王同成,馮曉艷,王曉菁
(山西漳澤電力股份有限公司河津發(fā)電廠,山西 河津 043300)
某電廠二期機(jī)組為300 MW空冷機(jī)組,在2011年機(jī)組檢修中發(fā)現(xiàn)4號機(jī)葉片積鹽較多。高壓缸前5級葉片均為鋼灰色,從第6級起逐漸向淺棕褐色過渡,其中末級葉片背汽側(cè)有幾個葉片顏色呈棕紅色。7級前葉片上無沉積物,7級以后沉積物逐漸增多。低壓缸1級為鋼灰色和淺黃色相間,2~4級逐漸過渡至土黃色,第5級迎汽側(cè)根部至邊緣由針尖狀土黃色逐漸過渡為不均勻棕褐色,第5級葉片根部、背汽側(cè)的沉積物較多,第6級為不均勻的鐵銹黃色,基本無沉積物。
2011年4 號機(jī)檢修時(shí)葉片沉積量如下。
低壓缸第5級:沉積量2.253 0 mg/cm2,沉積率0.563 3 mg/(cm2.a)。
高壓缸第12級:沉積量4.783 0 mg/cm2,沉積率1.195 7 mg/(cm2.a)。
委托山西電力科學(xué)研究院對汽輪機(jī)葉片所采垢樣進(jìn)行了分析,分析主要數(shù)據(jù)見表1。
表1 4號機(jī)組B修汽輪機(jī)葉片與隔板鹽垢成分分析
從表1可得出以下結(jié)論。
a)系統(tǒng)內(nèi)的硅含量較大,因硅酸在蒸汽中的溶解度較大,且一般以二氧化硅的形式從蒸汽中析出,導(dǎo)致沉積在汽輪機(jī)的中、低壓缸內(nèi)的較多,因此,造成低壓缸內(nèi)沉積的硅含量最大。
b)系統(tǒng)內(nèi)的鐵含量較多,一般蒸汽中溶解態(tài)的鐵氧化物隨著蒸汽參數(shù)的降低而逐漸析出,但通常在高壓缸內(nèi)鐵沉積所占的百分比要比低壓缸內(nèi)多,主要是低壓缸內(nèi)其他沉積物的量大,導(dǎo)致其鐵含量所占的百分比少。
c)因系統(tǒng)內(nèi)的硅含量較大,蒸汽中所帶的鈉化合物主要是硅酸鈉、氫氧化鈉等,硅酸鈉在蒸汽中溶解度較小,所以在高壓缸內(nèi)就開始析出,導(dǎo)致高壓缸內(nèi)鈉含量較大。
d)蒸汽中攜帶有銅的化合物,因銅化合物在蒸汽中溶解度較小,一般在高壓缸內(nèi)就開始析出,導(dǎo)致高壓缸內(nèi)銅含量較大。
鹽垢的主要成分為二氧化硅,通過現(xiàn)場查閱4號機(jī)組投產(chǎn)歷年來水汽系統(tǒng)查定數(shù)據(jù)、過濾器投停記錄、4號機(jī)組運(yùn)行期間爐水指標(biāo)控制、鍋爐運(yùn)行排污記錄及對汽包內(nèi)部情況進(jìn)行檢查,分析汽輪機(jī)積鹽的原因有以下幾個方面。
通過查閱正常運(yùn)行期間的水汽報(bào)表發(fā)現(xiàn),2007年以后蒸汽中的二氧化硅含量基本控制在3.75~13μg/L之間,平均值為5.89μg/L;鐵含量控制在3.48~10.44μg/L之間,平均值為5.63μg/L。蒸汽質(zhì)量在正常水平內(nèi)。查閱這個檢修周期內(nèi)的機(jī)組啟動記錄時(shí)發(fā)現(xiàn),機(jī)組啟動期間的蒸汽品質(zhì)在并網(wǎng)后很長時(shí)間才趨于正常。
2007年9月6 日13∶ 30沖轉(zhuǎn),直至9月7日10∶ 00過熱蒸汽品質(zhì)合格。硅含量最高為96μg/L,持續(xù)時(shí)間長達(dá)20 h30 min
2008年12月3 0日15∶50沖轉(zhuǎn),直至12月31日04∶00過熱蒸汽品質(zhì)合格。硅含量最高為53.03μg/L,鐵含量最高為304.4μg/L,持續(xù)時(shí)間長達(dá)12h10min。
