陳 杰,邾立亮,周 杰 (上汽大眾汽車有限公司,上海 201805)
去年夏季,某廠在總裝車間和成品車停車場發(fā)現(xiàn)一車型右后門鎖定鉤附近區(qū)域存在批量漆膜缺陷(圖1)。該缺陷外觀呈密集凸起狀,類似毛孔群;且呈手印或擦拭印跡,其它部位未發(fā)現(xiàn)類似問題。該車型同時在涂裝一車間和二車間生產,存在缺陷的車輛均為二車間生產,而一車間生產的車輛無此問題。
圖1 漆膜缺陷示意圖Figure 1 The schematic diagram of paint film defect
經電吹風烘烤后,漆膜缺陷變淺,但間隔數(shù)小時后,缺陷又恢復原狀;缺陷經過打磨、點修補后,暫時消失,但經過一段時間后,缺陷又逐漸顯現(xiàn)出來,直至恢復原狀。
由于之前在涂裝車間排查時未發(fā)現(xiàn)類似缺陷,故將產生此缺陷的區(qū)域鎖定在總裝車間。取總裝車間使用的一些化學品(如制動液、冷凍液、清潔劑等),涂抹在油漆樣板上進行缺陷對照,發(fā)現(xiàn)缺陷狀態(tài)并不一致。
當問題排查正陷入僵局時,在涂裝二車間的一臺展車上也發(fā)現(xiàn)了類似缺陷,該展車面漆后由于特殊返修要求,在涂裝車間放置了兩天。據(jù)反映該車起初是無此問題的,在周末存放了兩天,周一上班時發(fā)現(xiàn)異常。而且該車除右后門鎖定鉤附近區(qū)域有此缺陷外,在前蓋上也存在類似缺陷。
取缺陷前蓋送實驗室切片進行微觀分析。從缺陷剖面圖(圖2)中可見,中涂層、色漆層和清漆層完好;電泳層和中涂層脫開,中間為空腔狀態(tài);電泳層表面有少量白色晶體狀物質。由此可以判斷,正是由于電泳層表面存在某種異物,導致了該缺陷的產生。
圖2 缺陷剖面圖Figure 2 Defect cross-section view
對該缺陷的成因進行梳理,初步形成了如下觀點:
(1) 缺陷偶爾出現(xiàn)在涂裝車間,主要出現(xiàn)在總裝車間及總裝以后,出現(xiàn)時間不確定,由此可以判斷缺陷產生于總裝之前,也可以說明缺陷受外界環(huán)境因素影響后,會隨時隨地爆發(fā)出來。
(2) 在缺陷處隱約看到手印或擦拭痕跡,這可能與手觸或擦拭過程有關。
(3) 缺陷區(qū)域經過打磨、點修補和拋光修復后,缺陷又在同一位置繼續(xù)爆發(fā)出來。
(4) 缺陷位置固定,主要存在于右后門鎖定鉤附近區(qū)域,這可能與不同崗位操作工的操作習慣有關。
(5) 外界溫濕度越高,此缺陷產生頻次越高。
(6) 缺陷只存在于深灰中涂對應的色漆上,這說明此缺陷與中涂材料有關。
鑒于以上觀點,將產生此缺陷的區(qū)域基本確定為涂裝車間內電泳與中涂之間的工藝區(qū)。由于缺陷處存在手印或擦拭印跡,明顯有人工操作跡象,故將電泳打磨和PVC(聚氯乙烯)密封作為關注點。重點排查右后門鎖定鉤附近區(qū)域的操作過程,如圖3所示。
圖3 工藝流程圖Figure 3 Process flow diagram
通過在線巡查發(fā)現(xiàn),在PVC密封線進行內腔涂刷時,因該車型較低,操作工左手習慣性地按壓在右后門鎖定鉤附近區(qū)域借力,如圖4所示,導致手掌上的汗液黏附在車身上,且后續(xù)未進行擦拭。經過PVC凝膠,汗液烘干后滲入打磨后的電泳層表面,從而為漆膜鼓泡缺陷的產生埋下了隱患。
圖4 裸手接觸車身Figure 4 Hand touch car body
在高溫高濕的環(huán)境下,員工容易出汗,通過手或身體接觸導致車體上存在鹽分。漆膜在烘干后的一段時間內可以讓水蒸氣透過,漆膜下存在的水溶性鹽與高濕環(huán)境中的水蒸氣之間形成一個滲透壓,漆膜即成為一種半透膜。在這種條件下,氣態(tài)的水可穿過漆膜到達鹽粒上并冷凝成液態(tài)的水,水頂起漆膜從而造成鼓泡缺陷,如圖5所示。當鼓泡剛出現(xiàn)時,其壽命并不長。在陽光下或經烘箱烘干后,鼓泡缺陷會消失,如再次長時間處于濕熱條件下,又會出現(xiàn)鼓泡。待漆膜完全干燥封閉后,缺陷便不再會消失,甚至烘干后也不能消除。
