曹戰(zhàn)國(guó)
(唐山三友氯堿有限責(zé)任公司,河北 唐山 063305)
近幾年,我國(guó)在安全、環(huán)保方面的法規(guī)越來(lái)越嚴(yán)格,對(duì)單位產(chǎn)品綜合能耗的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高。2003年中國(guó)PVC反傾銷勝訴以后,高利潤(rùn)和低技術(shù)門檻吸引了大批投資者進(jìn)入PVC行業(yè)[1],大量裝置低水平重復(fù)建設(shè),存在很多安全隱患。乙炔屬于易燃易爆氣體,PVC行業(yè)曾發(fā)生多起乙炔生產(chǎn)系統(tǒng)著火及爆炸事故,因此乙炔站的安全問(wèn)題顯得尤為重要。在環(huán)保方面,為了達(dá)到國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求,企業(yè)付出了高額的經(jīng)濟(jì)代價(jià)。電石、水等的消耗直接關(guān)系到PVC的生產(chǎn)成本,是PVC企業(yè)一直重視的問(wèn)題,必須深入研究和創(chuàng)新。筆者深入PVC企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研及認(rèn)真研究,提出了乙炔站安全、環(huán)保、降耗的改進(jìn)措施,供同行參考。
1.1.1 電石卸車
PVC行業(yè)內(nèi)電石卸車有2種方式:①實(shí)行24 h晝夜卸車,一邊卸車一邊上料,盡量減少電石在破碎前的存放時(shí)間;②利用白天時(shí)間集中卸車并上料,晚上及夜間不卸車只上料。在電石卸車布袋除塵方面,一些企業(yè)沒(méi)有相關(guān)設(shè)施,一些企業(yè)雖有設(shè)施但并未有效利用。因此,在電石卸車除塵方面有些企業(yè)尚未達(dá)到國(guó)家安全職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。
針對(duì)上述問(wèn)題,通過(guò)走訪、調(diào)研,為真正達(dá)到國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生環(huán)境含塵標(biāo)準(zhǔn)≤8 mg/m3的要求,建議在設(shè)計(jì)或改造電石卸車除塵裝置時(shí),設(shè)計(jì)幾個(gè)專門用于卸車的固定吸塵裝置,每個(gè)卸車吸塵裝置每次處理1輛車,采取“一車一卸一上(電石上料)”的方式。根據(jù)目前實(shí)際運(yùn)輸電石的車輛情況,建議卸車吸塵裝置為長(zhǎng)13 m(比電石運(yùn)輸車廂長(zhǎng))、寬4 m、高5 m的吸塵箱體,此箱體5面封閉(其中頂部封閉,并外延2.5 m),13 m長(zhǎng)的一個(gè)側(cè)面設(shè)置2個(gè)吸塵風(fēng)口,另一側(cè)面為停放電石車廂的位置,采用鏟車進(jìn)行卸車。為防止電石粉塵擴(kuò)散,風(fēng)機(jī)的吸塵風(fēng)速應(yīng)大一些,取0.5~1.0 m/s為宜。1套卸車吸塵裝置需用15萬(wàn)~20萬(wàn)m3/h風(fēng)量的引風(fēng)機(jī),并配套布袋除塵器。為防止風(fēng)化,布袋除塵器收集的粉塵采用倉(cāng)泵自動(dòng)輸送方式送至發(fā)生器電石開放斗。電石卸車除塵裝置示意圖如圖1所示。
圖1 電石卸車除塵裝置示意圖Fig.1 Diagram of dedusting device used for carbide unloading
1.1.2 電石破碎
PVC行業(yè)中大多數(shù)企業(yè)都采用粗破、細(xì)破兩級(jí)破碎,設(shè)備一般采用國(guó)產(chǎn)顎式破碎機(jī),個(gè)別企業(yè)只采用1臺(tái)國(guó)產(chǎn)顎式破碎機(jī)通過(guò)一級(jí)破碎即可使電石粒徑達(dá)到要求,除塵一般采用布袋除塵器。在實(shí)際運(yùn)行中主要的問(wèn)題有:① 國(guó)產(chǎn)顎式破碎機(jī)故障率高,粗破時(shí)大塊電石經(jīng)??ㄗ〈制茩C(jī)入口,或電石上料夾帶其他異物導(dǎo)致入口卡料。②因除鐵器效果不好,導(dǎo)致矽鐵等雜質(zhì)進(jìn)入細(xì)破機(jī),使細(xì)破機(jī)卡料,嚴(yán)重時(shí)會(huì)損壞細(xì)破機(jī)。③粗、細(xì)破機(jī)因吸塵口設(shè)計(jì)及除塵管道、風(fēng)量設(shè)計(jì)不合理,導(dǎo)致除塵效果不理想,達(dá)不到國(guó)家安全職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。