2009年5月1 5日06∶ 20沖轉(zhuǎn),直至5月15日19∶ 00過熱蒸汽品質(zhì)合格。硅含量最高為57.57μg/L,鐵含量最高為43.94μg/L,持續(xù)時(shí)間長達(dá)12 h40 min。
2009年7月2 9日16∶ 10沖轉(zhuǎn),直至7月30日18∶ 00過熱蒸汽品質(zhì)合格。硅含量最高為86.36μg/L,鐵含量最高為44.40μg/L,持續(xù)時(shí)間長達(dá)25 h50 min。
2009年8月2 4日08∶55沖轉(zhuǎn),直至8月25日00∶00過熱蒸汽品質(zhì)合格。硅含量最高為38.00μg/L,鐵含量最高為96.40μg/L,持續(xù)時(shí)間長達(dá)15 h5 min。
從以上分析可以看出機(jī)組在并網(wǎng)8 h后水質(zhì)達(dá)不到正??刂茦?biāo)準(zhǔn)要求,主要表現(xiàn)在系統(tǒng)硅含量較大,尤其是爐水硅含量長時(shí)間超標(biāo)。機(jī)組啟機(jī)過程中在水質(zhì)未達(dá)到點(diǎn)火或沖轉(zhuǎn)的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)就開始點(diǎn)火或沖轉(zhuǎn)。因此,蒸汽品質(zhì)不良應(yīng)該是導(dǎo)致汽輪機(jī)葉片積鹽的一個主要原因。
由于該空冷機(jī)組采用的是過濾器處理凝結(jié)水,而空冷機(jī)組在夏季運(yùn)行時(shí)凝結(jié)水溫度較高,當(dāng)凝結(jié)水溫度高于80℃時(shí)系統(tǒng)自動解列,凝結(jié)水旁路運(yùn)行。此時(shí)的水質(zhì)較處理時(shí)差。在夏季溫度較高時(shí)約有四個月左右的時(shí)間粉末樹脂過濾器處于半運(yùn)行狀態(tài)(每天約有一半時(shí)間退出運(yùn)行)。
在機(jī)組檢修中發(fā)現(xiàn)4號鍋爐的汽包水位線較高,由于汽包蒸汽空間高度減小,會增加蒸汽濕度,使蒸汽品質(zhì)惡化,機(jī)組負(fù)荷變動期間瞬間的高水位也可能會造成蒸汽大量帶水,蒸汽品質(zhì)短期不良。
飽和蒸汽攜帶的硅酸在過熱蒸汽中會失水變成二氧化硅,因?yàn)槎趸柙谶^熱蒸汽中的溶解度很大,飽和蒸汽攜帶的硅酸鹽總量總是遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于它在過熱蒸汽中的溶解度,所以飽和蒸汽中的水滴在過熱器中蒸發(fā)時(shí),水滴中的硅酸全部轉(zhuǎn)入過熱蒸汽,帶往汽輪機(jī),造成汽輪機(jī)的積鹽。
目前,爐水控制標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行12145—1999《火力發(fā)電廠蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定爐水二氧化硅<250μg/L,電導(dǎo)率<10μS/cm(爐內(nèi)采用NaOH處理),但從哈爾濱鍋爐廠同類型機(jī)爐鍋爐排污率調(diào)整試驗(yàn)數(shù)據(jù)看,當(dāng)爐水電導(dǎo)率達(dá)到8μS/cm時(shí),蒸汽攜帶鹽類已有明顯增加。由于國標(biāo)規(guī)定的是不同壓力等級范圍機(jī)組水汽質(zhì)量指標(biāo)控制極限值,對不同類型鍋爐,汽包內(nèi)汽水分離裝置設(shè)計(jì)不同、電廠采用爐內(nèi)處理方式不同,機(jī)組運(yùn)行方式不同,蒸汽的溶解攜帶和機(jī)械攜帶程度也不盡相同。因此,保證蒸汽品質(zhì)的最佳爐水控制標(biāo)準(zhǔn)和排污方式需要經(jīng)過專門的熱化學(xué)試驗(yàn)來確定。
