黃思宇 吳印強(qiáng) 朱 聰 孫立鵬
(1.西南石油大學(xué) 2.冀東油田分公司油氣集輸公司 3.中國(guó)石油成都潤(rùn)滑油廠)
高尚堡天然氣處理裝置改進(jìn)與運(yùn)行優(yōu)化
黃思宇1吳印強(qiáng)2朱 聰1孫立鵬3
(1.西南石油大學(xué) 2.冀東油田分公司油氣集輸公司 3.中國(guó)石油成都潤(rùn)滑油廠)
凝液回收 DHX工藝 液化氣銅片腐蝕 設(shè)備凍堵 丙烷收率 運(yùn)行優(yōu)化
高尚堡天然氣處理裝置設(shè)計(jì)工況下丙烷收率為95.7%,隨著原料氣流量、氣質(zhì)及裝置操作參數(shù)的改變,丙烷收率逐漸降低,目前,丙烷收率僅有52.2%。同時(shí),在運(yùn)行過程中還出現(xiàn)了液化氣銅片腐蝕不合格和設(shè)備凍堵等問題。通過對(duì)裝置運(yùn)行工況進(jìn)行分析,改進(jìn)處理工藝并優(yōu)化運(yùn)行參數(shù),可以提高裝置的適應(yīng)性和丙烷收率,保證裝置高效平穩(wěn)運(yùn)行。
圖1和圖2分別為高尚堡天然氣處理裝置的原料氣脫硫、脫水單元和凝液回收單元工藝流程圖。油田伴生氣和原油穩(wěn)定裝置所產(chǎn)不凝氣作為處理裝置原料氣經(jīng)進(jìn)氣匯管匯合后,進(jìn)入原料氣壓縮機(jī)組增壓,再進(jìn)行干法脫硫和分子篩脫水。脫水后的天然氣先經(jīng)透平膨脹/壓縮機(jī)的壓縮端增壓,再經(jīng)冷箱Ⅰ、丙烷蒸發(fā)器、冷箱Ⅱ換熱后,進(jìn)入低溫分離器。經(jīng)低溫分離器分離出來的液相節(jié)流后由冷箱Ⅰ復(fù)熱作為脫乙烷塔中部的進(jìn)料;分離出的氣相經(jīng)透平膨脹/壓縮機(jī)組的膨脹端膨脹降溫后進(jìn)入重接觸塔回收凝液。重接觸塔頂干氣分別經(jīng)冷箱Ⅲ、冷箱Ⅱ和冷箱Ⅰ復(fù)熱后,進(jìn)入外輸干氣壓縮機(jī)增壓外輸;脫乙烷塔底的液相與脫丁烷塔塔底來的輕烴換熱后進(jìn)入脫丁烷塔中部,最終得到穩(wěn)定輕烴和液化氣。
對(duì)裝置存在的問題進(jìn)行分析,結(jié)果表明,與設(shè)計(jì)工況相比較,目前高尚堡天然氣處理裝置的原料氣體積流量減少,CO2和H2S摩爾分?jǐn)?shù)增加,造成液化氣銅片腐蝕不合格和設(shè)備凍堵等問題,限制了裝置的高效平穩(wěn)運(yùn)行。同時(shí),操作參數(shù)的變化還造成膨脹機(jī)出口壓力升高,外輸干氣壓縮機(jī)停運(yùn),丙烷收率降低等一系列問題,具體體現(xiàn)在以下幾方面。
2.1液化氣銅片腐蝕不合格
裝置的原料氣設(shè)計(jì)及運(yùn)行組成見表1。原料氣中CO2摩爾分?jǐn)?shù)設(shè)計(jì)值為1.49%,不含H2S。裝置運(yùn)行后,CO2和H2S含量不斷增加。2009年,裝置原料氣中H2S質(zhì)量濃度為50~71 mg/m3,為使產(chǎn)品氣滿足II類氣質(zhì)要求,增設(shè)了干法脫硫塔對(duì)原料氣進(jìn)行脫硫。目前,原料氣中H2S質(zhì)量濃度為213 mg/m3,超過脫硫塔的設(shè)計(jì)值,造成液化氣銅片腐蝕不合格[1]。
2.2設(shè)備凍堵
DHX工藝為深冷分離工藝,隨著原料氣中酸性組分含量的增加,會(huì)影響分子篩脫水效果,縮短分子篩使用壽命[2],處理裝置中膨脹機(jī)出口和重接觸塔頂部冷箱等低溫處理設(shè)備中發(fā)生水合物凍堵的可能性也隨之增大,這不僅會(huì)導(dǎo)致重接觸塔溫度達(dá)不到設(shè)計(jì)要求而影響丙烷收率和質(zhì)量,更會(huì)因塔壓差的急劇增大而造成上游壓縮機(jī)的停運(yùn),從而嚴(yán)重影響了裝置的安全平穩(wěn)運(yùn)行。高尚堡天然氣處理裝置未采用抗酸性分子篩,已多次因冬季冷箱III發(fā)生水合物凍堵而停產(chǎn)。