近幾年,筆者調(diào)研了冶金等行業(yè)破碎機(jī)的使用情況,建議粗破機(jī)選用國(guó)際知名廠商的顎式破碎機(jī),其運(yùn)行穩(wěn)定,故障率低。這些設(shè)備在國(guó)內(nèi)冶金、采礦行業(yè)應(yīng)用較普遍,值得氯堿行業(yè)借鑒。為防止粉塵擴(kuò)散,粗破機(jī)最好放置在地面以下,采用地坑式上料,并設(shè)置吸塵收集護(hù)罩。細(xì)破機(jī)建議選用國(guó)際知名廠商的圓錐形細(xì)破機(jī),其特點(diǎn)是破碎過(guò)程在封閉空間中進(jìn)行,粉塵不易外逸,只在電石進(jìn)、出口產(chǎn)生少量粉塵,設(shè)置吸塵收集護(hù)罩后也較容易收集。為達(dá)到除塵效果,建議各個(gè)吸塵口的風(fēng)速不小于2.0 m/s。為防止風(fēng)化,布袋除塵器收集的粉塵采用倉(cāng)泵自動(dòng)輸送方式送至發(fā)生器電石開放斗。
除鐵器的選型及設(shè)計(jì)對(duì)保護(hù)細(xì)破機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要,否則較重的矽鐵等雜質(zhì)進(jìn)入細(xì)破機(jī)后容易導(dǎo)致細(xì)破機(jī)軸承損壞。此方面可以調(diào)研大型電廠、港口煤炭輸送行業(yè)如何除鐵,并加以借鑒。建議在粗破機(jī)至細(xì)破機(jī)之間設(shè)計(jì)3道大磁力除鐵器,磁場(chǎng)強(qiáng)度以150 G(高斯)為宜。之所以選擇大磁力除鐵器,主要是考慮有些雜質(zhì)較重,甚至可能達(dá)到50 kg左右,需要150 G的磁力才能將其除掉。之所以選擇3道除鐵器,主要是考慮有些雜質(zhì)可能壓在電石下面,只設(shè)置1道除鐵器的話可能有所遺漏。
1.1.3 電石輸送及料倉(cāng)
PVC行業(yè)中大多企業(yè)采用皮帶運(yùn)輸,有些企業(yè)為了節(jié)省占地空間采用斗提機(jī)輸送;電石料倉(cāng)則采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。存在的問(wèn)題主要有:粗破機(jī)、細(xì)破機(jī)、皮帶之間的倒料口、料倉(cāng)進(jìn)出口、發(fā)生器開放斗進(jìn)料處等位置二次揚(yáng)塵污染嚴(yán)重;電石料倉(cāng)可能聚集乙炔氣,有空爆危險(xiǎn)。
為了防止電石料倉(cāng)聚集乙炔氣,建議在料倉(cāng)頂端以下1 m位置處安裝乙炔或氧氣在線分析檢測(cè)儀,并利用電石料倉(cāng)頂部的除塵吸風(fēng)裝置分離出部分氣體。除塵吸風(fēng)裝置的除塵口安裝于料倉(cāng)頂部的4個(gè)角,不間斷吸風(fēng)。不建議電石料倉(cāng)下部設(shè)置充氮設(shè)施,因乙炔氣的密度比空氣小,其主要聚集在電石料倉(cāng)頂部,要想用氮?dú)鈱⒁胰矚廒s出,需要的氮?dú)饬枯^大,經(jīng)濟(jì)上不合算。定時(shí)從電石料倉(cāng)中上部取樣分析乙炔或氧氣的含量,來(lái)校驗(yàn)在線分析儀的準(zhǔn)確度。在粗破機(jī)、細(xì)破機(jī)、皮帶下料口、電石料倉(cāng)進(jìn)出口等揚(yáng)塵點(diǎn),要設(shè)計(jì)較長(zhǎng)距離的粉塵收集防護(hù)罩,并注意吸風(fēng)口風(fēng)速應(yīng)大于2 m/s。在發(fā)生器電石進(jìn)料開放斗處,為防止粉塵飛揚(yáng),不僅皮帶下料口要封閉處理,開放斗其他部分也要進(jìn)行封閉處理。
1.2.1 乙炔發(fā)生器