蒸汽中的雜質(zhì)來源有三部分組成,即機(jī)械攜帶、溶解攜帶和減溫水?dāng)y帶。機(jī)械攜帶是指蒸汽帶水,與汽包的汽水分離效果有關(guān);溶解攜帶是指蒸汽溶解雜質(zhì)的能力,與爐水水質(zhì)和鍋爐的運(yùn)行壓力有關(guān);減溫水?dāng)y帶與給水水質(zhì)有關(guān)?,F(xiàn)代的大機(jī)組都是通過噴水(給水)減溫來控制過熱蒸汽的溫度[1]。
鹽類在蒸汽中的溶解度與蒸汽的壓力有關(guān),因?yàn)樗械恼羝家谶^熱器和汽輪機(jī)中降壓,因而鈉鹽的溶解度逐漸降低,所以不管鍋爐的壓力多高,蒸汽的含鈉量統(tǒng)統(tǒng)規(guī)定為小于10μg/L。汽包的汽水分離效果差,蒸汽帶水,無疑會引起過熱器的積鹽;如果汽包的運(yùn)行壓力過高將產(chǎn)生嚴(yán)重的溶解攜帶。現(xiàn)代大型汽包鍋爐大都是變壓運(yùn)行,即鍋爐的壓力隨著負(fù)荷的升高而增高,汽包壓力的變化范圍一般在11.0~19.5 MPa。也就是說,鍋爐在高負(fù)荷運(yùn)行時(shí)比低負(fù)荷時(shí)雜質(zhì)的溶解攜帶更加嚴(yán)重。
鍋爐的排污是保證蒸汽品質(zhì)的必要條件。高參數(shù)的機(jī)組,大多采用二級除鹽水作為鍋爐補(bǔ)給水。在凝汽器無泄漏或凝結(jié)水100%處理的機(jī)組,鍋爐的排污量非常小,鍋爐連續(xù)排污控制在1%~2%。做過熱化學(xué)試驗(yàn)的鍋爐排污率大多數(shù)都定為0.3%。有定期排污的鍋爐,一般每周排1~2次即可。
結(jié)合實(shí)際情況及有關(guān)的化學(xué)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),為減少二期空冷機(jī)組通流部分積鹽,提出以下措施。
a)機(jī)組停機(jī)前,化學(xué)專業(yè)要了解機(jī)組停機(jī)的原因、停運(yùn)檢修周期等,及早確定停爐保護(hù)方式,以降低停機(jī)期間水汽系統(tǒng)管道的腐蝕,減少系統(tǒng)的腐蝕產(chǎn)物。
b)對機(jī)組檢修期間拆除下來的水汽系統(tǒng)管道或需更換的管道,必須第一時(shí)間做好封口工作,防止空氣中漂浮的塵土、保溫棉等雜質(zhì)進(jìn)入管道內(nèi)部。
c)對汽包、除氧器、凝汽器熱井、空冷塔以及高壓加熱器、低壓加熱器等大型容器,在檢修人員打開后,必須及時(shí)清理干凈內(nèi)部積水;在檢修工作結(jié)束后必須清理干凈檢修殘留的雜物和掉落的碎屑、雜質(zhì)等,化學(xué)專業(yè)要從嚴(yán)把關(guān),對未清理干凈的容器不予驗(yàn)收。
a)在機(jī)組計(jì)劃檢修工期內(nèi),必須給機(jī)組預(yù)留3~5 d的系統(tǒng)沖洗時(shí)間,以確保將汽包、除氧器、凝汽器熱井以及高壓加熱器、低壓加熱器等大型容器沖洗干凈。