表1 原料氣設(shè)計(jì)組成與運(yùn)行組成Table1 Designandoperationcompositionoffeedgas原料氣組分C1C2C3i-C4n-C4i-C5n-C5C6C+7CO2N2H2OH2S①設(shè)計(jì)值,y/%71.798.837.632.483.371.271.000.630.491.490.100.930實(shí)際值,y/%73.197.054.541.181.700.600.470.160.049.300.840.93213 注:①H2S為質(zhì)量濃度,單位為mg/m3。
2.3丙烷收率較低
對(duì)處理裝置存在的問題進(jìn)行分析后可知,要解決裝置存在的問題,必須將原料氣中的CO2和H2S脫除至合理范圍,并對(duì)裝置的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,以提高丙烷回收率,從而保證裝置的高效平穩(wěn)運(yùn)行。
3.1酸氣脫除方法
通過HYSYS軟件模擬結(jié)果可知,要保證液化氣的銅片腐蝕在No.1級(jí)(H2S質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于1~2 mg/kg),凈化氣中H2S質(zhì)量濃度不能超過2.6 mg/m3,要保證回收凝液后的外輸干氣中CO2摩爾分?jǐn)?shù)不超過3%,凈化氣中的CO2摩爾分?jǐn)?shù)不能超過2.5%。此時(shí),酸性組分對(duì)分子篩壽命的影響大大減小,降低了設(shè)備發(fā)生水合物凍堵的可能性,膨脹機(jī)出口和重接觸塔頂?shù)腃O2凍堵溫度分別為-100 ℃和-99 ℃,降低了酸性組分對(duì)裝置冷凝溫度的限制。對(duì)相關(guān)脫硫脫碳方法進(jìn)行模擬比較后,采用MDEA+DEA混合胺溶液脫硫脫碳代替原流程的干法脫硫,通過合理控制混合胺的比例和溶液循環(huán)量,可以達(dá)到預(yù)定的脫硫脫碳效果。
表2 裝置設(shè)計(jì)參數(shù)與運(yùn)行參數(shù)比較表Table2 Comparisonbetweendesignparametersandoperationparametersofthedevice參數(shù)點(diǎn)設(shè)計(jì)參數(shù)實(shí)際運(yùn)行參數(shù)壓力/kPa溫度/℃壓力/kPa溫度/℃原料氣增壓?jiǎn)卧隹诟蓺?43044.9208035.7膨脹機(jī)/壓縮機(jī)后冷器出口312640.0235026.3丙烷蒸發(fā)器出口3066-30.0--27.0低溫分離器入口3036-38.02310-34.0膨脹/壓縮機(jī)膨脹端出口850-83.01250-57.0增壓端出口317667.7240051.2冷箱Ⅰ重接觸塔頂來氣出口72035.0-25.0冷箱Ⅱ重接觸塔頂來氣出口750-34.8--37.6冷箱Ⅲ重接觸塔頂來氣出口775-52.5--47.5重接觸塔塔頂800-91.41220-60.0塔底850-85.8--42.8脫乙烷塔塔頂1800-29.81600-4.6塔底185062.6-74.0脫丁烷塔頂冷凝器出口136040.0--脫丁烷塔塔頂140065.45110060.0塔底1450158.3-142.0
表3 不同CO2含量下裝置發(fā)生CO2凍堵的溫度Table3 CO2freezingandblockingtemperatureofthedevicewithdifferentCO2content原料氣中CO2摩爾分?jǐn)?shù)/%2.04.06.08.010.012.0裝置CO2凍堵溫度/℃-101.4-91.1-85.6-81.6-78.6-76.0 注:裝置中最易發(fā)生凍堵的位置為重接觸塔頂部。
3.2處理裝置運(yùn)行優(yōu)化
