文/宋洋 遲彩闊,沈陽興華航空電器有限責任公司
手壓沖床里還包括很多種類,如:桌上型精密沖床,傾斜式?jīng)_床,固定式?jīng)_床等,這些都是傳統(tǒng)的手壓沖床。優(yōu)點就是操作簡單。主要使用在小型壓國鉚接行業(yè)。
隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展,國內(nèi)、國際市場競爭越來越激烈,產(chǎn)品更新更加迅速,特別是隨著工業(yè)的發(fā)展,沖壓模具類型、工藝、外形越來越復(fù)雜,精度要求也越來越高,傳統(tǒng)式的沖床已經(jīng)滿足不了市場的要求,數(shù)控沖床也就應(yīng)運而生。數(shù)控沖床的特點就是盡可能的減少操作人員的直接接觸,最大程度地降低了操作人員的安全和勞動強度。
2.1 總體設(shè)計思路
根據(jù)要求和目前生產(chǎn)線的具體情況,結(jié)合目前先進裝配系統(tǒng)的設(shè)計方案,確定了以下總體設(shè)計思路。采用可編程控制器(PLC)作為控制系統(tǒng)的主控制元件,傳感器作為檢測元件構(gòu)成生產(chǎn)、控制系統(tǒng)。一臺計算機通過通訊網(wǎng)絡(luò)與PLC連接,用于生產(chǎn)線的監(jiān)控和產(chǎn)品數(shù)據(jù)的記錄。整條沖床進料控制系統(tǒng)由一臺PLC、沖床機以及指示燈等其它元件構(gòu)成。沖床進料中依次完成:1、放料;2、送料;3、沖模;4、出料4個步驟。同時生產(chǎn)線上的各種檢測狀態(tài)傳感器全部接入到PLC中,由PLC根據(jù)傳感器的檢測狀態(tài)通過編制好的程序控制整個系統(tǒng)工作。
操作時,把PLC上編制好的程序作為系統(tǒng)工作的條件。通過P LC上的開關(guān)和指示燈等進行對系統(tǒng)功能的操作和監(jiān)控系統(tǒng)的工作過程。
2.2 沖床進料控制系統(tǒng)的具體流程
系統(tǒng)采用了國際上較為先進的沖床設(shè)備—數(shù)控沖床。設(shè)計的沖床進料過程是:將所需的原料放到放料臺上,左手臂的機械手就會得到一個脈沖信號,自動過來取料,由左手臂的機械手將原料吸合后送入自動沖模的的限位機構(gòu),根據(jù)規(guī)定的要求放到一定的位置上,機械手自動將原料準確的放到?jīng)_模臺上,同時原料臺上也會自動將原料放到空缺處補充原料,升降機構(gòu)把升降托盤向下沖壓,當原料沖壓好之后,升降托盤向上托起,同時右手臂的機械手也會得到一個脈沖信號,自動的將沖壓好的模具吸合送到出料臺上。在右手臂吸合沖壓好的模具時,左手臂同時得到一個信號自動的又去原料臺上取料,這樣就完成了整個沖床進料工作的一個工作循環(huán)過程。
日本三菱公司是國際著名的工廠自動化設(shè)備制造商,工業(yè)可編程控制器在國內(nèi)市場占有率一直保持前列,F(xiàn)XlS系列PLC具有高性能、高速度、小型化、通訊能力強、指令豐富、容易擴充等特點,根據(jù)本次設(shè)計綜合性能、控制精度要求、基本輸入輸出點數(shù)、價格及使用指令方便程度等情況,我們采用了日本三菱系列的MI TSUBISHI FXlS系列PLC的20MT型號。
三菱FX1S網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)通信連接到世界上最流行的開放式網(wǎng)絡(luò)CC-Link,ProfibusDP,新增加CC-LINK主站模塊??蓴U展RS232/4 22/485通訊口。
開關(guān)量I/O模塊的選擇:開關(guān)量I/O模塊的不同,直接關(guān)系到I/O點數(shù)的多少,對PLC的應(yīng)用范圍會產(chǎn)生影響,選擇時主要考慮點數(shù)、外部電路的性質(zhì)和結(jié)構(gòu)、電壓的形式和范圍等。如果是無源輸入信號例如按鈕、行程開關(guān)等,可以根據(jù)現(xiàn)場與PLC的距離遠近來選擇電壓的高低。輸出模塊所起的作用是將PLC內(nèi)部低電平的控制信號隔離、轉(zhuǎn)換為外部所需的輸出信號,以驅(qū)動PLC的外部負載。在選擇時應(yīng)注意,模塊與外部接線的方式、輸出電壓的額定限度、外部輸出點同時接通的影響、選擇輸出方式等。I/O地址分配目的是讓主CPU模塊能夠訪問其他的模塊,進行數(shù)據(jù)的交換。在進行I/O地址分配時,要特別注意不要產(chǎn)生地址沖突的錯誤。設(shè)計本控制系統(tǒng)共使用了11個輸入點,11個輸出點,I/O分配.
從實際應(yīng)用角度出發(fā),綜合我國沖床設(shè)備的現(xiàn)狀以及存在的問題,并針對沖床進料生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)率低、自動化程度低、缺乏實時監(jiān)控等缺陷,利用現(xiàn)在較為完善的控制方式,提出基于PLC的沖床進料控制系統(tǒng)。其優(yōu)點如下:
4.1 實現(xiàn)生產(chǎn)無人化,沖床的進料退料全部由PLC控制完成,無需人工干預(yù),把人從生產(chǎn)中解放出來,同時避免了沖床沖壓過程可能發(fā)生的潛在危險性。
4.2 調(diào)高了生產(chǎn)效率,由于生產(chǎn)過程由PLC控制完成,無需人員操作,可以日夜不間斷生產(chǎn)。
4.3 調(diào)高了產(chǎn)品合格率,常用PLC控制,可避免進料過程中放料不到位等產(chǎn)生次品。
4.4 運程監(jiān)控,通過線纜可把現(xiàn)場生產(chǎn)過程在遠端PC機上顯示,在終端進行實時監(jiān)控,改善了人員辦公舒適性。