b)在機(jī)組啟動期間,點(diǎn)火及沖轉(zhuǎn)的時(shí)間必須以水質(zhì)合格為前提。根據(jù)GB/T 12145—2008《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》及《化學(xué)運(yùn)行規(guī)程》規(guī)定,機(jī)組冷態(tài)啟動點(diǎn)火前,爐水鐵<100μg/L,硅<20μg/L;機(jī)組沖轉(zhuǎn)前過熱蒸汽鐵<50μg/L,硅<60μg/L;機(jī)組在并網(wǎng)8 h后汽水各項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)達(dá)到正常運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)。爐水硅<200μg/L,蒸汽鐵<10μg/L,硅<20μg/L;凝結(jié)水和給水鐵<15μg/L,硅<20μg/L[2]。
c)化學(xué)專業(yè)在低壓系統(tǒng)水質(zhì)沖洗合格后,及時(shí)投運(yùn)高混或過濾器并通知值長停止低壓系統(tǒng)排水,轉(zhuǎn)入爐本體沖洗。
d)機(jī)組啟動期間,集控應(yīng)加強(qiáng)鍋爐排污,在點(diǎn)火后將汽包連排和定排的閥門盡可能開至最大,以保證汽水品質(zhì)在較短的時(shí)間內(nèi)達(dá)到合格。
a)機(jī)組正常運(yùn)行期間,化學(xué)專業(yè)嚴(yán)格按照GB/T12145—2008《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》導(dǎo)則,根據(jù)機(jī)組負(fù)荷的變化情況及時(shí)調(diào)整汽水水質(zhì),將水汽指標(biāo)控制在合格范圍內(nèi)。
b)化學(xué)專業(yè)積極和山西電力科學(xué)研究院或同類型電廠進(jìn)行溝通,調(diào)研粉末樹脂在夏季高溫下運(yùn)行的可行性,力爭實(shí)現(xiàn)粉末樹脂過濾器在夏季高溫下連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,防止低壓系統(tǒng)的腐蝕產(chǎn)物進(jìn)入后續(xù)系統(tǒng),影響機(jī)組水質(zhì)。
c)集控運(yùn)行人員在機(jī)組凝結(jié)水泵和給水泵切換時(shí)應(yīng)提前通知化學(xué)專業(yè)。在凝結(jié)水泵切換時(shí),化學(xué)值班員將精處理電動旁路門開啟50%,在凝結(jié)水泵切換完畢后及時(shí)關(guān)閉旁路門;在給水泵進(jìn)行切換時(shí),集控運(yùn)行人員應(yīng)將停運(yùn)給水泵的入口采樣門(在除氧器出口)和加藥門關(guān)閉,將運(yùn)行給水泵的入口采樣門(在除氧器出口)和加藥門打開,防止給水溶氧出現(xiàn)大幅波動的現(xiàn)象。
d)當(dāng)爐水氫導(dǎo)接近或超過1.0μS/cm時(shí),化學(xué)運(yùn)行人員應(yīng)向集控及時(shí)填寫鍋爐排污通知單,并記錄好排污的時(shí)間及排污的開度;集控人員在接到化學(xué)排污通知單后,應(yīng)盡可能將汽包排污門開至最大(排污一般在晚高峰后進(jìn)行)。
在采取上述措施后,可與山西電力科學(xué)研究院積極溝通開展機(jī)組的熱化學(xué)試驗(yàn)。通過熱化學(xué)試驗(yàn)可確定水汽指標(biāo)的最佳運(yùn)行和控制值,爐水極限含鹽量、最佳汽包運(yùn)行水位、鍋爐最佳的排污方式,達(dá)到既不過量排污又使機(jī)組汽水品質(zhì)合格,減少蒸汽的機(jī)械攜帶和溶解攜帶量,有效防止因運(yùn)行控制與調(diào)整不當(dāng)造成的汽輪機(jī)積鹽問題,提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可靠性。