楊光 徐學(xué)智 程東旭 代齊加
(中海石油(中國)有限公司天津分公司渤南作業(yè)公司)
中國海洋石油集團(tuán)有限公司積極履行社會責(zé)任,面對新的挑戰(zhàn),創(chuàng)新節(jié)能管理,踐行綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略,實現(xiàn)了企業(yè)目標(biāo)責(zé)任和節(jié)能增效的雙贏[1]。TITAN130油氣雙燃料機組在海上采油平臺得到廣泛應(yīng)用,其原因是機組可以將采油平臺生產(chǎn)的天然氣作為燃料使用(需要從陸地購買柴油,并把其運送至海上采油平臺)。TITAN130油氣雙燃料機組能夠使用天然氣作為燃料的前提條件是:天然氣壓力應(yīng)超過2600kPa,燃料閥控制儀表氣壓力超過400 kPa,進(jìn)氣球閥、一次關(guān)斷閥、二次關(guān)斷閥、燃料氣流量控制閥無卡滯和泄漏,軟件系統(tǒng)正常運行,所有檢測元器件合格。P1壓差是燃料氣流量控制閥前后壓差,壓差過高導(dǎo)致燃料氣流量控制閥無法正常開啟和調(diào)節(jié),最終導(dǎo)致無法使用天然氣點火啟動和燃燒。王新年[2]通過對M701F機組的主燃料流量閥差壓高進(jìn)行分析,提出更換故障元件的處理方法;王俊龍[3]通過對燃機故障診斷及運行維護(hù)技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)分析,提出高溫部件損壞機理和如何維護(hù);趙晶[4]通過對用于高速、高溫、高壓、高應(yīng)力、高鹽度、高濕度的環(huán)境中燃?xì)廨啓C的各種故障進(jìn)行分析,提出有效的診斷技術(shù);郭海燕等[5]通過調(diào)整值班燃燒器燃料比的方式,提高了其燃燒穩(wěn)定性,并通過優(yōu)化工藝流程操作,減少了生產(chǎn)負(fù)荷調(diào)整對燃?xì)廨啓C的不利影響。魏昌淼等[6]總結(jié)了燃?xì)廨啓C啟動過程中的各種故障,并結(jié)合故障發(fā)生機理和實際案例,提出排查故障的方向和解決措施。由于工作機理、控制系統(tǒng)及雙燃料流程不同,以上人員對該故障進(jìn)行分析和處理方法不適合于TITAN130油氣雙燃料機組。筆者從TITAN130油氣雙燃料機組燃料氣流程控制機理出發(fā),針對燃料氣P1壓差高故障停機問題進(jìn)行系統(tǒng)分析,提出六種解決方法,徹底解決了該故障,保證燃?xì)廨啓C穩(wěn)定運行。
燃?xì)廨啓C燃料氣系統(tǒng)從機組使用天然氣作為燃料啟動至機組關(guān)停,一直投入使用,系統(tǒng)程序一直在控制和調(diào)整各個閥門的開度,同時也控制天然氣和空氣的計算及配比。燃料氣流程主要設(shè)備如下:燃料氣進(jìn)口球閥、燃料氣濾器、燃料氣一次關(guān)斷閥、燃料氣二次關(guān)斷閥、燃料氣流量控制閥、燃料噴嘴。
儀表氣通過撬內(nèi)的儀表氣濾器,提供給所有氣動閥門驅(qū)動和控制。燃料氣流程在正常使用前,需要通過自動檢測滲漏程序,所有程序滿足要求后,才能正常投入使用;而自動檢測滲漏系統(tǒng)就是通過讀取各關(guān)鍵位置安裝的壓力變送器檢測數(shù)值后,系統(tǒng)分析,得出燃料氣流程是否有閥門卡澀、管線滲漏等結(jié)論。燃料氣P1差壓高報警停機(機組報警具體信息:FN_Gas_Fuel_Vlv_P1_Diff_H)的根本原因在于,壓力變送器PT2121和壓力變送器PT2126之間壓力差值超過68.95kPa,并且延續(xù)時間超過0.5s。
壓力變送器PT2121故障或者壓力變送器PT2126故障都能夠引起差壓高報警停機。該變送器使用一段時間后,經(jīng)常出現(xiàn)零點漂移故障(檢測數(shù)值漂移,不準(zhǔn)確)。采用以下解決方法:對壓力變送器泄壓和隔離后,使用由北京恒奧德儀器儀表有限公司生產(chǎn)的MC-YBS-WY型壓力變送器校驗儀對其進(jìn)行標(biāo)定;按照壓力變送器說明書調(diào)節(jié)壓力變送器阻尼值,降低變送器的靈敏度;更換新的壓力變送器。
控制流程內(nèi)的儀表氣通過一次關(guān)斷閥或二次關(guān)斷閥的電磁閥通斷控制儀表氣開關(guān),電磁閥通電,儀表氣通過電磁閥到達(dá)關(guān)斷閥的驅(qū)動執(zhí)行機構(gòu)中,打開關(guān)斷閥;電磁閥斷電,執(zhí)行機構(gòu)中的儀表氣排放至大氣中,關(guān)斷閥關(guān)閉。電磁閥故障后,無法及時開啟和關(guān)閉一次關(guān)斷閥或二次關(guān)斷閥,最終導(dǎo)致報警發(fā)生。確定電磁閥故障后,對電磁閥進(jìn)行檢修或者更換,即可排除故障。
