(湖南省電力有限公司柘溪水力發(fā)電廠 湖南 安化 413500)
6號發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子磁極軟連接頭多片斷裂原因分析和處理對策探討
何美球
(湖南省電力有限公司柘溪水力發(fā)電廠湖南安化413500)
轉(zhuǎn)子磁極接頭斷片在運行中危害很大,有可能造成嚴(yán)重事故。轉(zhuǎn)子磁極接頭斷片是隱弊性故障,一般檢查手段很難發(fā)現(xiàn)此類故障。本文對轉(zhuǎn)子磁極軟連接頭多片斷裂的原因進(jìn)行了分析,總結(jié)6號發(fā)電機(jī)A修發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子磁極軟連接頭多片斷裂隱患采取的檢查手段,處理方法,并對減少隱患發(fā)生和及時發(fā)現(xiàn)隱患的對策進(jìn)行探討。
轉(zhuǎn)子磁極接頭;引線接觸電阻
柘溪水電廠6號機(jī)組由哈爾濱電機(jī)廠生產(chǎn),于1975年6月投產(chǎn)發(fā)電,水輪機(jī)型號為HL220-LJ-410,發(fā)電機(jī)型號為TS854/190-44。6號機(jī)組上次大修(A級檢修)為2005年11月23日~2006年1月19日,本次6號機(jī)組A級檢修2014年9月開始,在轉(zhuǎn)子磁極接頭檢查中發(fā)現(xiàn)31號-32號、26號-27號磁極接頭有斷片現(xiàn)象。因為轉(zhuǎn)子磁極接頭斷片故障隱弊性強,發(fā)生事故危害性大,為了采取有效措施防止故障形成,及時發(fā)現(xiàn)故障,本文對故障產(chǎn)生原因,檢查方法,應(yīng)對策略進(jìn)行探討。
(一)轉(zhuǎn)子磁極接頭結(jié)構(gòu)及工藝
長頭連接引線
短頭連接引線
6號機(jī)轉(zhuǎn)子磁極長接頭采用11片厚0.5mm紫銅片疊壓經(jīng)超音頻感應(yīng)加熱焊機(jī)進(jìn)行銀銅焊接而成。磁極長接頭一頭壓緊后鉆孔,磁極線圈接頭與磁極之間先用銅鉚釘鉚接,再采用錫焊。另一頭連接時每片相互交叉,然后錫焊接。施工工藝要求:鉚接接頭錯位不超過接頭寬度10%,接觸面電流密度符合設(shè)計要求,錫焊確保質(zhì)量,嚴(yán)防焊錫任意流淌,錫焊接頭焊接飽滿,外觀光潔。
(二)斷片原因分析
因施工工藝復(fù)雜,施工工藝不符合標(biāo)準(zhǔn)會造成軟連接頭多片斷裂。如采用錫焊時如發(fā)生焊錫流淌會使接近線圈處連接線變脆變硬,機(jī)組運行中受到機(jī)械力、電磁力作用容易斷裂。以下原因也可導(dǎo)致轉(zhuǎn)子磁極接頭斷片:
a. 接頭接觸面有毛刺,導(dǎo)電體彎曲扭轉(zhuǎn)角度不正確均可能造成接頭片斷裂。
b. 軟連接頭材料有質(zhì)量問題,達(dá)不到長期運行要求。
c. 機(jī)組運行振動大,磁極連接片因疲勞發(fā)生斷裂;
d. 檢修維護(hù)超周期或沒有按規(guī)程執(zhí)行,機(jī)組運行時間過長,磁極連接片因老化發(fā)生斷裂;
e. 機(jī)組檢修時沒有注重接頭部位詳細(xì)檢查處理,導(dǎo)致接頭長期運行,在長期機(jī)械、電磁、熱力作用下,出現(xiàn)接頭變形、斷裂。
轉(zhuǎn)子磁極接頭斷片在運行中危害很大,有可能產(chǎn)生嚴(yán)重事故。
a、磁極接頭電阻增大,產(chǎn)生高溫,燒斷連接片,產(chǎn)生瞬時開斷高電壓,擊穿定、轉(zhuǎn)子絕緣,造成發(fā)電機(jī)保護(hù)動作切除機(jī)組。
b、磁極接頭電阻增大,產(chǎn)生高溫,連接片間燒斷拉弧,發(fā)電機(jī)起火。
C、磁極接頭全部斷開,發(fā)電機(jī)失磁,機(jī)組有過速風(fēng)險。
轉(zhuǎn)子磁極接頭斷片是隱弊性故障,一般檢查手段很難發(fā)現(xiàn)此類故障。轉(zhuǎn)子磁極引出連接線使用浸過膠的玻璃絲帶包扎,檢修停運后也不能直接觀察到連接頭的狀態(tài),只能使用直流電阻測量的方法進(jìn)行檢測。但測量整個轉(zhuǎn)子繞組直阻數(shù)據(jù)無法反映單個磁極連接接頭的接觸狀態(tài),因為轉(zhuǎn)子繞組直阻約200多毫歐,而單個磁極連接接頭直阻約十微歐,即便單個磁極連接接頭直阻增加100倍,對整個轉(zhuǎn)子繞組直阻影響不會超過1%,是在《電力試驗預(yù)防性規(guī)程》允許范圍內(nèi)。在此次6號機(jī)大修中,試驗人員增加了轉(zhuǎn)子磁極引出接頭分段直流電阻測量試驗項目,采取的方法是在每個磁極引出線相同位置上鉆孔刺破絕緣,用直流電阻測量儀對轉(zhuǎn)子繞組施加恒定電流,用數(shù)字毫伏表在每個磁極接頭測量壓降,然后比較每個磁極接頭直阻,對異常值進(jìn)行比較。