目前,PVC行業(yè)中的乙炔生產(chǎn)技術(shù)有干法和濕法2種,其中應(yīng)用較多的是濕法工藝。在安全方面,濕法工藝易出現(xiàn)的問(wèn)題主要為:電石的加料系統(tǒng)、發(fā)生器底部矽鐵排渣系統(tǒng)、發(fā)生器本體和乙炔氣管道等處的乙炔氣泄漏,導(dǎo)致著火及空爆。而干法工藝主要存在的問(wèn)題為:當(dāng)電石反應(yīng)不完全時(shí),排渣后會(huì)產(chǎn)生大量乙炔氣導(dǎo)致空爆;發(fā)生系統(tǒng)各個(gè)部位因設(shè)備腐蝕、老化、震動(dòng)等原因?qū)е乱胰矚馔庖?,產(chǎn)生著火或空爆。
無(wú)論從安全還是降耗角度考慮,避免乙炔氣泄漏是PVC行業(yè)中須解決的關(guān)鍵問(wèn)題。電石加料系統(tǒng)的組成為開放斗、上儲(chǔ)斗、下儲(chǔ)斗,電石在進(jìn)入發(fā)生器前逐級(jí)下料,中間的上儲(chǔ)斗主要起到隔離置換的作用,電石通過(guò)三級(jí)儲(chǔ)斗進(jìn)入發(fā)生器中。PVC行業(yè)中大多數(shù)企業(yè)采用人工遠(yuǎn)程加料控制系統(tǒng),操作人員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)敲擊料斗發(fā)出的聲音來(lái)判斷每個(gè)儲(chǔ)斗內(nèi)電石的下料情況,還屬于半自動(dòng)化控制。這就需要操作人員時(shí)刻關(guān)注發(fā)生器的運(yùn)行狀態(tài),勞動(dòng)強(qiáng)度很大,經(jīng)驗(yàn)不足的操作人員無(wú)法做到安全操作,同時(shí)存在操作人員疲勞導(dǎo)致誤操作的風(fēng)險(xiǎn)。近幾年,有些企業(yè)嘗試將加料控制系統(tǒng)升級(jí)改造為自動(dòng)化控制系統(tǒng),按照實(shí)際的操作流程,細(xì)化中間控制需要的各項(xiàng)參數(shù),靠自動(dòng)化程序?qū)崿F(xiàn)一鍵操作,操作人員只需定期對(duì)操作界面進(jìn)行確認(rèn)即可,即使出現(xiàn)故障,系統(tǒng)也會(huì)及時(shí)報(bào)警,可隨時(shí)切換為手動(dòng)控制系統(tǒng),對(duì)故障進(jìn)行處理。每個(gè)儲(chǔ)斗均安裝有監(jiān)測(cè)裝置,通過(guò)監(jiān)測(cè)反饋的信號(hào)及時(shí)得知電石下料情況,使得判斷更加科學(xué)、準(zhǔn)確。同時(shí),還可在開放斗安裝高清攝像頭,在自動(dòng)上料過(guò)程中進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。上述改造確保了電石加料系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,節(jié)省了人力資源,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了工作效率,值得行業(yè)推廣。
在反應(yīng)過(guò)程中,電石中摻雜的矽鐵需要定期從發(fā)生器底部排出,這需要操作人員現(xiàn)場(chǎng)操作。DN350排渣管的瞬時(shí)排渣量較大,操作人員需要與控制中心密切配合來(lái)確認(rèn)液位情況。在排渣前需要詢問(wèn)液位,排渣后需要再次詢問(wèn),如此反復(fù)進(jìn)行,直到排渣結(jié)束,操作既煩瑣又不安全。目前,有些企業(yè)將發(fā)生器液位信號(hào)裝置安裝于發(fā)生器排渣控制區(qū),操作人員在排渣時(shí)可隨時(shí)看到發(fā)生器的液位變化,只需在排渣前向控制中心匯報(bào)準(zhǔn)備,之后完全由操作人員自己控制,安全可靠性較高。此外,還可以進(jìn)一步研究自動(dòng)排渣操作,從理論上講是可行的。
1.2.2 乙炔清凈系統(tǒng)
