李 軍,曾凡平,楊家彬
(青海中浩天然氣化工有限公司,青海 格爾木 816000)
青海中浩天然氣化工有限公司60萬(wàn)t/a甲醇裝置采用天然氣一段蒸汽轉(zhuǎn)化及銅基催化低壓合成甲醇工藝,引進(jìn)英國(guó)DAVY工藝技術(shù),由國(guó)內(nèi)成達(dá)設(shè)計(jì)院進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)。本裝置因合成工序合成塔產(chǎn)中壓蒸汽量達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,且轉(zhuǎn)化爐煙氣排放溫度高于設(shè)計(jì)溫度,因而裝置蒸汽不平衡而造成開(kāi)工鍋爐高負(fù)荷運(yùn)行[1],生產(chǎn)消耗高,雖裝置進(jìn)行過(guò)改造而剛滿足裝置蒸汽量,但考慮到?jīng)]有余量蒸汽對(duì)裝置運(yùn)行進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)節(jié),因此公司決定在裝置轉(zhuǎn)化爐煙道上增加余熱鍋爐用來(lái)生產(chǎn)中壓蒸汽,余熱鍋爐安裝位置如圖1所示。
圖1 青海中浩60萬(wàn)噸甲醇裝置轉(zhuǎn)化爐簡(jiǎn)圖
青海中浩60萬(wàn)t/a甲醇裝置轉(zhuǎn)化爐煙氣余熱回收通道中的飽和天然氣預(yù)熱器Ⅰ與燃料空氣預(yù)器之間增加余熱鍋爐,由于煙囪排煙溫度約170℃,而裝置當(dāng)?shù)貫楹0?780m的高原,氣壓低,可以適當(dāng)降低排煙溫度至120℃來(lái)提高回收熱量,通過(guò)E305換熱器專用計(jì)算公式保證排煙溫度在120℃以上時(shí)需要維持燃料空氣預(yù)熱器的進(jìn)入煙氣溫度為265℃,而飽和天然氣預(yù)熱器Ⅰ排煙煙氣溫度為359.5℃,利用此高溫?zé)煔庠O(shè)置余熱鍋爐產(chǎn)生中壓蒸汽,鍋爐上水利用本裝置除氧器出水溫度104℃,通過(guò)換熱計(jì)算可以生產(chǎn)2.5MPa(G)中壓蒸汽約15 t/h,實(shí)現(xiàn)能源利用“高位能,高利用;低品位,低利用”的原則,如表1所示。
表1 青海中浩余熱鍋爐蒸發(fā)段煙氣余熱回收熱量數(shù)據(jù)表
新增煙氣余熱鍋爐是回收利用煙氣排放熱,減輕原裝置對(duì)環(huán)境的熱污染,利用回收余熱生產(chǎn)飽和中壓蒸汽來(lái)調(diào)節(jié)裝置,因此新增余熱鍋爐禁止產(chǎn)生其它環(huán)境污染物和重大安全隱患。
3.2.1 改造內(nèi)容說(shuō)明
在原來(lái)轉(zhuǎn)化爐裝置上增加余熱鍋爐,盡可能利用原來(lái)裝置設(shè)備的條件下增加新設(shè)備,如原有的土建基礎(chǔ)、管廊、管道、電纜、支架等等。而余熱鍋爐工藝方面改造主要有以下幾個(gè)方面:
(1)工藝給水系統(tǒng),利用原裝置除氧器給水管道引出新管道至余熱鍋爐區(qū)域,新增加約20t/h除氧水在原中壓鍋爐給水系統(tǒng)供給能力內(nèi),增加鍋爐上水及汽包液位遠(yuǎn)傳控制系統(tǒng);
(2)煙氣余熱鍋爐蒸發(fā)系統(tǒng),擴(kuò)大原來(lái)煙道,增加土建基礎(chǔ),增加4組翅片換熱模塊及汽包,汽包和模塊之間進(jìn)行自然汽水循環(huán),模塊煙道增加煙氣出口溫度旁路手動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)門擋板;