一次關(guān)斷閥或二次關(guān)斷閥閥體故障(銹蝕、卡滯、損壞等)導(dǎo)致無法及時開關(guān),最終導(dǎo)致報警出現(xiàn)。
在設(shè)備正常停機后,應(yīng)該及時對一次關(guān)斷閥和二次關(guān)斷閥閥體進(jìn)行拆檢和保養(yǎng),拆檢和保養(yǎng)的頻率要充分考慮水分、雜質(zhì)等在燃料氣中的含量,含量越高,拆檢和保養(yǎng)的頻率越高。如果燃料氣是清潔度較高的干氣,則可適當(dāng)降低拆檢和保養(yǎng)頻率。
當(dāng)控制儀表氣中含有水或者雜質(zhì)時,大量水分或較大雜質(zhì)能夠被濾器攔截,但少量水分或者較小顆粒的雜質(zhì)會通過濾器到達(dá)關(guān)斷閥的執(zhí)行機構(gòu)中,導(dǎo)致執(zhí)行機構(gòu)故障或者儀表氣無法驅(qū)動關(guān)斷閥的執(zhí)行機構(gòu),最終影響關(guān)斷閥的開關(guān)時間。
當(dāng)發(fā)現(xiàn)儀表氣中含有水或者雜質(zhì)時,首先對儀表氣來源進(jìn)行分析,查找解決辦法;其次更換更加精密的儀表氣濾器,可適當(dāng)增加分離器等輔助設(shè)備;第三在儀表氣管線中增加干燥和過濾裝置,保證儀表氣系統(tǒng)內(nèi)水分和雜質(zhì)降到最低,就可以解決故障。
當(dāng)儀表氣壓力供應(yīng)不足時,無法及時驅(qū)動關(guān)斷閥執(zhí)行機構(gòu),控制關(guān)斷閥開關(guān),最終導(dǎo)致報警出現(xiàn)。供氣不足主要有以下原因:供應(yīng)儀表氣裝置出現(xiàn)故障;儀表氣濾器堵塞;減壓閥PCV6410故障;壓力調(diào)節(jié)閥PSV6410故障。
首先檢查儀表氣供應(yīng)裝置,發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)該及時處理。儀表氣濾器在每1000h維保時,必須進(jìn)行更換,并且在機組停機時,需要進(jìn)行檢查。對于減壓閥PCV6410和壓力調(diào)節(jié)閥PSV6410的故障,原解決方法是對閥門進(jìn)行更換和調(diào)節(jié)壓力,經(jīng)過對流程進(jìn)行分析和研究,確定通過改造流程可以解決問題。對儀表氣濾器后端管線進(jìn)行截斷安裝三通管件,對驅(qū)動一次關(guān)斷閥和二次關(guān)斷閥執(zhí)行機構(gòu)的儀表氣流程單獨安裝1個同型號的減壓閥。目的是將儀表氣分成2個單獨控制一次關(guān)斷閥和二次關(guān)斷閥,從根本上解決減壓閥故障或儀表氣不足的問題。
軟件系統(tǒng)中,2個壓力變送器差值比較時間為0.5s,對該時間進(jìn)行逐步調(diào)整,每次調(diào)整時間增加0.3s,經(jīng)多次試驗調(diào)整到2s。2個壓力變送器差值比較時間延長能夠彌補一次關(guān)斷閥或二次關(guān)斷閥開關(guān)動作慢、儀表氣壓力低的問題,使燃?xì)廨啓C正常運行。
中國海洋石油天津分公司渤南作業(yè)公司某海上油田利用上述方法進(jìn)行改造后,燃?xì)廨啓C連續(xù)運行超過8000h,未出現(xiàn)P1壓差高報警、燃燒柴油的現(xiàn)象,較未改造之前單臺機組年度消耗柴油量降低近200m3,節(jié)省約140萬元。該項工作在公司內(nèi)部進(jìn)行分享,目前有5個采油平臺(共計10臺燃?xì)廨啓C,5臺運行,5臺備用)按照要求對燃?xì)廨啓C進(jìn)行重新設(shè)置和改造,2017年6月至2018年6月累計節(jié)省柴油約960m3。
TITAN130油氣雙燃料機組自動化程度較高,判斷燃料氣系統(tǒng)故障必須從機組的工作機理出發(fā),針對現(xiàn)場實際流程分析原因,通過改造流程的方式解決現(xiàn)場故障,也可以通過軟件系統(tǒng)更改控制數(shù)據(jù)實現(xiàn)故障處理;同時也可通過兩種方式相互結(jié)合,高質(zhì)量、高效率地解決機組故障。
快速判斷和解決燃料氣系統(tǒng)故障,不僅節(jié)省柴油使用量,而且縮減檢修人員的工作時間,提高了工作效率。