張營(yíng)
摘 要:熔體泵作為聚酯裝置的關(guān)鍵設(shè)備,從開工以來(lái),由于多種原因聚酯裝置使用的熔體泵在日常使用中,出現(xiàn)多次扭矩限制器脫落的情況,進(jìn)而導(dǎo)致熔體大量排廢,在影響生產(chǎn)效率的同時(shí),也帶來(lái)了資源浪費(fèi)和經(jīng)濟(jì)損失,車間采取了多種措施(如增加扭矩限制器設(shè)定值等) 對(duì)熔體泵的故障問題進(jìn)行分析,但整體效果效果不好,也成為影響當(dāng)前裝置平穩(wěn)運(yùn)行的最大隱患。該文將研究熔體泵控制的方案,找出導(dǎo)致扭曲限制器脫開的核心原因,進(jìn)而提出對(duì)原有方案加以改進(jìn)。通過對(duì)實(shí)際結(jié)果的評(píng)估,可以看出所采用的熔體泵控制方案的控制措施和方案是得當(dāng)?shù)摹?/p>
關(guān)鍵詞:熔體泵 故障分析 故障應(yīng)對(duì)
中圖分類號(hào)TQ0512l 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2015)06(b)-0061-02
熔體泵作為聚酯裝置的關(guān)鍵設(shè)備,從開工以來(lái),由于多種原因聚酯裝置使用的熔體泵在日常使用中,出現(xiàn)多次扭矩限制器脫落的情況,進(jìn)而導(dǎo)致熔體大量排廢,在影響生產(chǎn)效率的同時(shí),也帶來(lái)了資源浪費(fèi)和經(jīng)濟(jì)損失。熔體泵問題對(duì)于車間的安全生產(chǎn)帶來(lái)了很大的隱患,針對(duì)這一問題,車間采取了多種措施(如增加扭矩限制器設(shè)定值等)對(duì)熔體泵的故障問題進(jìn)行分析,但整體效果效果不好。該文將研究熔體泵控制的方案,找出導(dǎo)致扭曲限制器脫開的核心原因,進(jìn)而提出對(duì)原有方案加以改進(jìn)。
1 熔體泵原控制方案簡(jiǎn)介
熔體泵屬于高溫齒輪泵,造價(jià)較高。除了具備常用的聯(lián)鎖功能外,在泵體和電機(jī)之間,安裝了扭矩限制器,名為AUTOG URD,如果該限制器出現(xiàn)過載的情況,會(huì)使電動(dòng)機(jī)和泵體脫離,過載消除后,限制器復(fù)位運(yùn)行。該泵控制原理如下。
圖1展示了熔體泵的控制原理,該回路在DCS內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)。該泵的設(shè)計(jì)思路是對(duì)泵出口的壓力進(jìn)行調(diào)節(jié),使用變頻器對(duì)熔體泵的轉(zhuǎn)速甲乙調(diào)節(jié),并實(shí)現(xiàn)泵體出口壓力的穩(wěn)定。為了保持下游裝置熔體在壓力參數(shù)上的穩(wěn)定,需要將最終出口PIC-11820的壓力作為主回路,而泵出口壓力PIC-11807作為副回路。對(duì)于出口壓力的檢測(cè),采用雙重方式檢測(cè),在DCS上通過II-11807開關(guān)可選擇采用哪一個(gè)檢測(cè)點(diǎn)。SI-11803負(fù)責(zé)檢測(cè)泵體的轉(zhuǎn)速狀況,而II-11836則是對(duì)電機(jī)的電流進(jìn)行檢測(cè)。在泵的出口壓力超過設(shè)計(jì)值時(shí),泵聯(lián)鎖停機(jī);當(dāng)泵負(fù)荷大時(shí),也即面臨的作用力增加時(shí),就引起限制器脫開,熔體泵停止轉(zhuǎn)動(dòng)。
2 扭矩限制器脫開的原因分析
車間的兩臺(tái)熔體泵在投用之后,出現(xiàn)了多次的限制器脫落事件,導(dǎo)致脫離的原因具有內(nèi)在的相似性。以發(fā)生在2014年7月28日的脫落為例,下表記錄了相應(yīng)的參數(shù),而圖2展示了在限制器脫離前后的運(yùn)行趨勢(shì)圖。