在安全方面,乙炔清凈系統(tǒng)存在的主要問(wèn)題是:①粗乙炔氣中含有的硫化氫、磷化氫、砷化氫等酸性雜質(zhì)腐蝕設(shè)備。②用次氯酸鈉或濃硫酸去除硫、磷等雜質(zhì)的過(guò)程中,次氯酸鈉、濃硫酸腐蝕設(shè)備,導(dǎo)致乙炔管道、水洗塔、冷卻塔、清凈塔、乙炔壓縮機(jī)等局部泄漏乙炔氣,存在著火或空爆的危險(xiǎn)。③在配制次氯酸鈉過(guò)程中,由于次氯酸鈉濃度不穩(wěn)定,有時(shí)有效氯質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥0.12%,導(dǎo)致清凈過(guò)程中乙炔與次氯酸鈉劇烈反應(yīng),局部系統(tǒng)發(fā)生爆炸。④用濃硫酸清凈時(shí),濃硫酸溫度控制偏高,導(dǎo)致濃硫酸和乙炔發(fā)生劇烈反應(yīng),有爆炸的危險(xiǎn)。
近年來(lái),為了預(yù)防乙炔管道腐蝕泄漏,有些企業(yè)采用了質(zhì)量較好的耐腐蝕材料,如在冷卻塔后采用襯塑、襯膠的管道、塔器,較好地解決了腐蝕導(dǎo)致的泄漏問(wèn)題。在這2種材質(zhì)中,襯膠的性能更好一些,抗老化時(shí)間和使用壽命較長(zhǎng)。對(duì)于乙炔壓縮機(jī),容易出現(xiàn)腐蝕的部位主要有液環(huán)壓縮機(jī)乙炔氣進(jìn)氣聯(lián)箱、壓縮機(jī)筒體、循環(huán)液水冷卻器等,有些企業(yè)將這些部件的材質(zhì)更換為316L不銹鋼,收到了較好的耐腐蝕效果。此外,對(duì)乙炔液環(huán)壓縮機(jī)循環(huán)液水冷卻器的循環(huán)介質(zhì)定期加堿液來(lái)控制其pH值,保證循環(huán)介質(zhì)始終為堿性,并定期補(bǔ)充新介質(zhì)排放舊介質(zhì)。
在乙炔清凈過(guò)程中,采用低濃度的次氯酸鈉溶液作為粗乙炔氣中雜質(zhì)的氧化劑,有2種配制工藝。
(1)現(xiàn)場(chǎng)直接配制。
采用燒堿系統(tǒng)氯氫處理工序送來(lái)的氯氣、質(zhì)量分?jǐn)?shù)1.4%~1.7%的燒堿、生產(chǎn)水在文丘里反應(yīng)器中進(jìn)行人工配制,并定期對(duì)配制濃度以及清凈過(guò)后的廢次氯酸鈉濃度進(jìn)行監(jiān)測(cè)取樣,及時(shí)調(diào)整次氯酸鈉濃度,以達(dá)到徹底去除硫、磷等雜質(zhì)的目的。這種在現(xiàn)場(chǎng)直接配制的方法需要操作人員有較豐富的生產(chǎn)操作經(jīng)驗(yàn),才能確保配制的次氯酸鈉含氯質(zhì)量分?jǐn)?shù)在0.085%~0.120%,且pH值在7~8,否則一旦含氯質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥0.15%且pH值≤7,次氯酸鈉就有可能與乙炔劇烈反應(yīng)生成氯乙炔而發(fā)生爆炸。另外,如果次氯酸鈉含氯質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤0.06%,則粗乙炔氣中的硫、磷等雜質(zhì)可能去除不徹底。為了更加完善次氯酸鈉配制操作的安全條件,有些廠家在配制后的管道上安裝了在線pH值及ORP在線分析儀,輔助操作人員進(jìn)行配制,實(shí)踐證明其在安全上起到了較好作用。
(2)在燒堿工序?qū)⒏邼舛鹊拇温人徕c溶液稀釋配制成合格濃度的次氯酸鈉溶液。
采用燒堿工序產(chǎn)出的質(zhì)量分?jǐn)?shù)11%~13%的次氯酸鈉溶液,通過(guò)在線質(zhì)量流量計(jì)計(jì)量加入生產(chǎn)水,配制出規(guī)定濃度的次氯酸鈉溶液,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制,次氯酸鈉溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)的精度可提高至0.1%,避免了人工手動(dòng)調(diào)節(jié)閥門的不準(zhǔn)確性。此外,大型電石法PVC生產(chǎn)企業(yè)可能有2~3套粗乙炔清凈系統(tǒng),如果集中在燒堿工序配制次氯酸鈉溶液則更加科學(xué)、可靠,同時(shí)也是降低人工操作成本的一項(xiàng)措施。
采用質(zhì)量分?jǐn)?shù)98%的濃硫酸溶液作為粗乙炔氣雜質(zhì)的氧化劑是可行的。但一定要控制好濃硫酸循環(huán)液冷卻溫度(8~10 ℃)及清凈液反應(yīng)溫度(≤35 ℃),否則濃硫酸溶液與乙炔可能發(fā)生劇烈反應(yīng)而爆炸。