丙烷制冷+膨脹機(jī)制冷的DHX凝液回收工藝流程,影響丙烷收率和裝置能耗的關(guān)鍵參數(shù)主要是低溫分離器的冷凝分離溫度和壓力、膨脹機(jī)的膨脹比、重接觸塔塔頂溫度和脫乙烷塔塔底溫度,它們相互影響,相互制約[7]。但丙烷收率與裝置能耗之間同樣相互制約,提高丙烷收率必然以增加能耗為代價(jià)。單純以丙烷收率最大或者以能耗最低為優(yōu)化目標(biāo),并不能保證裝置的總效益最大,兩者之間存在1個(gè)平衡點(diǎn)。優(yōu)化裝置運(yùn)行參數(shù),實(shí)現(xiàn)丙烷收率和能耗之間的平衡,才能達(dá)到效益最大化。
目前,高尚堡天然氣處理裝置可調(diào)整的參數(shù)主要包括膨脹機(jī)出口壓力、脫乙烷塔操作壓力和塔底溫度、脫丁烷塔操作壓力、塔底溫度及回流比。在不增加壓縮機(jī)的前提下,原料氣增壓?jiǎn)卧某隹趬毫σ呀?jīng)很難再提高,丙烷蒸發(fā)器的出口溫度也很難再降低,所以低溫分離器的冷凝分離溫度和壓力變化不大。目前,處理裝置DHX塔與脫乙烷塔采用差壓運(yùn)行的方式,在冷箱Ⅲ換熱面積一定的條件下,重接觸塔塔頂溫度主要受膨脹機(jī)出口壓力、脫乙烷塔操作壓力和塔底溫度共同控制;外輸干氣壓縮機(jī)能耗主要受膨脹機(jī)出口壓力的影響;脫乙烷塔熱負(fù)荷主要受塔的操作壓力和塔底溫度的影響。脫丁烷塔能耗主要受脫丁烷塔操作壓力的影響,脫丁烷塔塔底溫度和回流比主要控制液化氣和穩(wěn)定輕烴質(zhì)量指標(biāo),且與操作壓力相關(guān)聯(lián)。因此,以膨脹機(jī)出口壓力、脫乙烷塔塔底溫度、脫乙烷塔操作壓力、脫丁烷塔操作壓力為主要控制參數(shù),根據(jù)HYSYS軟件的模擬計(jì)算結(jié)果,分析其對(duì)丙烷收率和能耗的影響規(guī)律,優(yōu)化運(yùn)行參數(shù),從而實(shí)現(xiàn)丙烷收率和能耗之間的平衡。
3.2.1脫丁烷塔操作壓力
脫丁烷塔操作壓力直接影響脫丁烷塔塔底溫度和重沸器熱負(fù)荷。從理論上講,脫丁烷塔的操作壓力越低,天然氣凝液中各組分的沸點(diǎn)也越低,塔底重沸器需要的熱負(fù)荷也越低。但是,脫丁烷塔操作壓力越低,塔頂回流罐全冷凝的溫度就越低,由于受塔頂冷凝器制冷能力的限制,其全冷凝溫度不能低于45 ℃,否則塔頂將因不能實(shí)現(xiàn)全冷凝而損失一定量的輕烴,導(dǎo)致液化氣產(chǎn)品數(shù)量降低。用HYSYS流程模擬軟件對(duì)處理裝置進(jìn)行模擬,在保證液化石油氣和穩(wěn)定輕烴合格的前提下,改變脫丁烷塔的操作壓力,塔頂回流罐實(shí)現(xiàn)全冷凝的最高溫度如表4所列。從表4可以看出脫丁烷塔頂壓力控制在1 250 kPa時(shí)較好。
表4 不同操作壓力下脫丁烷塔頂全冷凝溫度Table4 Completecondensingtemperatureofdebutanizeratdifferentoperatingpressure塔頂壓力/kPa11001150120012501300全冷凝溫度/℃41.542.9144.646.2747.8
3.2.2脫乙烷塔操作壓力
同理,脫乙烷塔操作壓力越低,塔底重沸器需要的熱負(fù)荷也越低。但是,為了使脫乙烷塔塔底出來的凝液能順利通過脫丁烷塔進(jìn)料管線而不使用增壓泵等設(shè)備,根據(jù)工程經(jīng)驗(yàn),脫乙烷塔操作壓力通常要比脫丁烷塔操作壓力高約500 kPa,即脫乙烷塔塔頂壓力為1 750 kPa。
3.2.3膨脹機(jī)出口壓力