(3)蒸汽系統(tǒng),汽包生產(chǎn)的飽和中壓蒸汽直接進(jìn)入轉(zhuǎn)化爐用作工藝蒸汽和副線進(jìn)入低壓過(guò)熱蒸汽系統(tǒng),增加汽包壓力控制調(diào)節(jié)系統(tǒng)和超壓放空系統(tǒng),蒸汽管線上設(shè)有疏水裝置;
(4)排污系統(tǒng),余熱鍋爐及汽包定排就地排入污水管網(wǎng)進(jìn)污水處理站,連排進(jìn)入裝置的連續(xù)排污擴(kuò)容器;
(5)加藥系統(tǒng),利用原開(kāi)工鍋爐加藥管引出支管進(jìn)入余熱鍋爐系統(tǒng);
(6)其它方面,蒸汽伴熱方面就地增加蒸汽分配臺(tái)及冷凝液收集臺(tái),從管廊引進(jìn)低壓蒸汽和冷凝液進(jìn)入冷凝液總管,分析取樣冷卻水取管廊公用管等。
3.2.2 改造工藝簡(jiǎn)圖
圖2 青海中浩余熱鍋爐改造簡(jiǎn)圖
青海中浩60萬(wàn)t/a甲醇裝置改造新增加余熱鍋后,產(chǎn)生低壓蒸汽(2.5MPa)約15t/h,按年均運(yùn)行300天計(jì)算,產(chǎn)蒸汽約10.8萬(wàn)t/a,折算標(biāo)煤約14150t,并相當(dāng)于減少了14150t標(biāo)煤燃燒時(shí)輻射到廠址周圍的熱能損失,降低了熱能輻射和紅外輻射污染等,同時(shí)相應(yīng)地減少了 SO2、NOx、CO2和煙塵對(duì)廠址地區(qū)的排放。
(1)按回收的熱量計(jì)算,此次初步改造方案中估算的新增余熱鍋爐回收熱量為16444kW,設(shè)備運(yùn)行時(shí)間按8000h/a計(jì),可節(jié)約標(biāo)煤16000t/a,效益約為1280萬(wàn)元/a。
(2)另外因新增余熱鍋爐后,轉(zhuǎn)化爐體系排煙溫度大幅降低,熱效率也相應(yīng)提高,如排煙溫度按120℃計(jì),則轉(zhuǎn)化爐整體熱效率至少提高1.5個(gè)百分點(diǎn)[2]。
(3)余熱鍋爐生產(chǎn)的飽和中壓蒸汽可以用來(lái)替換加入蒸汽轉(zhuǎn)化爐中的過(guò)熱中壓蒸汽,多余的過(guò)熱蒸汽即可以用來(lái)調(diào)節(jié)中壓蒸汽透平,也可以用來(lái)優(yōu)化轉(zhuǎn)化爐水碳比平衡和轉(zhuǎn)化爐溫度,還可以減壓至低壓蒸汽,減少冬季伴熱蒸汽對(duì)開(kāi)工鍋爐的需求量[3]。
本次煙氣余熱回收改造達(dá)到了較好的節(jié)能減排目的,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,合理優(yōu)化了生產(chǎn)工藝條件,但改造同時(shí)要注意以下幾個(gè)方面的問(wèn)題:
(1)因排煙溫度設(shè)計(jì)成為120℃,煙氣中要求硫、氮化合物含量很低,而本裝置轉(zhuǎn)化爐燃料為合成弛放氣,硫氧化物基本檢測(cè)不出,轉(zhuǎn)化爐燒咀采用的是John Zink公司的,氮氧化合物含量很低;
(2)改造后的設(shè)備工藝與原裝置設(shè)備工藝很好地銜接,新增加的工藝水、電等公用物料在原裝置許可范圍內(nèi)。
[1]曾凡平,呂萬(wàn)舉,黃祖祥,等.天然氣制甲醇裝置中蒸汽平衡改造[J].天然氣化工(C1化學(xué)與化工),2013,38(5):59-61.
[2]吳華新.低位煙氣余熱深度回收利用狀況評(píng)述Ⅱ[J].熱能動(dòng)力工程,2012,27(4):399-404.
[3]曾凡平,李軍,楊家彬.天然氣制甲醇裝置蒸汽伴熱改造[J].化學(xué)工程與裝備,2013,40(1):51-53.