武曉龍,薛慶增,韓 峰
(海軍駐沈陽導(dǎo)彈專業(yè)軍事代表室,沈陽 110043)
某機(jī)載導(dǎo)彈發(fā)動(dòng)機(jī)為固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī),助推器及主發(fā)動(dòng)機(jī)采用兩級(jí)串聯(lián)結(jié)構(gòu),工作過程中及工作后不分離。在該導(dǎo)彈發(fā)射試驗(yàn)中,試驗(yàn)過程正常,但試后先后發(fā)現(xiàn)載機(jī)導(dǎo)發(fā)架上有凹坑、載機(jī)風(fēng)擋玻璃上有輕微劃痕等影響載機(jī)安全的現(xiàn)象。經(jīng)分析初步認(rèn)為是助推器內(nèi)固體噴出物造成。[1-5]
根據(jù)助推器結(jié)構(gòu)特點(diǎn)(參見圖1),在助推器工作中,可能從噴管中噴出的固體物主要有:噴管堵塞、擋藥板碎塊、支撐條、碎藥塊、熱防護(hù)碎塊和點(diǎn)火具殘?jiān)?。以下?duì)此進(jìn)行逐一分析:
圖1 原狀態(tài)助推器結(jié)構(gòu)示意圖
1)噴管堵塞(堵塞材料為輕質(zhì)易碎材料)。根據(jù)該型導(dǎo)彈的發(fā)射方式可知,在助推器點(diǎn)火瞬間堵塞即飛出,此時(shí)導(dǎo)彈在導(dǎo)發(fā)架上尚未產(chǎn)生位移,堵塞無法打到導(dǎo)發(fā)架或風(fēng)擋玻璃。因此,堵塞造成載機(jī)損傷的可能性可以排除。
2)擋藥板碎塊。擋藥板具有良好的抗燒蝕、抗沖刷性能和承載強(qiáng)度。在以往歷次試驗(yàn)后的殘骸分解中,擋藥板均無掉塊破損現(xiàn)象,且若擋藥板在工作過程中被破壞,助推器就無法正常工作。因此,擋藥板產(chǎn)生碎塊的可能性也可以排除。
3)裝藥支撐條。裝藥支撐條在助推器點(diǎn)火后瞬間即可完全燒融,不易產(chǎn)生殘?jiān)R虼?,這一因素也可以排除。
4)碎藥塊。助推器裝藥藥型強(qiáng)度較高,具有較好的機(jī)械性能,不易碎裂。在歷次地面試驗(yàn)中均未發(fā)現(xiàn)有推力拖尾及碎藥塊飛出。且若助推裝藥在工作中破裂,出現(xiàn)碎藥塊,助推器亦不能正常工作。因此,該因素也可以排除。
5)熱防護(hù)碎塊。熱防護(hù)材料為柔性耐燒蝕材料,韌性較高,不會(huì)產(chǎn)生斷裂和碎塊。在助推器工作中,逐層碳化并產(chǎn)生積炭,積炭密度強(qiáng)度很低,且當(dāng)助推器工作至后期碳化層才會(huì)呈小片狀吹出,不會(huì)對(duì)載機(jī)產(chǎn)生危害。因此,該因素也可排除。
6)點(diǎn)火具殘?jiān)?。點(diǎn)火具工作時(shí),鈍感電點(diǎn)火頭首先發(fā)火,點(diǎn)燃火藥產(chǎn)生高溫燃?xì)?,進(jìn)而點(diǎn)燃裝藥。點(diǎn)火具中火藥及殼體均可燃盡且無殘?jiān)?。但鈍感電點(diǎn)火頭內(nèi)部結(jié)構(gòu)中均有陶瓷電極塞。陶瓷電極塞耐燒蝕性能良好,在助推裝藥產(chǎn)生的高溫中無法短時(shí)間燒蝕,理論上存在由噴管飛出的可能。
通過以上分析,某導(dǎo)彈固體噴出物造成載機(jī)損傷的故障機(jī)理可作如下表述。
助推器點(diǎn)火,在助推器裝藥燃燒工作后極短瞬間(<1 s)內(nèi),鈍感電點(diǎn)火具內(nèi)部電極塞尚未燒蝕,電極塞向后運(yùn)動(dòng)并從噴管飛出,造成載機(jī)損傷(此時(shí)助推器噴管出口位置恰好移動(dòng)至導(dǎo)發(fā)架前端附近位置)。
為驗(yàn)證助推器噴出物情況,首先進(jìn)行了單助推器噴出物查證試驗(yàn)。參考GJB 357《空—空導(dǎo)彈最低安全要求》,試驗(yàn)條件設(shè)置:在距發(fā)動(dòng)機(jī)噴口9 m處,放置一塊與水平面成60°角、4 m×4 m的方形聚丙烯平板,以此平板接受噴出物作后續(xù)查證分析。