在保持脫乙烷塔塔底溫度和操作壓力一定的條件下,以50 kPa為步長(zhǎng)將膨脹機(jī)出口壓力由1 250 kPa降至650 kPa,丙烷收率和裝置能耗的變化如圖4所示。由圖4可看出,丙烷收率和脫乙烷塔熱負(fù)荷隨膨脹機(jī)出口壓力的降低而升高。當(dāng)膨脹機(jī)出口壓力高于800 kPa時(shí),降低膨脹機(jī)出口壓力,丙烷收率增長(zhǎng)較快,脫乙烷塔熱負(fù)荷增長(zhǎng)較慢;當(dāng)膨脹機(jī)出口壓力低于800 kPa時(shí),丙烷收率已經(jīng)很高,此時(shí)再降低膨脹機(jī)出口壓力,丙烷收率增加緩慢,脫乙烷塔熱負(fù)荷卻增長(zhǎng)較快。處理裝置的天然氣外輸壓力要求達(dá)到1 000 kPa左右,當(dāng)膨脹機(jī)出口壓力在1 100 kPa以上時(shí),外輸干氣壓縮機(jī)停用;當(dāng)膨脹機(jī)出口壓力低于1 100 kPa后,外輸干氣壓縮機(jī)負(fù)荷呈線性增加,所以膨脹機(jī)出口壓力不宜低于800 kPa。
3.2.4脫乙烷塔塔底溫度
在保持膨脹機(jī)出口壓力和脫乙烷塔操作壓力一定的條件下,以2 ℃為步長(zhǎng)將脫乙烷塔塔底溫度由52 ℃升高至82 ℃,丙烷收率和脫乙烷塔熱負(fù)荷的變化如圖5所示。丙烷收率和脫乙烷塔熱負(fù)荷隨脫乙烷塔塔底溫度的變化在74 ℃出現(xiàn)明顯拐點(diǎn)。當(dāng)脫乙烷塔塔底溫度從52 ℃升高到74 ℃時(shí),丙烷收率變化不大,但是當(dāng)塔底溫度超過74 ℃以后,丙烷收率快速下降。脫乙烷塔熱負(fù)荷隨塔底溫度的升高而增加,在74 ℃以前增加較慢,在74 ℃以后增加較快。所以脫乙烷塔塔底溫度不宜高于74 ℃。
脫乙烷塔塔底溫度對(duì)塔底凝液中乙烷含量的影響如圖6所示。從圖6可以看出,雖然脫乙烷塔塔底溫度從52 ℃升高到74 ℃時(shí),丙烷收率變化不大,但是塔底凝液中的乙烷摩爾分?jǐn)?shù)卻逐漸下降。由于要求液化氣中丙烷、丁烷的摩爾分?jǐn)?shù)不低于95%,飽和蒸氣壓不大于1 380 kPa,所以塔底溫度不能太低,以防止凝液中乙烷過多,造成液化氣產(chǎn)品質(zhì)量不合格。
結(jié)合上述主要控制參數(shù)對(duì)丙烷收率和裝置能耗的影響分析,在保證產(chǎn)品合格的前提下,對(duì)處理裝置的操作參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)丙烷收率和能耗之間的平衡,達(dá)到效益最大化。優(yōu)化后的主要操作參數(shù)如表5所示,裝置的丙烷收率為96.1%。
考慮到原料氣流量和壓力的變化會(huì)使膨脹機(jī)出口壓力產(chǎn)生波動(dòng),此時(shí)需要對(duì)裝置主要操作參數(shù)做出調(diào)整,如表6所示。
處理裝置優(yōu)化前后的能耗和產(chǎn)品比較如表7所列。由表7可知,優(yōu)化后脫乙烷塔和脫丁烷塔的重沸器熱負(fù)荷增加,啟用了外輸干氣壓縮機(jī),其余裝置能耗基本不變,液化氣和穩(wěn)定輕烴產(chǎn)品量增加,商品天然氣產(chǎn)量下降。
表5 裝置優(yōu)化前后操作參數(shù)比較表Table5 Comparisonofdeviceoperationparametersbeforeandafteroptimization參數(shù)點(diǎn)實(shí)際運(yùn)行參數(shù)優(yōu)化參數(shù)壓力/kPa溫度/℃壓力/kPa溫度/℃原料氣增壓?jiǎn)卧獊砀蓺?08035.7208035.7膨脹/壓縮機(jī)后冷器出口235026.3265030.0丙烷蒸發(fā)器出口--27.02610-27.0低溫分離器入口2310-34.02580-40.5膨脹/壓縮機(jī)膨脹端出口1250-57.0800-82.9增壓端出口240051.2268063.7冷箱Ⅰ重接觸塔頂來氣出口-25.069025.0冷箱Ⅱ重接觸塔頂來氣出口--37.6720-32.2冷箱Ⅲ重接觸塔頂來氣出口--47.5750-64.0重接觸塔塔頂1220-60.0770-91.1塔底--42.8790-84.0脫乙烷塔塔頂1600-4.61750-15.8塔底-74.0178071.0脫丁烷塔頂冷凝器出口--125045.0脫丁烷塔塔頂110060.0125059.4塔底-142.01300134.0
