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食品級(jí)微晶蠟生產(chǎn)問題的探討

2012-02-09 02:03閆明錄王建玲賈鐵漢
河南化工 2012年3期
關(guān)鍵詞:食品級(jí)芳烴氫氣

閆明錄,王 都,王建玲,賈鐵漢

(河南油田南陽石蠟精細(xì)化工廠,河南南陽 473132)

0 前言

南陽石蠟精細(xì)化工廠微晶蠟高壓加氫裝置規(guī)模為3 000 t/a,主要用于生產(chǎn)微晶蠟和凡士林,其中食品級(jí)微晶蠟約占總生產(chǎn)量的40%,使用的催化劑為撫順DFV-1型蠟加氫催化劑。本裝置生產(chǎn)的產(chǎn)品有70#、85#工業(yè)級(jí)微晶蠟,用于調(diào)合橡膠防護(hù)蠟;85#食品級(jí)微晶蠟用于食品添加劑,醫(yī)藥級(jí)凡士林用于藥用輔料。

1 生產(chǎn)情況

1.1 工藝流程

本裝置由制氫工序、壓縮工序、反應(yīng)工序、分餾工序等部分組成。制氫工序采用的是甲醇制氫工藝,制氫工序制得純度99.99%以上的氫氣,至氫氣儲(chǔ)罐暫存,氫氣儲(chǔ)罐出來的氫氣經(jīng)壓縮工序的氫氣壓縮機(jī)壓縮至16.0 MPa,與循環(huán)氫壓縮機(jī)送來的16.0 MPa循環(huán)氫氣一起進(jìn)入高壓氫氣混合器混合,然后送至原料加熱器進(jìn)口。

1.1.1 反應(yīng)工序

罐區(qū)來的原料經(jīng)計(jì)量泵加壓到16.0 MPa,經(jīng)二反換熱器與反應(yīng)產(chǎn)物換熱,然后與高壓氫氣混合器來的高壓氫氣匯合進(jìn)入氫油混合器進(jìn)行混氫,混合物料再進(jìn)入一反換熱器與反應(yīng)產(chǎn)物換熱,預(yù)熱至180~200℃后進(jìn)入原料加熱器加熱至反應(yīng)溫度,進(jìn)入第一反應(yīng)器。在催化劑存在的條件下進(jìn)行高壓加氫反應(yīng);從第一反應(yīng)器出來的氣液混合物料與原料在一反換熱器中進(jìn)行熱交換,降溫至240℃后進(jìn)入第二反應(yīng)器進(jìn)行深度加氫補(bǔ)充精制,從第二反應(yīng)器出來的物料與原料在二反換熱器中換熱,降溫至200℃以下,然后進(jìn)入高壓分離器進(jìn)行氣液相分離,氣相氫氣從高壓分離器上部出來,經(jīng)循環(huán)氫冷卻器冷卻至50℃后進(jìn)入脫硫罐,用水吸收循環(huán)氫氣中反應(yīng)生成的H2S和NH3。從脫硫罐上部出來的凈化氫氣進(jìn)入冷高分進(jìn)一步分離挾帶的輕油組分后經(jīng)氫氣循環(huán)壓縮機(jī)壓縮,送至高壓氫氣混合器循環(huán)使用。

1.1.2 分餾工序

從高壓分離器底部出來的液相,經(jīng)減壓至0.6 MPa后進(jìn)入低壓分離器進(jìn)一步分離,氣體從低分上部排出,經(jīng)低壓尾氣冷卻器冷卻后進(jìn)入低壓尾氣分離器,分離后排空。低壓分離器底部出來之液相經(jīng)后處理塔真空汽提,分離出輕質(zhì)餾分及其他氣體后從塔底進(jìn)入成品儲(chǔ)槽進(jìn)行真空脫氣脫水,在此過程中除去的輕質(zhì)餾分油保證了蠟產(chǎn)品的含油指標(biāo)合格。

