向 宏
(湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司合成氨廠,湖北 荊門 448150)
湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司合成氨廠年產(chǎn)合成氨150kt,有φ2650mm造氣爐14臺,采用烘干煤棒制氣。2009年10月,造氣車間引進河北長佳自動加焦技術(shù),對14臺造氣爐全部進行技改并一次性驗收合格投運。至2013年1月,自動加焦系統(tǒng)運行正常,為公司的節(jié)能降耗和環(huán)保工作作出了巨大貢獻。下面我將湖北新洋豐合成氨廠自動加焦系統(tǒng)成功應(yīng)用3周年的經(jīng)驗作簡單的總結(jié),借以與造氣同仁們分享交流。
自動加焦系統(tǒng)主要由加煤機控制器、造氣爐空程顯示、控制器及探焦器、儲煤倉、插板閥、圓盤閥、容煤筒、布料器、二次分布器、探焦器、油缸、運煤皮帶、振動篩等構(gòu)成,各構(gòu)件型號規(guī)格參數(shù)如下:
加焦機型號 CJ/JF850—Z4RD—C4C
加煤機控制器型號 CJ/KZJ03—01
造氣爐空程顯示、控制器型號 CJ/TJQ06
皮帶規(guī)格 1?!?#1000mm,4?!?#800mm
皮帶及振動篩電機功率合計 141.5kW
分煤電動閘板 14個,單個電機功率0.75kW
儲煤倉容積 2.5t烘干煤棒
運煤皮帶將型煤車間烘干煤棒運至各爐儲煤倉上部,經(jīng)造氣中控室人工控制電動分煤閘板分煤至儲煤倉備用。造氣技術(shù)人員根據(jù)造氣爐負荷、發(fā)氣量及工藝需求等在加煤及控制器上設(shè)置造氣爐內(nèi)炭層空程高度。固炭模式下運行時,加焦電磁閥在加煤機控制器輸出電信號的指揮下,在吹風或下吹階段(各廠根據(jù)實際情況選擇),先提圓盤閥,再提插板閥,煤棒在重力作用下進入容煤筒后,插板閥和圓盤閥相繼關(guān)閉,布料器提起,通過二次分布器的作用,煤棒進入造氣爐,加煤結(jié)束。每個循環(huán)加煤結(jié)束后,在空程控制、顯示器的信號指示下,探焦器自動對爐內(nèi)炭層空程進行一次檢測,上次及本次檢測結(jié)果都以數(shù)字形式顯示在儀表上,當空程過低或過高時會自動聲光報警提示,加煤機控制器將根據(jù)探焦器測量的空程變化趨勢自動調(diào)整加焦插板閥開啟時間,控制單次加煤量,以維持空程的穩(wěn)定;補料模式下運行時,操作人員可根據(jù)需要手動對造氣爐加煤和測量空程;若需停爐拉空炭層檢修造氣爐,主操可取消DCS中控電腦上的 “遠方”,自動加焦系統(tǒng)將停止加煤;探焦器測量炭層空程高度后,還會將測量結(jié)果輸入到中控電腦實時顯示,主操亦可根據(jù)需要自中控電腦啟動探焦器測量空程,查看空程變化記錄。
未采用自動加焦時,造氣爐30~40min需人工加煤一次,加煤前炭層空程為1.4~1.6m,加煤后空程降到1.1~1.3m,有效炭層高度在加煤前的1.9~2.1m到加煤后的2.2~2.4m之間變化,變化幅度達0.3m。因為炭層隨著制氣的不斷進行而逐漸降低,導(dǎo)致床層阻力也不斷降低。加煤前有效炭層最低,床層阻力相應(yīng)降到最低,加煤后的前幾個循環(huán)則相反,有效炭層最高,床層阻力亦達到最大。采用自動加焦后,造氣爐的空程穩(wěn)定,有效炭層始終保持在2.3m左右,波動范圍不超過0.1m,還可用二次分布器調(diào)整爐面炭層分布,保證了造氣爐床層阻力的均勻和穩(wěn)定。
因為人工停爐加煤而導(dǎo)致床層阻力的變化對氣化層的影響是不容小覷的。停爐加煤前,床層阻力最小,吹風效果達到最大化,可在較短時間內(nèi)提高爐溫,使氣化層向上延伸變厚,溫度增高,因而此時蒸汽分解率最高,氣質(zhì)氣量均佳;加煤后床層阻力劇增,吹風阻力亦相應(yīng)增大,吹風效果最差,蒸汽分解率降至最低,氣質(zhì)氣量均下降。加煤前和加煤后造氣爐上下行出口煤氣溫度降幅均達到150℃左右,且人工加煤每次入爐冷煤棒在1.55t左右,大量冷煤棒入爐需吸取較多熱量,同樣降低了造氣爐的熱效率;當入爐煤灰分超過24%時,造氣爐穿洞、扒爐現(xiàn)象嚴重,這些因素都給造氣爐的正常出力制造了重重障礙。采用自動加焦后,有效炭層基本維持不變,床層阻力相應(yīng)均勻穩(wěn)定,氣化層的位置、厚度、溫度基本恒定,上下行煤氣溫度呈兩條平行線。因每次加煤量僅85kg左右,加煤后,入爐煤棒吸收熱量較少,爐溫波動不會超過30℃;若入爐煤灰分在23%~32%范圍內(nèi)波動,爐子能保持穩(wěn)定——穩(wěn)定的氣化層和高爐溫,為造氣爐的強化制氣奠定了堅實基礎(chǔ)。
