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PJ165架橋機改造實現高效大坡道運架梁探討

2013-08-23 07:26王晉元
山西建筑 2013年15期
關鍵詞:號車龍門架架橋機

王晉元

(中鐵三局集團線橋工程有限公司,河北三河 065201)

PJ165架橋機在以往鐵路工程線上架設橋梁所反映出的問題表明架橋機1號車和2號車液壓走行系統(tǒng)存在一定的問題,系統(tǒng)效率低下,爬坡能力不足。倒裝龍門架由于采用的是單一支架支撐機動性能較低,倒運工作效率低,勞動強度大,直接影響鋪架進度。因此,為了解決這一系列問題,通過實踐總結,積極探索,對架橋機液壓系統(tǒng)仔細分析,找出問題,提出解決問題的方法,優(yōu)化系統(tǒng)設計,最終解決問題,為以后的橋梁架設打好基礎,積累寶貴經驗。

1 擬解決的主要問題

1)架橋機液壓系統(tǒng)如何改造以提高工作效率;2)如何找到改造的突破點;3)如何實現架橋機在15‰以下坡度上依靠自給動力爬行;4)如何縮短倒裝龍門架轉場、換裝的時間,提高工作效率。

2 系統(tǒng)設計

1)動力技術研究。

a.原因分析。

PJ165架橋機1號,2號發(fā)電機功率均為150 kW,主油泵電機90 kW(理論計算不得小于120 kW),在經過電動機→液壓泵→液壓馬達的二次功率轉換,功率還要損失10%。造成橋機1號車在大于10‰上坡線路上走不動(平朔項目最大上坡度12‰),2號車背上橋梁后自行爬坡困難,需要機車輔助頂推前進,工作效率不高,工人勞動強度大,發(fā)揮不出設備的優(yōu)勢。

b.系統(tǒng)改造。

通過將1號車的現有的4個QJM球塞馬達去掉,裝上一個速比是6.7的行星減速機,使變速箱的速比變作14.07(動軸原有變速箱速比2.1),從而增大驅動扭力,從而增大液壓系統(tǒng)的爬坡能力。換上4個A2F160柱塞馬達,提高液壓系統(tǒng)的容積效率(QJM馬達國內制作技術不成熟,標稱可以達到31 MPa,而實際使用最多能夠達到16 MPa,造成橋機上坡道走行困難),更換新的液壓集成塊,改進舊有的液壓元件,更換新式的液壓元件,使其達到預期的使用效果,提高傳動壓力,提高技術性能。

2)油路集成塊設計。

a.總體思路。

減少元件和系統(tǒng)的內部壓力損失,以減少功率損失。主要表現在改進元件內部流道的壓力損失,采用集成化回路和鑄造流道,可減少管道損失,同時還可減少漏油損失。

減少或消除系統(tǒng)的節(jié)流損失,盡量減少非安全需要的溢流量,避免采用節(jié)流系統(tǒng)來調節(jié)流量和壓力。

采用靜壓技術,新型密封材料,減少摩擦損失。

發(fā)展小型化、輕量化、復合化、廣泛發(fā)展3通徑、4通徑電磁閥以及低功率電磁閥。

改善液壓系統(tǒng)性能,采用負荷傳感系統(tǒng),二次調節(jié)系統(tǒng)和采用蓄能器回路。

為及時維護液壓系統(tǒng),防止污染對系統(tǒng)壽命和可靠性造成影響,必須發(fā)展新的污染檢測方法,對污染進行在線測量,要及時調整,不允許滯后,以免由于處理不及時而造成損失。

b.設計方案。

將架橋機1號車的液壓控制系統(tǒng)優(yōu)化,制作一個新的油路集成塊,把不必要的液壓控制元件去掉。形成一個新的油路集成塊,能大大減少系統(tǒng)壓力的損失,從而節(jié)約系統(tǒng)壓力,促進設備工作壓力提升,提高設備工作效率。1號車改造前后對比圖見圖1,圖2。

圖1 1號車改造前

圖2 1號車改造后

將2號車原有的油路集成塊換掉,制作一個新的油路集成塊安裝上,形成一個新的油路集成塊,能大大減少系統(tǒng)壓力的損失,從而節(jié)約系統(tǒng)壓力,促進設備工作壓力提升,提高工作效率。2號車改造前后對比圖見圖3,圖4。

3)控制檔位的研究。

a.存在問題分析。

原有設計的走行檔位是三個檔,分別為高、中、低三檔,由于工作原因的特殊性,三檔在大坡度線路上使用起來很困難,發(fā)揮不了優(yōu)勢,走行困難,爬坡能力達不到12‰,還需要機車輔助頂推前進,勞動強度大,效率低下,不適合長期作業(yè)。

圖3 2號車改造前

圖4 2號車改造后

b.系統(tǒng)改造方案。

把原設計走行由三個檔位變作兩個檔位(一個重載行車檔,一個空載行車檔)。重載行駛速度5 km/h~6 km/h,空載行駛速度10 km/h~12 km/h。這樣一來,重載時通過降低速度提高扭力,增大架橋機爬坡能力,大大節(jié)約成本??蛰d使用高速檔,由于空載架橋機自重較輕,所需扭力較小,可通過提高速度來達到施工所需求的作業(yè)方式,提高架橋機工作效率。

4)倒裝龍門架換裝速度的研究。

a.存在問題。

由于原來龍門架支撐架為一節(jié)固定的支撐架,無法上下升降,造成龍門架反復升降,耗時嚴重,每次換裝時間至少4 h,造成梁片倒裝不及時,架橋機橋梁架設供應不及時等,嚴重滯后橋梁架設速度,影響工程進度進展。

b.系統(tǒng)改造方案。

將原來一節(jié)固定支撐架改為兩節(jié)導套式頂升架,中間加裝一根液壓油缸,由液壓系統(tǒng)提供動力提升、下降油缸。提高了龍門架的倒裝速度,換裝時間縮短為2 h以內,大大提升了架橋機橋梁架設的速度,保證了工期的順利進行。

3 結語

原PJ165架橋機液壓系統(tǒng)回路當中安裝很多單個液壓元件,油路過長,造成液壓系統(tǒng)壓力損失,到達工作執(zhí)行元件的壓力往往無法達到額定壓力,造成功率不足,效率低下。本改造方案通過液壓系統(tǒng)元件安裝路徑集成,減少不必要的液壓元件,縮短液體在管路中的流動時間,減少能量損失,從而提高液壓系統(tǒng)壓力和工作效率,滿足執(zhí)行元件功率要求。通過原有液壓系統(tǒng),將倒裝龍門吊倒裝架改成內外導套式,利用液壓系統(tǒng)的便捷性,縮短龍門架換裝時間,提高工作效率,整體實現高效大坡道15‰(原來10‰)的線路橋梁運架設施工,滿足平朔鐵路施工進度要求。同時,減少用機車牽引2號車造成的浪費,得到業(yè)主好評,對同類設備橋梁架設有重要參考價值,將會有很廣的應用前景。

[1]鋼結構設計手冊[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2004.

[2]王國凡.鋼結構焊接制造[M].北京:化學工業(yè)出版社,2004.

[3]成大先.機械設計手冊[M].北京:化學工業(yè)出版社,2003.

[4]GB-T 3766-2001,液壓系統(tǒng)通用技術條件[S].

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