上海石洞口煤氣制氣有限公司 李海濤
上海石洞口煤氣制氣有限公司于 2009年在原輕油制氣生產(chǎn)線上,成功實(shí)現(xiàn)了以天然氣代替石腦油為原料生產(chǎn)城市人工煤氣的轉(zhuǎn)變。生產(chǎn)原料和工藝條件的改變需要對(duì)原生產(chǎn)線進(jìn)行部分技術(shù)改造,同時(shí)又要對(duì)每個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)的適應(yīng)性進(jìn)行充分的論證,以滿足天然氣改質(zhì)生產(chǎn)煤氣的要求并提供相應(yīng)的技術(shù)條件。
天然氣制氣的關(guān)鍵是天然氣改質(zhì)部分。天然氣改質(zhì)就是通過一定的生產(chǎn)工藝將高熱值天然氣改制成低熱值的改質(zhì)氣。天然氣在含鎳催化劑的作用下,高熱值的天然氣與水蒸氣產(chǎn)生反應(yīng),生成 H2、CO和CO2。通過反應(yīng)達(dá)到降低氣體熱值的目的,即天然氣改質(zhì)。由于這些改質(zhì)反應(yīng)以吸熱為主,因此反應(yīng)所需要的熱量由天然氣和空氣燃燒產(chǎn)生的高溫?zé)煔馓峁?/p>
石洞口煤氣制氣有限公司利用原生產(chǎn)線,將天然氣引入生產(chǎn)裝置,經(jīng)過加氫脫硫凈化后進(jìn)行預(yù)轉(zhuǎn)化、改質(zhì)轉(zhuǎn)化反應(yīng)、CO變換反應(yīng),最后生成的合成氣經(jīng)減壓后與天然氣及變壓吸附生產(chǎn)的富氮?dú)饣靸?,生產(chǎn)出符合《城鎮(zhèn)燃?xì)夥诸惡突咎匦浴?GB/T 13611—2006)中5R標(biāo)準(zhǔn)的城市煤氣出廠。
改質(zhì)爐中發(fā)生的主要反應(yīng)如下:
工藝流程圖如下:
圖1 天然氣制氣工藝流程
石洞口煤氣制氣有限公司為實(shí)現(xiàn)天然氣改質(zhì)生產(chǎn)煤氣,需要對(duì)原輕油制氣生產(chǎn)線進(jìn)行改造,同時(shí)又要保留用輕油進(jìn)行生產(chǎn)的能力,因而生產(chǎn)線的改造力求簡單有效。我們根據(jù)天然氣制氣的生產(chǎn)條件,提出了需要亟待處理的幾個(gè)問題。
原設(shè)計(jì)中天然氣進(jìn)生產(chǎn)裝置壓力為3 500 kPa,為恒定壓力。但實(shí)際情況是天然氣壓力隨管網(wǎng)壓力變化而變化,變動(dòng)范圍可從3 000 kPa至4 000 kPa,從而給生產(chǎn)系統(tǒng)帶來不穩(wěn)定因素。因而我們考慮在天然氣進(jìn)廠總管上設(shè)置穩(wěn)壓調(diào)節(jié)閥,控制信號(hào)接入中央控制系統(tǒng),壓力設(shè)定值由控制室操作人員根據(jù)工藝條件進(jìn)行設(shè)定,設(shè)定后調(diào)節(jié)閥切入自動(dòng)調(diào)節(jié)狀態(tài)。穩(wěn)壓閥的設(shè)置,不僅穩(wěn)定了生產(chǎn)線天然氣的供應(yīng),同時(shí)給天然氣孔板計(jì)量提供了良好的工作條件。
對(duì)于危險(xiǎn)作業(yè)場所,安全工作一直是我們工作中的首位。在緊急情況下,應(yīng)急處置方案是減少損失、減小災(zāi)害的保障體系中的重要一環(huán)。因此一旦生產(chǎn)線發(fā)生危險(xiǎn)狀況時(shí),必須及時(shí)切斷天然氣的供應(yīng)。根據(jù)此目的,我們在天然氣埋地總管出土后增加了緊急切斷閥,可以在第一時(shí)間及時(shí)關(guān)閉,切斷天然氣供應(yīng),為生產(chǎn)提供了一道安全保障。緊急切斷閥由中央控制室發(fā)出信號(hào),控制開與關(guān)。在發(fā)出信號(hào)不起作用時(shí)可以現(xiàn)場手動(dòng)進(jìn)行操作,但需耗費(fèi)一些時(shí)間。
制氣原料由輕油改為天然氣后,生產(chǎn)系統(tǒng)的壓力發(fā)生了較大的變化,原加氫壓縮機(jī)已不適應(yīng)現(xiàn)有的工作條件。具體變化情況如下:原輕油制氣時(shí)加氫壓縮機(jī)進(jìn)出口壓力分別為3 600 kPa和5 300 kPa,現(xiàn)天然氣制氣時(shí)壓縮機(jī)進(jìn)出口壓力分別為1 400 kPa和3 500 kPa,壓縮機(jī)壓縮比大大提高,原加氫壓縮機(jī)無法滿足生產(chǎn)要求。經(jīng)研究,準(zhǔn)備在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上,對(duì)加氫壓縮機(jī)進(jìn)行改造,并保證能夠在較短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)壓縮機(jī)原系統(tǒng)以適用于輕油制氣生產(chǎn)工況。