表6 膨脹機(jī)出口壓力波動(dòng)時(shí)主要操作參數(shù)調(diào)整Table6 Mainoperationparametersadjustmentwhenexpanderoutletpressurefluctuation膨脹機(jī)出口壓力/kPa7008009001000脫乙烷塔塔底溫度/℃71.071.072.073.0脫乙烷塔塔頂壓力/kPa1760175017301700脫丁烷塔塔頂壓力/kPa1260125012301200丙烷收率/%98.696.190.080.8
表7 天然氣處理裝置優(yōu)化前后能耗和產(chǎn)品比較Table7 Comparisonofenergyconsumptionandproductbeforeandafteroptimization項(xiàng)目?jī)?yōu)化前優(yōu)化后能耗脫乙烷塔塔底重沸器熱負(fù)荷/kW88.4121.0脫丁烷塔塔底重沸器熱負(fù)荷/kW164.6165.2外輸干氣壓縮機(jī)功率/kW0107.2產(chǎn)品量液化氣產(chǎn)量/(t·d-1)22.930.4穩(wěn)定輕烴產(chǎn)量/(t·d-1)7.48.3商品天然氣產(chǎn)量/(m3·d-1)184763165683
處理裝置優(yōu)化后的經(jīng)濟(jì)性如表8所列,若LPG價(jià)格為5 700元/t,穩(wěn)定輕烴價(jià)格為7 400元/t,商品天然氣價(jià)格為1.89元/m3,燃料氣價(jià)格仍為1.89元/m3,而電費(fèi)按一般工業(yè)用電價(jià)格1.19元/kW·h計(jì)算,裝置的年連續(xù)操作時(shí)間按330天計(jì)算,則對(duì)裝置操作參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化后每年增加的經(jīng)濟(jì)效益約為331.7萬元。
表8 處理裝置優(yōu)化后經(jīng)濟(jì)性Table8 Economyofdeviceafteroptimization項(xiàng)目數(shù)值增加燃料氣消耗量/(m3·a-1)3.73×104增加耗電量/(kW·h·a-1)8.49×105增加液化氣產(chǎn)量/(t·a-1)2475增加穩(wěn)定輕烴產(chǎn)量/(t·a-1)297減少商品天然氣產(chǎn)量/(m3·a-1)6.30×106增加能耗費(fèi)用/(萬元·a-1)108.1增加產(chǎn)品收入/(萬元·a-1)439.8增加總收益/(萬元·a-1)331.7 注:計(jì)算燃料氣消耗量時(shí),按燃料氣熱值為31.4kJ/m3,加熱爐的熱效率為85%,導(dǎo)熱油在管線中的熱損失為5%計(jì)算。
(1) 對(duì)于丙烷+膨脹機(jī)制冷的DHX凝液回收工藝,原料氣中H2S和CO2含量升高,流量降低,會(huì)造成液化氣銅片腐蝕不合格、設(shè)備凍堵、丙烷收率降低。將酸性氣體含量脫除至合理范圍可以解決液化氣銅片腐蝕不合格、設(shè)備凍堵問題,同時(shí)降低了酸性組分對(duì)裝置冷凝溫度的限制,再對(duì)裝置操作參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化可以實(shí)現(xiàn)丙烷收率和能耗的平衡,達(dá)到效益最大化。
(2) 脫丁烷塔操作壓力越低,塔底重沸器熱負(fù)荷越小,但是塔頂全冷凝溫度也越低,受塔頂制冷能力的限制,存在1個(gè)最優(yōu)的操作壓力。