該臺(tái)試驗(yàn),助推器安裝正常,測量系統(tǒng)工作正常,點(diǎn)火順利。助推器結(jié)構(gòu)完整,性能合格。但由于對(duì)助推器尾流強(qiáng)度估計(jì)不足,在助推器開始工作瞬間,安放聚丙烯平板的焊接結(jié)構(gòu)鋼鐵支架整體被吹倒解體,平板破裂,但仍能在方形聚丙烯平板發(fā)現(xiàn)7個(gè)不同大小的孔。
分析可知,噴出物由堵塞、積炭、點(diǎn)火頭中的電極塞組成,在點(diǎn)火瞬間堵塞被打開,去除從形狀及細(xì)節(jié)特征上可判定為堵塞造成的孔洞外,圖2中兩小孔(圓圈內(nèi))無法判定是由破碎的堵塞還是由點(diǎn)火具電極塞造成,不排除電極塞飛出在擋板打出孔洞的可能。因此,須對(duì)助推器結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),以排除電極塞飛出損傷載機(jī)這一隱患。
圖2 原狀態(tài)單助推器噴出物試驗(yàn)擋板攔截噴出物效果圖
為防止電極塞噴出,在助推器支撐組件后端加上一個(gè)留有燃?xì)馔ǖ赖目装?,確保點(diǎn)火頭中的電極塞在助推器工作前期不會(huì)隨燃?xì)鈴膰姽苤袊姵???装褰M件由不銹鋼孔板為骨架,兩面壓制柔性耐燒蝕材料。
加裝孔板組件后,助推器結(jié)構(gòu)如圖3所示:該孔板組件安放在點(diǎn)火具和裝藥之間,軸向由裝藥和支撐組件固定。助推器點(diǎn)火后,工作前期裝藥軸向無變化,孔板組件不會(huì)向噴管方向移動(dòng),確保電極塞不能飛出。且孔板組件兩面均有柔性耐燒蝕材料進(jìn)行保護(hù),不易被高溫燃?xì)鉄g。同時(shí),助推器燃燒室頭部燃?xì)饬鲃?dòng)緩慢,換熱不嚴(yán)重,可保證孔板組件在助推器工作過程中結(jié)構(gòu)完整,達(dá)到攔阻電極塞的功用。
圖3 加裝孔板組件后助推器結(jié)構(gòu)示意圖
加裝孔板組件后,計(jì)劃再進(jìn)行助推器噴出物試驗(yàn),由理論分析,試驗(yàn)可能出現(xiàn)3種結(jié)果:① 試驗(yàn)后,在發(fā)動(dòng)機(jī)助推器殘骸中找到電極塞;② 試后,在發(fā)動(dòng)機(jī)助推器殘骸中未能找到電極塞,但孔板組件完整、變形不嚴(yán)重;③ 試驗(yàn)后,在發(fā)動(dòng)機(jī)殘骸中未能找到電極塞,且孔板組件不完整、變形嚴(yán)重。
若試驗(yàn)結(jié)果如①,則證明孔板組件起到了設(shè)計(jì)目標(biāo)和作用,采取的加裝孔板組件的措施有效;若試驗(yàn)結(jié)果如②,根據(jù)上述分析也可知,電極塞在助推器點(diǎn)火后,工作前期無法飛出,也可證明孔板組件能夠起到攔阻電極塞確保載機(jī)安全的作用;若試驗(yàn)結(jié)果如③,則說明孔板組件無效。
后續(xù)試驗(yàn)驗(yàn)證,我們采取了一些改進(jìn)措施。它們分別是:
試驗(yàn)條件設(shè)置為:在距發(fā)動(dòng)機(jī)助推器噴口12 m處,放置一塊與水平面成60°角、4 m×4 m的方形聚丙烯平板,聚丙烯平板后10~25 mm 處垂直放置一塊相同尺寸的木板。參試助推器溫度為60℃,保溫48 h。該臺(tái)試驗(yàn),助推器安裝正常,測量系統(tǒng)工作正常,點(diǎn)火順利。助推器結(jié)構(gòu)完整,性能合格。試后在方形聚丙烯平板上發(fā)現(xiàn)5個(gè)不同大小的孔(見圖4、5)。
孔1 至孔5,從形狀及細(xì)節(jié)特征上均可判定為由堵塞造成,同時(shí),在平板后方也未發(fā)現(xiàn)電極塞噴出?,F(xiàn)場將助推器分解,孔板組件(見圖6)結(jié)構(gòu)完整,處于在長尾管收斂段,位置未發(fā)生變化,在孔板組件上粘附有一顆比較大的Al2O3顆粒。檢查助推器內(nèi)的殘?jiān)?,發(fā)現(xiàn)有若干Al2O3小顆粒,但未找到點(diǎn)火具中的電極塞。
圖4 改進(jìn)后單助推器噴出物試驗(yàn)(高溫)擋板攔截噴出物效果圖(從左向右依次為孔1、孔2、孔3)