圖5 汗液污染導致漆膜鼓泡缺陷示意圖Figure 5 The schematic diagram of paint film bubbles caused by sweat stain
油漆剛烘干后并無鼓泡缺陷,但在夏季濕熱的氣候條件下,在停車場,甚至在總裝車間,涂裝后車身上的鹽分吸收空氣中的水分就會突然出現(xiàn)鼓泡現(xiàn)象。
為了驗證以上分析的準確性,隨后進行了汗液污染樣板試驗,發(fā)現(xiàn)在樣板上也出現(xiàn)了漆膜凸起缺陷,且缺陷形態(tài)、特點與問題車身上的缺陷一致,如圖6所示。
圖6 樣板缺陷剖面圖Figure 6 Defect cross-section view of sample plate
涂裝一車間無此問題,這是因為一車間的PVC密封線和電泳打磨線布局與二車間相反,如圖7所示。在PVC密封線如有汗液污染,由于汗液污染發(fā)生在未打磨的電泳層表面,汗液與光滑的電泳層表面結合力不佳,故通過后續(xù)的電泳打磨和擦拭可清除污染物,避免其進入后道工序形成缺陷。
圖7 L1/L2工藝流程差異Figure 7 The process difference between L1 and L2
為了避免汗液污染車身,首先在操作指導書中增加以下內容:員工在進行PVC密封操作時,必須佩戴手套及袖套,禁止裸手接觸車身;同時在PVC密封線末端對右后門鎖定鉤附近區(qū)域使用異丙醇擦拭。
實施人工控制措施后,漆膜鼓泡缺陷的出現(xiàn)頻次明顯降低,但偶爾還會發(fā)生。在夏季,盡管涂裝車間內的操作工位上會送冷風,但員工在高強度的工作節(jié)奏下不可避免會出汗。盡管要求操作工佩戴手套及袖套,仍無法徹底杜絕車身受到汗液污染。
在問題分析過程中,發(fā)現(xiàn)該缺陷只存在于深灰中涂對應的色漆上,因此將材料優(yōu)化的重點放在深灰中涂上,從以下兩個方面進行優(yōu)化:
(1) 增加材料交聯(lián)度,防止外界水汽滲入。
(2) 引入親水基團,阻止水分受高溫而膨脹。
通過試驗發(fā)現(xiàn)引入親水基團效果不佳,故將優(yōu)化重點放在增加材料交聯(lián)度上。通過增加材料交聯(lián)度,能夠形成更加致密的網狀結構,從而起到封閉的作用,有效阻止潮氣透過中涂層。試驗證明,增加深灰中涂的交聯(lián)度能夠減輕因汗液污染造成的漆膜鼓泡缺陷。
中涂漆交聯(lián)反應示意圖如圖8所示。
圖8 中涂漆交聯(lián)反應示意圖Figure 8 The schematic diagram of primer cross-linking reaction
在增加交聯(lián)度的同時,提升交聯(lián)反應速率也必不可少。加快中涂交聯(lián)反應速率,快速封閉,從而盡快阻止潮氣透過中涂層。有以下兩種途徑可以提升中涂材料的交聯(lián)反應速率:
(1) 調整氨基樹脂,降低反應所需能量,加速交聯(lián)。
(2) 調整反應催化劑,加速反應。
為了驗證實際效果,分別通過以上兩種途徑進行優(yōu)化,制備了A、B兩種深灰中涂樣品。隨后通過試驗評價樣品的抗鼓泡性能,并與在線使用的中涂產品進行對比,結果如表1所示。
表1 中涂樣品抗鼓泡性能對比Table 1 The contrast of anti-bubbles of primer samples
由表1可見,調整深灰中涂的反應催化劑能夠有效抑制汗液的污染,漆膜抗鼓泡性得到顯著提升。
在人工控制措施實施的基礎上,通過優(yōu)化深灰中涂材料,增加交聯(lián)度,并提升交聯(lián)反應速率,最終解決了漆膜鼓泡問題。
(1) 汗液污染車身是造成此次漆膜鼓泡缺陷的關鍵因素。
(2) 通過人工控制措施能夠減少鼓泡缺陷的出現(xiàn)頻次,但無法完全消除鼓泡缺陷。
(3) 通過調整深灰中涂配方中的反應催化劑,能夠顯著提升其抗鼓泡性能。
(4) 通過人工在線控制和中涂材料優(yōu)化兩方面措施相結合,能夠有效抑制漆膜鼓泡缺陷。