無(wú)論濕法還是干法乙炔生產(chǎn)工藝,乙炔站環(huán)保治理的主要難點(diǎn)問(wèn)題之一是如何對(duì)電石渣漿進(jìn)行處理,使其變“廢”為“寶”。電石渣漿的綜合利用已成為國(guó)內(nèi)電石法PVC企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。目前,PVC行業(yè)中電石渣漿的處理主要采用以下4種方法。
(1)將電石渣漿應(yīng)用于其他化工生產(chǎn)工藝中,作為化工原料。例如,應(yīng)用于氨堿法純堿生產(chǎn)的氫氧化鈣蒸餾氯化銨生產(chǎn)工序,或應(yīng)用于氯醇法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)中的皂化反應(yīng)[2]。
(2)用作燃煤電廠煙道氣脫硫處理時(shí)的原料。
(3)西部地區(qū)絕大多數(shù)電石法PVC企業(yè)將電石渣漿用于生產(chǎn)水泥。
(4)將電石渣漿壓濾后直接出售,用于周邊道路的建設(shè)。
但是,從經(jīng)濟(jì)效益上講,除第1、2種方法直接作為化工生產(chǎn)中的原料,經(jīng)濟(jì)效益較好外,第3、4種方法基本是處于微利或虧損狀態(tài)。此外,第1、2種方法雖好,但PVC企業(yè)周邊須有相應(yīng)的配套企業(yè)才可進(jìn)行回收利用,一般企業(yè)實(shí)施難度很大。
目前,PVC行業(yè)中基本都是在利用氧化鈣或氫氧化鈣這2種物質(zhì)。針對(duì)于此,唐山三友氯堿有限責(zé)任公司通過(guò)試驗(yàn)研究,提出對(duì)電石渣漿重新利用再制造電石的電石渣漿利用新方法,供同行參考。具體的思路為:將電石渣漿經(jīng)板框壓濾后(含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)約35%),在高壓下壓制成球狀,以提高其強(qiáng)度及進(jìn)一步降低其含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)(5%~10%),再進(jìn)行烘干進(jìn)一步去除水分,并將球狀電石渣加熱到700~900 ℃,使其分解成球狀氧化鈣。試驗(yàn)結(jié)果表明:氧化鈣的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為95%左右,所含雜質(zhì)(鐵、硫、磷等)的含量也很低。這主要是因?yàn)樵陔娛l(fā)生、乙炔清凈的過(guò)程中,絕大多數(shù)二氧化硅、鐵等雜質(zhì)都通過(guò)發(fā)生器的排渣系統(tǒng)(指濕法乙炔生產(chǎn)工藝)得以去除。清凈后的含磷酸鹽的廢次氯酸鈉溶液經(jīng)處理后再循環(huán)用于次氯酸鈉配制用水,且有30%的廢次氯酸鈉溶液分流去其他工序綜合利用,這樣帶到電石渣漿中的磷酸鹽就很少了[3]。在清凈過(guò)程中,硫化物雜質(zhì)經(jīng)氧化后變成硫酸鹽,部分硫酸鹽附著在管道壁上。因此,電石渣中的硅、鐵、磷酸鹽、硫等雜質(zhì)含量很低,最終得到的氧化鈣純度較高。
此外,因工業(yè)上電石生產(chǎn)采用“移動(dòng)床”生產(chǎn)工藝,這就要求原料蘭炭及氧化鈣必須具備一定的抗壓強(qiáng)度,以保證電石生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的一氧化碳順利排出,即提高氧化鈣的抗壓強(qiáng)度是解決電石渣綜合利用的關(guān)鍵。中國(guó)礦業(yè)大學(xué)化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院王志帥等[4]的研究的結(jié)果表明:添加一定量耐高溫材料的黏結(jié)劑后,通過(guò)提高成型壓力可以提高氧化鈣的抗壓強(qiáng)度。這是由于黏結(jié)劑在高溫下會(huì)形成纖維狀晶體穿插于氧化鈣顆粒之間,顯著提高了氧化鈣的抗壓強(qiáng)度。因此,根據(jù)這一研究結(jié)果,由電石渣制得的氧化鈣經(jīng)提高抗壓強(qiáng)度后,理論上可用于電石的生產(chǎn)。