半成品用壓縮空氣壓入板框過濾機(jī)進(jìn)行過濾,攜帶出反應(yīng)器的催化劑粉末及膠質(zhì)瀝青質(zhì)、積炭等機(jī)械雜質(zhì)被過濾出來,合格的加氫產(chǎn)品進(jìn)入罐區(qū)成品儲(chǔ)罐。本裝置的食品級(jí)微晶蠟生產(chǎn)為間歇式生產(chǎn),根據(jù)生產(chǎn)安排一般每個(gè)加工周期為20 d左右,切換線后穩(wěn)定時(shí)間24 h餾出口質(zhì)量分析合格。

1.2 催化劑

本裝置每種產(chǎn)品方案都有不同的體積空速要求,同時(shí)對(duì)催化劑要求也比較高,要同時(shí)符合蠟產(chǎn)品、凡士林產(chǎn)品的生產(chǎn)要求。我廠選擇的是DFV-1型催化劑,和FV-10催化劑物性對(duì)照見表1。

表1 催化劑物性表

1.3 工藝參數(shù)

影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素主要有壓力、溫度、氫油比等指標(biāo)。反應(yīng)壓力是通過提高氫分壓實(shí)現(xiàn)的。提高氫分壓有利于加氫反應(yīng)的進(jìn)行,加快反應(yīng)速度。一方面可以抑制結(jié)焦反應(yīng),降低催化劑的失活速率;另一方面可以提高硫、氮和金屬雜質(zhì)的脫除率,同時(shí)有促進(jìn)稠環(huán)芳烴的加氫飽和反應(yīng)。

反應(yīng)溫度也是加氫過程的重要參數(shù),在加氫精制通常的操作溫度下,硫、氮的氫解屬于不可逆反應(yīng),提高溫度可以促進(jìn)反應(yīng)速度和加氫精制深度,使產(chǎn)物中雜質(zhì)含量減少。但是溫度過高,容易產(chǎn)生過多的裂化反應(yīng)。微晶蠟的含油要求比較嚴(yán)格,高溫會(huì)使含油量上升,因此不同的生產(chǎn)方案有最佳的反應(yīng)溫度,并不是越高越好。

氫油比在實(shí)際生產(chǎn)中靠提高循環(huán)氫量實(shí)現(xiàn),大量的循環(huán)氫可以提高反應(yīng)系統(tǒng)的熱容量,從而穩(wěn)定反應(yīng)器溫度,緩和催化劑床層的溫升,但是也會(huì)造成動(dòng)力消耗。表2是2011年的部分典型工藝操作參數(shù)。

表2 主要工藝參數(shù)指標(biāo)

2 產(chǎn)品質(zhì)量

表3是我廠產(chǎn)品生產(chǎn)典型質(zhì)量數(shù)據(jù)。由表中可以看出,產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)完全符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

表3 食品級(jí)微晶蠟質(zhì)量數(shù)據(jù)

2.1 含油

加氫精制過程對(duì)微晶蠟含油量有一定影響,主要是第一反應(yīng)器反應(yīng)溫度。加氫精制過程溫度過高會(huì)加劇裂化程度,對(duì)于蠟產(chǎn)品來說會(huì)導(dǎo)致含油量上升,主要的控制方法為在脫氣塔進(jìn)行蒸汽汽提,塔釜通入適當(dāng)?shù)恼羝ㄟ^氣液相換質(zhì),從塔頂帶出輕質(zhì)餾分油,降低蠟產(chǎn)品中的含油量。從表3對(duì)比分析看,實(shí)際上升0.25% ~0.46%。

2.2 稠環(huán)芳烴和重金屬

稠環(huán)芳烴和重金屬含量是食品級(jí)蠟中一個(gè)關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo),如果達(dá)不到要求只能降為工業(yè)級(jí),目前國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)一致。稠環(huán)芳烴通過高壓加氫可以有效去除,重金屬主要是通過沉積在催化劑床層中得到去除。從表3可以看出,產(chǎn)品稠環(huán)芳烴全部合格,重金屬含量遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)要求。