原壓縮機(jī):進(jìn)、出口壓力分別為3 600 kPa、5 300 kPa;額定流量:1 090 m3/h。
改造后壓縮機(jī):進(jìn)、出口壓力分別為1 400 kPa、>3 500 kPa;額定流量:520 m3/h。
我們要求在原機(jī)型上進(jìn)行改造,改造后滿足上述技術(shù)參數(shù)要求;改造過程力求簡單、可靠;二種生產(chǎn)工藝之間可以互相變換,改造后壓縮機(jī)能恢復(fù)原技術(shù)參數(shù)。
根據(jù)我們提供的生產(chǎn)數(shù)據(jù)和要求,意大利公司派出技術(shù)人員來實(shí)施和指導(dǎo)改造工作,并提供壓縮機(jī)需要更換的組件,操作人員現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)試,調(diào)試結(jié)果反饋改造小組技術(shù)人員。
測試中發(fā)現(xiàn)改造后壓縮機(jī)在工作條件下出口氣體溫度與原工藝比較有 25 ℃左右的溫升,不過在低于130 ℃的警示溫度下可正常運(yùn)行。經(jīng)過試生產(chǎn),改造后的壓縮機(jī)運(yùn)行狀況良好,且能滿足循環(huán)加熱催化劑的要求。壓縮機(jī)的改造獲得成功。
輕油制氣生產(chǎn)線使用的催化劑負(fù)責(zé)輕油加氫脫硫凈化、輕油預(yù)轉(zhuǎn)化、富甲烷氣改質(zhì)和一氧化碳變換。輕油原料改為天然氣后,反應(yīng)方式發(fā)生變化,需要對(duì)各催化劑的適應(yīng)性作出評(píng)估,并做出調(diào)整意見。
生產(chǎn)線使用的鎳鉬加氫轉(zhuǎn)化催化劑適用于天然氣、煉廠氣、石腦油等烴類中的有機(jī)硫化物、氮化物及不飽和烴的加氫轉(zhuǎn)化,因而在用天然氣作為原料時(shí),化學(xué)反應(yīng)機(jī)理不變,僅需要根據(jù)天然氣的硫含量對(duì)加氫量做出相應(yīng)調(diào)整,其余控制參數(shù)不變即可滿足生產(chǎn)要求。
輕油預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑的鎳含量高于 60%,配比定量的過熱蒸汽可將石腦油轉(zhuǎn)換成甲烷含量 64%左右的煤氣,總反應(yīng)為放熱反應(yīng),溫升控制在 60 ℃附近。經(jīng)過研究,輕油預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑也可用于天然氣改質(zhì),但總反應(yīng)為吸熱反應(yīng),估計(jì)有 50~60℃的溫降。需要說明的是,生產(chǎn)線目前的輕油預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑在用于天然氣改質(zhì)后將不能再用于石腦油預(yù)轉(zhuǎn)化,除非使用油、氣兩用型催化劑,但兩用型催化劑價(jià)格是我們必須考慮的因素。預(yù)轉(zhuǎn)化反應(yīng)器在天然氣改質(zhì)工藝中的操作條件有所提高,能夠?qū)唵蔚臒N類有裂解作用,從而保護(hù)了改質(zhì)爐中的催化劑;并且對(duì)甲烷有淺度的改質(zhì)作用,降低了改質(zhì)爐的操作負(fù)荷。下面是輕油預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑在兩種不同原料下的溫度曲線和相應(yīng)的操作條件:
圖2 石腦油原料
圖3 天然氣原料
表1 兩種原料下預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑的操作條件
原料從石腦油改為天然氣后,雖提高預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑的進(jìn)口溫度有利于天然氣預(yù)轉(zhuǎn)化反應(yīng),但受制于預(yù)轉(zhuǎn)化加熱爐的溫度限制(<510 ℃)。相反,降低進(jìn)口溫度,會(huì)導(dǎo)致預(yù)轉(zhuǎn)化氣出口溫度過低,不利于下段工序改質(zhì)爐的操作。綜合各方面因素,我們將進(jìn)口溫度控制于 480~500℃。在天然氣工況下,設(shè)置預(yù)轉(zhuǎn)化反應(yīng)器,能起到重要的作用:
(1)提高了裝置的原料適應(yīng)性,基于預(yù)轉(zhuǎn)化,原料供給若發(fā)生變化,裝置能在不同的原料條件下運(yùn)行,賦予了裝置運(yùn)行更高的靈活性;