(3) 膨脹機(jī)出口壓力存在1個(gè)較優(yōu)值。在該點(diǎn)壓力以上,膨脹機(jī)出口壓力降低,丙烷收率上升較快,脫乙烷塔熱負(fù)荷增加較慢;在該點(diǎn)壓力以下,膨脹機(jī)出口壓力降低,丙烷收率上升較慢,脫乙烷塔熱負(fù)荷增加較快,膨脹機(jī)出口壓力不宜低于此壓力。
(4) 脫乙烷塔塔底溫度對(duì)丙烷收率和脫乙烷塔熱負(fù)荷的影響存在1個(gè)拐點(diǎn)。在該溫度以下,脫乙烷塔底溫度升高,丙烷收率無太大變化,脫乙烷塔熱負(fù)荷增加較慢;在該溫度以上,脫乙烷塔塔底溫度升高,丙烷收率下降較快,脫乙烷塔熱負(fù)荷增加較快,脫乙烷塔塔底溫度不宜高于此點(diǎn)溫度。同時(shí),受液化氣產(chǎn)品質(zhì)量的限制,脫乙烷塔塔底溫度不能太低。
[1] 司品憲,楊麗. 液化氣銅片腐蝕不合格原因分析[J]. 石油煉制與化工,2009,40(3):61-64.
[2] 羅小軍,劉曉天,萬書華. 分子篩吸附法在高酸性天然氣脫水中的應(yīng)用[J]. 石油與天然氣化工,2007,36(2):118-123.
[3] 尚玉明. 輕烴回收裝置優(yōu)化方案研究與應(yīng)用[J]. 石油與天然氣化工,2006,35(5):347-349.
[4] 金麗梅,董群,吳長(zhǎng)玉. 天然氣輕烴回收裝置C3+收率與工藝參數(shù)的調(diào)整[J]. 天然氣與石油,2006,24(3):65-67.
[5] 楊偉,葉帆. 輕烴回收裝置收率計(jì)算與優(yōu)化分析[J]. 石油與天然氣化工, 2011,40(5):440-441.
[6] 張顯軍,王磊,謝軍,等. 提高輕烴收率的措施及應(yīng)用[J]. 石油與天然氣化工,2012,41(4),393-395.
[7] 胡文杰,朱琳. “膨脹機(jī)+重接觸塔”天然氣凝液回收工藝的優(yōu)化[J]. 天然氣工業(yè),2012,32(4):96-100.
ImprovementandoperationoptimizationofGaoshangpunaturalgasprocessingdevice
HuangSiyu1,WuYinqiang2,ZhuCong1,SunLipeng3
(1.SouthwestPetroleumUniversity,Chengdu610500,Sichuan,China;2.OilandGasGatheringandTransportationCompanyofJidongOilfieldCompany,Tangshan063200,Hebei,China;3.PetroChinaChengduLubricantBlendingPlant,Chengdu610083,Sichuan,China)
NGL recovery, DHX process, copper corrosion test in LPG, equipment freezing, propane recovery rate, operation optimization
TE644
:BDOI: 10.3969/j.issn.1007-3426.2014.01.004
2013-05-14;
2013-07-12;編輯:溫冬云
黃思宇(1990-),男,四川成都人,在讀碩士生,2012年畢業(yè)于西南石油大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè),獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位,現(xiàn)就讀于西南石油大學(xué)研究生院油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè)。地址:(610500)四川成都市新都區(qū)新都大道8號(hào)西南石油大學(xué)研究生院油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè)。E-mail:huangsiyu369@163.com