由于很多電石法PVC企業(yè)都配套有電石生產(chǎn)裝置,因此將電石渣作為電石生產(chǎn)原料循環(huán)利用具有很好的可行性,既降低了電石生產(chǎn)成本,又節(jié)約了礦產(chǎn)資源,希望有實(shí)力及感興趣的企業(yè)、科研院所進(jìn)一步深入進(jìn)行工業(yè)化研究。
在乙炔清凈系統(tǒng)中,如采用濃硫酸氧化清凈技術(shù),那么廢稀硫酸如何處理則成為困擾PVC企業(yè)的難題。這種廢稀硫酸因含有雜質(zhì),不能直接綜合利用。
目前,有的PVC企業(yè)將廢稀硫酸直接與電石渣漿混合反應(yīng)后留在渣漿中。筆者認(rèn)為此種方法不可取,因在反應(yīng)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生污染物質(zhì),對(duì)環(huán)境造成二次污染。目前,較好的處理方法是通過(guò)加熱來(lái)分解稀硫酸,將其分解成二氧化硫氣體,再氧化成三氧化硫來(lái)制取濃硫酸。該方法雖然成本略高,但較好地解決了廢稀硫酸的處理問(wèn)題。
在電石法PVC生產(chǎn)中,電石原料成本占PVC總成本的70%左右。近年來(lái),隨著電石法PVC生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步,在VCM合成、VCM聚合、VCM回收等方面應(yīng)用了大量的先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù),逐步實(shí)現(xiàn)了環(huán)保、節(jié)能、降耗的目的。因此,在電石法PVC生產(chǎn)中,在保證電石質(zhì)量穩(wěn)定(平均電石發(fā)氣量≥292 L/kg)的前提下,降低電石消耗的關(guān)鍵因素是乙炔站的管控。目前,PVC行業(yè)中電石單耗差距較大,電石單耗較低的為1.32 t,較高的為1.40 t。乙炔站影響電石消耗的因素主要有以下3個(gè)方面。
3.1.1 電石卸車、破碎、上料系統(tǒng)
如果采用白天集中卸車,晚上不卸車的電石卸車方式時(shí),電石在空氣中暴露的時(shí)間較長(zhǎng),部分電石粉化嚴(yán)重。對(duì)電石罩棚中的電石進(jìn)行粉化試驗(yàn),結(jié)果表明:在沿海地區(qū),粒度500 mm左右的電石,春季放置24 h后粉化比例大約是1.5%,夏季是2%~2.5%(雨季是3%~3.5%),秋季是1.5%,冬季電石粉化比例最低,是0.5%~1%。因此,采用“一車一卸一上”的卸車方式能降低電石消耗。
電石粉塵的回收利用也影響電石消耗。電石在卸車、粗破、細(xì)破、料倉(cāng)上料過(guò)程中,利用布袋除塵器可回收產(chǎn)生的電石粉塵。目前,多數(shù)PVC企業(yè)采用人工裝卸回收至電石料倉(cāng)的方式。這種方式電石的自然粉化率高(因整個(gè)過(guò)程中細(xì)小的電石粉塵在空氣中停留時(shí)間較長(zhǎng)),又會(huì)使電石粉塵產(chǎn)生多次揚(yáng)塵,不符合安全環(huán)保規(guī)范的要求。目前,較好的電石粉塵回收輸送方式是采用密閉倉(cāng)泵將粉塵自動(dòng)回收至乙炔發(fā)生器進(jìn)料斗,可以達(dá)到安全、環(huán)保要求,同時(shí)又可降低電石粉化率、節(jié)約人力,值得行業(yè)推廣。有些PVC企業(yè)考慮電石粉塵回收利用不安全,在發(fā)生器中可能產(chǎn)生爆氣危險(xiǎn),因此沒(méi)有進(jìn)行回收利用。實(shí)踐證明:及時(shí)、間斷地少量回收利用電石粉塵,不會(huì)產(chǎn)生爆氣危險(xiǎn)。
3.1.2 乙炔發(fā)生裝置
乙炔發(fā)生裝置是乙炔站的核心部分,也是影響電石消耗的主要因素,存在的問(wèn)題主要有以下4方面。
(1)控制好乙炔發(fā)生器的反應(yīng)溫度。電石的水解反應(yīng)是放熱反應(yīng),如果控制溫度過(guò)高,到達(dá)95 ℃以上時(shí),會(huì)導(dǎo)致反應(yīng)劇烈,存在安全隱患,此時(shí)乙炔氣會(huì)發(fā)生自聚反應(yīng)生成乙烯基乙炔等雜質(zhì),并使乙炔氣水含量增大。常壓下乙炔氣在水中的溶解度隨溫度變化很大,1 m3水在70 ℃下可溶解0.25 m3乙炔,在80 ℃下為0.15 m3,在85 ℃下為0.10 m3,在90 ℃下為0.05 m3。因此,從安全、消耗整體綜合分析,乙炔發(fā)生器的反應(yīng)溫度應(yīng)控制在85~90 ℃。此外,PVC行業(yè)中普遍應(yīng)用的電石渣漿乙炔回收技術(shù),也是一個(gè)較好的降低電石消耗的措施。