(2)提高裝置的產(chǎn)能,有了預(yù)轉(zhuǎn)化,總的裝置產(chǎn)能將能得到提高;
(3)對(duì)改質(zhì)爐提供保護(hù)作用,有了預(yù)轉(zhuǎn)化,改質(zhì)轉(zhuǎn)化催化劑只需要處理不含高級(jí)烴的甲烷,避免催化劑可能受到原料中未預(yù)知的高級(jí)烴組分而導(dǎo)致催化劑結(jié)碳的風(fēng)險(xiǎn)。
隨著預(yù)轉(zhuǎn)化反應(yīng)器的操作條件發(fā)生變化,改質(zhì)催化劑的操作條件也會(huì)相應(yīng)改變。CO變換催化劑按照原操作條件操作。
表2 兩種原料下改質(zhì)催化劑的操作條件
天然氣改質(zhì)制氣中共由三種氣源混合而成,分別是改質(zhì)氣、富氮?dú)夂吞烊粴?,三種氣源混合后輸送入出廠煤氣管網(wǎng)。為確保氣源混合后各項(xiàng)指標(biāo)滿足城市人工煤氣標(biāo)準(zhǔn),需要進(jìn)行分析、氣源調(diào)整,測試合格后才能送入管網(wǎng)。調(diào)整過程生產(chǎn)的混合煤氣在達(dá)到合格前需通過專用管道排放,而在原有的出廠煤氣管道上沒有這樣一套符合要求的放散系統(tǒng)。為了便于調(diào)整氣源、化驗(yàn)分析出廠煤氣,我們對(duì)原出廠管道改造,增加一套混合后產(chǎn)品煤氣放散系統(tǒng)。放散系統(tǒng)需考慮以下要求:出廠管道有煤氣計(jì)量系統(tǒng),增加管道應(yīng)不影響煤氣計(jì)量;盡量控制改造成本;符合操作習(xí)慣,自動(dòng)化控制程度高。為此,我們在出廠煤氣總管處開孔,連接一根管道作為放散主管,放散口接入原生產(chǎn)線的不合格氣放散煙囪處(為確保安全),并利用原增量系統(tǒng)的架空管架,盡量減少設(shè)備投資。在放散管上設(shè)置必要的手動(dòng)閥門、壓力調(diào)節(jié)閥,實(shí)現(xiàn)放散過程的自動(dòng)控制。同時(shí)設(shè)置取樣管,用于煤氣取樣分析;又可通入在線熱值儀,實(shí)時(shí)顯示混合煤氣有關(guān)數(shù)據(jù),及時(shí)調(diào)整各類氣源配給量。此處指出壓力調(diào)節(jié)閥的選型非常重要,應(yīng)根據(jù)初始放散量及放散壓力來選擇,提供的數(shù)據(jù)必須正確可靠。通過放散系統(tǒng)的設(shè)置,不僅減少配氣時(shí)間,降低能耗,又方便操作,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制。
經(jīng)過天然氣制氣生產(chǎn)調(diào)試,采集了各項(xiàng)數(shù)據(jù),尤其涉及到原料流量、蒸汽流量、壓力、溫度等關(guān)鍵數(shù)據(jù),與設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)逐一對(duì)比驗(yàn)證。根據(jù)天然氣工況下調(diào)試獲得的實(shí)際參數(shù),對(duì)孔板流量計(jì)的工作范圍重新核算。在涉及到的7類孔板中,將不符合天然氣工況的流量孔板更換,對(duì)其余孔板的參數(shù)進(jìn)行了調(diào)整,確保在其他生產(chǎn)線調(diào)試時(shí)獲得的數(shù)據(jù)正確可靠。
2009年我們對(duì)三條生產(chǎn)線分別進(jìn)行調(diào)試,變壓吸附制氮系統(tǒng)投入運(yùn)行,通過摻混天然氣調(diào)整熱值后,出廠氣送入城市煤氣管網(wǎng)。經(jīng)測試每條生產(chǎn)線最高負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)值60萬m3/d。表3列出了某日天然氣改質(zhì)的生產(chǎn)分析數(shù)據(jù),當(dāng)日摻混出廠氣燃燒特性:燃燒勢為 83.90(范圍 54.4~95.6);華白指數(shù)為22.69 MJ/m3(范圍19.81~23.17 MJ/m3),各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
表3 改質(zhì)氣與出廠氣組份
改質(zhì)合成氣熱值:14.837 MJ/m3,摻混出廠氣熱值:15.969 MJ/m3。
石洞口煤氣制氣公司將原三條輕油制氣生產(chǎn)線改造成既能用天然氣又能用輕油作為生產(chǎn)原料的制氣生產(chǎn)線,改造后具有180萬m3/d人工煤氣供氣規(guī)模。改造中以原生產(chǎn)線為基礎(chǔ),結(jié)合自身生產(chǎn)裝置的特點(diǎn)及生產(chǎn)條件,成功實(shí)現(xiàn)天然氣改質(zhì)制氣的目的。