□文/康 鵬 孟昭輝 董建民
不銹鋼吊桿預(yù)應(yīng)力施工工藝的應(yīng)用
□文/康 鵬 孟昭輝 董建民
天津站交通樞紐工程李公樓立交橋主橋設(shè)計(jì)首次采用中間帶套筒式不銹鋼吊桿。文中針對(duì)此類吊桿的具體設(shè)計(jì)形式,對(duì)其預(yù)應(yīng)力施工工藝進(jìn)行了認(rèn)真研究。通過(guò)實(shí)際試張拉的方法,確定了只對(duì)上桿體進(jìn)行超張拉,讓下桿體在張拉過(guò)程中呈自由狀態(tài),最后通過(guò)套筒連接傳遞張拉力,達(dá)到上下整體桿體受力一致的方法。施工質(zhì)量表明此種設(shè)計(jì)形式的吊桿張拉是吊桿預(yù)應(yīng)力施工可行的方法。
不銹鋼吊桿;張拉;預(yù)應(yīng)力
李公樓立交改建工程是天津站交通樞紐改造工程之一,新建橋梁主橋是一座三跨全鋼結(jié)構(gòu)坦拱橋,主橋上部鋼結(jié)構(gòu)為正交異性箱型梁,三拱梁上跨越京山鐵路、京秦快速鐵路和京津城際快速鐵路,全橋9道鋼拱肋采用81根中間帶套筒不銹鋼吊桿與橋面鋼箱梁相連,這種中間帶套筒不銹鋼吊桿為天津市首次采用,規(guī)格分為φ55 mm和φ70 mm。
由于主橋緊鄰天津站交通樞紐,受下部鐵路線路較多的影響,最終采用三跨連續(xù)坦拱鋼結(jié)構(gòu)形式,跨徑布置分別為51 m+55 m+51 m,全長(zhǎng)157 m。三跨拱高分別為7 m、10.5 m和7 m,矢跨比分別為1∶7.3、1∶5.2和1∶7.3。見(jiàn)圖1。
由于鋼拱高度有限,不能設(shè)置帶錨頭的纜索式吊桿形式(最短吊桿長(zhǎng)度僅為2 m,普通纜索無(wú)法設(shè)置),綜合結(jié)構(gòu)體系受力及整體美觀等因素,主橋全部采用不銹鋼式拉桿,見(jiàn)圖2。
吊桿端部均采用叉耳式構(gòu)造,中部設(shè)置鋼套筒,進(jìn)行安裝及張拉上下桿體長(zhǎng)度調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)范圍為±5 cm,全橋共81根吊桿,間距為4 m。吊桿桿體直徑分為2種,中間道路中心線拱下吊桿為d=70 mm,其余兩邊側(cè)均為d=55 mm,強(qiáng)度等級(jí)為725 N/mm。
(1)缺乏類似工程先例。據(jù)調(diào)查,近年來(lái)鋼拉桿結(jié)構(gòu)形式在大跨度建筑物頂棚與碼頭船塢基礎(chǔ)中應(yīng)用較多,在大型橋梁設(shè)計(jì)中應(yīng)用較少,尤其是中間帶連接套筒不銹鋼吊桿,在全國(guó)橋梁設(shè)計(jì)上還沒(méi)有先例。工程施工缺乏類似工程成熟經(jīng)驗(yàn)借鑒。
(2)安裝精度控制。由于主橋及拱肋都為鋼箱梁空間結(jié)構(gòu),而吊桿也為鋼性拉桿,上下端連接為鋼叉耳式連接,可調(diào)整余地很小,設(shè)計(jì)調(diào)節(jié)值僅為1 mm,故材料的加工精度及安裝工藝對(duì)后期預(yù)應(yīng)力的順利施加起著很重要的作用。
(3)外部環(huán)境對(duì)體系轉(zhuǎn)換的影響。李公樓立交橋下為京山鐵路,鐵路運(yùn)輸頻繁,過(guò)往火車產(chǎn)生較大震動(dòng),對(duì)預(yù)應(yīng)力張拉施工具有一定的影響。
全橋三跨共81根吊桿,對(duì)應(yīng)三道拱線(X、Y、Z軸),每跨每軸線對(duì)應(yīng)9根,張拉設(shè)計(jì)順序?yàn)閄、Y、Z軸同斷面同時(shí)作業(yè),以1#~2#跨中間Y軸編號(hào)為例,每軸順序?yàn)棰資4、Y6;②Y5;③Y3、Y7;④Y2、Y8;⑤Y1、Y9;每跨共分5次,每次一個(gè)循環(huán);張拉分三級(jí)加載。
通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)吊桿形式分析,吊桿由上下兩桿體及中間連接套筒組成,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)橋下鐵路運(yùn)輸頻繁,震動(dòng)較大的具體施工情況,首先對(duì)預(yù)應(yīng)力施工進(jìn)行初步設(shè)計(jì),不銹鋼吊桿上下鋼叉耳通過(guò)鋼銷軸與梁上吊耳安裝到位,上下桿體通過(guò)套筒相連,保證桿體處于垂直狀態(tài);其后在吊桿桿件上安裝張拉工裝,分別在套筒周圍安裝三層固定托板(上桿體兩層,下桿體一層)并用鋼絞線穿連夾片鎖固定,根據(jù)吊桿張拉力值,在上兩層托板之間布置張拉千斤,張拉過(guò)程中隨著千斤頂不斷施力的同時(shí)用人工采用扳手將中間套筒及時(shí)擰緊。
(1)吊桿張拉前準(zhǔn)備工作
Clouds come together northeastward in summer, several-day rain is coming;clouds come together southeastward in winter, white snow is coming then.
