孟凡棟,黃國(guó)龍,魏濤,袁怡剛
(1.內(nèi)燃機(jī)可靠性國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山東 濰坊 261061;2.濰柴動(dòng)力股份有限公司 發(fā)動(dòng)機(jī)研究院,山東 濰坊 261061)
隨著柴油機(jī)功率、爆發(fā)壓力等指標(biāo)的不斷提高,在機(jī)械負(fù)荷與熱負(fù)荷的雙重作用下氣缸蓋容易出現(xiàn)疲勞開(kāi)裂故障,這對(duì)氣缸蓋的設(shè)計(jì)提出了更高的要求[1-5]。
根據(jù)氣缸蓋實(shí)測(cè)的溫度數(shù)值,通過(guò)計(jì)算機(jī)輔助工程(computer aided engineering,CAE)仿真計(jì)算,對(duì)氣缸蓋進(jìn)行流固耦合(fluid-structure interaction,F(xiàn)SI)冷卻性能和熱機(jī)耦合應(yīng)力分析可以幫助工程師快速有效地分析和確定改進(jìn)方案[6-10]。本研究中以某歐VI高功率柴油機(jī)的氣缸蓋故障為例進(jìn)行氣缸蓋熱負(fù)荷分析及優(yōu)化,為氣缸蓋的設(shè)計(jì)改進(jìn)提供參考和借鑒。
某歐VI高功率柴油機(jī)的六缸一蓋整體式氣缸蓋,在1 000 h臺(tái)架耐久試驗(yàn)中第4、5缸氣缸蓋排氣門(mén)鼻梁區(qū)中間位置出現(xiàn)開(kāi)裂故障,如圖1所示,裂紋橫向擴(kuò)展。
a)4缸在上 b)5缸在上圖1 氣缸蓋鼻梁區(qū)裂紋
圖2 氣缸蓋溫度實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)
針對(duì)氣缸蓋鼻梁區(qū)進(jìn)行溫度測(cè)試試驗(yàn)。圖2為發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架試驗(yàn)實(shí)測(cè)氣缸蓋溫度數(shù)據(jù),采用K型熱電偶傳感器實(shí)時(shí)采集溫度值,試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)標(biāo)定點(diǎn)工況排氣門(mén)鼻梁區(qū)中間位置溫度最高為430 ℃,超出灰鑄鐵耐溫極限380 ℃,不滿(mǎn)足可靠性要求,需進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。
從兩個(gè)方面對(duì)氣缸蓋結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化[11-13],一是從火力底板的厚度以及整體缸蓋的內(nèi)部結(jié)構(gòu)作為突破點(diǎn);二是從水套內(nèi)液體的流動(dòng)狀況去改進(jìn)。
(1)
(2)
式中,θ為曲軸轉(zhuǎn)角。
氣缸蓋幾何模型如圖3所示,氣缸蓋為整體式結(jié)構(gòu),其冷卻水套的整體模型如圖4所示,冷卻液從氣缸套冷卻水套流入,從氣缸蓋冷卻水套流出,氣缸蓋水套采用了雙層水套結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
圖3 氣缸蓋幾何模型
圖4 水套幾何模型
缸蓋材料為HT280,隨溫度的變化特性在Abaqus中設(shè)置,常溫下HT280屬性參數(shù)如表1所示,一般認(rèn)為灰鑄鐵耐溫極限為380 ℃。
表1 材料參數(shù)
2.3.1 缸蓋水套結(jié)構(gòu)分析
原缸蓋水套結(jié)構(gòu)如圖5所示,其中1、2為主要上水孔,4為串氣孔,由于串氣孔4為機(jī)體水套最高點(diǎn),容易存氣,為防止存氣提高換熱效率,一般打一個(gè)很小的孔將氣體放出到缸蓋水套中,叫做串氣孔,也是走水的。原缸蓋水套水流量示意如圖6所示(圖中標(biāo)尺為流速,單位m/s)。
圖5 原缸蓋水套結(jié)構(gòu) 圖6 原缸蓋水套水流量示意
由截面A可知,有較多的冷卻水從邊緣流走,可以收窄此處的流道以增大鼻梁區(qū)的流量;由截面B可知,收窄此處流道,可以減小此處流量,間接增加截面C流量;由截面C可知,此處螺栓布置結(jié)構(gòu)限制,截面無(wú)法加寬,但可以平滑截面C前的流道使水流更加順暢。
2.3.2 優(yōu)化方案
a)故障缸蓋 b)改進(jìn)缸蓋圖7 水套優(yōu)化結(jié)構(gòu)
