李哲
摘 要 本文主要介紹了石灰石石膏煙氣脫硫設(shè)備在360m2燒結(jié)機(jī)的應(yīng)用,并根據(jù)使用過程中出現(xiàn)的問題,提出解決辦法,保證了燒結(jié)機(jī)煙氣外排二氧化硫濃度達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。
關(guān)鍵詞 石灰石濕法脫硫;工藝設(shè)備;問題原因;優(yōu)化
前言
河鋼承鋼煉鐵事業(yè)部燒結(jié)機(jī)組采用一種石灰石石膏濕法煙氣脫硫工藝,該工藝脫硫效率可以達(dá)到90%以上,脫硫工藝成熟,脫硫劑資源豐富且費(fèi)用低廉,運(yùn)行成本低,避免了干法煙氣脫硫工藝的缺陷與不足,濕法脫硫逐漸成為鋼鐵行業(yè)煙氣脫硫的主要形式。煉鐵事業(yè)部南山2臺360m2燒結(jié)機(jī)濕法脫硫系統(tǒng)于2012年12月投入使用,經(jīng)過技術(shù)人員的摸索與研究,基本解決了脫硫系統(tǒng)運(yùn)行過程中的常見問題,同時排放煙氣中各項(xiàng)煙氣成分均達(dá)到了國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。
1 石灰石石膏濕法煙氣脫硫原理以及設(shè)備
河鋼承鋼煉鐵事業(yè)部360m2燒結(jié)機(jī)脫硫工藝流程,將燒結(jié)外排煙氣利用風(fēng)機(jī)房內(nèi)的增壓風(fēng)機(jī)加壓引入吸收塔內(nèi),含硫煙氣從吸收塔中部進(jìn)入然后向上運(yùn)行,與塔上部以噴霧式的方式排放的吸收循環(huán)液逆流接觸反應(yīng)。與脫硫漿液充分反應(yīng)后的脫硫凈煙氣繼續(xù)向塔上部運(yùn)行,經(jīng)除霧器除霧后到達(dá)脫硫塔頂部從而進(jìn)入塔頂煙囪排入大氣。脫硫過程反應(yīng)生成的亞硫酸鈣及亞硫酸氫鈣掉入脫硫塔底部,由空氣壓縮機(jī)送入的氧氣、空氣氧化生成硫酸鈣(石膏)。吸收塔內(nèi)的石膏漿液進(jìn)入石膏脫水系統(tǒng),首先由工藝樓內(nèi)的石膏輸出泵將吸收塔底部石膏漿液送入石膏水力旋流站進(jìn)行濃縮,再將濃縮后的石膏漿液排至真空皮帶脫水機(jī),經(jīng)過真空皮帶脫水機(jī)脫水后的石膏漿液可以脫掉90%以上水分形成固體石膏,完全脫水后的石膏直接掉落到真空皮帶機(jī)下的石膏存儲間存儲由汽車外運(yùn)。
石灰石石膏濕法脫硫工藝主要工藝系統(tǒng)包括燒結(jié)含硫煙氣系統(tǒng),吸收漿液配置系統(tǒng)、吸收塔脫硫反應(yīng)系統(tǒng)、石膏漿液脫水系統(tǒng)、氧化生成物系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)。
2 脫硫設(shè)備存在問題及原因
2.1 設(shè)備的腐蝕與磨損情況及原因
由于燒結(jié)系統(tǒng)需要生產(chǎn)各種燒結(jié)礦,因此所用原料不同自然燃燒溫度也會變化進(jìn)而導(dǎo)致外排煙氣溫度變化也較大,一般在80℃~180℃之間。石灰石石膏濕法脫硫系統(tǒng)通過吸收塔內(nèi)特定的溫度與濕度,SO2、氮氧化物及含氯成分等酸性液體與吸收塔內(nèi)的金屬材質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成可溶性鹽,因此與這些成分接觸并且發(fā)生了這種金屬化學(xué)反應(yīng)的設(shè)備及管道就需要進(jìn)行防腐處理。目前河鋼承鋼兩座360m2燒結(jié)機(jī)的濕法脫硫工藝中采用的防腐材料根據(jù)運(yùn)行工藝要求的條件以及設(shè)備存在位置不同采用鱗片樹脂、玻璃鋼等防腐材料。煉鐵事業(yè)部燒結(jié)機(jī)石灰石石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)運(yùn)行3年來,脫硫塔塔體保溫及外罩彩板、脫硫塔煙氣入口護(hù)罩、塔內(nèi)大梁局部以及脫硫系統(tǒng)煙道金屬結(jié)構(gòu)及支撐部分均已腐蝕變形。
造成以上問題的原因:漿液密度高且含氣體形成氣泡、漿液泵內(nèi)沉積物質(zhì)較多,因此極易將葉輪排氣孔堵塞使得漿液泵機(jī)封附近空氣不流通設(shè)備局部運(yùn)行過程中溫度太高燒壞機(jī)器;設(shè)備腐蝕老化排出泵殼體、葉輪、主軸磨損嚴(yán)重,不能進(jìn)行正常沖洗機(jī)封,而且現(xiàn)場對水源各項(xiàng)要求的監(jiān)管不嚴(yán),出現(xiàn)水源突然中斷,溫度、流量、水質(zhì)不合格等情況造成脫硫系統(tǒng)漿液泵機(jī)封損壞。
2.2 除霧器堵塞原因
