氧水解反應(yīng)器組成,其中,蓄水池容積60 L,UASB1、UASB2一級厭氧水解反應(yīng)器的容積均為20 L。實(shí)驗(yàn)裝置如圖1所示。
圖1 實(shí)驗(yàn)裝置Fig 1 Experimental setup
由圖1可以看出,含PVA退漿廢水從蓄水池出來后從底部進(jìn)入U(xiǎn)ASB1、UASB2 反應(yīng)器,經(jīng)過UASB反應(yīng)器初步處理后的廢水從上部流出,部分進(jìn)入?yún)捬跛夥磻?yīng)器,部分重新回流至UASB反應(yīng)器的底部。進(jìn)入?yún)捬跛夥磻?yīng)器的廢水部分從頂部流出,進(jìn)入下一步處理階段,部分繼續(xù)回流至厭氧水解反應(yīng)器的底部。為了滿足試驗(yàn)的可調(diào)控性,UASB 反應(yīng)器之間采用了串聯(lián)或并聯(lián)的形式:當(dāng)廢水中污染物含量過高時(shí),UASB1和UASB2采取串聯(lián)的形式;當(dāng)進(jìn)水量大于50%時(shí),采取并聯(lián)的形式;當(dāng)進(jìn)水量小于50%時(shí),可只運(yùn)行其中1個(gè)UASB反應(yīng)器。
實(shí)際工業(yè)廢水中成分較多,在試驗(yàn)過程中難以準(zhǔn)確調(diào)控。采用實(shí)驗(yàn)室模擬印染廢水,其含PVA退漿廢水水質(zhì)見表1。
表1 含PVA退漿廢水水質(zhì)Tab 1 Water quality of desizing wastewater containing PVA
1.2.1 測試方法與指標(biāo)
COD 濃度根據(jù)HJ 828—2017《水質(zhì)化學(xué)需氧量的測定重鉻酸鹽法》進(jìn)行測試[9];BOD5濃度根據(jù)HJ 505—2009《水質(zhì)五日生化需氧量(BOD5)的測定 稀釋與接種法》進(jìn)行測試[10];氨氮濃度根據(jù)HJ 666—2013《水質(zhì)氨氮的測定流動(dòng)注射-水楊酸分光光度法》進(jìn)行測試[11];pH根據(jù)GB/T 9724—2007《化學(xué)試劑pH值測定通則》進(jìn)行測試[12];PVA濃度采用硼酸-碘液分光光度法進(jìn)行測試。
1.2.2 實(shí)驗(yàn)儀器
CODmax II 重鉻酸鉀法COD 分析儀;M7-B2型BOD5測定分析儀;SH-220型氨氮測定儀;哈希HQ411d 數(shù)字化pH 分析儀;DR5000 紫外分光光度計(jì)。
經(jīng)過100 d 的試驗(yàn)研究分析,采用UASB+厭氧水解技術(shù)處理含PVA 退漿廢水污染物,去除效果見表2。
表2 廢水污染物去除效果Tab 2 Removal effect of pollutants from wastewater
由表2可以看出,在采用UASB+厭氧水解技術(shù)處理含PVA 退漿廢水時(shí),廢水中的各類污染物都得到了一定幅度的減少,但pH值無變化。其中對PVA 的去除率達(dá)到90%以上,COD 去除率達(dá)到88%以上。實(shí)驗(yàn)結(jié)果充分表明,采用UASB+厭氧水解技術(shù)處理含PVA 退漿廢水具有高效、除污率高的特點(diǎn)。
2.2.1 UASB反應(yīng)器中PVA處理效果
UASB反應(yīng)器中PVA處理效果如圖2所示。
圖2 UASB反應(yīng)器中PVA處理效果Fig 2 PVA treatment effect in UASB reactor
由圖2可以看出,在UASB運(yùn)行過程中,隨著進(jìn)水中PVA 質(zhì)量濃度的逐漸增大,出水PVA 質(zhì)量濃度隨之增大,且2者變化趨勢一致。在運(yùn)行初始階段,PVA 的去除率達(dá)到40%左右,且受PVA 濃度的影響較小。但是當(dāng)運(yùn)行周期達(dá)到50 d 之后,隨著進(jìn)水PVA 質(zhì)量濃度的增大,PVA 去除率逐漸降低至40%,到80 d 后趨于穩(wěn)定。這主要是因?yàn)樵赨ASB 反應(yīng)器中,能夠起到降解PVA 的菌種數(shù)量是有限的,因此在運(yùn)行初始階段,在低濃度的PVA 條件下能夠?qū)VA 進(jìn)行有效降解。隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,前期大量的PVA 已經(jīng)消耗了部分菌種,所以對PVA 的降解效果變?nèi)?,同時(shí)高濃度的PVA 也在一定程度上對PVA 降解菌的生長和活性具有一定的抑制作用。
2.2.2 UASB反應(yīng)器中COD處理效果
UASB反應(yīng)器中COD處理效果如圖3所示。
圖3 UASB反應(yīng)器中COD處理效果Fig 3 COD treatment effect in UASB reactor