對(duì)水套的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)進(jìn)行分析,針對(duì)存在的問(wèn)題對(duì)缸蓋下水套進(jìn)行優(yōu)化,如圖7所示,減小缸蓋下水套進(jìn)氣側(cè)通流面積、減小缸蓋下水套進(jìn)氣側(cè)入口處截面積、增加缸蓋下水套排氣側(cè)入口處截面積及導(dǎo)流。支撐孔直徑由10減小到8 mm,減少旁通;增加排氣鼻梁入口處導(dǎo)流;減小機(jī)油冷卻器側(cè)近-排鼻梁區(qū)通流截面積。
2.4.1 結(jié)構(gòu)分析
由圖8所示為沿噴油器中心孔橫向剖開(kāi)的氣缸蓋截面,排氣門(mén)鼻梁區(qū)中間位置縱向厚度為14.6 mm,縱向溫度梯度13.4 ℃/mm,由于火力面縱向厚度過(guò)大,造成換熱效率差,可減小火力面厚度,增大換熱效率,減小溫度梯度。
2.4.2 優(yōu)化方案
對(duì)現(xiàn)有氣缸蓋火力面鼻梁區(qū)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,針對(duì)存在的問(wèn)題對(duì)火力面結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,如圖9所示。
排氣門(mén)鼻梁區(qū)開(kāi)槽減薄2 mm,遠(yuǎn)離噴油器方向偏置,減小縱向厚度,提高換熱效率。
圖8 火力面截面及溫度梯度計(jì)算 圖9 鼻梁區(qū)減薄
圖10 改進(jìn)前后鼻梁區(qū)流量對(duì)比
水套結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,對(duì)5缸氣缸蓋的水流量、水流速、缸蓋溫度等3個(gè)方面進(jìn)行對(duì)比。
5缸水套流量分布對(duì)比如圖10所示,從圖中可以看出排氣門(mén)鼻梁區(qū)流量比原結(jié)構(gòu)高很多,水流量提升了95%,散熱效果更好。
a)故障缸蓋 b)改進(jìn)缸蓋圖11 改進(jìn)前后流速對(duì)比
5缸水套流速分布對(duì)比如圖11所示,從圖中可以看出排氣門(mén)附近流速比原水套更高,尤其在排氣門(mén)鼻梁區(qū)位置,進(jìn)氣門(mén)附近水套流速降低明顯,整體冷卻更加趨于合理,冷卻效果更好,散熱量提高了35%[16-17]。
5缸氣缸蓋溫度場(chǎng)分布如圖12所示(圖中標(biāo)尺為溫度,單位 ℃),文字說(shuō)明是鼻梁區(qū)中間位置最高溫度,從圖中可以看出,排氣門(mén)鼻梁區(qū)中間位置溫度由435 ℃降至350 ℃,低于灰鑄鐵耐溫極限380 ℃,滿(mǎn)足要求,溫度降低85 ℃,改進(jìn)效果顯著。
a)改進(jìn)前 b)改進(jìn)后圖12 改進(jìn)前后缸蓋溫度對(duì)比
圖13 改進(jìn)前后實(shí)測(cè)溫度對(duì)比
為驗(yàn)證設(shè)計(jì)改進(jìn)的有效性和仿真結(jié)果的準(zhǔn)確性,對(duì)改進(jìn)氣缸蓋進(jìn)行臺(tái)架測(cè)溫試驗(yàn),對(duì)比改進(jìn)前后氣缸蓋排氣門(mén)鼻梁區(qū)溫度值。溫度最高點(diǎn)為標(biāo)定點(diǎn)工況,如圖13所示,實(shí)測(cè)溫度改進(jìn)前430 ℃,改進(jìn)后降低至360 ℃,溫度降低70 ℃,改進(jìn)效果明顯,熱負(fù)荷降低顯著,后續(xù)發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架耐久試驗(yàn)未出現(xiàn)鼻梁區(qū)裂紋故障。
仿真試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比如表2所示,氣缸蓋火力面溫度的仿真計(jì)算值與試驗(yàn)值偏差在3% 以?xún)?nèi),一致性很好,說(shuō)明該仿真計(jì)算的方法準(zhǔn)確可靠。
表2 仿真試驗(yàn)溫度結(jié)果對(duì)比
用流固耦合傳熱方法可以有效模擬柴油機(jī)冷卻液的流動(dòng)與傳熱,解決工程應(yīng)用問(wèn)題[18-19]。
1)穩(wěn)態(tài)發(fā)動(dòng)機(jī)額定工況下,流固耦合系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)傳熱數(shù)值中,仿真計(jì)算結(jié)果與溫度場(chǎng)試驗(yàn)測(cè)量結(jié)果誤差較小,小于2.8%,準(zhǔn)確性高。
2)從減薄火力岸板厚度、優(yōu)化水套結(jié)構(gòu)2個(gè)方面著手,可以有效的解決氣缸蓋熱負(fù)荷高的問(wèn)題。
3)改進(jìn)方案可為氣缸蓋設(shè)計(jì)優(yōu)化提供一定的參考。