通過表1可以看出,在熔體泵出現(xiàn)故障前后的狀況簡(jiǎn)述如下:在13:00:25時(shí),該泵仍然運(yùn)行在正常狀況,經(jīng)過5s時(shí)間,到13:00:30時(shí),熔體泵的出口壓力開始從169.94kg/cm2下降至154.61kg/cm2,出現(xiàn)了15.33kg/cm2的降幅。由于控制方式此時(shí)為串級(jí)方式,為了保持壓力平穩(wěn),PIC-11807.OP增大(由78.57%上升至86.57%),使泵轉(zhuǎn)速SI-11803.PV升高(由32rpm升至36.81rpm),電機(jī)電流急劇增大(由224A升至249.15A)。經(jīng)過事后的集中分析,導(dǎo)致出現(xiàn)泵體轉(zhuǎn)速和電流問題的原因可能是泵入口固體顆粒堵塞,控制回路持續(xù)增加輸出,在半分鐘之后,即13:01:00時(shí),達(dá)到了最高值,最終導(dǎo)致限制器脫落。
由于泵體壓力變化很快,事件出現(xiàn)的過程很短,在很短的時(shí)間內(nèi)(幾秒到十幾秒之間內(nèi)),現(xiàn)場(chǎng)操作人員難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)泵體的變化,即使能夠發(fā)現(xiàn),也難以采取適當(dāng)?shù)拇胧?duì)故障進(jìn)行及時(shí)的處理。出現(xiàn)這種問題的原因主要是工藝流程方面的,但也對(duì)熔體泵的管理和控制提出了新的要求,說明在熔體泵的控制上,存在不完善、不到位的地方,沒有恰當(dāng)?shù)念A(yù)防措施?;谏鲜隼斫?,筆者對(duì)車間原有的熔體泵控制方案進(jìn)行了改進(jìn)和優(yōu)化,主要是增加了聯(lián)鎖邏輯圖,如下圖所示,后續(xù)部分將對(duì)控制方案優(yōu)化和改進(jìn)進(jìn)行詳細(xì)說明。
3 熔體泵控制方案改進(jìn)
通過前述分析可以知道,導(dǎo)致限制器脫落的主要原因是泵體的出口壓力急劇降低時(shí),為了保持壓力的平穩(wěn),熔體泵的轉(zhuǎn)速增加很快,出現(xiàn)泵體和電機(jī)聯(lián)軸器之間的作用力突然增大,最終導(dǎo)致扭矩限制器脫開。結(jié)合這一原因分析,筆者嘗試在控制方案中,增加自動(dòng)切換控制方式的功能,在原有方案的基礎(chǔ)上,增加圖3所展示的聯(lián)鎖邏輯。
圖3所示的邏輯圖所完成的功能是:當(dāng)出口壓力PIC-11807的測(cè)量值大于警戒值1時(shí)、泵電流大于設(shè)定值2時(shí),DCS發(fā)出緊急聲光報(bào)警;程序?qū)IC11807回路控制方式由串級(jí)或自動(dòng)立即切換到手動(dòng),避免泵轉(zhuǎn)速無(wú)限增大。在熔體泵運(yùn)行時(shí),PIC-11807輸出即泵轉(zhuǎn)速值進(jìn)行限制,即使在最大負(fù)荷時(shí),PIC-11807回路輸出也不超過75%。。通過這些調(diào)整和改進(jìn),在出現(xiàn)原有相似的泵體故障時(shí),在操作人員沒有發(fā)現(xiàn)的情況下,這一邏輯也能夠?qū)θ垠w泵的運(yùn)行和限制器的脫落進(jìn)行控制和保護(hù)。
在增加了這一聯(lián)鎖邏輯后,在緊急狀況下,可能會(huì)對(duì)下游生產(chǎn)裝置的運(yùn)行造成一定影響,但能夠減少非計(jì)劃停工的次數(shù),也能夠更好地維持泵的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4 效果分析
通過前后防方案的對(duì)比,該研究者對(duì)熔體泵的控制方案進(jìn)行了調(diào)整和改進(jìn),新方案實(shí)施之后的幾個(gè)月內(nèi),沒有出現(xiàn)過限制器脫落的故障,熔體泵整體上運(yùn)行正常,這與未改進(jìn)之前連續(xù)八個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)近10起脫落事件相比,成效明顯,也實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的改進(jìn)目標(biāo)。
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