a安裝。為了保證吊桿處于空間垂直狀態(tài),測(cè)量人員在縱梁上用全占儀測(cè)量出縱梁中心線,然后彈線;再用全占儀采用三角定位法,作垂線交差,在墨線上定出下吊耳點(diǎn)位并多次對(duì)吊耳上下點(diǎn)位進(jìn)行復(fù)合,確保定位準(zhǔn)確。在吊桿長(zhǎng)度控制方面,測(cè)量人員采用全占儀無(wú)棱鏡打距模式打出上下兩吊耳的高差,與設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,如偏差較大再重新測(cè)量并使用鋼尺實(shí)測(cè)實(shí)量進(jìn)行復(fù)合,保證吊桿加工的長(zhǎng)度與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際長(zhǎng)度相符。將實(shí)測(cè)實(shí)量的數(shù)據(jù)提供給監(jiān)控單位,監(jiān)控單位人員再用理論數(shù)值與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際數(shù)值進(jìn)行校核修正,確定吊桿加工長(zhǎng)度。為了在安裝張拉期間桿件表面不受磨損,吊具用軟吊索吊帶,在拉桿和工裝之間安裝保護(hù)墊以免桿件被磨損。在吊車作業(yè)區(qū)以外的鋼拉桿,先用吊車吊至各作業(yè)區(qū),人工進(jìn)行水平運(yùn)輸,用手拉葫蘆和吊裝帶進(jìn)行吊裝。
b工裝準(zhǔn)備。吊桿張拉工裝需單獨(dú)制作并分托板、卡板和鋼絞線3部分,見(jiàn)圖3-圖5。
托板總共3個(gè),每個(gè)托板由開塊作成,鋼板采用30 mm厚,每塊尺寸150 mm×500 mm,內(nèi)邊開半圓孔,半徑有3.5 cm和2.8 cm兩種,每塊托板上留2個(gè)孔。鋼絞線采用1 860 MPa高強(qiáng)度型,直徑15.2 mm,長(zhǎng)度由張拉工裝需要而定,鋼絞線通過(guò)錨具夾片固定。
c張拉設(shè)備。根據(jù)張拉力大小,張拉設(shè)備采用HPS50/500型液壓千斤頂和HPS20/200型液壓千斤頂配HPS70-2型高壓油泵(用于對(duì)400 kN以上張拉力值的鋼拉桿進(jìn)行張拉)及200 kN千斤頂配RC油泵(用于對(duì)400 kN以下張拉力值的鋼拉桿進(jìn)行張拉),設(shè)備投入運(yùn)行之前,由具有測(cè)量資格的計(jì)量單位進(jìn)行配套標(biāo)定并試運(yùn)行,使設(shè)備處于良好狀態(tài)。
d監(jiān)控準(zhǔn)備。在吊桿張拉前,監(jiān)控單位應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)橋梁實(shí)際荷載情況,用計(jì)算機(jī)數(shù)值模擬計(jì)算確定吊桿張拉順序及張拉力值,全橋81根吊桿張拉最大值是797 kN,最小值是104 kN。監(jiān)控單位在現(xiàn)場(chǎng)按照張拉順序,對(duì)所準(zhǔn)備張拉的吊桿提前安裝傳感器并測(cè)出張拉前的監(jiān)控初始值,見(jiàn)圖6。
(2)試張拉。各項(xiàng)準(zhǔn)備完成后開始試張拉,試張拉桿體為Y24,監(jiān)控設(shè)計(jì)張拉力為658 kN,經(jīng)張拉油表?yè)Q算控制力為36.4 MPa,隨著千斤頂不斷施加壓力,操作人員用活動(dòng)扳手對(duì)套筒邊進(jìn)行擰緊,當(dāng)張拉油表值上升到12 MPa時(shí),開始出現(xiàn)套筒無(wú)法再擰的情況,張拉不能再繼續(xù)進(jìn)行下去,張拉力值沒(méi)有達(dá)到設(shè)計(jì)要求并且吊桿絲扣也有損壞的現(xiàn)象,需要回廠返修,經(jīng)研究分析情況如下。
b不銹鋼的化學(xué)成分與其他材質(zhì)不同,不銹鋼粘度大,造成死扣現(xiàn)象。