由圖3 可以看出,隨著進(jìn)水COD 的變化,UASB反應(yīng)器對COD的去除率在60%~64%之間波動(dòng),具體表現(xiàn)為,在運(yùn)行前期,COD 的去除率整體呈上升趨勢,當(dāng)運(yùn)行時(shí)間達(dá)到50 d 時(shí),COD 去除率最高;當(dāng)運(yùn)行時(shí)間超過50 d 后,COD 去除率逐漸下降,且在80 d 時(shí)區(qū)域穩(wěn)定。這主要是因?yàn)椋?dāng)運(yùn)行一段時(shí)間后,UASB反應(yīng)器內(nèi)有一定量的PVA 富集,從而對各有機(jī)物的去除具有一定的抑制作用;同時(shí),當(dāng)UASB反應(yīng)器內(nèi)的存留的PVA達(dá)到一定濃度時(shí),會(huì)導(dǎo)致反應(yīng)器內(nèi)整體溶液黏度增大,降低底物和產(chǎn)物在溶液中的擴(kuò)散速度,造成反應(yīng)速率降低,去除率下降。
2.2.2 厭氧水解反應(yīng)器對PVA處理效果
由UASB 反應(yīng)器處理過的含PVA 退漿廢水進(jìn)入?yún)捬跛夥磻?yīng)器中進(jìn)行二次處理,實(shí)現(xiàn)PVA 的高效去除。厭氧水解技術(shù)對PVA的處理效果如圖4所示。
圖4 厭氧水解反應(yīng)器對PVA處理效果Fig 4 Effect of anaerobic hydrolysis reactor on PVA treatment
由圖4可以看出,在厭氧水解階段,厭氧水解反應(yīng)器對UASB 出水的PVA 具有高效降解作用。在整體運(yùn)行階段,對PVA 的去除率均穩(wěn)定在85%以上。與UASB反應(yīng)器階段相比,厭氧水解階段對PVA的去除率更高,這主要是因?yàn)閁ASB反應(yīng)器對PVA 這種難降解有機(jī)物去除效果不明顯,PVA 的去除量低于其他有機(jī)污染物的去除量,PVA 有“濃縮富集”的趨勢,導(dǎo)致了后續(xù)厭氧水解階段中PVA降解菌的富集,進(jìn)一步強(qiáng)化了PVA的去除。
在印染廢水處理過程中,進(jìn)水流量的大小決定著廢水在反應(yīng)器內(nèi)的停留時(shí)間,最終會(huì)影響廢水中污染物的處理效果。在UASB處理階段,高的液體流速增加污水系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)水區(qū)的擾動(dòng),增加了污泥與進(jìn)水有機(jī)物之間的接觸,有利于提高去除率,為了保持系統(tǒng)中足夠多的污泥,上升流速不能超過一定的限值。在進(jìn)水流量分別為3、5、7、9、11 L/h 的條件下,分析進(jìn)水流量對PVA 的處理效果,結(jié)果如圖5所示。
圖5 進(jìn)水流量對PVA的處理效果Fig 5 The effect of influent flow rate on PVA treatment
由圖5可以看出,在進(jìn)水PVA含量相同的條件下,UASB反應(yīng)器和厭氧水解出水的PVA含量均隨著進(jìn)水流量的增加而增加,PVA 去除率下降。當(dāng)進(jìn)水流量為3 L/h時(shí),PVA去除率達(dá)到92.67%,當(dāng)進(jìn)水流量為11 L/h 時(shí),PVA 去除率為88.33%。這主要是因?yàn)?,隨著流量的增加,單位時(shí)間內(nèi)通過的廢水量增多,但是一定體積的廢水在反應(yīng)器內(nèi)的停留時(shí)間減短。根據(jù)UASB反應(yīng)器的工作原理可知,退漿廢水主要是從反應(yīng)器的底部引入,污水向上通過包含顆?;蛐鯛钗勰嗟奈勰啻玻瑓捬醴磻?yīng)發(fā)生在廢水和污泥顆粒接觸的過程。當(dāng)流量增加后,廢水和污泥顆粒的接觸時(shí)間變短,厭氧反應(yīng)不完全,因此,PVA 去除率降低。厭氧水解階段主要是通過產(chǎn)酸菌、甲烷菌等菌類微生物將大分子難溶解物質(zhì)轉(zhuǎn)化為小分子物質(zhì)。因此,當(dāng)進(jìn)水流量增加時(shí),由于厭氧水解工藝中菌類數(shù)量是一定的,因此大量的廢水進(jìn)入?yún)捬跛怆A段后會(huì)造成菌類的大量消耗,繼續(xù)增加流量會(huì)導(dǎo)致PVA等處理量減少,PVA 去除率下降。因此,綜合考慮PVA 的去除效果以及運(yùn)行成本,當(dāng)進(jìn)水流量為5 L/h,工藝條件較好,PVA去除率為91.67%。
針對含聚乙烯醇(PVA)退漿廢水具有處理難度大、運(yùn)行成本高等問題,采用UASB+厭氧水解技術(shù)對含PVA退漿廢水進(jìn)行處理,得到以下結(jié)論:
1)在采用UASB+厭氧水解技術(shù)處理含PVA退漿廢水過程時(shí),對廢水中PVA、COD、BOD5和氨氮等污染因子都具有一定高效的去除效果,其中對PVA 的去除率達(dá)到90%以上,對COD 的去除率達(dá)到88%以上。
2)在UASB反應(yīng)器處理階段,PVA以及COD的去除率隨著運(yùn)行時(shí)間的增加先增加后減小,當(dāng)運(yùn)行時(shí)間為50 d時(shí),去除效果較好。
3)對厭氧水解技術(shù)處理PVA 的效果進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)厭氧水解階段對PVA 的去除率更高,這主要與PVA在厭氧水解階段的“濃縮富集”有關(guān)。
4)在采用UASB 厭氧水解技術(shù)處理含PVA 退漿廢水時(shí),流量對PVA 的處理效果具有重要的影響,UASB反應(yīng)器和厭氧水解出水PVA含量均隨著進(jìn)水流量的增加而增加,PVA 的去除率下降,當(dāng)進(jìn)水流量為5 L/h,工藝條件較好,PVA 去除率為91.67%。