拆下斷片缺陷的磁極,吊至檢修場地,平放在枕木上,按磁極線圈分解工藝將主絕緣、線圈與磁極鐵芯脫開,然后處理線圈部分。處理接頭時防止導(dǎo)線平面變形過大。清掃干凈解開的磁極,用加熱裝置燙掉接頭部分焊錫,用手槍鉆頭鉆開鉚釘頭,取下舊鉚釘,取下原磁極接頭。新接頭尺寸現(xiàn)場量取制作。換上新的接頭,用鉚釘鉚緊。再采用錫焊。采用此方法將#31磁極拆卸,長頭重新更換。拆卸#26、#27磁極,長、短頭重新更換,對其他接觸電阻偏大的磁極也進(jìn)行了拆卸,長、短頭也進(jìn)了更換。更換后接頭接觸電阻經(jīng)過試驗均合格,短接頭單個接觸電阻不超過2μΩ,長接頭單個接觸電阻不超過2μΩ。處理后的磁極檢查試驗均符合要求。
為了防止轉(zhuǎn)子磁極軟連接頭斷裂,并減少隱患發(fā)生和及時發(fā)現(xiàn)隱患,根據(jù)以上分析可采取如下對策:
1.合理安排機(jī)組運行方式,減少機(jī)組開停機(jī)頻度,避開振動區(qū)運行。
2.進(jìn)行有針對性的重點檢查:對于平時機(jī)組運行振動大、運行時間長,頻繁調(diào)節(jié)的機(jī)組進(jìn)行重點檢查。
3.機(jī)組小修時對發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子部份進(jìn)行詳細(xì)檢查,檢查磁極接頭外包絕緣是否有因高溫產(chǎn)生的老化情況。機(jī)組大修項目在轉(zhuǎn)子繞組試驗中增加轉(zhuǎn)子磁極引出接頭、連接引線等部位的測試。測量磁極之間引線直流電阻,進(jìn)行相互之間橫向比較,對于數(shù)值偏大的位置應(yīng)打開絕緣層進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)有斷裂現(xiàn)象的立即進(jìn)行更換。更換時使用合格的材料,嚴(yán)格執(zhí)行施工工藝標(biāo)準(zhǔn)。
4.機(jī)組大修時在轉(zhuǎn)子繞組試驗中增加轉(zhuǎn)子磁極引出接頭、連接引線等部位的測試。測量磁極之間引線直流電阻,進(jìn)行相互之間橫向比較,對于數(shù)值偏大的位置應(yīng)打開絕緣層進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)有斷裂現(xiàn)象的立即進(jìn)行更換。更換時使用合格的材料,嚴(yán)格執(zhí)行施工工藝標(biāo)準(zhǔn)。
5.因發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子是一個封閉高速旋轉(zhuǎn)部件,無法對轉(zhuǎn)子采用常規(guī)的紅外線測溫等監(jiān)測手段,對發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行在線監(jiān)測一直是一個技術(shù)難題,隨著技術(shù)發(fā)展,國內(nèi)部分電廠已采用了轉(zhuǎn)子在線監(jiān)測裝置,我們要關(guān)注這方面技術(shù)的發(fā)展,在適當(dāng)時機(jī)引入技術(shù)成熟產(chǎn)品。
發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子是旋轉(zhuǎn)部件,轉(zhuǎn)子引線、磁極、阻尼環(huán),磁極間連接線在機(jī)組運行中受到機(jī)械力、電磁力、熱力多種力作用,工作條件復(fù)雜,又是封閉運行,運行中不能進(jìn)行有效監(jiān)測,一旦發(fā)生事故,將導(dǎo)致嚴(yán)重后果。對轉(zhuǎn)子磁極連接頭斷片等轉(zhuǎn)子部件缺陷要引起重視,必須采取多種手段杜絕事故發(fā)生。本文通過6號機(jī)轉(zhuǎn)子磁極軟連接頭多片斷裂原因分析,記敘了處理方法,提出了加強標(biāo)準(zhǔn)化檢修,嚴(yán)格按規(guī)定工序作業(yè),確保安裝質(zhì)量;探討了加強轉(zhuǎn)子磁極引出接頭、連接引線等部位專項測試,及時發(fā)現(xiàn)異常情況等多項對策,總結(jié)了2014年6號機(jī)A修寶貴經(jīng)驗,在以后機(jī)組檢修工作可以推廣執(zhí)行,有利于機(jī)組安全運行。
何美球(1973-),男,??疲姎夤こ處?;主要研究方向為電力系統(tǒng)自動化和電氣試驗、電廠生產(chǎn)安全監(jiān)察管理等。