(3)工藝改進(jìn)。對(duì)第1次試張拉出現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行分析,由于不能采用邊張拉邊同步擰套筒的形式,張拉只能從單根吊桿著手。通過(guò)工藝調(diào)整,決定張拉控制采用對(duì)上桿體超張拉,通過(guò)套筒聯(lián)系,預(yù)應(yīng)力放張達(dá)到上下桿受力一致。這樣可以避免套絲無(wú)法擰進(jìn)的問(wèn)題,將套筒預(yù)先上旋至上桿體位置,原下吊桿張拉工裝下層托板取消,固定位置轉(zhuǎn)移到橋面板上(張拉前在橋面板吊耳周圍對(duì)稱焊接工藝吊裝板),每組對(duì)稱臨時(shí)焊板中間穿20 mm鋼板(尺寸為15 mm×500 mm),鋼板兩端留直徑2孔。見(jiàn)圖7。
下桿體不穿銷軸使其呈自由狀態(tài),然后對(duì)上桿體施加壓力,達(dá)到計(jì)算所需力值后再擰緊套筒,穿上銷軸。由于張拉期間,下桿體自由,為了最終達(dá)到整個(gè)桿體要求力值,對(duì)上桿體張拉力以超張拉形式控制,超張拉數(shù)據(jù)根據(jù)監(jiān)控計(jì)算,控制在110%~115%。
(4)第2次吊桿張拉。試張拉桿體仍為Y24,監(jiān)控設(shè)計(jì)張拉力100%為658 kN,經(jīng)張拉油表?yè)Q算控制力100%為36.4 MPa;超張拉采用115%,監(jiān)控設(shè)計(jì)超張拉力為756.7 kN,張拉油表?yè)Q算超張拉控制力為41.9 MPa。
首先在鋼梁上暫時(shí)焊接臨時(shí)耳板,然后將套筒向上桿體擰,下桿體不穿銷軸使其呈自由狀態(tài),再對(duì)上桿體通過(guò)張拉設(shè)備施加壓力,根據(jù)監(jiān)控傳感器和張拉油表讀數(shù)反映,張拉油表達(dá)到要求控制的超張拉力值41.9 MPa后,下桿體與下耳板間穿上銷軸,再擰緊上下桿體中間連接套筒,此時(shí)對(duì)張拉千斤進(jìn)行回油卸力,這樣通過(guò)鋼絞線松弛,張拉力就傳遞至吊桿,靜止3 min傳感器讀數(shù)為2 738 Hz,經(jīng)對(duì)應(yīng)公式計(jì)算,傳感器測(cè)得力值為663.2 kN,基本與確定的控制張拉力658 kN吻合,這表明此張拉預(yù)應(yīng)力雙向控制都達(dá)到要求,按照此工藝超張拉放張完全可以達(dá)到設(shè)計(jì)要求力值。在張拉過(guò)程中設(shè)專職人員進(jìn)行吊桿張拉數(shù)據(jù)的記錄,經(jīng)實(shí)際操作證明此方法可行并且達(dá)到張拉力值,套筒絲扣也無(wú)損壞現(xiàn)象。
經(jīng)過(guò)工藝改進(jìn),吊桿張拉從技術(shù)上能達(dá)到設(shè)計(jì)張拉力值,從施工上沒(méi)有出現(xiàn)影響施工操作的問(wèn)題,全橋81根吊桿都按照改進(jìn)后工藝實(shí)施,連續(xù)進(jìn)行4 d。全部張拉完成24 h后,經(jīng)過(guò)傳感技術(shù)檢驗(yàn),張拉力值都穩(wěn)定在設(shè)計(jì)要求值內(nèi)。
以Y-24張拉桿體記錄為例,吊桿張拉完成值見(jiàn)表1。
表1 吊桿張拉完成值檢測(cè)表
通過(guò)此次對(duì)中間帶套筒式不銹鋼吊桿張拉的施工證明,改進(jìn)后的張拉工藝先讓下桿體在張拉過(guò)程中呈自由狀態(tài),只對(duì)上桿體進(jìn)行超張拉,最后通過(guò)套筒連接傳遞張拉力,達(dá)到上下整體桿體受力的方法是完成此種設(shè)計(jì)形式的吊桿張拉可行的方法,為今后類似中間套筒形式桿體的張拉提供一定的施工技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。
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[2]陳階亮.多跨系桿拱橋加載程序及系梁、吊桿張拉順序研究[J].施工技術(shù),2007,36(12):84-86.
□孟昭輝/天津市建設(shè)投資有限公司。
□董建民/天津六市政公路工程有限公司。
U445
C
1008-3197(2010)01-42-04
2010-02-03
康 鵬/男,1982年出生,助理工程師,天津城投建設(shè)有限公司,從事建設(shè)工程技術(shù)和質(zhì)量管理工作。