(2)控制好乙炔發(fā)生器的排渣次數(shù)。根據(jù)電石在水中的溶解度計(jì)算得出,在正常排渣次數(shù)(即4斗進(jìn)料排渣1次)、反應(yīng)溫度85 ℃的條件下,排渣對(duì)電石單耗的影響幅度為1.5~2.0 kg。目前,因各個(gè)PVC企業(yè)的電石質(zhì)量各不相同,乙炔發(fā)生器的排渣次數(shù)也不盡相同。排渣較頻繁的為電石進(jìn)料2次排渣1次,排渣較少的為電石進(jìn)料8~10次排渣1次。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)可知,排渣次數(shù)多是導(dǎo)致電石消耗高的原因之一。因此,根據(jù)電石質(zhì)量的不同,在保證生產(chǎn)安全、穩(wěn)定的前提下,應(yīng)盡量減少排渣次數(shù)。若能從4斗進(jìn)料排渣1次延長(zhǎng)到8斗進(jìn)料排渣1次,則可降低電石消耗0.75~1 kg。
(3)對(duì)電石給料下儲(chǔ)斗設(shè)置氮?dú)獗Wo(hù),可有效防止純度較高的乙炔氣上升至上儲(chǔ)斗內(nèi),避免上儲(chǔ)斗活門打開時(shí)乙炔氣外排浪費(fèi)。目前,PVC行業(yè)內(nèi)的大多數(shù)企業(yè)都在發(fā)生器下儲(chǔ)斗處設(shè)置了氮?dú)鉀_量保護(hù)裝置,保證微量氮?dú)庠谙聝?chǔ)斗以下形成密封的云團(tuán),既可有效阻擋乙炔上升,又不會(huì)對(duì)乙炔純度造成影響。下儲(chǔ)斗氮?dú)獗Wo(hù)裝置示意圖如圖2所示。
圖2 下儲(chǔ)斗氮?dú)獗Wo(hù)裝置Fig.2 Nitrogen protective device for lower hopper
(4)當(dāng)電石發(fā)氣量≤290 L/kg時(shí),應(yīng)控制好發(fā)生器底部的給水量。目前,PVC行業(yè)中的濕法乙炔發(fā)生器,一般是按照電石發(fā)氣量在290 L/kg以上設(shè)計(jì)的。相應(yīng)地,電石自發(fā)生器上部移動(dòng)到發(fā)生器底部一般按照20 min來(lái)設(shè)計(jì)。當(dāng)電石發(fā)氣量為290 L/kg、電石粒度為50~80 mm時(shí),電石完全水解的理論時(shí)間約為16.57 min。若電石發(fā)氣量≤290 L/kg時(shí),電石反應(yīng)速度降低,電石在發(fā)生器中不能徹底反應(yīng),未反應(yīng)的電石被渣漿包裹得很嚴(yán)密,只有靠發(fā)生器底部大量給水才能將包裹在電石外部的渣漿及時(shí)沖洗掉,電石才能和水進(jìn)一步接觸繼續(xù)發(fā)生反應(yīng);否則,未反應(yīng)完全的電石就隨著渣漿排出發(fā)生器而造成浪費(fèi)。因此,當(dāng)電石質(zhì)量較差時(shí),必須加大發(fā)生器底部的給水量,才能使電石反應(yīng)完全,降低電石消耗。
3.1.3 乙炔氣清凈系統(tǒng)
在正常生產(chǎn)中,乙炔氣清凈系統(tǒng)對(duì)電石消耗的影響較小。需要完善的方面主要是做好乙炔冷卻器冷凝液、乙炔氣柜排水、乙炔管道輸送倒淋液、乙炔液環(huán)壓縮機(jī)循環(huán)液排放液等及時(shí)密閉回收至發(fā)生器廢水罐,因?yàn)樗鼈兌既芙庥幸胰矚?。此外,為降低電石消耗,?duì)含有乙炔的廢次氯酸鈉溶液也不能直接排放,可以將其密閉回收至發(fā)生器廢水罐,或經(jīng)過(guò)真空脫除乙炔后外送到其他工序。