圖5 改進(jìn)后單助推器噴出物試驗(yàn)(高溫)擋板攔截噴出物效果圖(從左向右依次為孔4、孔5)
由于電極塞的熔點(diǎn)小于助推器高溫工作時(shí)的溫度,同時(shí)燃燒室內(nèi)部壓強(qiáng)較高,加之孔板的阻擋作用使其無法從燃燒室內(nèi)向后運(yùn)動(dòng)并由噴管飛出,在歷時(shí)2 s 左右的高溫高壓作用下,電極塞融化。電極塞主要成分為Al2O3,因此在孔板組件前端面,形成較大的Al2O3顆粒。此外,助推裝藥中含有1%的鋁粉,在其工作結(jié)束時(shí),如燃燒不充分,也可在燃燒室內(nèi)部形成若干Al2O3小顆粒。
圖6 改進(jìn)后單助推器噴出物試驗(yàn)(高溫)孔板組件試后效果圖圈中為Al2O3顆粒
試驗(yàn)條件設(shè)置為:在距發(fā)動(dòng)機(jī)助推器噴口12 m處,放置一塊與水平面成60°角、6 m×4 m的方形聚丙烯平板,聚丙烯平板后10~25 mm 處垂直放置一塊同樣尺寸的木板,在聚丙烯平板外表面加一層50 mm的軟苯板,再在外表面用白布包裹,固定在鋼架上。
因已排除堵塞對(duì)載機(jī)影響,為防止助推器堵塞噴出打到平板,影響試驗(yàn)結(jié)果的判定,本次試驗(yàn)在助推器噴管上套上無堿玻璃布制作的布袋,該布袋用不銹鋼絲在距發(fā)射臺(tái)兩側(cè)固定。在助推器工作前將噴管的堵塞外表面涂抹紅色的硅橡膠膩?zhàn)印?/p>
參試助推器溫度為?30℃,保溫48 h。該臺(tái)試驗(yàn),助推器安裝正常,測量系統(tǒng)工作正常,點(diǎn)火順利。助推器結(jié)構(gòu)完整,性能合格。試后在平板上發(fā)現(xiàn)3個(gè)小孔。見圖7(其中一孔因過小無法從照片中顯示)。
圖7 改進(jìn)后單助推器噴出物試驗(yàn)(低溫)擋板攔截噴出物效果圖
試后在方形聚丙烯平板上發(fā)現(xiàn)3個(gè)不同大小的孔,其中一孔白布表面劃傷,是地面石子被高速燃?xì)獯灯鹪斐桑涣硗鈨蓚€(gè)孔洞邊緣可見煙熏痕跡,將白布劃開并局部取下苯板,發(fā)現(xiàn)苯板內(nèi)表面有燒蝕現(xiàn)象,并存在玻璃纖維的殘?jiān)蜕倭考t色硅橡膠膩?zhàn)?,可判定為堵塞袋的無堿玻璃布和尼龍繩燃燒殘?jiān)斐伞,F(xiàn)場分解助推器,孔板組件結(jié)構(gòu)完整,找到兩個(gè)電極塞殘?。ㄒ妶D8),其中一個(gè)結(jié)構(gòu)完整,另一個(gè)有部分融化的痕跡。
圖8 改進(jìn)后單助推器噴出物試驗(yàn)(低溫)電極塞殘骸圖
與高溫驗(yàn)證試驗(yàn)對(duì)比,高溫試驗(yàn)兩電極塞均融化,低溫試驗(yàn)兩電極塞一個(gè)融化另一個(gè)基本完整,情況略有區(qū)別。經(jīng)分析,助推器高溫狀態(tài)比低溫狀態(tài)的裝藥燃溫、壓強(qiáng)均有一定程度提高。因此,對(duì)電極塞的融化能力,低溫試驗(yàn)弱于高溫試驗(yàn),故本次低溫試驗(yàn)未能將電極塞完全融化,同時(shí),由于燃燒室內(nèi)的壓強(qiáng)和溫度在不同部位略有差別,燃?xì)饬鲃?dòng)不完全均衡,所以兩個(gè)電極塞一個(gè)局部融化,一個(gè)基本完整。
高溫、低溫兩次改進(jìn)措施驗(yàn)證試驗(yàn)中,在發(fā)動(dòng)機(jī)助推器后方擋板上,均未發(fā)現(xiàn)電極塞遺留痕跡,在助推器燃燒室內(nèi)部均發(fā)現(xiàn)了電極塞或電極塞融化的痕跡;試后孔板組件完整、無變形,其自身不產(chǎn)生多余噴出物;經(jīng)高、低溫試驗(yàn),助推器點(diǎn)火正常、工作正常、性能合格,滿足設(shè)計(jì)要求。
以上試驗(yàn)證明:采取增加孔板組件措施是有效的,能夠可靠防止助推器點(diǎn)火具中的電極塞噴出,可保證導(dǎo)彈助推器工作時(shí)載機(jī)的安全。
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