燒結(jié)機(jī)脫硫系統(tǒng)兩座脫硫塔均為噴淋式脫硫塔,塔內(nèi)設(shè)置的除霧器為噴淋式脫硫塔重要的組成部分。石灰濕式濕法煙氣脫硫系統(tǒng)運(yùn)行3年多以來除霧器表面積垢進(jìn)而造成堵塞除霧器影響脫硫效率的現(xiàn)象比較明顯,積垢比較嚴(yán)重的部位達(dá)到15cm,如此積垢嚴(yán)重增加了下層噴淋層各設(shè)備運(yùn)行負(fù)擔(dān)。分析脫硫塔內(nèi)除霧器結(jié)垢的原因主要包括由于吸收塔中石膏漿液含有亞硫酸鈣含量偏高,而煙氣從塔中部進(jìn)入塔內(nèi)向上運(yùn)動,會帶走部分亞硫酸鈣穿過噴淋層進(jìn)入除霧器,從而在除霧器葉片表面上附著并就成軟垢,由于現(xiàn)場人員對除霧器沖洗時間間隔制度沒有嚴(yán)格執(zhí)行或者除霧器上下兩層的噴嘴清洗力度不足,造成附著上的結(jié)垢慢慢被氧化、結(jié)晶,由于不斷有新的結(jié)垢附著在除霧器葉面上最終集結(jié)成為難處理的硬垢,逐漸堵塞除霧器;另外煙氣流速過低時煙氣對除霧器板面的碰撞量將減少,部分煙氣脫硫灰飄出除霧器而沒有達(dá)到除霧效果。通過除霧器的煙氣霧滴在運(yùn)動的過程中互相碰撞凝結(jié)成大液滴,掉落并黏附在除霧器表面,經(jīng)過氧化結(jié)晶形成結(jié)塊造成更嚴(yán)重的阻塞。
3 針對脫硫系統(tǒng)設(shè)備出現(xiàn)的問題提出的解決辦法
(1)濕法脫硫系統(tǒng)運(yùn)行過程中設(shè)備腐蝕及磨損是最常見的一項(xiàng)設(shè)備問題。為盡可能避免出現(xiàn)上述由于系統(tǒng)運(yùn)行操作失誤,各項(xiàng)參數(shù)控制不好等原因而導(dǎo)致的設(shè)備腐蝕與磨損情況,經(jīng)過研究應(yīng)該做到下述幾點(diǎn):首先應(yīng)該對入口煙氣的SO2濃度,粉塵含量,煙氣流量以及溫度、濕度,氧氣含量等各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行檢測;例如保證脫硫塔入口含硫煙塵濃度控制在30mg/Nm3以下,防止由于進(jìn)入塔內(nèi)粉塵含量過多,使塔內(nèi)結(jié)晶物質(zhì)增多,加大系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行功率,造成超負(fù)荷運(yùn)行降低了脫硫效率;其次對徹底清理石灰石石膏濕法脫硫中各工藝系統(tǒng)設(shè)備出現(xiàn)的腐蝕,然后針對處理過的部分進(jìn)行加固并及時進(jìn)行噴涂或者焊接等防腐處理;另外吸收塔漿液的pH值也必須考慮,因?yàn)橛捎趐H值過低直接導(dǎo)致吸收液體呈酸性腐蝕塔內(nèi)結(jié)構(gòu);再次為更合理更準(zhǔn)確地控制石灰石漿液濃度,不增加漿液泵運(yùn)行功率,要嚴(yán)格監(jiān)督采選石灰石顆粒粒徑,從而滿足設(shè)計(jì)要求。
(2)針對除霧器出現(xiàn)的堵塞現(xiàn)象及原因,為了避免上述情況的發(fā)生燒結(jié)機(jī)煙氣濕法脫硫系統(tǒng)主要采取以下措施:目前經(jīng)過三年多的實(shí)踐研究,將燒結(jié)機(jī)煙氣脫硫系統(tǒng)吸收塔內(nèi)的漿液pH控制在5.4~5.6,這個范圍既有效提高除霧器工作效率又降低了塔內(nèi)設(shè)備腐蝕情況。另外制定合理且嚴(yán)格執(zhí)行除霧器沖洗時間間隔,不要過度頻繁沖洗而增加煙氣濕度加大吸收塔內(nèi)部液位從而影響脫硫效果,但當(dāng)需要脫掉更高含量的二氧化硫時應(yīng)考慮吸收塔漿液濃度及液位情況來合理縮短沖洗周期進(jìn)而防止除霧器堵塞。最后應(yīng)在停產(chǎn)檢修期間徹底清洗因長期得不到?jīng)_洗而附著在除霧器表面的硬垢以保證除霧器正常運(yùn)行。
4 結(jié)束語
石灰石石膏濕法脫硫在河鋼承鋼煉鐵部360m2燒結(jié)機(jī)運(yùn)行三年的時間里,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)與脫硫同步運(yùn)行,運(yùn)行過程平穩(wěn),未出現(xiàn)環(huán)保事故,脫硫率在90%以上,排放合格率達(dá)到100%,滿足國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。隨著環(huán)境管理的日趨嚴(yán)格,作為環(huán)保管理人員需要對石灰石石膏濕法脫硫工藝進(jìn)行深入了解與應(yīng)用,為河鋼承鋼綠色制造做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。