造氣14臺爐共分四個單元,1#、2#爐為一單元,其余四爐為一單元。每隔30~40min造氣爐需停爐加煤一次,因此四個單元停爐加煤的造氣爐少時一臺,多時達到3臺(交接班時為滿足車間對炭層空程的考核此類現(xiàn)象尤其突出);又因停爐都在吹風8s后進行,加煤一次需3~4min,一般情況下若開13臺爐,則制氣的造氣爐同時少了1~3臺,此階段系統(tǒng)蒸汽用量減少0.128~0.385t,蒸汽總管壓力可由0.25MPa急劇上升到0.28~0.50MPa,加煤結(jié)束后蒸汽用量迅速增加,總管壓力又急劇降至0.25MPa,蒸汽緩沖罐及入爐上下吹蒸汽壓力及流量隨之急劇變化;加煤爐吹風8s后停止,恰逢單元另一爐上吹加氮,此時吹風總管風壓較一爐加氮、一爐吹風情況下約高4kPa,加氮空氣流量亦相應(yīng)增大——變化頻繁的蒸汽和空氣壓力及流量,對造氣爐的上下吹平衡和物料平衡影響巨大,進而影響到造氣爐的熱平衡,使爐況波動加劇,十分不利于制氣生產(chǎn)。
采用自動加焦技術(shù)后,造氣爐無需停爐加煤,加之2010年10月造氣自動下灰技改成功投運,造氣爐不停爐連續(xù)制氣已成現(xiàn)實,有效避免了人工停爐加煤對蒸汽和空氣系統(tǒng)的影響,確保了入爐蒸汽和空氣壓力和流量的穩(wěn)定,噸氨蒸汽消耗降低15.83%,風機出力率提高了10.1%,使制氣生產(chǎn)中的“三大平衡”得以維持,爐況不再波動,保障了造氣爐的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。
人工停爐加煤,13臺爐班產(chǎn)液氨170t,單爐班產(chǎn)僅13.08t。采用自動加焦工藝后,隨著工藝的不斷優(yōu)化和設(shè)備的不斷更新,至2013年1月,11.25臺爐(11臺爐長開,1臺爐1個班補氣2h,在自動下灰的前提下)連續(xù)制氣,入爐煤灰分在22.38%時,班產(chǎn)液氨可達171.64t,單爐班產(chǎn)可達15.256t,比人工停爐加煤產(chǎn)氣量增加了16.64%。考慮到入爐煤灰分變化頻繁因素,當灰分含量超過27%時,需開爐12臺,而低于27%時,則開爐只需11臺多,噸氨煤耗平均降低196.4kg,降幅達11.04%;半水煤氣氣質(zhì)亦有顯著好轉(zhuǎn),人工加煤和自動加焦前后氣體成分百分比對比見表1。
表1 人工加煤和自動加焦氣體成分對比 %
由上表可知,采用自動加焦工藝后,半水煤氣中有效氣體含量大幅上升,而需經(jīng)過變換和銅洗工段處理的無用氣體含量則大幅下降。氣質(zhì)的改善,在造氣爐產(chǎn)氣量增加的同時,變換工段的蒸汽消耗及銅洗工段的醋酸銅氨液消耗大幅降低,合成工段的放空氣量亦大幅減少,對全廠的節(jié)能降耗工作作出了巨大貢獻。
采用自動加焦前,煤棒自烘干窯經(jīng)皮帶運至二樓,再由二樓經(jīng)溜斗放煤至一樓吊斗,電動葫蘆再將煤吊至三樓,副操在停爐閘煙囪閥后揭爐蓋加煤。煤棒在入吊斗和造氣爐期間,大量粉塵飄散至空氣中,頗有 “不識造氣真面目,只緣身在煙霧中”的無奈,對環(huán)境造成極大污染;副操加煤期間,常因煙囪閥動作過慢、主操誤操作、電動葫蘆斷電、閥門內(nèi)漏等原因造成爐口爆鳴,導(dǎo)致加煤副操被燒燙傷,甚至還多次發(fā)生因電動葫蘆鋼絲繩斷吊斗自三樓墜至一樓的事故,極不利于全廠的安全環(huán)保。
采用自動加焦工藝后,煤棒中的絕大部分粉塵在烘干窯下料處、振動篩處、皮帶交接處被布袋除塵器吸走;加焦機運行3年,自插板閥至容煤筒,密封性能良好無泄漏,煤棒自儲煤倉到入爐過程亦屬全密封流程,極好地解決了粉塵污染環(huán)境的難題;全自動加煤,無需吊煤及揭爐蓋加煤操作,杜絕了燒燙砸傷事故發(fā)生,保障了工人的安全和健康。