3 存在的問題和應(yīng)對(duì)措施

3.1 催化劑失硫

加氫精制過程的含硫量主要是控制循環(huán)氫中的硫化氫濃度,不同的加氫產(chǎn)品控制指標(biāo)也不同。凡士林原料由于含硫量比較高,含硫量標(biāo)準(zhǔn)在500~2 000 μg/g,微晶蠟的含硫量控制在200 ~1 500 μg/g。由于微晶蠟原料硫含量較低,催化劑的硫平衡被打破,整體生產(chǎn)過程中處于緩慢失硫狀態(tài)。在生產(chǎn)一段時(shí)間后,循環(huán)氫的含硫量逐漸下降到控制方案的下限,甚至低于下限,一旦連續(xù)出現(xiàn)低于下限標(biāo)準(zhǔn),基本可以判定催化劑局部短暫失硫。

對(duì)于短暫性可以恢復(fù)的失硫現(xiàn)象,采取的措施主要有:裝置生產(chǎn)嚴(yán)格控制注水脫硫頻次;安排生產(chǎn)方案時(shí)考慮油類產(chǎn)品如凡士林和蠟類產(chǎn)品有計(jì)劃交叉進(jìn)行,通過油類產(chǎn)品生產(chǎn)補(bǔ)硫;如果已經(jīng)出現(xiàn)失硫現(xiàn)象,根據(jù)裝置實(shí)測硫化氫濃度數(shù)據(jù),可以在原料中注入硫化劑,短時(shí)間內(nèi)將硫化氫濃度提高,從而達(dá)到補(bǔ)硫的目的。

3.2 稠環(huán)芳烴控制與比色的關(guān)系

生產(chǎn)中稠環(huán)芳烴的分析不能作為產(chǎn)品餾出口的項(xiàng)目,原因是此項(xiàng)目不但分析費(fèi)用很高,而且分析時(shí)間比較長,熟練人員不間斷需要7 h以上,故此只能作為批量檢驗(yàn)或者生產(chǎn)抽查驗(yàn)證。經(jīng)過對(duì)生產(chǎn)中的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行分析對(duì)比,在生產(chǎn)裝置穩(wěn)定時(shí),餾出口的比色也能代表稠環(huán)芳烴的變化。當(dāng)餾出口比色有明顯加深且達(dá)到一定數(shù)值時(shí),稠環(huán)芳烴不合格程度加大。

3.3 機(jī)械雜質(zhì)

在食品級(jí)微晶蠟的標(biāo)準(zhǔn)中并沒有機(jī)械雜質(zhì)的分析項(xiàng)目,我廠內(nèi)控指標(biāo)將此項(xiàng)列入分析項(xiàng)目,一般人工直接目測。工業(yè)化生產(chǎn)很難達(dá)到100%“無”雜質(zhì),為此裝置設(shè)置多道過濾,效果均不十分理想。工業(yè)用精密過濾器采取陶瓷濾芯或者金屬燒結(jié)濾芯可以達(dá)到100 μm以下標(biāo)準(zhǔn),由于微晶蠟高熔點(diǎn)、大黏度、過濾壓力等因素,許多設(shè)備制造廠家無經(jīng)驗(yàn)可借鑒,不敢冒然承擔(dān)。

4 結(jié)束語

南陽石蠟精細(xì)化工廠3 000 t/a微晶蠟裝置本周期已開工21個(gè)月,針對(duì)上游的原料性質(zhì),適當(dāng)對(duì)加氫裝置的工藝參數(shù)和空速進(jìn)行調(diào)整,保證了食品級(jí)微晶蠟的產(chǎn)品質(zhì)量,也保證了我廠口香糖專用蠟得以暢銷國內(nèi)外。根據(jù)市場需求,下一步還要進(jìn)行食品級(jí)石蠟的生產(chǎn)試驗(yàn),使我廠食品級(jí)產(chǎn)品系列化,同時(shí)為我廠5萬t/a蠟加氫項(xiàng)目做好基礎(chǔ)工作。

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