在電石法PVC生產(chǎn)中,如果將聚合廢水經(jīng)處理后綜合再利用,那么水消耗主要產(chǎn)生在乙炔站。理論上,1 t電石水解需要用水0.56 t[5]。對(duì)于濕法乙炔生產(chǎn)工藝而言,電石渣漿經(jīng)板框壓濾后,一般含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)為35%,則1 t電石產(chǎn)生的電石渣漿約帶走0.623 t水,1 t電石理論上用水約為1.183 t。電石單耗按1.35 t計(jì)(下同),則生產(chǎn)1 t PVC乙炔站至少需要水:1.183×1.35=1.596(t)。對(duì)于干法乙炔生產(chǎn)工藝而言,電石渣含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)在5%~10%,按7.5%計(jì),則1 t電石產(chǎn)生的電石渣漿約帶走0.135 t水,1 t電石理論上用水約0.695 t,生產(chǎn)1 t PVC乙炔站至少需要水:0.695×1.35=0.939(t)。因此,干法乙炔工藝最大的優(yōu)勢(shì)就是比濕法乙炔工藝節(jié)約了大約40%的水。
對(duì)于濕法乙炔生產(chǎn)工藝,電石水解對(duì)水的質(zhì)量要求并不高,如何綜合利用所產(chǎn)生的廢水十分重要,要根據(jù)發(fā)生器電石水解反應(yīng)的狀況及電石渣漿的不同應(yīng)用,綜合考慮廢水所含有的雜質(zhì)成分?,F(xiàn)根據(jù)PVC行業(yè)內(nèi)的經(jīng)驗(yàn),提出以下3點(diǎn)建議。
(1)對(duì)于發(fā)生器反應(yīng)用水,如果其來(lái)自聚合離心母液及聚合釜沖洗廢水,其中若含有微量的有機(jī)表面活性劑,或廢水中含有有機(jī)高級(jí)酸,則在發(fā)生器內(nèi)會(huì)同氫氧化鈣發(fā)生反應(yīng),生成有機(jī)表面活性劑,可能在發(fā)生器內(nèi)產(chǎn)生大量泡沫,并使發(fā)生器內(nèi)部壓力上升,影響生產(chǎn)負(fù)荷。因此,為了利用好聚合廢水,就要研究調(diào)整聚合配方,減少聚合廢水中的表面活性劑等雜質(zhì)含量。
(2)將電石渣用于生產(chǎn)水泥、修路建設(shè)的PVC企業(yè),要考慮反應(yīng)用水中含有的氯離子所產(chǎn)生的不利影響。用于生產(chǎn)水泥時(shí),因氯離子含量高會(huì)對(duì)混凝土中的鋼筋有腐蝕危害,所以要求水泥中氯離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤0.06%;用于修路建設(shè)時(shí),氯離子含量高也會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生污染。因此,PVC企業(yè)要嚴(yán)格注意反應(yīng)用水中氯離子的含量,不能回用燒堿淡鹽水、樹脂塔廢水、燒堿機(jī)封廢水等含有氯離子的廢水。
(3)用次氯酸鈉溶液清凈粗乙炔時(shí),必須將廢水中的次氯酸鈉處理后再用于配制次氯酸鈉。同時(shí),為防止鹽等雜質(zhì)聚集,必須分離出1/3的量用于其他應(yīng)用,且分離出的廢次氯酸鈉也必須處理后才能再次利用,現(xiàn)行業(yè)中已經(jīng)有這方面技術(shù)。
安全方面,通過(guò)深入研究、借鑒行業(yè)內(nèi)外生產(chǎn)工藝,在電石除塵、除鐵、料倉(cāng)、發(fā)生器自動(dòng)加料、排渣、次氯酸鈉配制細(xì)節(jié)上須進(jìn)一步完善,并加大電石破碎、乙炔液環(huán)壓縮機(jī)、清凈塔器管道等設(shè)備的投入及材料更新改進(jìn),使乙炔站更加安全、穩(wěn)定運(yùn)行。環(huán)保方面,結(jié)合企業(yè)自身實(shí)際,深入研究電石渣漿再利用技術(shù),變廢為寶,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。降耗方面,對(duì)發(fā)生器操作溫度、排渣頻率、底部的加水量、下儲(chǔ)斗加料充氮、乙炔清凈系統(tǒng)廢水回收、乙炔回收以及發(fā)生器廢水再利用等方面細(xì)化操作,進(jìn)行電石粉塵回收自動(dòng)化改造,進(jìn)一步降低電石和生產(chǎn)水的消耗。
[參考文獻(xiàn)]
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