采用自動加焦工藝前,四個單元需三樓吊煤和一樓放煤副業(yè)隊女工8人,皮帶分煤女工2人,單元加煤副操7人;按一個班開爐13臺,每爐班加煤15吊計算,需吊煤和加煤共195吊。采用自動加焦后,無需吊煤和加煤,極大地減輕了操作人員的勞動強度;四個單元僅留副操2人,中控室分煤女工1名,減少工人14名,節(jié)省了82.3%的勞動力,緩解了用工緊張的局面。
采用自動加焦工藝后,按年產(chǎn)液氨150kt計算,較人工停爐加煤,可節(jié)約煤29460t,若按每噸煤棒900元計算,共節(jié)約資金2651.4萬元;節(jié)約蒸汽41948t,若按每噸蒸汽100元計算,共節(jié)約資金419.48萬元。若按每班下灰5次,每次單爐下灰5min;每班加煤15吊,每次加煤3min計算,單就增加制氣時間計算,自動加焦每年可為公司節(jié)約資金共(2651.4+419.48)×45÷70=1974.14萬元。
按合成氨廠2012年實際工人工資計算,副業(yè)隊女工月工資為1400元;男職工(副操)月工資為2300元,則采用自動加焦工藝后,按每年實際生產(chǎn)10個月計,每年公司可少支出工資:(1400×9+2300×5)×10=24.1萬元。
采用自動加焦前,由于爐蓋開關(guān)頻繁,爐蓋填料經(jīng)常損壞,若不及時更換,大量蒸汽和煤氣泄漏,既污染環(huán)境,增加消耗,還嚴重威脅工人健康,每月因更換填料的費用在1200元左右;采用自動加焦后,加焦機及探焦器運行3年無泄漏,每月僅更換點火孔填料的費用350元左右,每年可為公司節(jié)約0.85萬元。
1#運煤皮帶每年更換一次,其余4條2~3年更換一次,加上全部加焦設(shè)備、振動篩的維護、檢修、保養(yǎng)等,每年平均費用不超過5萬元。
按每年開車10個月,開爐12臺,皮帶每月維護保養(yǎng)1h,分煤閘板每天耗電3kW·h計,每年需耗電1031881kW·h。按階梯電價均價0.4元/(kW·h)計算,全年增加電費41.28萬元。
采用自動加焦工藝后,每年可為公司節(jié)約資金為1952.81萬元,加上技改后因半水煤氣氣質(zhì)的改善,后工段蒸汽、醋酸銅氨液等消耗大幅降低,以及對全廠安全、環(huán)保產(chǎn)生的效益,其綜合效益是不言而喻的。
在使用自動加焦工藝的過程中,露出一些問題,需引起大家注意,現(xiàn)總結(jié)如下。
(1)防堵。當煤棒水分偏重,或爐溫過低,或采用下吹階段加煤時,插板閥、圓盤閥、容料筒下部處常有凝結(jié)稀煤疤塊附在器壁堵塞加煤通道,導(dǎo)致入爐煤棒量減少,炭層空程不穩(wěn);或者煤棒運輸途中夾入了塑料袋、木棍等雜物,在插板閥處堵塞,煤棒無法入爐。主操一旦發(fā)現(xiàn)爐溫和空程變化較大,應(yīng)停爐檢查加焦各處閥門、容料筒等,查明原因,正確處理,以便迅速恢復(fù)生產(chǎn)。
(2)防插板閥插板脫落。2012年底,加焦機運行3年后,連續(xù)多爐出現(xiàn)因插板閥插板脫落導(dǎo)致煤棒無法入爐的事故,最后對全部插板閥進行了檢修,保障了加焦機的正常運行。
(3)防探焦器鏈條斷裂。主操經(jīng)常發(fā)現(xiàn)中控電腦及造氣爐空程顯示器上炭層空程顯示為0.6,此類現(xiàn)象多因鏈條斷裂,探焦器無法探測空程高度所致。因此日常生產(chǎn)中我們應(yīng)加強對探焦器的維護保養(yǎng),杜絕類似現(xiàn)象的發(fā)生。鏈條斷裂后,應(yīng)及時修復(fù),避免造氣爐因無法加煤,空程變化而引起爐況波動。
自動加焦技術(shù)在湖北新洋豐合成氨已成功應(yīng)用三周年,不僅在公司的安全、環(huán)保、節(jié)能減排降耗、提高工業(yè)自動化建設(shè)方面取得了輝煌成就,而且切實把中央關(guān)于 “將生態(tài)文明建設(shè)融入經(jīng)濟建設(shè)”的重要指示落到了實處,為建設(shè) “資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”和諧社會,作出了非凡貢獻,或可為其他尚未采用自動加焦技術(shù)的合成氨企業(yè)所借鑒。